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一次鹽水膜裝置優(yōu)化改造運行小結(jié)

2017-06-19 15:28:44邵芳周紅燕
中國氯堿 2017年5期
關鍵詞:高壓泵卡件淡鹽水

邵芳,周紅燕

(新疆天業(yè)化工有限責任公司,新疆石河子832000)

一次鹽水膜裝置優(yōu)化改造運行小結(jié)

邵芳,周紅燕

(新疆天業(yè)化工有限責任公司,新疆石河子832000)

通過對原有膜法除硝裝置的工藝控制過程、安全保護裝置、膜處理運行參數(shù)、高壓泵聯(lián)鎖等生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)進行技術(shù)改進,使運行過程更加優(yōu)化,提高設備生產(chǎn)率及利用率,有效減少操作人員配置,延長了膜裝置的使用壽命。

鹽水精制;膜分離;優(yōu)化;小結(jié)

一次鹽水工藝膜裝置中,鹽水中硫酸根含量高低對離子膜的壽命有著至關重要的影響,為了延長其使用壽命,系統(tǒng)內(nèi)硫酸根含量必須始終控制在最低,并將硫酸根以芒硝形式從系統(tǒng)中分離出來。新疆天業(yè)化工有限責任公司膜法除硫酸根項目自2009年擴建技改,已經(jīng)運行至今,此技術(shù)代替了原有氯化鋇溶液除硫酸根的工藝技術(shù),工藝得到了優(yōu)化提升,減少了輔料消耗,并且得到產(chǎn)品芒硝,提高了經(jīng)濟效益。膜裝置經(jīng)過多年的運行,積累了豐富的經(jīng)驗,在以往的運行基礎上又對自動化控制系統(tǒng)進行了相關技術(shù)改造及提升,使自動化控制水平得以全面適應現(xiàn)有生產(chǎn)裝置。

該工藝改造借助現(xiàn)有的氯堿裝置,采用高壓法工藝,即膜過濾工序。膜的操作壓力高于3 MPa,濃縮液硫酸鈉的質(zhì)量濃度在80 g/L左右。但前處理工序的pH值是否穩(wěn)定、膜過濾使用壽命和后續(xù)硫酸鈉的結(jié)晶堵塞等問題影響著膜裝置是否安全穩(wěn)定運行,具體改造總結(jié)如下。

1 工藝改造概述

1.1 膜裝置運行過程的生產(chǎn)現(xiàn)狀

脫氯淡鹽水經(jīng)過嚴格的前處理工序后,通過進料泵進入膜過濾系統(tǒng)(MRO)。在膜過濾單元,鹽水被分離成滲透液和濃縮液。硫酸根含量比較少的流體屬于滲透液,在低壓下從每級膜殼中脫析出來,從每個外殼出來的滲透液匯流在一起,然后回到一次鹽水系統(tǒng)中;濃縮液的最佳質(zhì)量濃度控制在40 g/L左右,且隨著進料中硫酸鈉濃度的增大而增大。因為將排列成順序的膜殼內(nèi)進行逐級過濾分離,濃縮液將通過后下一道處理工序另行處理。此裝置中使用的膜具有選擇性去除硫酸根的能力,另外,膜過濾是低壓過濾,一般運行壓力低于2 MPa。這樣的運行壓力不僅節(jié)省了高壓泵的能耗,使運行的能耗更低,而且保證了膜在較低壓力狀態(tài)下運行,對膜壽命的延長起關鍵性作用。但這種流程設計存在以下缺點。

(1)脫氯淡鹽水進高壓泵之前是切斷閥,當高壓泵開始運行前,系統(tǒng)中切斷閥直接打開,由高壓變頻控制高壓泵及膜裝置的壓力由此相對較為困難,壓力升高過快。

(2)高壓泵停止運行后脫氯淡鹽水逐步減少,返回淡鹽水貯槽,在這一過程中,還有一些淡鹽水陸續(xù)進入膜裝置系統(tǒng)中,給膜裝置造成了較高的壓力,不利于膜裝置的運行。

1.2 膜裝置的技術(shù)改造

為了使整個系統(tǒng)運行更加穩(wěn)定,且延長膜的使用壽命,將系統(tǒng)中原調(diào)節(jié)閥及切斷閥位置進行相應改造,減少其在系統(tǒng)中的壓力阻尼,從而使高壓泵及膜裝置更加穩(wěn)定地運行,改造后具有以下優(yōu)勢。

(1)高壓泵運行前使用調(diào)節(jié)閥,根據(jù)泵前壓力慢慢調(diào)節(jié),使流量緩慢增長,使膜裝置運行相對穩(wěn)定。

(2)高壓泵變頻降為0后,完全打開切斷閥,使膜裝置中不再進淡鹽水。

1.3 改造前后效果對比分析

改造前后流程畫面對比分別見圖1、圖2。

圖1 改造前流程畫面

2 自動化控制系統(tǒng)改造

2.1 高壓泵工藝聯(lián)鎖自動化改造

4)系統(tǒng)設計模塊化原則:模塊化原則要求整個系統(tǒng)的功能均應得到清楚劃分,用戶界面也應確保簡潔易懂,為操作人員的管理及用戶的使用提供便利。

該公司于2013年將一次鹽水系統(tǒng)工業(yè)控制系統(tǒng)由原來的西門子PLC 300系統(tǒng)更換為橫河CS3000DCS控制系統(tǒng)?,F(xiàn)CS3000系統(tǒng)共有2個節(jié)點單元,模擬量輸入卡件5塊,模擬量輸出卡件3塊,開關量輸入卡件2塊,開關量輸出卡件1塊,PT100卡件2塊。更改后的系統(tǒng)軟件和硬件點數(shù)余量較大,并且增加硬件及軟件控制點數(shù)時,在系統(tǒng)中操作設置都很方便。膜裝置的運行狀況除了鹽水質(zhì)量外,很大程度上由高壓泵的運行狀況決定,原有高壓泵的聯(lián)鎖有10個運行參數(shù)分別會導致高壓泵狀態(tài)立即停止,在這個過程中膜裝置中的壓力由1700kPa直接變?yōu)榱悖瑢е聣毫ο陆颠^快,大大影響了膜裝置的使用壽命,因此,高壓泵聯(lián)連控制改造勢在必行。

2.2 高壓泵運行控制程序的改造

此改造在本著維護高壓泵和膜裝置設備安全和各運行參數(shù)平穩(wěn)變化的原則,最大程度消除隱患,減少人員手動干預操作,通過系統(tǒng)聯(lián)鎖實現(xiàn)高壓泵的自動開啟、自動停止、聯(lián)鎖跳停。通過CS3000中的ST16功能塊實現(xiàn)高壓泵和膜裝置的控制聯(lián)鎖。

(1)導致高壓泵跳停聯(lián)鎖在原來的基礎上增加11.12項。使聯(lián)連更加完整。

(2)高壓泵聯(lián)鎖停車由原來的變頻控制直接從75 Hz調(diào)整降為0,更改為分時段慢慢降,變頻自動調(diào)節(jié)聯(lián)連如下。

a.聯(lián)鎖停車5 s后高壓泵變頻BF-8201.PV=70;

b.聯(lián)鎖停車10 s后高壓泵變頻BF-8201.PV=60;

c.聯(lián)鎖停車15 s后高壓泵變頻BF-8201.PV=50;

e.聯(lián)鎖停車25 s后高壓泵變頻BF-8201.PV=20;

f.聯(lián)鎖停車30 s后高壓泵變頻BF-8201.PV=0。

(3)增加高壓泵的一鍵啟動和一鍵停車程序,在流程畫面上顯示為按鈕,方便人員操作。

2.3 高壓泵自動化改造前后效果分析

此項改進不僅提升了自動化水平,降低操作人員勞動強度,更重要的是在高壓泵開停車過程中系統(tǒng)自動緩慢調(diào)節(jié)變頻器的頻率,達到了穩(wěn)定系統(tǒng)壓力的效果,保護了膜裝置的平穩(wěn)運行,延長了裝置的使用壽命,使生產(chǎn)工藝過程更加安全,更加平穩(wěn)高效的為企業(yè)的效益做出貢獻。改造前高壓泵跳停泵前曲線見圖3,改造后高壓泵跳停泵前曲線見圖4。

圖2 改造后流程畫面

圖3 改造前高壓泵跳停曲線

3 結(jié)語

通過此次對膜裝置的工藝管線及其聯(lián)鎖控制改造,有效解決了設備結(jié)晶堵塞、壓力控制不穩(wěn)定等問題,實現(xiàn)了生產(chǎn)的連續(xù)、穩(wěn)定運行。在一定程度上提高了生產(chǎn)裝置運行效率,改造前膜裝置的使用壽命平均為2年,改造后,由于停車過程中壓力實現(xiàn)了緩慢地下降,大大提高了膜裝置的使用壽命。在生產(chǎn)過程中只有通過不斷地積累、總結(jié)經(jīng)驗,對生產(chǎn)工藝及裝置的不斷優(yōu)化和精細化改進,才能適應市場變化,為企業(yè)帶來良好的經(jīng)濟效益。

Optimization operation summary of brine membrane device

SHAO Fang,ZHOU Hong-yan
(Xinjiang Tianye Chemical Co.,Ltd.,Shihezi 832000,China)

Such as the technology,the process control of original membrane,the safety protection devices,the parameters of membrane processing and high-pressure pump production have be improved.Using the optimal control scheme,the system could arrive to high efficiency and quick control effect.The membrane method was more economic.

brine refining;membrane separation;optimization;summary

圖4 改造后高壓泵跳停曲線

TQ114.26+1

:B

:1009-1785(2017)05-0009-02

2016-11-24

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