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道路水泥熟料生產(chǎn)實(shí)踐

2017-06-01 12:23:31高建華
水泥技術(shù) 2017年3期
關(guān)鍵詞:結(jié)渣窯內(nèi)生料

高建華

道路水泥熟料生產(chǎn)實(shí)踐

Production Practice of Road Cement Clinker

高建華

1 前言

河南省同力水泥有限公司現(xiàn)有2條2 500t/d帶TSD型分解爐的雙系列五級預(yù)熱器系統(tǒng)的熟料生產(chǎn)線,預(yù)熱器系統(tǒng)均為。1號線以生產(chǎn)特種水泥熟料為主,主機(jī)設(shè)備配置見表1,該生產(chǎn)線主要生產(chǎn)高強(qiáng)抗硫酸鹽水泥、系列油井水泥、中熱硅酸鹽水泥等多種優(yōu)質(zhì)特種水泥,全國各地均有銷售,并遠(yuǎn)銷俄羅斯等地。2015年,公司承接了生產(chǎn)18萬噸機(jī)場道路水泥的大訂單,領(lǐng)導(dǎo)十分重視,責(zé)成公司生產(chǎn)部牽頭,質(zhì)檢部、采購部等參與,成立了道路水泥生產(chǎn)指揮部,確保訂單任務(wù)的順利完成。本文主要介紹此次生產(chǎn)情況。

2 道路水泥的生產(chǎn)

2.1 GB 13693-2005國家標(biāo)準(zhǔn)對道路水泥熟料的規(guī)定

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定C3A含量2%~5%,C4AF含量18%~22%,C3S含量53%~59%,C2S含量19%~25%,游離鈣含量回轉(zhuǎn)窯≯1.0%。按照物理性能要求,水泥等級分為32.5級、42.5級和52.5級;凝結(jié)時間:初凝≥1.5h、終凝≤10h;細(xì)度:比表面積300~450m2/kg;強(qiáng)度指標(biāo)按國標(biāo)GB13963-2005規(guī)定;安定性:沸煮法合格。

表11 號線主機(jī)設(shè)備簡表

2.2 道路水泥的性能及配料方案

在各種公路路面建筑中,水泥混凝土路面最不易損壞,使用年限長,路面阻力小,抗油類侵蝕性強(qiáng),雨天不打滑,保養(yǎng)簡單,維護(hù)費(fèi)用少。但其受高速車輛的摩擦、循環(huán)不已的負(fù)荷、載重車的震蕩與沖擊、路面和路基的溫差及其產(chǎn)生的膨脹應(yīng)力等因素影響,易導(dǎo)致耐久性下降,因此,水泥混凝土路面應(yīng)具備耐磨性好、收縮小、抗凍性好、彈性模量低、應(yīng)變性能高、抗沖擊性能好、抗折強(qiáng)度高、彈性好等特點(diǎn),這就要求道路水泥有不同于普通水泥的特殊性能,這些性能主要依靠改變水泥熟料的礦物組成、粉磨細(xì)度、石膏摻加量及外加劑來達(dá)到。

與普通水泥熟料相比,一般來說,適當(dāng)提高道路水泥熟料的C3S和C4AF的含量,同時限制C3A的含量,就能達(dá)到道路水泥所需的礦物組成。水泥的耐磨性與水泥的抗壓強(qiáng)度有較好的相關(guān)性,因此希望提高熟料中C3S的含量;C4AF的脆性小,體積收縮最小,提高C4AF的含量,對提高水泥的抗折強(qiáng)度及耐磨性有利。為此,我們公司制定的配料方案(熟料三率值)為:KH=0.91±0.01,SM=2.30±0.1,AM=0.80±0.1。

2.3 生產(chǎn)工藝

道路水泥的生產(chǎn)工藝與普通水泥相近,只是對熟料礦物組成,尤其是C3A和C4AF的含量要求更嚴(yán)。生產(chǎn)實(shí)踐表明,只需適當(dāng)調(diào)整生料配制就能生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。

由于生料配料方案中的SM和AM偏低,鐵含量高,液相粘度小,液相出現(xiàn)早,燒結(jié)范圍窄,對窯皮維護(hù)不利,預(yù)熱器易出現(xiàn)結(jié)皮堵塞,分解爐出現(xiàn)預(yù)燃室結(jié)渣。因此對系統(tǒng)操作維護(hù)和生料配料提出更高的要求。

2.3.1 強(qiáng)化系統(tǒng)通風(fēng),減少還原氣氛

道路硅酸鹽水泥熟料燒結(jié)范圍比普通水泥熟料燒結(jié)范圍窄,大約50~80℃,鐵含量比普通熟料高一倍,生產(chǎn)初期我們通過熟料出現(xiàn)黃心料發(fā)現(xiàn)窯內(nèi)易出現(xiàn)還原氣氛,為此我們強(qiáng)化了回轉(zhuǎn)窯和預(yù)熱器系統(tǒng)通風(fēng),以減少窯內(nèi)出現(xiàn)還原氣氛,保證入窯生料表觀分解率達(dá)到90%~93%。我們采取了如下措施:

(1)加強(qiáng)對預(yù)熱器容易出現(xiàn)結(jié)皮堵塞的三、四、五級旋風(fēng)筒以及煙室的空氣炮排查,保證預(yù)熱器空氣炮的安全運(yùn)轉(zhuǎn)。

(2)要求車間工藝人員認(rèn)真檢查維護(hù)各級翻板閥和撒料器,及時修理或更換,以防止漏風(fēng)的發(fā)生。如果有損壞的翻板閥未發(fā)現(xiàn)會導(dǎo)致氣固間換熱效率和分散效率明顯降低,小股塌料頻發(fā),雙系列的風(fēng)、煤、料配合出現(xiàn)很大的比例失調(diào),導(dǎo)致入窯生料分解率降低,窯內(nèi)固相反應(yīng)和液相反應(yīng)負(fù)擔(dān)加重,窯速也提不起來。偏低的分解率使投料量相對于過去匹配的窯速顯得偏大,相對偏大的投料量使窯內(nèi)的填充率偏高,導(dǎo)致窯內(nèi)通風(fēng)不良,還原氣氛加重。

(3)安排車間人員認(rèn)真清理預(yù)熱器各級平煙道,爆破處理容易結(jié)皮堵塞的五級大小錐體和下料管與二級大小錐體和下料管的結(jié)皮,保證預(yù)熱器系統(tǒng)通風(fēng)順暢,確保入窯分解率達(dá)到90%~93%。

2.3.2 調(diào)整工藝操作,避免預(yù)燃室結(jié)渣

在生產(chǎn)初期我們發(fā)現(xiàn)分解爐預(yù)燃室結(jié)渣頻繁,生料分解率偏低,只有80%。我公司的TSD型組合式分解爐系統(tǒng)由預(yù)燃室、雙噴騰的DD主爐和帶鵝頸上升煙道組成,它結(jié)合了RSP分解爐和DD分解爐的特點(diǎn),爐內(nèi)既有強(qiáng)烈的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動,又有噴騰運(yùn)動。主爐在窯尾煙室之上,上有鵝頸管道,下部、中部均有固定縮口,中下部有與預(yù)燃室相連接的斜煙道。來自篦冷機(jī)一定速度的三次風(fēng)從預(yù)燃室上部以切線方向入爐。由C4旋風(fēng)筒下來的生料,在三次風(fēng)入爐前喂入氣流中。由于離心力的作用,預(yù)燃室內(nèi)中心成為物料濃度稀相區(qū),為燃料的燃燒、燃盡率的提高創(chuàng)造了條件。窯尾燃燒器從預(yù)燃室頂部伸入,煤粉高速噴入預(yù)燃室內(nèi),與新鮮三次風(fēng)混合,燃燒速度快,出預(yù)燃室入主爐的生料分解率達(dá)到40%~50%。窯氣經(jīng)下部縮口以噴騰方式入爐。在主爐內(nèi),從預(yù)燃室出來的熱流、生料粉及未完全燃燒的燃料進(jìn)入主爐后,與噴騰進(jìn)入的窯尾高溫?zé)煔庀嗷旌?,氣固兩相以激烈的噴騰循環(huán)往復(fù)方式進(jìn)行混合與熱交換,燃料繼續(xù)燃燒,生料繼續(xù)分解。預(yù)燃室結(jié)渣的機(jī)理是,由于道路水泥熟料的SM和AM低,鐵含量高,物料易發(fā)粘,再加上風(fēng)煤料在預(yù)燃室內(nèi)分配不均衡,導(dǎo)致室內(nèi)出現(xiàn)局部高溫,未完全分散好的煤粉和物料變成像煤渣一樣的物質(zhì),帶預(yù)燃室的分解爐系統(tǒng)極易出現(xiàn)這類問題。我們采取了如下措施:

(1)對窯尾喂料系統(tǒng)和窯尾喂煤系統(tǒng)進(jìn)行排查。檢查喂料系統(tǒng)時發(fā)現(xiàn),標(biāo)準(zhǔn)倉下的羅茨風(fēng)機(jī)出口閥門已毀壞、喂料標(biāo)準(zhǔn)倉內(nèi)有雜物以及入斗式提升機(jī)斜槽布有破損的地方,我們及時將以上三個隱患排除。

(2)按照工藝原理重新計(jì)算窯尾一次風(fēng)機(jī)的南北兩列分風(fēng)和內(nèi)外風(fēng)閥以及兩列的分煤閥開度,并進(jìn)行了預(yù)調(diào)整,拉大系統(tǒng)風(fēng),解決三次風(fēng)入預(yù)燃室口容易存料的問題,加強(qiáng)預(yù)燃室內(nèi)渦流效果,預(yù)燃室的結(jié)渣問題迎刃而解。

2.3.3 加強(qiáng)生料制備和生料配料管理

(1)公司多次召開生產(chǎn)部和質(zhì)檢部等部門的交流會,確定熟料的三率值為:KH=0.91±0.01,SM= 2.30±0.1,AM=0.80±0.1。在原、燃料上精挑細(xì)選,確定石灰石、砂巖、鐵粉和原煤的成分要求,并進(jìn)行配料計(jì)算,確定出熟料三率值的目標(biāo)值。

(2)安排工藝和機(jī)械人員檢修生料磨系統(tǒng)的磨機(jī)、選粉機(jī),確保生料細(xì)度合格率100%。為保證實(shí)現(xiàn)200μm篩篩余1.0%~1.5%,對磨內(nèi)粗細(xì)磨倉的鋼球級配進(jìn)行了微調(diào),同時認(rèn)真檢查并修復(fù)了生料選粉機(jī)內(nèi)密封環(huán)。

2.3.4 確定生產(chǎn)指導(dǎo)方針

(1)中控窯操作遵循“薄料快轉(zhuǎn)、長焰順燒”的原則,保證完整的火焰形狀,使燒成帶窯皮平整,避免出現(xiàn)“短焰急燒”和“低窯速大投料”。

(2)調(diào)節(jié)好三次風(fēng)閥門,使窯爐分風(fēng)合理,通風(fēng)順暢,減少窯內(nèi)還原氣氛,消除預(yù)燃室結(jié)渣。

(3)中控室窯操作員三班統(tǒng)一操作參數(shù),喂料量160t/h,窯速3.5~3.8r/min,分解爐出口溫度870± 10℃,分解爐出口負(fù)壓900Pa,嚴(yán)禁>1 100Pa,生料標(biāo)準(zhǔn)倉35±2t,篦冷機(jī)一段壓力4 300Pa,C1出口壓力5 100±100Pa,二次風(fēng)溫1 100±50℃,三次風(fēng)溫850± 50℃。

(4)加強(qiáng)對生料磨出磨三率值合格率和200μm方孔篩細(xì)度的考核,提高三率值合格率,保證生料和煤粉細(xì)度合格率95%。

(5)加強(qiáng)車間內(nèi)部的三級巡檢,建立規(guī)范的巡檢機(jī)制,分片指定第一責(zé)任人和相應(yīng)維修隊(duì)伍,遇問題及時解決,確保窯磨系統(tǒng)穩(wěn)定。

3 結(jié)語

我們經(jīng)過認(rèn)真的組織研討和生產(chǎn)指導(dǎo)思路的確定,這次3月份開窯生產(chǎn)后特別順利,雖然初期出現(xiàn)黃心料和結(jié)渣,但我們調(diào)整及時,不但熟料臺時產(chǎn)量比上次提高8%,而且質(zhì)量上也達(dá)到歷史上的最好成績,三天強(qiáng)度高,游離鈣合格率高,獲得了客戶的好評,經(jīng)濟(jì)效益也明顯提高,詳見表2、3的指標(biāo)對比。

表2 工藝參數(shù)

表3 熟料化學(xué)分析、率值、礦物組成及抗壓強(qiáng)度

[1]陳全德.新型干法水泥技術(shù)原理與應(yīng)用[M].北京:建材工業(yè)出版社,2004.

[2]沈威.水泥工藝學(xué)[M].武漢:武漢工業(yè)大學(xué)出版社,1991.

[3]王燕謀,蘇慕珍,路永華,章銀祥.中國特種水泥[M].中國建材工業(yè)出版社,2012.■

TQTQ172172..622622..2929

A:A

10011001--61716171(20172017)0303--00830083--0303

河南省同力水泥有限公司,河南省鶴壁市458000;

2016-10-19;編輯:呂光

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