摘要:通過(guò)添加脫硫增效劑,提高脫硫效率,降低SO2排放濃度,在滿足環(huán)保達(dá)標(biāo)排放的前提下,進(jìn)一步優(yōu)化脫硫運(yùn)行方式,減少漿液循環(huán)泵運(yùn)行數(shù)量,達(dá)到節(jié)省脫硫運(yùn)行費(fèi)用的目的,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)。文章對(duì)脫硫增效應(yīng)用及效果進(jìn)行了分析。
關(guān)鍵詞:脫硫效率;增效劑;達(dá)標(biāo)排放;節(jié)能環(huán)保;含硫率 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
中圖分類號(hào):X701 文章編號(hào):1009-2374(2016)36-0109-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.36.054
1 概述
大唐湘潭發(fā)電公司2×600MW煙氣脫硫工程采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng),其原煙氣SO2設(shè)計(jì)值2166mg/Nm3,校核值2890.72mg/Nm3。排放標(biāo)準(zhǔn):出口SO2濃度為200mg/Nm3。
因電廠燃煤煤質(zhì)不穩(wěn),入爐煤含硫大幅波動(dòng),脫硫壓力較大,在燃用高含硫煤時(shí),有造成機(jī)組減負(fù)荷和環(huán)保超標(biāo)排放的風(fēng)險(xiǎn)。為響應(yīng)國(guó)家環(huán)保和節(jié)能減排的要求,滿足國(guó)家和地方環(huán)保要求。同時(shí)當(dāng)含硫不高的情況下,降低脫硫能耗水平,達(dá)到節(jié)能減排目的。脫硫增效劑產(chǎn)品適用于大型燃煤電廠的石灰石-石膏濕法煙氣脫硫技術(shù),有提高脫硫效率和降低出口SO2濃度的效果?;诖?,大唐湘潭發(fā)電公司擬采用脫硫增效劑產(chǎn)品,解決現(xiàn)場(chǎng)難題。同時(shí)出于對(duì)電廠現(xiàn)場(chǎng)情況復(fù)雜性考慮,要求在脫硫現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行增效劑應(yīng)用試驗(yàn),以檢驗(yàn)試驗(yàn)效果并做經(jīng)濟(jì)性分析。
2 添加脫硫增效劑條件及要求
2.1 添加脫硫增效劑應(yīng)具備的基本條件
(1)石灰石粉品質(zhì)穩(wěn)定,主要指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求:純度≥90%、石灰石粉粒徑≤250目(90%通過(guò)率);(2)試驗(yàn)期間,電除塵器高/低壓設(shè)備運(yùn)行正常,電場(chǎng)全部投入,運(yùn)行參數(shù)調(diào)整至最佳狀態(tài),達(dá)到設(shè)計(jì)除塵效率;(3)石灰石漿液濃度符合脫硫系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求;(4)脫硫系統(tǒng)主要設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,如煙風(fēng)系統(tǒng)、吸收塔系統(tǒng)、石灰石漿液制備系統(tǒng)、石膏脫水系統(tǒng)、廢水排放系統(tǒng)等;(5)試驗(yàn)前脫硫主要參數(shù)應(yīng)達(dá)到穩(wěn)定,如吸收塔漿液pH值(5.4~5.7)等;(6)脫硫系統(tǒng)DCS系統(tǒng)上所有主要監(jiān)測(cè)儀表應(yīng)顯示正常,試驗(yàn)前熱控儀表進(jìn)行必要的檢查和標(biāo)定工作,CEMS和就地各監(jiān)測(cè)儀表進(jìn)行標(biāo)定;(7)試驗(yàn)前控制吸收塔漿液密度在設(shè)計(jì)范圍(1080~1100kg/m3)內(nèi)。
2.2 脫硫增效劑添加試驗(yàn)工況及入口含硫控制要求
脫硫增效劑添加試驗(yàn)工況及入口含硫控制要求如表1所示。
3 脫硫增效劑添加試驗(yàn)步驟
3.1 脫硫增效劑添加前運(yùn)行數(shù)據(jù)采集
(1)記錄脫硫增效劑添加前10~15天的運(yùn)行數(shù)據(jù)記錄表,最好包括各個(gè)負(fù)荷段工況;(2)選擇性進(jìn)行停漿試驗(yàn),即先將系統(tǒng)控制在穩(wěn)定狀態(tài)(最好為滿負(fù)荷情況下),然后停止供漿,記錄24小時(shí)內(nèi)運(yùn)行數(shù)據(jù)。若在24小時(shí)內(nèi)系統(tǒng)脫硫效率急劇降低,即恢復(fù)供漿;(3)停泵試驗(yàn)(脫硫效率較高時(shí)可進(jìn)行試驗(yàn)),即先將系統(tǒng)控制在穩(wěn)定狀態(tài),然后停止一臺(tái)漿液循環(huán)泵,記錄24小時(shí)內(nèi)的運(yùn)行數(shù)據(jù)。
3.2 初次投加脫硫增效劑
(1)保持脫硫裝置的穩(wěn)定運(yùn)行,使各參數(shù)保持穩(wěn)定(煤種、負(fù)荷、pH值等);(2)保持吸收塔液位正常范圍內(nèi),如果出現(xiàn)液位不穩(wěn)定的狀態(tài),建議投加消泡劑;(3)脫水系統(tǒng)和廢水排放正常使用,保持吸收塔漿液CL-在20000ppm以內(nèi);(4)石膏漿液的pH值控制在5.4以上,電除塵的效率在控制范圍內(nèi);(5)向集水坑內(nèi)加入1000kg脫硫增效劑,通過(guò)地坑泵打入吸收塔內(nèi),地坑攪拌器保持開(kāi)啟,確保藥劑的溶解和擴(kuò)散均勻??刂莆账?nèi)增效劑濃度在400~800mg/L范圍內(nèi);(6)初次加藥24小時(shí)后,進(jìn)行停泵試驗(yàn),即先將系統(tǒng)控制在穩(wěn)定狀態(tài)(最好為滿負(fù)荷情況下),然后停一臺(tái)漿液循環(huán)泵,保持脫硫效率和出口SO2排放濃度符合國(guó)家和地方排放標(biāo)準(zhǔn)。記錄24小時(shí)內(nèi)運(yùn)行數(shù)據(jù),若在24小時(shí)內(nèi)系統(tǒng)脫硫效率急劇降低,即恢復(fù)啟泵。
3.3 二次投加及日常投加
(1)根據(jù)初次投加反應(yīng)情況及現(xiàn)場(chǎng)條件繼續(xù)試驗(yàn),可考慮停泵或煤質(zhì)變化(參入部分高硫煤)試驗(yàn);(2)二次的投加時(shí)間和加入量根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)一次投加后運(yùn)行情況而定,建議投加量為80~120kg/天。
4 脫硫增效劑添加試驗(yàn)過(guò)程注意事項(xiàng)
(1)應(yīng)根據(jù)試驗(yàn)時(shí)間長(zhǎng)短和試驗(yàn)臺(tái)數(shù),準(zhǔn)備足夠數(shù)據(jù)的脫硫增效劑;(2)向吸收塔地坑加藥時(shí)應(yīng)緩慢加入,確保藥品充分?jǐn)嚢杈鶆?。每次地泵運(yùn)行時(shí)吸收塔最好打至最低液位、確保藥液全部進(jìn)入吸收塔;(3)為達(dá)到最佳運(yùn)行效果,加藥時(shí)間采取每8小時(shí)一次,將24小時(shí)的加藥量分開(kāi)即可;(4)加入脫硫添加劑后脫硫效率可能明顯上升,易發(fā)生吸收塔石膏漿液pH值降低的情況,要求運(yùn)行人員在添加劑加入前維持較高的運(yùn)行pH值(5.4~5.7)。試驗(yàn)時(shí)通過(guò)控制吸收塔補(bǔ)漿量調(diào)整pH值。
5 使用脫硫增效劑初步結(jié)論
(1)系統(tǒng)在添加脫硫增效劑后,提高脫硫效率明顯,從而提高系統(tǒng)處理SO2的能力,可實(shí)現(xiàn)停用一臺(tái)漿液循環(huán)泵的目的。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果來(lái)看,負(fù)荷在600MW以上,原煙氣SO2濃度小于3000mg/Nm3,加藥后停一臺(tái)漿液循環(huán)泵可基本維持凈煙氣SO2濃度小于120mg/Nm3;負(fù)荷在500MW左右,原煙氣SO2濃度小于3400mg/Nm3,加藥后停一臺(tái)漿液循環(huán)泵可維持凈煙氣SO2濃度小于150mg/Nm3;(2)系統(tǒng)在添加脫硫增效劑后,系統(tǒng)可以在低pH(設(shè)計(jì)值的下限)值下運(yùn)行,同時(shí)還可以降低出口SO2的排放濃度;(3)因添加脫硫增效劑后提高了效率,停用了一臺(tái)的漿液循環(huán)泵,可以提高設(shè)備備用系數(shù);(4)當(dāng)實(shí)際使用的煤種硫含量高于設(shè)計(jì)值時(shí),通過(guò)使用添加劑,以保證達(dá)到環(huán)保要求,而不必對(duì)脫硫系統(tǒng)進(jìn)行增容改造,以實(shí)現(xiàn)在原有設(shè)備上提高脫硫容量和目的;(5)系統(tǒng)在添加脫硫增效劑后,可以減少循環(huán)泵系統(tǒng)的檢修、維護(hù)工作量;(6)停運(yùn)一臺(tái)漿液循環(huán)泵情況下,短時(shí)間內(nèi)原煙氣超過(guò)4000mg/Nm3,脫硫效率仍能維持較高水平,說(shuō)明加藥后系統(tǒng)緩沖能力得到大大增強(qiáng),降低了系統(tǒng)日常運(yùn)行維護(hù)的難度。
6 脫硫增效劑投加后效益分析
節(jié)約廠用電:在燃煤硫分不高的情況下,可停用一臺(tái)漿液循環(huán)泵,并保證脫硫效率和排放均達(dá)到環(huán)保要求。目前運(yùn)行的3臺(tái)漿液循環(huán)泵的功率分別為1000kW、1150kW、1250kW,以停用一臺(tái)小泵為例:
6.1 使用脫硫增效劑停泵節(jié)約費(fèi)用
(1)停一臺(tái)漿液循環(huán)泵節(jié)省費(fèi)用:1.732×93A×6kV×0.9×720h×0.5元/kWh≈31.31萬(wàn)元/月;(2)石灰石粉平均耗量為6500噸/月,石灰石粉利用率提高1.5%,節(jié)省石灰石粉費(fèi)用為:100噸×155元/噸=1.55萬(wàn)元/月。
6.2 添加脫硫增效劑藥品費(fèi)用
(1)日常添加費(fèi)用:120kg/天×20元/kg×30天≈7.2萬(wàn)元;(2)初始量添加費(fèi)用(維持3個(gè)月):1000/3×20=0.67萬(wàn)元。
6.3 使用增效劑后的經(jīng)濟(jì)效益
使用增效劑后,單機(jī)脫硫每月凈節(jié)省費(fèi)用為25萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益明顯。
6.4 添加脫硫增效劑帶來(lái)的其他有益方面
(1)減少漿液循環(huán)泵的維護(hù)費(fèi)用:由于停用了漿液循環(huán)泵,減少了泵的磨損和備品備件的消耗,檢修維護(hù)費(fèi)用也相應(yīng)降低,同時(shí)也增加了泵的備用,提高了設(shè)備的可靠性;(2)減少排污費(fèi):當(dāng)實(shí)際使用的煤種硫含量遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值,而系統(tǒng)無(wú)法滿足環(huán)保要求時(shí),通過(guò)使用添加劑,提高脫硫效率,以保證達(dá)到環(huán)保要求;(3)提高高硫煤摻燒比例:通過(guò)增效劑的使用提高了系統(tǒng)裕量,從而可以使脫硫系統(tǒng)適應(yīng)更高含硫量的燃煤,這樣可以適當(dāng)提高高低硫煤的摻燒比例。據(jù)調(diào)查,同區(qū)域高低硫煤的差價(jià)約在20~25元之間,此項(xiàng)費(fèi)用如統(tǒng)計(jì)到全年,效益將會(huì)很可觀;(4)提高石灰石的利用率和石膏品質(zhì):通過(guò)添加增效劑可以使系統(tǒng)在較低pH值下穩(wěn)定運(yùn)行,不僅可以提高石灰石利用率和石膏品質(zhì),同時(shí)還可以減緩鈣的結(jié)垢、堵塞速率,提高系統(tǒng)的可靠性;(5)通過(guò)添加脫硫增效劑,可以提高系統(tǒng)裕量,使系統(tǒng)適應(yīng)緩沖能力更強(qiáng),當(dāng)其他條件(如煤質(zhì)、煙溫、機(jī)組負(fù)荷等)存在波動(dòng)時(shí),系統(tǒng)依然可以高效穩(wěn)定運(yùn)行,增強(qiáng)了運(yùn)行控制能力和系統(tǒng)穩(wěn)定性;(6)通過(guò)添加脫硫增效劑,可以作為滿足新的國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)和脫硫增容改造的輔助手段,實(shí)現(xiàn)環(huán)保達(dá)標(biāo)排放。
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作者簡(jiǎn)介:柳進(jìn)云(1972-),男,大唐湘潭發(fā)電有限責(zé)任公司工程師,研究方向:脫硫脫硝技術(shù)管理。
(責(zé)任編輯:王 波)