夏林羅強(qiáng)胡平芳(.西南油氣田公司重慶天然氣凈化總廠長壽分廠,重慶404300;.西南油氣田公司重慶天然氣凈化總廠忠縣分廠,重慶404300)
長壽分廠CPS硫磺回收系統(tǒng)回壓升高對(duì)回收率的影響及處理措施
夏林1羅強(qiáng)1胡平芳2(1.西南油氣田公司重慶天然氣凈化總廠長壽分廠,重慶404300;2.西南油氣田公司重慶天然氣凈化總廠忠縣分廠,重慶404300)
隨著新《環(huán)境保護(hù)法》的實(shí)施,以及上游氣礦為保產(chǎn)而添加一些化學(xué)試劑造成原料天然氣氣質(zhì)變差等因素,為降低尾氣中SO2排放量,減少環(huán)境污染,達(dá)到工業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn),從而要求我們?nèi)粘2僮髟絹碓骄?xì),管理也更加科學(xué)規(guī)范。本文介紹了長壽分廠CPS硫磺回收裝置系統(tǒng)回壓升高的原因分析及相應(yīng)的處理措施,最后有針對(duì)性的提出了預(yù)防CPS硫磺回收系統(tǒng)回壓升高的措施。
CPS硫磺回收;系統(tǒng)回壓;原因分析;預(yù)防措施
長壽分廠CPS硫磺回收裝置與設(shè)計(jì)處理原料氣天然氣400×104m3/d脫硫裝置相匹配。設(shè)計(jì)原料氣中H2S含量為4~6g/ m3,CO2含量為53.80~59.49g/m3;設(shè)計(jì)酸氣量為1225~1581m3/ h,酸氣中H2S濃度為35.87~41.68%;設(shè)計(jì)硫回收率 99.25%,SO2排放量 14.2kg/h,最大硫磺產(chǎn)量為24t/d。[1]
長壽分廠CPS硫磺回收裝置于2010年11月22日建成并一次性投產(chǎn)成功。該裝置于2011年計(jì)劃停產(chǎn)檢修中進(jìn)行了優(yōu)化改造,增加了主燃燒爐酸氣分流管線。CPS硫磺回收工藝由一個(gè)熱反應(yīng)段、一個(gè)常規(guī)克勞斯反應(yīng)段和三個(gè)后續(xù)的低溫克勞斯反應(yīng)段組成。其流程簡圖見圖1。
長壽分廠CPS硫磺回收裝置自投產(chǎn)以來,長期處于低負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),曾遇到主燃燒爐燃燒不穩(wěn)定,部分蒸汽管線周期性水擊,硫磺回收系統(tǒng)回壓偏高等問題。而硫磺回收裝置系統(tǒng)回壓是判斷系統(tǒng)設(shè)備是否堵塞的重要依據(jù),并且直接影響著硫磺回收率,通過觀察系統(tǒng)回壓的變化和處理量的關(guān)系,可以分析裝置運(yùn)行是否正常。
2.1 液硫管線堵塞
液硫管線堵塞,導(dǎo)致系統(tǒng)回壓升高,硫磺回收率下降。如果裝置液硫管線不暢通,生成的液硫不能進(jìn)人液硫池內(nèi),當(dāng)裝置系統(tǒng)內(nèi)液硫達(dá)到一定量時(shí),一方面會(huì)減小液硫管線流通面積,阻擋過程氣通過,造成系統(tǒng)回壓升高;另一方面通過液硫封采樣包觀察不到液硫,造成沖液硫封,將導(dǎo)致硫收率下降、環(huán)境污染,還可能導(dǎo)致人員中毒事故的發(fā)生。造成液硫管線不暢通的原因有:某一級(jí)硫磺冷凝器至液硫封的夾套管線保溫失效,液硫在對(duì)應(yīng)的硫冷器內(nèi)逐漸積累,堵塞了此硫冷器內(nèi)過程氣通道;尾氣管線的保溫效果差,尾氣中殘余的硫蒸汽在尾氣管線上積累凝結(jié)造成尾氣管線的堵塞;由于處理量小造成各級(jí)硫冷器蒸汽蒸發(fā)量小,液硫流動(dòng)性降低而導(dǎo)致液硫冷凝堵塞。
2.2 反應(yīng)器床層溫度過低,發(fā)生硫沉積
反應(yīng)器床層溫度過低,床層積硫,導(dǎo)致系統(tǒng)回壓升高,硫磺回收率下降。反應(yīng)器床層積硫嚴(yán)重,增加了過程氣通過床層的阻力;床層積硫主要是由于反應(yīng)器內(nèi)溫度較低,在低于硫露點(diǎn)的情況下形成液態(tài)硫在催化劑表面和縫隙中積聚;另外也可能是反應(yīng)器負(fù)荷過大,單質(zhì)硫緩慢積累造成的。
2.3 催化劑粉化或積炭
圖1 長壽分廠CPS硫磺回收工藝流程簡圖
催化劑粉化或積炭,造成反應(yīng)器床層阻力增大,導(dǎo)致系統(tǒng)回壓升高,硫磺回收率下降。長壽分廠CPS工藝采用的催化劑為Porocel Maxcel 727,預(yù)計(jì)使用壽命為5年。2015年4月裝置停產(chǎn)檢修時(shí),打開反應(yīng)器頂部入口管線對(duì)催化劑取樣分析發(fā)現(xiàn),大部分催化劑變黑(重?zé)N會(huì)在催化劑的表面上形成一層黑色、光亮的焦油狀沉積物),一部分催化劑破裂、粉化。在隨后的更換催化劑作業(yè)中發(fā)現(xiàn),CPS一級(jí)反應(yīng)器床層金屬絲網(wǎng)孔中存有催化劑破損粒,CPS一級(jí)硫磺冷凝器管程沉積有過程氣帶出的催化劑粉塵(輕烴不完全燃燒而生成的粉末狀炭會(huì)在催化劑床層形成炭沉積)。
2.4 設(shè)備故障
設(shè)備故障,導(dǎo)致系統(tǒng)回壓升高,硫磺回收率下降。如果廢熱鍋爐、硫磺冷凝器管殼程串漏,那么會(huì)造成液硫冷凝,導(dǎo)致系統(tǒng)回壓升高。另外,硫磺冷凝器、尾氣捕集器捕霧網(wǎng)損壞、脫落、積灰嚴(yán)重也會(huì)造成液硫冷凝,導(dǎo)致系統(tǒng)回壓升高。
3.1 液硫管線堵塞的處理
當(dāng)液硫系統(tǒng)堵塞時(shí)首先檢查液硫管線流程是否通暢,觀察各級(jí)液硫封采樣包出液硫情況來確定是哪一段流程堵塞;然后檢查液硫管線伴熱是否良好,一般根據(jù)液硫管線外壁是否化硫來判斷液硫管線伴熱是否良好,如果不化硫說明液硫管線伴熱效果不好,那么就要將液硫管線伴熱、保溫恢復(fù)正常。當(dāng)恢復(fù)了保溫后,某一級(jí)液硫封采樣包仍觀察不到液硫時(shí),很有可能就是硫磺冷凝器至液硫封的夾套管線被催化劑粉末、設(shè)備腐蝕物等雜質(zhì)淤積造成堵塞,這時(shí)就要打開不暢通的液硫夾套管線盲法蘭現(xiàn)場排硫,甚至需要用鋼筋疏通堵塞的液硫管線。
3.2 硫沉積處理
硫沉積是在冷凝和吸附兩種作用下發(fā)生的。冷凝指轉(zhuǎn)化器溫度低于硫露點(diǎn)時(shí),過程氣中的硫蒸汽冷凝在催化劑表面的孔結(jié)構(gòu)中;吸附指硫蒸汽由于吸附作用和隨之發(fā)生的毛細(xì)管冷凝作用,硫蒸汽沉積在催化劑的孔結(jié)構(gòu)中。由硫沉積而造成的催化劑失活一般是可逆的,可采取適當(dāng)提高床層溫度的辦法將沉積的硫帶出。2015年1月14日降低分流的酸氣量后,常規(guī)克勞斯反應(yīng)器入口溫度由180℃逐漸升高至190℃左右,常規(guī)克勞斯反應(yīng)器床層溫度也逐漸升至276℃左右,吸附在催化劑表面的COS、CS2逐漸開始水解,系統(tǒng)回壓也在波動(dòng),大約維持在23kPa。2015年2月1日,可能是吸附在催化劑表面的COS、CS2水解完畢,系統(tǒng)回壓降至13kPa左右。2015年2月27日以后,酸氣量為1200m3/h左右,酸氣中H2S濃度為35.8%左右,常規(guī)克勞斯反應(yīng)器床層溫度穩(wěn)定在295℃,系統(tǒng)回壓也穩(wěn)定在16 kPa左右。其具體數(shù)據(jù)見表1.
表1.常規(guī)克勞斯反應(yīng)器入口溫度、床層溫度與系統(tǒng)回壓統(tǒng)計(jì)表
3.3 積碳處理
催化劑積碳是由于酸氣中含有的烴類因不能在燃燒爐內(nèi)完全燃燒而生成粉末狀碳或焦油狀物質(zhì)沉積在催化劑表面。因此,在酸氣量、酸氣濃度偏低時(shí)不僅要加入適量燃料氣,而且要控制好主燃燒爐的配風(fēng)量,保證烴類完全燃燒。另外,必須控制好脫硫單元閃蒸罐的液位和壓力,保持良好的閃蒸效果;必須控制好脫硫單元貧液循環(huán)量和貧液入塔層數(shù),在滿足凈化度的前提下,盡可能采用高氣液比,降低貧液入塔層數(shù),提高溶液的選吸能力,減少酸氣中烴、CO2含量,提高酸氣濃度,降低CO2共吸率;必須控制好分流的酸氣量,根據(jù)尾氣在線分析儀(H2S:SO2=2:1)的情況控制好主燃燒爐和尾氣灼燒爐的配風(fēng)。
3.4 更換設(shè)備
如果確定是設(shè)備故障,那只能停產(chǎn)檢修。捕霧網(wǎng)損壞、脫落、積灰嚴(yán)重,則進(jìn)行清理修復(fù)后恢復(fù)即可。一旦確定是廢熱鍋爐或某一級(jí)硫磺冷凝器管殼程串漏,則進(jìn)行試壓、查找出串漏管程并進(jìn)行封堵或更換設(shè)備。
由于系統(tǒng)回壓超高造成液硫封被沖現(xiàn)象應(yīng)該被避免,進(jìn)而導(dǎo)致硫磺回收率降低更應(yīng)該被避免,因此,可以采取措施提前預(yù)防系統(tǒng)回壓增大。首先,主燃燒爐的爐頭以及尾氣管線上都應(yīng)該安裝壓力測(cè)量裝置,裝置運(yùn)行中及時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)壓力的升高,就有充足的時(shí)間檢查出原因并加以解決。然后,液硫封流出液硫的情況每天都應(yīng)該進(jìn)行觀察,包括顏色和流量等,若無液硫流出,就立即檢查保溫。另外,硫磺回收裝置無法避免因上游氣質(zhì)氣量變化波動(dòng),造成酸氣量的波動(dòng),從而導(dǎo)致系統(tǒng)積碳而引起的系統(tǒng)回壓增大。但是可以根據(jù)尾氣在線分析儀,加強(qiáng)主燃燒爐和尾氣灼燒爐的配風(fēng)控制,防止催化劑積碳的發(fā)生。最后,在停產(chǎn)檢修過程中,疏通完各級(jí)硫磺冷凝器管程后,硫磺冷凝器尾端端蓋復(fù)位前啟動(dòng)主燃燒爐風(fēng)機(jī),對(duì)過程氣管線進(jìn)行吹掃,將一些碎硫磺渣、設(shè)備腐蝕物、催化劑粉塵等雜物逐級(jí)從硫冷器尾端吹出。但是有少數(shù)雜物被吹積到硫冷器至液硫封夾套管線(DN25)中沉積,因此要將夾套管線一端的盲法蘭拆除進(jìn)行疏通夾套管線,并且待保溫蒸汽管線投用正常后再復(fù)位夾套管線盲法蘭。
長壽分廠CPS硫磺回收裝置在總結(jié)原常規(guī)克勞斯硫磺回收裝置的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)上更加優(yōu)化、合理,管理和運(yùn)行上更加科學(xué)、規(guī)范;安全、平穩(wěn)地運(yùn)行了5年,沒有因系統(tǒng)回壓超高造成裝置聯(lián)鎖或停產(chǎn)。通過以上總結(jié)分析,我們將繼續(xù)加強(qiáng)源頭控制,精心操作等一切可靠措施來減少裝置系統(tǒng)積硫、積碳、液硫系統(tǒng)管線堵塞等造成裝置系統(tǒng)回壓增大的因素,確保裝置硫磺回收率,減少大氣污染。
[1]長壽分廠硫磺回收裝置適應(yīng)性改造工程初步設(shè)計(jì)(加-1636)第三冊(cè),安全專篇[M]。8-9.
[2]長壽分廠硫磺回收裝置適應(yīng)性改造工程初步設(shè)計(jì)(加-1636)第二冊(cè),環(huán)保專篇[M]。14-15.
夏林(1988-),男,甘肅酒泉人,助理工程師,現(xiàn)任職于西南油氣田公司重慶天然氣凈化總廠忠縣分廠,從事天然氣凈化技術(shù)管理工作。