趙忠良
摘 要:簡(jiǎn)述了邯鋼邯寶公司能源中心鋼軋水站的熱軋生產(chǎn)廢水處理工藝,詳細(xì)介紹了稀土磁盤分離凈化廢水設(shè)備在鋼軋水站水處理工藝的應(yīng)用,并提出了稀土磁盤分離凈化廢水設(shè)備在運(yùn)行與維護(hù)中的常見問題及處理方法。
關(guān)鍵詞:稀土磁盤分離凈化;廢水設(shè)備;氧化鐵皮廢水;水處理工藝
中圖分類號(hào):X505 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2017)06-0046-03
1 前言
稀土磁盤分離凈化廢水設(shè)備”是四川冶金環(huán)能集團(tuán)公司為冶金企業(yè)污水處理開發(fā)的專用設(shè)備。該設(shè)備獲四川省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)和四川省環(huán)境科學(xué)技術(shù)成果一等獎(jiǎng),已擁有多項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。該廢水處理設(shè)備已經(jīng)在成鋼、攀鋼、武鋼、邯鋼、唐鋼、首鋼等全國(guó)大中型鋼鐵企業(yè)中得到應(yīng)用,取得了優(yōu)良的效果和令人矚目的業(yè)績(jī)。邯鋼邯寶公司能源中心鋼軋水站將稀土磁盤分離凈化廢水設(shè)備用于處理邯鋼2250熱軋系統(tǒng)濁環(huán)水處理工藝中,取得了比較優(yōu)異的效果。
2 鋼軋水站處理邯鋼2250熱軋系統(tǒng)濁環(huán)水工藝簡(jiǎn)介
鋼軋水站熱軋濁環(huán)系統(tǒng)總循環(huán)水量為16000m3/h,熱軋系統(tǒng)濁環(huán)水處理工藝流程圖如圖1所示。
供熱軋2250用戶軋機(jī)軋輥冷卻及氧化鐵皮廢水(其中含氧化鐵皮等廢渣多)通過(guò)鐵皮溝回流旋流沉淀池,在旋流沉淀池沉淀,大部分氧化鐵皮沉淀后經(jīng)天車抓斗抓出外送,用汽車?yán)?。但仍有部分氧化鐵皮和廢渣以懸浮物形式與水混合,經(jīng)旋流井提升泵提升,送至稀土磁盤分離凈化設(shè)備處理。處理后的水經(jīng)過(guò)濾罐,回吸水井供用戶循環(huán)利用[1]。
3 鋼軋水站稀土磁盤分離凈化廢水設(shè)備的應(yīng)用
3.1 鋼軋水站稀土磁盤分離凈化廢水設(shè)備概況
鋼軋水站稀土磁盤分離凈化廢水設(shè)備含稀土磁盤分離凈化設(shè)備,圓盤除油機(jī),自動(dòng)溶液制備裝置,管式靜態(tài)混合器,集油箱等設(shè)備組成如表1所示。
3.2 稀土磁盤分離凈化設(shè)備技術(shù)參數(shù)(單臺(tái))
稀土磁盤分離凈化設(shè)備技術(shù)參數(shù)(單臺(tái))表2所示。
3.3 稀土磁盤分離凈化廢水設(shè)備的工作原理
稀土磁盤是由稀土永磁體材料做成的磁盤一片一片串接而成的,磁盤間為水流通道,通過(guò)對(duì)磁盤上磁極的分布,使磁盤間形成強(qiáng)磁場(chǎng),當(dāng)水流流過(guò)磁盤時(shí),水中所含的磁性懸浮顆粒受到磁場(chǎng)力、重力、水流阻力的三重作用,當(dāng)磁場(chǎng)力大于(重力+水流阻力)在磁場(chǎng)力方向上的分力時(shí),顆粒便向磁源方向移動(dòng),從污水中分離出來(lái),吸附在稀土磁盤上。磁盤以一定速度運(yùn)轉(zhuǎn),使顆粒脫去大部分水分,運(yùn)轉(zhuǎn)至刮渣條時(shí),吸附的顆粒被刮渣條刮入刮渣條槽中,隨著刨渣輪的轉(zhuǎn)動(dòng),刨渣條將刮渣條槽內(nèi)的氧化鐵皮顆粒刨入螺旋輸渣機(jī),渣經(jīng)輸渣管被輸送至渣池。經(jīng)刮渣的磁盤重新進(jìn)入污水中,繼續(xù)周而復(fù)始的稀土磁盤分離凈化廢水過(guò)程[2]。
3.4 設(shè)備特點(diǎn)
(1)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。SMDC—1500型稀土磁盤分離凈化廢水設(shè)備,設(shè)備技術(shù)性能先進(jìn)可靠,運(yùn)行穩(wěn)定,維護(hù)方便。(2)過(guò)負(fù)載保護(hù)裝置。設(shè)備本身的運(yùn)行含有過(guò)負(fù)載保護(hù)裝置,聯(lián)軸器柱銷采用尼龍制品,當(dāng)熱軋旋流井提升泵提升水中氧化鐵皮含量過(guò)高時(shí),由于稀土磁盤機(jī)磁盤吸收氧化鐵皮能力有限,會(huì)引起磁盤吸收量大,刮渣條刮渣多,刨渣條的彈性應(yīng)力不能使渣全部彈出,渣量大,從而在磁盤上和刮渣條上堆積,使磁盤機(jī)負(fù)載加大,當(dāng)負(fù)載超過(guò)額定負(fù)載很多時(shí)電機(jī)受負(fù)載過(guò)大易損壞電機(jī)。使用尼龍制聯(lián)軸器柱銷,當(dāng)磁盤機(jī)負(fù)載過(guò)大超過(guò)柱銷承受能力時(shí),柱銷會(huì)被切斷,電機(jī)就會(huì)在空載下運(yùn)行。故柱銷有過(guò)載保護(hù)作用,防止電機(jī)出現(xiàn)過(guò)載跳車。
3.5 磁盤分離凈化廢水設(shè)備的應(yīng)用
(1)稀土磁盤機(jī)的應(yīng)用。氧化鐵皮廢水中微細(xì)懸浮物的含量比較高,為130mg/L左右,對(duì)軋機(jī)冷卻和產(chǎn)品表面質(zhì)量都有很大影響。懸浮物中的98%以上為氧化鐵皮等磁性物質(zhì),利用稀土磁盤分離凈化廢水設(shè)備可將磁性物質(zhì)氧化鐵皮除去,達(dá)到凈化廢水、循環(huán)使用的目的。(2)DOS型圓盤式除油機(jī)的應(yīng)用。將DOS型圓盤式除油機(jī)應(yīng)用于熱軋平流池,使其對(duì)池內(nèi)的打容量循環(huán)水和油進(jìn)行分離,將上層廢油用圓盤進(jìn)行回收,并用泵提升到集油箱,對(duì)循環(huán)水的含油量有一定的控制效果。且除油機(jī)可依水位波動(dòng)懸浮在平流池液面上,回收油中含水率低,浮油去除率達(dá)85%有一定的對(duì)水位的適應(yīng)性。(3)管式靜態(tài)混合器的應(yīng)用。管式靜態(tài)混合器是凈水廠、污水廠及工業(yè)用水、廢水處理設(shè)備中投加混凝劑、助凝劑、消毒劑后與水流實(shí)現(xiàn)瞬間混合的新穎設(shè)備,適用于生活飲用水及污水處理中需要藥劑混合的場(chǎng)合。依據(jù)此原理,在旋流沉淀池提升泵的出口主管道安裝管式靜態(tài)混合器裝置,經(jīng)溶液自動(dòng)制備裝置將除油劑,絮凝劑等藥劑按一定濃度注入其中,將藥劑與提升水實(shí)現(xiàn)均勻混合,達(dá)到除油,絮凝沉淀的效果,使水中含油量,懸浮物指標(biāo)都有所下降[3]。
3.6 實(shí)際存在的問題及解決方法
(1)稀土磁盤主管道清渣。依邯寶公司鋼軋水站設(shè)計(jì)中實(shí)際情況,鋼軋水站熱軋旋流沉淀池內(nèi)渣量大,經(jīng)旋流提升泵提升的水中渣量大,大量氧化鐵皮渣經(jīng)常在DN1400主供水管道末端堆積。逢熱軋定檢期間,要及時(shí)清理旋流井提升泵主供水管道(稀土磁盤機(jī)主進(jìn)水管道)積聚的氧化鐵皮渣,減少進(jìn)稀土磁盤機(jī)的渣量,以免引起磁盤機(jī)高負(fù)載運(yùn)行,損壞電機(jī),影響水質(zhì)。(2)維護(hù)磁盤機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定性由于旋流井提升泵供水流量在8000-12000m3/h之間波動(dòng)大,進(jìn)磁盤機(jī)水流不穩(wěn)定,造成磁盤機(jī)的負(fù)載不穩(wěn)定,磁盤機(jī)負(fù)載波動(dòng)引起電機(jī)和磁盤機(jī)的運(yùn)行穩(wěn)定性下降。故日常運(yùn)行要合理控制旋流井水位,合理調(diào)節(jié)旋流提升泵的啟停及旋流井回流閥的控制以提高熱軋濁環(huán)水系統(tǒng)操作穩(wěn)定性,保持進(jìn)稀土磁盤主管水量平穩(wěn),各水池液位要控制在規(guī)定范圍內(nèi)。
3.7 設(shè)備點(diǎn)檢要點(diǎn)
(1)柱銷。過(guò)負(fù)載運(yùn)行時(shí)磁盤機(jī)柱銷會(huì)被切斷,對(duì)磁盤機(jī)和電機(jī)起保護(hù)作用,日常巡檢也應(yīng)注意檢查柱銷是否完好無(wú)損。若柱銷切斷,則由磁盤機(jī)負(fù)載大造成的。其原因很多:①注意觀察磁盤機(jī)磁盤間隙中渣含量是否很多,這是由于旋流提升水含渣量大造成的。②磁盤之間有鐵片或者其他雜物卡住刮渣條。③減速機(jī)出現(xiàn)異常。(2)磁盤機(jī)本體。由于磁盤機(jī)處理能力有限,在磁盤機(jī)本體底部經(jīng)常會(huì)堆積氧化鐵皮等雜物,一般要進(jìn)行本體底部的清理。視堆積程度而定。每月檢查清理一次。并要經(jīng)常清洗各進(jìn)磁盤機(jī)的進(jìn)水格欄和調(diào)整出水格柵,以免雜物堵塞格柵。(3)皮帶。皮帶作為稀土磁盤機(jī)主機(jī)電機(jī)和減速機(jī)功率傳輸?shù)慕橘|(zhì),受負(fù)載隨主機(jī)受負(fù)載大小變化,能很好的反應(yīng)電機(jī)減速機(jī)的運(yùn)行狀況。檢查皮帶是否完好無(wú)損,觀察皮帶磨損情況,做到及時(shí)更換。平均每2周檢查一次(逢熱軋定檢時(shí)停機(jī)檢查),運(yùn)行3個(gè)月更換一次。(4)軸承。日常點(diǎn)檢中,檢查軸承振動(dòng)是否在規(guī)定值之內(nèi),軸承有沒有異響情況。因稀土磁盤機(jī)設(shè)備運(yùn)行主機(jī)、輔機(jī)轉(zhuǎn)速都不是太高,達(dá)5---40r/min,故軸承損壞較小(軸承每2000小時(shí)解體檢查一次,6000小時(shí)更換一次)。(5)刨條,刮條。稀土磁盤機(jī)的刨條的壽命與刨條刨渣量的程度有關(guān),也是由于旋流井提升水進(jìn)入磁盤機(jī)的水中含渣量決定的,因此壽命依現(xiàn)場(chǎng)情況而定,一般更換周期為一年。
刮條壽命為一年,材質(zhì)為特種復(fù)合聚氨酯
刮條和刨條都屬易損件
3.8 易損件及常用備件
易損件及常用備件表3所示[4]。
3.9 優(yōu)點(diǎn)
(1)設(shè)備操作簡(jiǎn)單,可實(shí)現(xiàn)無(wú)人管理。稀土磁盤機(jī)及相配套設(shè)備日常點(diǎn)檢與維護(hù)工作量小,一般情況下設(shè)備運(yùn)行速度不快,噪音小,故障率低,可實(shí)現(xiàn)無(wú)人管理。(2)水處理效果好,實(shí)現(xiàn)對(duì)廢水處理回收利用率高,經(jīng)濟(jì)實(shí)用。熱軋水處理工藝設(shè)施中使用稀土磁盤分離凈化廢水設(shè)備,將氧化鐵皮渣從水中分離出來(lái),鐵皮渣用汽車?yán)呖捎糜跓掕F廠的原料,除油機(jī)排油到集油箱從而也得到回收,使熱軋沖氧化鐵皮廢水經(jīng)處理后能循環(huán)使用,達(dá)到熱軋生產(chǎn)用水標(biāo)準(zhǔn),使水循環(huán)利用率達(dá)到98%以上,對(duì)于邯寶公司噸鋼耗新水持續(xù)下降有重要意義。為公司節(jié)能減排做出了重大作用。
4 結(jié)語(yǔ)
綜上所述,稀土磁盤分離凈化設(shè)備在鋼軋水站的應(yīng)用是成功的,不僅有利于邯鋼2250熱軋生產(chǎn)熱軋濁環(huán)水處理系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,也有利于邯鋼邯寶公司節(jié)能減排的重要突出作用。
參考文獻(xiàn)
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