張泉
摘 要:為響應國家的環(huán)保政策,邯鋼新區(qū)2*360燒結機新增配套煙氣脫硫系統(tǒng)。鋼鐵行業(yè)排放的污染物在全國的污染物排放總量中占有相當比重,如何降低氮氧化物也成為減排的重點。隨著環(huán)保要求的不斷提高,環(huán)保部對燒結煙氣中NOx排放限值平均每小時不高于300mg/m3。根據(jù)我廠情況在改造設備的條件下優(yōu)化煤、焦分倉按比例配加,同時優(yōu)化燒結點火控,提高料層厚度,優(yōu)化燒結終點位置和溫度等在降低NOx方面取得了比較明顯的效果。
關鍵詞:燒結機;脫硫;氮氧化物
中圖分類號:X757 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)04-0010-02
1 前言
隨著環(huán)保要求的不斷提高,環(huán)保部對燒結煙氣中NOx排放限值平均每小時不高于300mg/m3。目前邯鋼西區(qū)燒結工序的污染物控制主要針對煙粉塵和SO2的末端治理,缺乏NOx末端控制措施。為降低NOx的排放量,我們采用減少綜合上料量或者開冷風閥兌冷風稀釋等極端方法,嚴重影響了燒結礦的產(chǎn)質量,NOx的排放量的有效控制一直以來是我們亟需解決的問題。
2 優(yōu)化前狀況
我們對2016.5月15日~2016.6月15日每天的NOx排放量進行統(tǒng)計結果見下圖1所示。
從上圖1我們發(fā)現(xiàn),燒結生產(chǎn)過程的NOx排放濃度遠大于公司要求的300mg/m3的上限值,為有效降低其排放量,我們往往采取減上料量降低機速的極端措施,沒有有效的減排措施,使得燒結生產(chǎn)陷入被動局面。
3 燒結煙氣NOx減排措施
3.1 優(yōu)化燒結燃料結構
燒結工序中產(chǎn)生的NOx有90%以上是由燃料燃燒產(chǎn)生的??刂迫剂现械睾孔钪苯佑行У姆椒ㄊ沁x用含氮量較低的焦粉作為燒結燃料[1]。邯鋼西區(qū)燒結用固體燃料氮含量表1所示。
西區(qū)燒結車間燒結用固體燃料長期由無煙煤、焦粉和焦化除塵灰組成。而焦化除塵灰含量較少并由料場配加,而之前煤粉與焦粉為單品種配加,若單配焦粉的情況下,一是燒結煙氣中SO2的排放量過高,另外,焦粉的庫存比較緊張,需要在條件允許的情況下,最大限度的配加煤粉;單配煤粉時燒結煙氣中NOx排放濃度達不到要求;并且在破碎的過程中多有煤焦混合,這樣造成NOx排放量長期偏高。為解決這個問題,我們采用了煤焦分倉各按比例配加。并且對破碎下料倉進行優(yōu)化調整,實現(xiàn)了煤焦的有效分離,并且可以根據(jù)焦粉庫存與NOx排放量情況,調整煤焦的配吃比例,這樣有效的控制了含氮高的無煙煤的配入量,也解決了焦粉庫存緊張的問題。
3.2 優(yōu)化燒結點火控制
優(yōu)化點火控制,一方面在滿足表面點火質量的前提下,助燃空氣經(jīng)過保溫爐預熱,提高助燃空氣的溫度、優(yōu)化空燃比及點火爐溫度分布等措施,減少煤氣消耗以降低點火階段NOx的產(chǎn)生;另一方面改進點火爐下對應1#~4#風箱閥門的密封和風門開度,實現(xiàn)微負壓或零壓點火,避免點火爐內的NOx被抽至主排煙道內。
3.3 提高料層厚度,優(yōu)化燒結終點位置和溫度
燒結機臺車欄板提高到800mm以后,料層厚度基本保持在825mm左右,實現(xiàn)厚料層壓料操作,提高料層厚度以后,一方面料層的自動蓄熱作用,降低固體燃料消耗,從而降低混合料的氮含量水平,達到減排NOx的目的;另一方面隨料層增厚,料層內氧化性氣氛會逐步減弱,燒結廢氣中氧氣含量降低,對抑制燒結過程NOx的生成有積極作用。并且在實際生產(chǎn)過程中通過改善料層透氣性,調整燒結過程中風箱風量的的分配,使燒結BTP位置前移在23#風箱左右,燒結終點溫度不低于350℃。減少由于燒不透而增加主排煙道內NOx的濃度。
4 優(yōu)化控制后效果
通過本次優(yōu)化控制,正常生產(chǎn)過程燒結煙氣中NOx排放量低于規(guī)定的每小時200mg/m3,不用再為了降低煙氣中NOx濃度而采取降低綜合上料量或開冷風閥來稀釋,保證燒結生產(chǎn)的穩(wěn)定性與連續(xù)性[2]。從而提高了燒結礦的產(chǎn)質量水平。優(yōu)化控制前后NOx排放濃度對照圖2所示。
從圖2中,我們可以看出,正常生產(chǎn)過程中煙氣中NOx排放量在規(guī)定限值以下波動,優(yōu)化效果明顯,只是在焦粉中混入煤粉或燒結過程出現(xiàn)異常波動時會超過限值。
5 經(jīng)濟效益及社會效益
5.1 經(jīng)濟效益
此項優(yōu)化控制技術,不產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益,但通過從以上幾個方面的優(yōu)化改良產(chǎn)生了如下間接效益:
(1)使得燒結過程控制連續(xù)穩(wěn)定,不會為了控制NOx的排放濃度而去開冷風閥降低有效風量甚至降低綜合上料量,降低燒結礦產(chǎn)量。實質上提高了燒結礦的產(chǎn)質量。正常上料量為780t/小時,為降低NOx排放濃度,平均降低綜合上料量為770t/小時,每小時降低上料量為10t/小時,燒損與燒成率綜合23.25%計算,每小時增加燒結礦產(chǎn)量為:(780-770)×(100%-23.25%)=7.68t/小時,按燒結機單月作業(yè)率為93.4%,月提高燒結礦產(chǎn)量:93.4%×24×7.68 =172.2t,每噸燒結礦單價:564元/t,月創(chuàng)效益:564×172.2 =9.71萬元。(2)通過優(yōu)化點火,控制點火爐下方風箱密封性與風量閥開度,實現(xiàn)微負壓燒結,降低了有害漏風,降低焦爐煤氣消耗,節(jié)約主抽風機電能消耗。(3)實現(xiàn)厚料層燒結控制,利用自動蓄熱作用,降低了固體燃料的消耗量。
5.2 社會效益
通過優(yōu)化控制,燒結煙氣中NOx的排放濃度達到了排放要求,有效降低了煙氣中NOx的排放量。另外,西區(qū)燒結缺乏對煙氣中NOx的末端治理措施,當燒結原燃料含氮量過高或燒結過程出現(xiàn)異常波動,NOx排放量未能達標時,對燒結煙氣的末端處理就尤為重要,只有對燒結煙中NOx采取末端處理才是保證NOx排放達標的最終保障。
參考文獻
[1]劉大鈞,魏有權,楊麗琴.我國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)氮氧化物減排形勢研究[J].環(huán)境工程,2012,(5):118-123.
[2]陳健.燒結煙氣脫硫方式的分析探討[J].世界鋼鐵,2010(3):264-266.