徐加朋
(山東能源新汶礦業(yè)集團泰山鹽化工分公司,山東 泰安 271024)
化工生產(chǎn)中裝備的變更管理控制及案例分析
徐加朋
(山東能源新汶礦業(yè)集團泰山鹽化工分公司,山東 泰安 271024)
化工裝備;變更管理;管理控制;安全分析
介紹設(shè)備變更管理控制應(yīng)履行的程序及完成的工作;列舉化工裝置變更控制管理不到位的5個案例——①設(shè)備結(jié)構(gòu)變更而工藝液位沒有及時調(diào)整,②對材料耐腐蝕性與介質(zhì)匹配性辨識不到位,③儀表測溫點材質(zhì)變更隨意,④磁翻板浮子材質(zhì)與物料介質(zhì)不匹配,⑤更換普通橡膠墊片;強調(diào)說明設(shè)備變更管理控制中應(yīng)完成的工作。
“變更”顧名思義就是“改變、更動”的意思。事物每時每刻都在發(fā)生著變化,就像古希臘哲學(xué)家赫拉克利特講的“人不能兩次踏進同一條河”,世界上事物的“變化”是永恒的、絕對的,而靜止是相對的,唯一不變的就是“變化”。山東能源新礦集團泰山鹽化工公司是10萬t/a離子膜燒堿、10萬t/a聚氯乙烯、1萬t/a三氯氫硅規(guī)模的氯堿企業(yè)。裝置自2006年投產(chǎn),已經(jīng)安全運行11年。作為一名長期從事氯堿機電設(shè)備的管理人員,將投產(chǎn)以來裝置發(fā)生的大大小小變更引發(fā)的事故進行梳理,希望引以為鑒,為設(shè)備長期穩(wěn)定運行保駕護航。
裝置設(shè)施變更的基本類型包括工藝設(shè)備變更、微小變更和同類替換。工藝設(shè)備變更應(yīng)實施分級管理,根據(jù)變更影響范圍的大小和所需調(diào)配資源的多少,確定變更級別。由變更屬地單位提出申請。變更申請人應(yīng)初步判斷變更類別、級別,做好實施前的各項準(zhǔn)備工作,提出變更申請。變更應(yīng)充分考慮健康安全環(huán)境影響,并確認是否需要危害分析。對需要危害分析的,分析結(jié)果及采取的風(fēng)險控制措施應(yīng)作為變更申請的主要內(nèi)容??偫▉碚f應(yīng)做好以下工作[1]。
(1)明確變更目的。
(2)準(zhǔn)備變更設(shè)計的相關(guān)技術(shù)資料。
(3)計劃變更內(nèi)容。
(4)分析變更帶來的健康安全環(huán)境影響(危害分析及風(fēng)險削減措施)。
(5)涉及操作規(guī)程修改的,審批應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程。
(6)對人員培訓(xùn)和溝通的要求。
(7)變更的限制條件(如時間期限、物料數(shù)量等)。
(8)強制性批準(zhǔn)和授權(quán)的要求。
化工裝備在檢維修過程中變更頻繁、復(fù)雜[2],如前期對變更的項目考慮不周、分析不全面、控制不到位、想當(dāng)然地變更、手續(xù)辦理不嚴(yán)謹,直接影響裝置的安全穩(wěn)定運行,甚至造成一些安全事故。實際生產(chǎn)中變更包括以下9點。
(1)設(shè)備結(jié)構(gòu)的變更。
(2)設(shè)備檢測點位置的變更。
(3)設(shè)備附件規(guī)格型號、材質(zhì)變更或代用。
(4)設(shè)備的配件及部件結(jié)構(gòu)材質(zhì)變更。
(5)監(jiān)測、測量儀表的變更。
(6)安全防護的設(shè)施變更。
(7)設(shè)備負荷的變更。
(8)溫度、壓力、流量變更對設(shè)備的影響。
(9)設(shè)備在設(shè)計和安裝過程中的改變等。
2.1 案例1
設(shè)備結(jié)構(gòu)變更,而工藝控制液位沒有及時調(diào)整,導(dǎo)致新設(shè)備不能達到正常負荷。
某企業(yè)的管式液氯汽化器設(shè)備,由于介質(zhì)為劇毒,考慮到運行安全性,將液氯汽化器變更為雙管板結(jié)構(gòu)。但在投運新設(shè)備過程中,發(fā)現(xiàn)新設(shè)備負荷較低,只達到額定負荷的10%;且熱源介質(zhì)進出口溫差低。
改造前管式汽化器結(jié)構(gòu)如圖1所示,改造后管式汽化器結(jié)構(gòu)如圖2所示。
對照圖紙分析,發(fā)現(xiàn)造成負荷低的原因為:設(shè)備原結(jié)構(gòu)為單管板,原液位為60 cm左右正常運行;更換雙管板后,相當(dāng)于原來管板升高了180 mm,占用了列管的有效長度180 mm。由于DCS操作工不了解現(xiàn)場設(shè)備變化,管理人員沒有意識到須要變更液位控制點,導(dǎo)致現(xiàn)場操作液位指標(biāo)仍然按照原控制數(shù)據(jù)進行控制,物料液位低與熱源沒有換熱面積,沒有汽化負荷。
圖1 改造前管式汽化器結(jié)構(gòu)簡圖Fig.1 Structural diagram of unimproved tubular-type evaporator
圖2 改造后管式汽化器結(jié)構(gòu)簡圖Fig.2 Structural diagram of improved tubular-type evaporator
2.2 案例2
設(shè)備更換前對各部件材質(zhì)耐腐蝕性與介質(zhì)匹配性辯識不到位,導(dǎo)致設(shè)備運行壽命短。
某單位物料精制泵原為氟塑料磁力泵,為提高運行安全性,重新選型更換為屏蔽泵結(jié)構(gòu)。在設(shè)備選型中,對新設(shè)備附屬結(jié)構(gòu)部件材質(zhì)辨識不全面,與廠家溝通信息不到位,只重點關(guān)注了隔離套材質(zhì)是哈氏合金,端面部件和葉輪是316L。但是因為介質(zhì)對50 ℃以上的316L材質(zhì)具有腐蝕性,投用7天后,均因設(shè)備內(nèi)部隔離套焊口腐蝕導(dǎo)致設(shè)備故障停機。
2.3 案例3
儀表測溫點材質(zhì)變更隨意,腐蝕出現(xiàn)漏點,導(dǎo)致系統(tǒng)停車。
反應(yīng)器下部、激冷器前的溫度測溫點原來使用的是316L襯聚四氟乙烯熱電阻。在使用中出現(xiàn)了聚四氟乙烯層腐蝕,被迫停車。由于事故發(fā)生在夜間,沒有襯聚四氟乙烯的熱電阻部件,該單位當(dāng)班儀表人員沒有認真對照落實該處介質(zhì)和測溫設(shè)備的材質(zhì)符合性,想當(dāng)然地安裝了備用316L熱電阻測溫計(理由是另一套系統(tǒng)該處的測溫點使用的不是襯聚四氟乙烯熱電阻測溫計),導(dǎo)致系統(tǒng)再次因漏點停車。事后光譜分析證實:另一套系統(tǒng)使用的測溫點材質(zhì)為哈氏合金276。
2.4 案例4
磁翻板浮子材質(zhì)與物料介質(zhì)不匹配,險些造成嚴(yán)重的氯氣泄漏事故。
某企業(yè)新采購液氯儲槽,經(jīng)過前期的安裝試壓合格,計劃投入使用。為驗證其密封性,先引入部分干氯氣進行試氣密,在引入氣氯后,發(fā)現(xiàn)磁翻板液位計下部逐漸發(fā)紅,遂緊急停止氣氯,置換系統(tǒng)后對液位計進行拆檢,發(fā)現(xiàn)浮子為鈦材,已經(jīng)燒穿,主要原因為采購部門沒有落實該液位計使用場合和部件的材質(zhì),且沒有給供應(yīng)商提供詳細使用數(shù)據(jù),在后期的驗收過程中把關(guān)不嚴(yán)。
浮子燒穿的原因是鈦材在干氯氣條件下,氯氣和鈦金屬發(fā)生劇烈化學(xué)反應(yīng)生成四氯化鈦,四氯化鈦再分解成二氯化鈦,導(dǎo)致鈦金屬燃燒。因此,嚴(yán)禁鈦材用在干氯氣的環(huán)境中;但當(dāng)氯氣中含水體積分數(shù)高于0.5%時,兩者根本不反應(yīng)。因此在設(shè)備材質(zhì)選型中一定要嚴(yán)謹。
2.5 案例5
氯氣管道檢修,更換墊片采用普通橡膠墊片。開車后不久,發(fā)生氯氣噴出,造成嚴(yán)重的氯氣泄漏事故。
某企業(yè)在2016年秋季大檢修時,在氯氣液化工段對部門管道、閥門進行檢修更換。施工是委托一個有資質(zhì)的安裝單位進行,施工單位經(jīng)驗缺乏,安全意識淡薄,對所施工的項目及內(nèi)部介質(zhì)了解不透徹,對介質(zhì)特點特性不了解,在車間技術(shù)人員及現(xiàn)場監(jiān)督人員未確定的情況下,私自更換安裝了一片橡膠墊片。系統(tǒng)開車2天后,就出現(xiàn)了氯氣泄漏。橡膠多為不飽和烴,氯氣與橡膠長時間的接觸會使氯氣與橡膠發(fā)生加成反應(yīng),使橡膠變質(zhì),失去密封性能。在《氯堿安全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》中明確規(guī)定,設(shè)備、閥門和管道處的連接嚴(yán)禁使用橡膠墊。此次事故造成該企業(yè)全線停車,本廠職工及周圍企業(yè)員工緊急疏散,廠區(qū)周圍部分蔬菜莊稼受損,一路人中毒。
以上為化工裝置變更控制管理不到位的5個典型案例,實際生產(chǎn)中還有很多。因此要求我們在日常的化工裝備檢維修中嚴(yán)格辦理相關(guān)變更審批手續(xù),辨識變更后的差異性,充分考慮變更后的影響因素和風(fēng)險控制。
完成變更的工藝、設(shè)備在投用前應(yīng)對變更影響或涉及的人員進行培訓(xùn)或溝通,培訓(xùn)內(nèi)容包括變更的目的、作用、程序、變更內(nèi)容、變更中可能的風(fēng)險和影響及同類事故案例,變更影響或涉及的人員包括:①變更所在區(qū)域的人員,如維修人員、操作人員等;②變更管理涉及的人員,如工藝管理員,培訓(xùn)人員等;③其他相關(guān)人員如承包商、外來人員、供應(yīng)商、相鄰裝置(單位)或社區(qū)人員。
變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件,記錄,收集好變更過程的信息溝通。工作文件記錄包括變更管理程序,變更申請審批表、風(fēng)險評估記錄,變更登記表以及變更結(jié)項報告等。變更實施完成后,應(yīng)對變更是否符合規(guī)定內(nèi)容,達到預(yù)期目的進行驗證,提交變更結(jié)項報告。備案段做的工作如下。
(1)所有與變更相關(guān)的信息都已更新。
(2)規(guī)定了期限的變更,期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前的狀況。
(3)試驗結(jié)果記錄在案。
(4)確認變更結(jié)果。
(5)變更實施過程的相關(guān)文件歸檔。
在實際生產(chǎn)中,在裝置設(shè)備工藝維護過程中,變更隨時發(fā)生。作為氯堿人,我們每天碰到的須要處理的設(shè)備變更中,是否遵守履行了變更程序,是否做到了風(fēng)險評估,是否做到了變更后需要做的工作,這些都值得我們深思。
[1] 王治方.對當(dāng)前設(shè)備管理有關(guān)問題的探討[J].設(shè)備管理與維修,2003(12):15-16.
[2] 柏慧,齊林宇,魏雪,等.石化裝備檢維修及性能測試平臺的研制[J].實驗室研究與探索,2016,35(6):57-61.
[編輯:蔡春艷]
Management control of equipment change in chemical production and case analysis
XUJiapeng
(Taishan Salt Chemical Industry Branch Company of Shandong Energy Xinwen Mining Group, Taian 271024, China)
chemical equipment; change management; management control; safety analysis
The procedures and works in equipment change management control were introduced. Five cases of deficient equipment change management control were listed: ①the structure of equipment was changed while liquid level was not adjusted; ②it was not enough to identify the corrosion of materials in medium; ③the material of instrument measuring point was changed carelessly; ④the material of magnetic float was unsuitable for the medium; ⑤ordinary rubber gaskets were used. The works that should be finished in the equipment change management control were emphasized.
徐加朋(1975—),男,機電工程師,2007年畢業(yè)于中國礦業(yè)大學(xué)機械電子工程專業(yè),長期從事氯堿機電設(shè)備管理工作。
2016-11-22
TQ124.42;TQ114.2
B
1008-133X(2017)04-0043-03