燒結(jié)機(jī)機(jī)尾除塵系統(tǒng)的改造
朱樹太(威海鑫山集團(tuán)有限公司鐵廠山東乳山264514)
敘述某燒結(jié)廠燒結(jié)機(jī)機(jī)尾除塵方式由原來的回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器改為氣箱脈沖袋式除塵器的設(shè)計及工程實例。介紹原用除塵器的缺點及改造后除塵器的設(shè)計安裝及運行數(shù)據(jù)和監(jiān)測結(jié)果等方面的問題。改造后除塵系統(tǒng)已經(jīng)運行一年,各項指標(biāo)正常,運行良好。
燒結(jié)機(jī)機(jī)尾;回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器;氣箱脈沖袋式除塵器
威海鑫山集團(tuán)有限公司鐵廠有燒結(jié)礦生產(chǎn)線一條。本次除塵系統(tǒng)改造的除塵點主要有燒結(jié)機(jī)機(jī)尾、熱礦破碎機(jī)和轉(zhuǎn)運1#皮帶機(jī)受料點。原用除塵器為回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器,在線清灰方式,吹下的粉塵有部分會被鄰近的濾袋再次捕集,收塵效果一般。除塵管網(wǎng)設(shè)計不合理,再加上自1998年安裝運行至今,部分殼體銹蝕腐爛,管道內(nèi)積灰嚴(yán)重,除塵器除塵能力下降。生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)工作崗位粉塵污染嚴(yán)重,除塵煙囪排放頻繁超標(biāo)。
針對上述狀況,對燒結(jié)機(jī)機(jī)尾除塵系統(tǒng)進(jìn)行改造。要求改造后的粉塵顆粒物排放濃度<20mg/m3。
1.1 除塵器處理風(fēng)量:10200-15300m3/h。
1.2 引風(fēng)機(jī)流量:17000-31000m3/h;全壓:3800-2700Pa;電機(jī):Y225S-4-37KW。
根據(jù)資料,燒結(jié)機(jī)尾含塵濃度在6—10g/m3之間,最高可達(dá)15g/m3,而機(jī)尾粉塵中粒在1Oμm以下的煙塵占20%左右,一般除塵器極難捕集。通過對現(xiàn)場情況的調(diào)查分析,綜合比較各種除塵器的優(yōu)缺點,決定新上一臺氣箱脈沖袋式除塵器代替原有回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器。
重新設(shè)計安裝除塵管網(wǎng)和集塵罩。新增卸灰系統(tǒng),將布袋灰收集再利用。整個除塵系統(tǒng)的電氣控制用PLC自動控制。保留原有除塵器立柱框架,舊物利用,以節(jié)省土建及立柱平臺投資。
氣箱脈沖袋式除塵器是采用分箱室清灰的。清灰時,逐箱隔離,輪流進(jìn)行清灰,即離線清灰。避免了在線清灰產(chǎn)生粉塵二次飛揚,提高了收塵效率,延長了濾袋的使用壽命。
4.1 除塵工藝
燒結(jié)機(jī)尾除塵共有三個塵源點,分別為翻車機(jī)翻礦點、熱礦破碎點和1#轉(zhuǎn)運皮帶機(jī)受料點。綜合考慮各受料點粉塵量,將翻車機(jī)翻礦點作為主要的粉塵排放點,此處除塵風(fēng)量占大部分,除塵管道直徑最大。除塵工藝流程圖見圖1。
工藝流程圖(圖1)
4.2 主要設(shè)計參數(shù)
(1)風(fēng)機(jī)最大流量31000m3/h,按照預(yù)留25%的余量進(jìn)行設(shè)計,選定除塵器的設(shè)備處理氣量為25000m3/h;
(2)過濾風(fēng)速:1.1m/min;
(3)設(shè)備阻力:1200-1500pa;
(4)出口含塵濃度≤20mg/m3;
(5)除塵器泄漏<2%,耐壓等級:-5000Pa;
(6)過濾面積:379﹏;
(7)濾袋規(guī)格Φ130x2450mmx384條,材質(zhì)為拒水防油滌綸針刺氈;
(8)電磁脈沖閥:21/2"淹沒式,4個;
(9)氣缸提升閥:閥板直徑Φ725,氣缸直徑Φ100,4個;
(10)清灰壓縮空氣壓力0.4MPa,耗氣量1.2m3/min;
(11)清灰控制方式:定時控制、手動控制。
4.3 除塵設(shè)備
本次改造本著有舊利舊,節(jié)省投資的原則進(jìn)行設(shè)計。
原有引風(fēng)機(jī)和驅(qū)動電機(jī)設(shè)備情況良好,且滿足使用要求,繼續(xù)使用。原有除塵器立柱及爬梯改造使用,保留適用標(biāo)高以下部分。
拆除原有除塵管道、集塵罩、原除塵器以及除塵器進(jìn)出口管道。
新設(shè)計制作除塵器一套,除塵管網(wǎng)一組,集塵罩兩個,彩鋼抑塵房一處。
新除塵器由箱體、濾室、灰斗、排灰裝置、支架和脈沖清灰系統(tǒng)等部分組成。
4.4 控制
除塵器控制使用PLC方式,定時噴吹清灰和手動清灰。
2015年l2月底,燒結(jié)機(jī)機(jī)尾除塵改造工程全部竣工投產(chǎn)。經(jīng)穩(wěn)定、正常生產(chǎn)運行3個月后,于2016年3月,委托市環(huán)境監(jiān)測站進(jìn)行了驗收監(jiān)測。測得粉塵顆粒物排放值為6.8mg/m3,達(dá)到設(shè)計要求,符合排放標(biāo)準(zhǔn)。
將燒結(jié)機(jī)機(jī)尾除塵系統(tǒng)由原來的回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器改為氣箱脈沖袋式除塵器后,新除塵系統(tǒng)運行至今,已經(jīng)有一年多時間。設(shè)備一直運行平穩(wěn)可靠,排放濃度<20mg/m3,滿足使用要求,達(dá)到了改造目的。
氣箱式布袋脈沖反吹除塵器用在燒結(jié)機(jī)尾除塵系統(tǒng)后,顆粒物達(dá)標(biāo)排放,工廠環(huán)境和工人的工作環(huán)境都得到了改善。除塵系統(tǒng)產(chǎn)生的布袋灰,統(tǒng)一收集后,作為輔料進(jìn)行二次混合燒結(jié),即處置了除塵副產(chǎn)品—布袋灰,又節(jié)省了原材料。社會效益和環(huán)保效益非常突出。
[1]《脈沖袋式除塵器手冊》張殿印王純主編
[2]《除塵技術(shù)手冊》張殿印張學(xué)義編著