潘如彬
摘 要:隨著社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步,精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)已成為國民經(jīng)濟(jì)重要組成部分,相關(guān)企業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生和排放大量含有揮發(fā)性有機(jī)化合物的廢氣,影響大氣環(huán)境質(zhì)量。文章對(duì)某精細(xì)化工企業(yè)廢氣整治工程進(jìn)行技術(shù)分析,探討解決企業(yè)廢氣處理問題的有效方案,從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
關(guān)鍵詞:精細(xì)化工;廢氣;整治工程
隨著人民生活水平的不斷提高,精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)已成為國民經(jīng)濟(jì)重要的組成部分。相應(yīng)的化工企業(yè)生產(chǎn)過程中難以避免地會(huì)產(chǎn)生大量含有揮發(fā)性有機(jī)化合物的廢氣,這類廢氣中常含有烴類、醇類、酮類、醛類等對(duì)人體健康和生態(tài)環(huán)境造成危害的物質(zhì)[1,2]。因此,對(duì)有機(jī)廢氣進(jìn)行科學(xué)的治理能降低工業(yè)生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的不利影響,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)效益[3,4]。本文對(duì)某精細(xì)化工企業(yè)廢氣整治工程進(jìn)行技術(shù)分析,探討解決企業(yè)廢氣處理問題的有效方案,從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
江蘇某精細(xì)化工企業(yè)長期從事精細(xì)化工產(chǎn)品生產(chǎn),現(xiàn)有肟系列高端精細(xì)化工產(chǎn)品項(xiàng)目(年產(chǎn)1萬噸丁酮肟、3000噸固體硫酸羥胺、3000噸固體鹽酸羥胺、4000噸甲基三丁酮肟基硅烷)。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生廢氣主要為氨、丁酮肟、叔丁醇、異辛醇、丁酮等多種揮發(fā)性有機(jī)氣體。各車間雖已配備了廢氣治理相關(guān)設(shè)施,但氣體收集不完善且處理效果欠佳,難以滿足現(xiàn)行的大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn),因此需要對(duì)企業(yè)廢氣排放進(jìn)行進(jìn)一步整治。
1 企業(yè)廢氣處理現(xiàn)狀
廢氣的產(chǎn)生按照產(chǎn)品和廢氣產(chǎn)生位置的不同分為丁酮肟車間、固體硫酸羥胺車間、固體鹽酸羥胺車間、甲基三丁酮肟基硅烷車間、儲(chǔ)罐區(qū)、危廢倉庫等共六個(gè)區(qū)域。各車間廢氣排放及處理技術(shù)分別為:
丁酮肟車間:液氨蒸發(fā)器蒸發(fā)過程中會(huì)產(chǎn)生一定量的含氨尾氣,用高純水來吸收含氨尾氣,吸收后的氨水回于氨肟化反應(yīng),未吸收的含氨廢氣通過管道排空,進(jìn)入二級(jí)冷凝器冷凝后接入活性炭吸附塔吸附處理后排氣筒排放。精餾塔中未被冷凝下來的丁酮肟廢通過冷凝器管路收集,通過活性炭吸附后由排氣筒排放。
固體硫酸羥胺車間:水解反應(yīng)釜中反應(yīng)過程產(chǎn)生的氣體經(jīng)三級(jí)冷凝后,未被冷凝下來的廢氣經(jīng)過真空泵前二級(jí)冷凝和真空泵后一級(jí)冷凝后直接排空,未設(shè)置排氣筒。
甲基三丁酮肟基硅烷車間:經(jīng)一次精餾后的粗產(chǎn)品再進(jìn)入兩級(jí)精餾,精餾過程會(huì)產(chǎn)生一定量的廢氣,經(jīng)三級(jí)冷凝處理后,未被冷凝下來的廢氣通過排空閥排放。
固體鹽酸羥胺車間:水解反應(yīng)過程中未被冷凝下來的廢氣排放,被冷凝分離出的鹽酸羥胺溶液采用氣流干燥,氣流干燥時(shí)產(chǎn)生一定量的粉塵,產(chǎn)生粉塵采用布袋除塵,除塵下來產(chǎn)品回到產(chǎn)品包裝工序,未吸收下來的廢氣排放。
儲(chǔ)罐區(qū):儲(chǔ)罐區(qū)主要用來對(duì)原料、中間產(chǎn)物和產(chǎn)品進(jìn)行儲(chǔ)存的場(chǎng)所,現(xiàn)有儲(chǔ)罐均存儲(chǔ)易揮發(fā)物料,設(shè)置冷凝裝置,呼吸廢氣冷凝后放空。
危險(xiǎn)廢物區(qū):其排放的廢氣通過引風(fēng)機(jī)收集后通過活性炭吸附處理。
通過對(duì)企業(yè)廢氣處理現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)估,目前主要問題為一部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的廢氣收集處理不當(dāng)。企業(yè)廢氣處理現(xiàn)狀問題匯總表如表1。
2 廢氣整治方案
針對(duì)企業(yè)廢氣處理現(xiàn)狀提出廢氣治理的整改方案。
丁酮肟車間、固體硫酸羥胺車間、固體鹽酸羥胺車間、甲基三丁酮肟基硅烷車間和儲(chǔ)罐區(qū)經(jīng)現(xiàn)有工藝、設(shè)備處理后,污染物均能滿足排放要求,廢氣處理措施不變,需進(jìn)一步完善排氣筒方案,將原有排氣筒合并為3個(gè)15m高排氣筒。
危廢倉庫廢氣所配置的風(fēng)機(jī)、活性炭吸附裝置偏小,需要重新增設(shè)風(fēng)機(jī)及活性炭吸附裝置,需新增2套集氣罩,1臺(tái)風(fēng)量4000m3/h 風(fēng)機(jī)以及2臺(tái)0.3t活性炭吸附塔(1用1備)。
3 廢氣整治效果
通過企業(yè)廢氣專項(xiàng)整治工程,現(xiàn)有處理裝置運(yùn)行后氨排放量由整改前的0.255t/a減少為0.058t/a;丁酮肟由1.447t/a減少為1.067t/a;叔丁醇由0.28t/a減少為0.067t/a;異辛醇由0.659t/a減少為0.194t/a;非甲烷總烴由3.282t/a減少為2.413t/a。企業(yè)全部排放廢氣以VOCs計(jì)算,整改前的VOCs排放總量為11.561t/a,整改后排放總量降低為5.484t/a,實(shí)現(xiàn)減排6.077t/a,降低了55%,外排廢氣達(dá)到大氣排放標(biāo)準(zhǔn)。
此外,危廢庫廢氣整改前為無組織排放,整改后成為有組織排放,其廢氣產(chǎn)生量以VOCs計(jì)為0.5995t/a,排放量為0.3326t/a。
4 結(jié)束語
經(jīng)過上述廢氣專項(xiàng)整治工程改造后,企業(yè)肟系列高端精細(xì)化工產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣污染大大減少,處理后廢氣能達(dá)標(biāo)排放,實(shí)現(xiàn)了VOCs減排,具有較好的環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益。該工程對(duì)類似廢氣治理具有較大的實(shí)際參考價(jià)值,具有良好的應(yīng)用前景。
參考文獻(xiàn)
[1]周春何,彭飛燕.有機(jī)廢氣的凈化治理與回收探究[J].資源節(jié)約與環(huán)保,2015(3):203-203.
[2]楊偉鵬.芻議工業(yè)廢氣污染治理問題[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2016(20):166-166.
[3]劉芝林.某化工生產(chǎn)企業(yè)廢氣綜合治理工程設(shè)計(jì)[D].杭州:浙江大學(xué),2015.
[4]楊強(qiáng).企業(yè)廢氣綜合治理工程設(shè)計(jì)分析[J].資源節(jié)約與環(huán)保,2016(10):131-131.