祁偉
(青海鹽湖工業(yè)股份有限公司,青海 格爾木 816099)
【蒸發(fā)與固堿】
6萬t/a片狀氫氧化鉀生產(chǎn)裝置改造
祁偉
(青海鹽湖工業(yè)股份有限公司,青海 格爾木 816099)
片狀氫氧化鉀;設(shè)備;腐蝕;故障;改造
針對6萬t/a片狀氫氧化鉀生產(chǎn)裝置運行中存在的問題(全自動包裝機故障率高,設(shè)備腐蝕泄漏嚴重,片堿機轉(zhuǎn)鼓易損壞,等等)進行了技術(shù)改造:采用單管式換熱器及汽液分離器組成的濃縮器替代列管式濃縮器,更換新式分配器,更換片堿機弧形鍋及轉(zhuǎn)鼓,采用由7組可獨立調(diào)節(jié)的刀片組成的刮刀代替原整片刮刀,采用脫鹽水代替循環(huán)水對片堿機進行冷卻,采用半自動包裝機代替全自動包裝機。改造后,裝置運行平穩(wěn),達到了預期目的。
青海鹽湖工業(yè)股份有限公司化工公司(以下簡稱“鹽湖化工公司”)蒸發(fā)固堿(氫氧化鉀)裝置于2011年3月開車,引進意大利某公司整體工藝設(shè)備。因某些原因,裝置運行過程中出現(xiàn)多種問題導致開停車過于頻繁,不能實現(xiàn)長周期穩(wěn)定運行。2014年4月,鹽湖化工公司決定利用全廠停車檢修期間對固堿裝置進行整體改造。
來自罐區(qū)的質(zhì)量分數(shù)48%的氫氧化鉀堿液由輸送泵打入片堿裝置區(qū)板式換熱器中進行換熱(利用二次蒸汽冷凝液加熱),換熱后進入裝置預濃縮器,質(zhì)量分數(shù)提升至56%(利用終濃縮器的二次蒸汽加熱);再由濃堿泵打入列管式終濃縮器中,經(jīng)過熔鹽加熱后,質(zhì)量分數(shù)提升至90%,溫度升至390~400 ℃;然后自流進入融熔堿罐上升側(cè),通過負壓操作由兩根上升管進入閃蒸罐中,上升管內(nèi)融熔堿利用熔鹽進行加熱,由一根下降管進入融熔堿罐下降側(cè),質(zhì)量分數(shù)提升至95%,溫度降至380 ℃;最后,經(jīng)過分配器進入2臺片堿機進行冷卻結(jié)片,片堿溫度降至35 ℃后,由每臺片堿機對應(yīng)的單臺自動包裝機進行包裝后外售。
原片堿生產(chǎn)工藝流程如圖1所示。
圖1 原片堿生產(chǎn)工藝流程示意圖
(1)配套2臺片堿機對應(yīng)的2臺全自動包裝機故障率極高。在生產(chǎn)過程中,自動包裝機電氣故障、熱封故障、下料振動故障頻繁發(fā)生。當包裝機故障無法正常包裝時,單臺片堿機下料倉沒有備用包裝機,導致料倉堵料,終濃縮降量。甚至存在如下情況:當一臺包裝機未排除故障時,另一臺片堿機及對應(yīng)包裝機又出現(xiàn)故障。此時,固堿裝置只能停車。開車初期因包裝機故障導致固堿裝置停車次數(shù)就達到15次/月。堿液具有強腐蝕性,特別是在高溫狀態(tài)下,其腐蝕性更強,因此蒸發(fā)系統(tǒng)采用的鎳材設(shè)備經(jīng)過幾年均須更換。裝置頻繁開停車對設(shè)備腐蝕尤為嚴重,每次開車,進料堿液都會沖掉鎳材表面起保護作用的氧化鎳層,繼續(xù)沖刷腐蝕下層鎳材,造成設(shè)備器壁變薄,影響使用壽命。
該裝置在生產(chǎn)過程中,由于包裝設(shè)備頻繁故障,裝置頻繁開停車,對鎳設(shè)備特別是終濃縮器、分配器、片堿機轉(zhuǎn)鼓、片堿機弧形鍋損壞程度較大。
(2)自2011年下半年,鹽湖化工公司加強了對該裝置的維護,并在料倉一側(cè)加裝側(cè)下料口管線。當包裝系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,利用側(cè)下料口人工臨時包裝,避免因料倉堵料而導致降量或停車。由于人工包裝勞動強度大,且因沒有除塵設(shè)施,現(xiàn)場操作環(huán)境極其惡劣,因此,臨時包裝線不能長時間運行,最長僅能提供12 h搶修自動包裝機的時間,并沒有從根本上解決包裝機問題。自2012年初,終濃縮器、分配器、片堿機弧形鍋頻繁發(fā)生泄漏,特別是終濃縮降膜濃縮器,從開始的一兩根列管泄漏到最嚴重時超過50%列管泄漏。為保障生產(chǎn),一方面焊接泄漏列管,另一方面對難以維修的列管進行堵塞。但終濃縮器50%的列管堵塞造成生產(chǎn)負荷只能維持在正常值的一半,濃縮成膜過程不能很好地進行,進一步加劇了設(shè)備的腐蝕,即使增大糖的加入量,成品堿中鎳含量仍然上升,成品片堿發(fā)黑質(zhì)量事故時有發(fā)生。
分析設(shè)備腐蝕原因,技術(shù)人員認為既有開停車頻繁的因素,也有設(shè)備本身材質(zhì)、施工安裝等多方面因素。鹽湖化工公司根據(jù)原設(shè)備圖紙委托某廠家重新制作了1臺鎳材列管式終濃縮器,對泄漏的列管式濃縮器進行了更換,但6個月后更換的濃縮器又發(fā)生了泄漏。
(3)片堿機轉(zhuǎn)鼓使用壽命一般為四五年,但由于裝置頻繁開停車,片堿機轉(zhuǎn)鼓筒體熱變形使焊口裂開、轉(zhuǎn)鼓表面凹凸不平,表面包鎳最薄處僅1 mm。片堿機刮刀局部與轉(zhuǎn)鼓貼合不到位,一方面刮刀不能有效地將轉(zhuǎn)鼓表面堿層完全刮下,生產(chǎn)不規(guī)則的大塊堿;另一方面,操作人員為提高產(chǎn)品品質(zhì),使刮刀盡量貼近轉(zhuǎn)鼓表面進行調(diào)刀,導致刮刀、轉(zhuǎn)鼓表面進一步受到損壞。最終不僅刮刀和轉(zhuǎn)鼓表面受到了損壞,而且不斷有大塊熔融堿產(chǎn)出,影響產(chǎn)品外觀。
此外,片堿機弧形鍋腐蝕泄漏事故頻繁發(fā)生,多次補焊后使用效果也不盡理想;因冷卻水結(jié)垢導致的片堿機噴嘴堵塞,使冷卻水不能均勻地分布到轉(zhuǎn)鼓表面,影響結(jié)片效果。
2012年5月,固堿裝置停車記錄如下:包裝機故障16次,片堿機故障4次,終濃縮器泄漏6次,分配器泄漏2次,熔鹽爐跳停1次,片堿機弧形鍋泄漏1次。
針對片堿裝置出現(xiàn)的問題,鹽湖化工公司委托重慶某公司對裝置進行了整體改造。
3.1 濃縮系統(tǒng)改造
(1)采用單管式換熱器及汽液分離器組成的濃縮器替代原列管式終濃縮器。單管式濃縮器裝卸方便,單根故障時易于更換。
(2)更換了泄漏的分配器。
(3)在每根降膜管熔鹽出口加裝測溫點,將信號送至DCS,觀察每根降膜管熔鹽出口溫度的變化情況。
3.2 片堿機改造
原片堿機刮刀為整片刮刀,不利于對轉(zhuǎn)鼓局部形變進行調(diào)整,造成局部刮刀貼合不到位而不能有效地將轉(zhuǎn)鼓表面堿層完全刮下。而改造后的新式刮刀由7組可獨立調(diào)節(jié)的刀片組成,并增加轉(zhuǎn)鼓兩側(cè)刮刀,避免轉(zhuǎn)鼓邊緣產(chǎn)生熔融堿,減少了側(cè)面堿片掉落到弧形鍋側(cè)面形成的廢堿,降低了產(chǎn)品堿的損失。更換刮刀的同時,也更換了變形的2臺轉(zhuǎn)鼓,完全解決了刮刀不能完全貼合造成的成品堿夾帶大塊堿等問題。更換了片堿機弧形鍋,加裝弧形鍋電伴熱,在投堿前7 h升溫預熱,使弧形鍋溫度達到350 ℃,減輕進堿時溫差造成的熱應(yīng)力,延長設(shè)備使用壽命。
原工藝中采用循環(huán)水冷卻片堿機,循環(huán)水易結(jié)垢導致片堿機噴嘴堵塞,冷卻水不能均勻分布到轉(zhuǎn)鼓表面,影響結(jié)片效果。為此,一方面對轉(zhuǎn)鼓筒體內(nèi)的噴嘴進行合理分布改造,使噴射角度和噴水量更加合理;另一方面,采用脫鹽水代替循環(huán)水進行冷卻(循環(huán)水通過板式換熱器冷卻脫鹽水),解決了因水結(jié)垢堵塞片堿機噴嘴的問題。
3.3 包裝機改造
通過考察國內(nèi)外片堿包裝機,發(fā)現(xiàn)片堿自動包裝穩(wěn)定運行技術(shù)仍然屬世界性難題。為了保障包裝系統(tǒng)穩(wěn)定運行,拆除原2臺全自動包裝機,將1臺片堿機對應(yīng)1臺全自動包裝機改為1臺片堿機對應(yīng)2臺半自動包裝機(1開1備)。半自動包裝機采用國內(nèi)廣泛使用的某款包裝機。在生產(chǎn)中,定期對備用包裝機清洗、校驗,當1#包裝機出現(xiàn)故障時,迅速切換至2#包裝機,保證生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定。
改造后片堿生產(chǎn)工藝流程如圖2所示。
圖2 改造后片堿生產(chǎn)工藝流程示意圖
鹽湖化工公司于2014年4月開始施工改造,月底竣工,5月5日一次開車成功。改造后,裝置運行穩(wěn)定,故障率大大降低。
根據(jù)HG/T 3688—2010[1]標準劃分,改造前后產(chǎn)品指標對比如表1所示。
由表1可見:改造完成后,產(chǎn)品能耗降低,煤耗下降0.13 t/t;產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高,優(yōu)等品率增加4.6百分點,一級品率增加12.5百分點,年開工率增加38.8百分點。
鹽湖化工公司在固堿裝置整體改造過程中,在注重引進先進工藝技術(shù)及可靠設(shè)備質(zhì)量的同時,又在不降低裝置整體性能的前提下最大限度地采用原裝置配套設(shè)備,既引進了先進的技術(shù)和裝備,又控制了投資。近3年穩(wěn)定運行的事實證明:該固堿裝置整體改造是成功的。
[1] 中華人民共和國工業(yè)和信息化部.HG/T 3688—2010 高品質(zhì)片狀氫氧化鉀[S].北京:化學工業(yè)出版社,2010.
[編輯:董紅果]
Transformation of 60-kt/a flake potash production equipment
QIWei(Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd., Golmud 816000, China)
flake potash; equipment; corrosion; fault; transformation
Technological transformations were carried out to solve to the problems existing in running of a 60-kt/a flake potash production device, such as high failure rate of automatic packing machine, serious leakage of equipment due to corrosion, easy damage of flake-producing machine drum, etc. A concentrator composed of a single-tube heat exchanger and a vapor-liquid separator was used to replace tubular concentrator. A new type of distributor was used. The arc pot and drum of flake-producing machine were replaced. The solid scraper was replaced by a scraper which was composed of 7 groups of independently regulated blade. Deionized water was used as coolant for flake-producing machine instead of circulating water. Fully automatic packaging machine was substituted for semi-automatic packaging machine. The device run stably and the transformations reached expected purposes.
祁偉(1982—),男,工程師,2006年畢業(yè)于青海大學,現(xiàn)于青海鹽湖工業(yè)有限公司從事技術(shù)工作。
2017-01-04
TQ114.268
B
1008-133X(2017)04-0023-03