劉有奇
(永城職業(yè)學(xué)院, 河南 永城 476600)
提高管式降膜蒸發(fā)器在拜耳法生產(chǎn)氧化鋁中的運(yùn)行效率
劉有奇
(永城職業(yè)學(xué)院, 河南 永城 476600)
對(duì)管式降膜蒸發(fā)器在拜耳法生產(chǎn)氧化鋁中的應(yīng)用進(jìn)行研究,分析了原液溫度、蒸發(fā)器結(jié)疤、加熱室面積等對(duì)管式降膜蒸發(fā)器蒸發(fā)效率的影響。通過(guò)優(yōu)化改進(jìn),實(shí)現(xiàn)了管式降膜蒸發(fā)器低單耗、高蒸水量、高泛汽質(zhì)量的高效運(yùn)行。
拜耳法; 氧化鋁; 管式降膜蒸發(fā)器; 蒸汽單耗; 蒸水量; 泛汽質(zhì)量
蒸發(fā)器是拜耳法生產(chǎn)氧化鋁中非常重要的設(shè)備,其作用是使循環(huán)母液中多余的水分蒸發(fā),得到合格的母液[1]。山東鋁業(yè)公司氧化鋁廠在二期生產(chǎn)中投入了一組六效四閃管式降膜蒸發(fā)器,設(shè)計(jì)蒸發(fā)水量160 t/h,噸水汽耗量0.3 t。母液蒸發(fā)是拜耳法生產(chǎn)氧化鋁中液量平衡的重要手段,該廠實(shí)際生產(chǎn)中管式降膜蒸發(fā)器平均運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)到96%以上,每次對(duì)其進(jìn)行酸洗時(shí)都會(huì)影響生產(chǎn)的正常運(yùn)行[2],并且管式降膜蒸發(fā)器還是拜耳法生產(chǎn)氧化鋁中的耗氣大戶。因此提高管式降膜蒸發(fā)器的運(yùn)行效率,降低其汽耗對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)具有重大意義。
管式降膜蒸發(fā)器具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、傳熱效率高、容易維修、運(yùn)行穩(wěn)定等特點(diǎn),其主要由加熱室、分離室、進(jìn)料口、加熱蒸汽進(jìn)口、冷凝水出口、二次蒸汽出口、循環(huán)液出口、完成液出口構(gòu)成,見(jiàn)圖1。
1—加熱室;2—分離室;3—進(jìn)料口;4—加熱蒸汽進(jìn)口;5—冷凝水出口;6—二次蒸汽出口;7—循環(huán)液出口;8—完成液出口圖1 管式降膜蒸發(fā)器結(jié)構(gòu)示意圖
六效四閃管式降膜蒸發(fā)工藝是目前國(guó)內(nèi)拜耳法氧化鋁生產(chǎn)中循環(huán)母液蒸發(fā)濃縮的主流技術(shù)[3],即第Ⅰ效和第Ⅱ效直接預(yù)熱、六效逆流四級(jí)閃蒸的作業(yè)方式。鋁酸鈉溶液通過(guò)強(qiáng)制循環(huán)泵由加熱室頂端加入,經(jīng)液體分布器均勻流入到加熱管內(nèi),與加熱管外側(cè)的蒸汽進(jìn)行熱量交換被加熱至沸騰蒸發(fā)狀態(tài)。溶液在自身重力的作用下由上向下流動(dòng),同時(shí)在氣流作用下蒸發(fā)汽化形成液膜進(jìn)入分離室進(jìn)行氣液分離。分離出的水蒸汽(二次蒸汽)經(jīng)過(guò)分離室上部的霧沫分離器逸出,送往下一效并作為熱源。溶液一部分從下料口經(jīng)循環(huán)泵送入加熱室頂部的液體分布器,重新布料循環(huán)蒸發(fā),另一部分溶液被送往上一效在更高的溫度和壓力環(huán)境下進(jìn)一步濃縮。經(jīng)過(guò)第Ⅵ效到第Ⅰ效多級(jí)加壓蒸發(fā)的溶液,再送入閃蒸罐經(jīng)過(guò)四級(jí)閃蒸、降溫和降壓,最終得到濃縮的蒸發(fā)母液。
蒸發(fā)是氧化鋁生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié),也是影響管式降膜蒸發(fā)器產(chǎn)能發(fā)揮的關(guān)鍵[4]。實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示,拜耳法氧化鋁生產(chǎn)中蒸發(fā)汽耗占整個(gè)蒸發(fā)器能耗成本的76%~80%,占氧化鋁生產(chǎn)能耗的20%~24%,占生產(chǎn)成本的9%~11%。因此降低蒸發(fā)汽耗是降低蒸發(fā)成本的主要手段。由于管式降膜蒸發(fā)器蒸發(fā)出的泛汽水質(zhì)量直接關(guān)系到泛汽水的循環(huán)利用,所以還必須保障泛汽水質(zhì)量達(dá)標(biāo),也就是含堿量達(dá)標(biāo),確保蒸發(fā)器最終外排的泛汽不帶堿。
2.1 原液溫度的影響
拜耳法氧化鋁生產(chǎn)中,當(dāng)蒸汽壓力控制在0.5~0.55 MPa時(shí),不同原液溫度對(duì)應(yīng)的蒸汽單耗見(jiàn)表1。
表1 原液溫度與蒸汽單耗對(duì)應(yīng)表
可以看出,蒸發(fā)原液溫度越高,管式降膜蒸發(fā)器的蒸汽單耗越低。因此提高蒸發(fā)原液的溫度是降低蒸汽單耗的有效途徑之一。而蒸發(fā)原液的溫度主要受種分精液換熱器和附聚換熱器的影響,種分精液以及料漿在實(shí)際生產(chǎn)中需要有效降溫以實(shí)現(xiàn)低溫分解,生產(chǎn)中可以通過(guò)提高換熱器的換熱面積和換熱效率提高原液溫度,同時(shí)降低精液與料漿溫度,達(dá)到降低蒸汽單耗的目的。
2.2 結(jié)疤的影響
該廠拜耳法生產(chǎn)氧化鋁的原料為國(guó)外典型的高鋁硅比三水鋁石型鋁土礦。母液在氧化鋁生產(chǎn)過(guò)程中不斷循環(huán)使用,隨著蒸發(fā)器的運(yùn)行,溶解在母液中的活性氧化硅不斷析出結(jié)疤,附著在蒸發(fā)器加熱室以及各管道的內(nèi)壁,嚴(yán)重阻礙蒸汽和原液的熱交換,使蒸汽的熱交換率下降,蒸汽單耗明顯升高。蒸發(fā)器內(nèi)壁結(jié)疤,嚴(yán)重影響蒸發(fā)器的運(yùn)行效率,必須定期清除。
2.3 加熱室面積的影響
管式降膜蒸發(fā)器的蒸水能力直接受加熱面積的影響。生產(chǎn)中隨著時(shí)間的延續(xù),加熱室內(nèi)部會(huì)產(chǎn)生結(jié)疤,影響加熱效果,并使蒸發(fā)器加熱面積縮小,從而影響蒸發(fā)器的蒸水量。因此在條件允許的情況下,應(yīng)增大加熱室面積,提高蒸發(fā)器的產(chǎn)能。
2.4 Ⅵ效跑堿的影響
管式降膜蒸發(fā)器運(yùn)行過(guò)程中,隨著六效共同進(jìn)料的量加大,進(jìn)料溫度的升高,Ⅵ效泛汽量明顯增大,物料沸騰劇烈,致使Ⅵ效的霧沫分離能力不足,最終出現(xiàn)Ⅵ效跑堿(Ⅵ效泛汽帶堿)現(xiàn)象。拜耳法生產(chǎn)氧化鋁的直接成本(原燃料費(fèi)及加工費(fèi))中,堿耗所占比例較大。因此,蒸發(fā)器運(yùn)行過(guò)程中,應(yīng)合理控制六效進(jìn)料,避免跑堿現(xiàn)象的發(fā)生。
3.1 調(diào)整原液溫度
該廠四區(qū)精液板式換熱器存在過(guò)料量小,堿煮周期短的問(wèn)題(剛堿煮完的精液板式換熱器使用一星期左右,過(guò)料量就降至100 m3/h以下)。隨著特材廠產(chǎn)量規(guī)模的增大和環(huán)境溫度的不斷上升,特別是27萬(wàn)t項(xiàng)目建成后,四區(qū)精液降溫能力和附聚降溫能力明顯不足,經(jīng)估算,精液降溫能力差近500 m2的換熱面積。
為了彌補(bǔ)換熱設(shè)施的不足,在精液槽北增加2臺(tái)200 m2螺旋板式換熱器、2臺(tái)精液泵(300 m3/h,揚(yáng)程55 m)和1臺(tái)母液泵(600 m3/h,揚(yáng)程75 m),2臺(tái)精液泵分別對(duì)應(yīng)2臺(tái)螺旋板式換熱器。原液流經(jīng)精液槽送往母液槽或細(xì)種子混合槽之前,由增設(shè)的精液泵打入螺旋板式換熱器對(duì)原液進(jìn)行熱交換處理,同時(shí)借用現(xiàn)有的1#調(diào)配泵將部分精液送蒸發(fā)母液管道對(duì)原液進(jìn)行換熱蒸發(fā),精液降溫設(shè)備改進(jìn)后的平面布置圖如圖2所示。
圖2 精液降溫設(shè)備改進(jìn)后平面布置圖(虛線為母液,實(shí)線為精液)
改進(jìn)后,增加的螺旋板式換熱器為精液降溫增加了400 m2的換熱面積。蒸發(fā)原液溫度由60 ℃提高到75 ℃,蒸汽單耗由0.31 t-汽/t-水降低至0.27t-汽/t-水。按管式降膜蒸發(fā)器蒸發(fā)水量160 t/h、運(yùn)轉(zhuǎn)率96%、蒸汽單價(jià)170元/t計(jì)算,年創(chuàng)造收益:
(0.31-0.27)×160×24×365×0.96×170=914.8萬(wàn)元
3.2 改進(jìn)結(jié)疤酸洗方式
原酸洗是通過(guò)酸儲(chǔ)罐直接往Ⅰ效注酸,然后摻配緩蝕劑,依次通過(guò)Ⅰ效→Ⅵ效→Ⅴ效→Ⅳ效→Ⅲ效→Ⅱ效進(jìn)行酸洗。采用這種方式酸洗后,蒸發(fā)器傳熱效果沒(méi)有太大改善,六效加熱管管壁上仍有不同程度的結(jié)疤殘留,影響蒸發(fā)器的傳熱,導(dǎo)致汽耗高、效率低[5]
對(duì)酸洗方式進(jìn)行改進(jìn),一半酸通過(guò)酸儲(chǔ)罐往Ⅰ效注酸并摻配緩蝕劑,另一半酸通過(guò)酸儲(chǔ)罐往Ⅳ效注酸并摻配緩蝕劑,實(shí)現(xiàn)Ⅰ效→Ⅵ效→Ⅴ效和Ⅳ效→Ⅲ效→Ⅱ效同時(shí)酸洗。
酸洗方式改進(jìn)后,由于流程縮短,硫酸與結(jié)疤能夠更加充分地反應(yīng),酸洗效果明顯改善。酸洗時(shí)間由6 h縮短至3 h。原酸洗方式的蒸汽單耗為0.31 t-汽/t-水,改進(jìn)后當(dāng)月蒸汽單耗為0.30 t-汽/t-水,每噸水節(jié)汽0.01 t。改造后下半年,蒸水量為44萬(wàn)t,蒸汽單價(jià)為170元/t,則下半年節(jié)約蒸汽的直接效益為:
440 000×0.01×170=74.8萬(wàn)元。
另外,在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)蒸發(fā)器的電動(dòng)閥運(yùn)行一段時(shí)間后也會(huì)產(chǎn)生結(jié)疤經(jīng)常被卡,嚴(yán)重影響設(shè)備的正常運(yùn)行,而人工清理結(jié)疤有一定的困難,更換新的電動(dòng)閥成本太高。經(jīng)過(guò)生產(chǎn)試驗(yàn),對(duì)蒸發(fā)器的4個(gè)電動(dòng)閥加設(shè)酸洗,降低了電動(dòng)閥被卡的故障率。
3.3 增加加熱室面積
該廠蒸發(fā)器崗位上原有一個(gè)強(qiáng)效蒸發(fā)器,加熱面積為560 m2,一直閑置未用。為進(jìn)一步提高蒸發(fā)器的加熱面積,將強(qiáng)效蒸發(fā)器并入現(xiàn)有的管式降膜蒸發(fā)器流程,具體方案為:①由于強(qiáng)效蒸發(fā)器與Ⅰ效的設(shè)計(jì)參數(shù)相同,因此將強(qiáng)效蒸發(fā)器和Ⅰ效并聯(lián)使用(最高承壓0.5 MPa,最高工作溫度160 ℃,正常工作壓力0.26 MPa,正常工作溫度140 ℃);②Ⅱ效出來(lái)的100 ℃左右的原液直接進(jìn)入強(qiáng)效蒸發(fā)器,相比原進(jìn)料溫度高出40 ℃,溫差減小,達(dá)到強(qiáng)效蒸發(fā)器的控制條件,需要消耗的新蒸汽量更小,提高了能源利用效率;③Ⅱ效過(guò)料泵一直存在功率不足的問(wèn)題,由于液量增大已滿足不了生產(chǎn)的需要,故另增加一個(gè)泵,解決該問(wèn)題;④強(qiáng)效蒸發(fā)器本身的加熱面積較小,其液室相當(dāng)于一個(gè)閃蒸罐,可以為Ⅰ閃提供更加充足的泛汽,提高整個(gè)蒸發(fā)流程的熱利用率。工藝流程如圖3所示。
強(qiáng)效蒸發(fā)器的面積為560 m2,蒸水能力約20 t/h, 通過(guò)技術(shù)改進(jìn),管式降膜蒸發(fā)器在原基礎(chǔ)上,加熱面積增加了560 m2,蒸水量增加了20 t/h,蒸發(fā)器總蒸水量由140 t/h提高至160 t/h,從而滿足了50萬(wàn)t/a氧化鋁生產(chǎn)規(guī)模的需要。
3.4 解決Ⅵ效跑堿問(wèn)題
原六效同時(shí)進(jìn)料的生產(chǎn)工藝,導(dǎo)致原液運(yùn)行至第Ⅵ效時(shí)由于溫度升高霧沫分離不足,經(jīng)常出現(xiàn)跑堿現(xiàn)象。為了避免Ⅵ效跑堿現(xiàn)象的發(fā)生,并降低六效整體泛汽量,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的生產(chǎn)摸索,決定調(diào)整進(jìn)料方式,降低Ⅵ效的進(jìn)料量,改變前五效進(jìn)料比例,并確保冷凝器工作正常,以解決跑堿問(wèn)題。具體方案如下:
圖3 強(qiáng)效蒸發(fā)器與管式降膜蒸發(fā)器并入流程圖
(1)在正常生產(chǎn)情況下,當(dāng)進(jìn)料量為480 m3/h時(shí),前五效蒸發(fā)器產(chǎn)生的泛汽都不帶堿,而第Ⅵ效泛汽帶堿到達(dá)0.5 g/L,帶堿問(wèn)題嚴(yán)重。為此,將進(jìn)料方式調(diào)整為Ⅴ效、Ⅵ效各進(jìn)料50%,很好地緩解Ⅵ效霧沫分離能力不足的問(wèn)題,避免跑堿現(xiàn)象的發(fā)生。
(2)當(dāng)對(duì)第Ⅵ效抽真空,其真空度與大氣冷凝器真空度存在約-5 kPa的差值時(shí)(理論上兩者真空值應(yīng)該一致),則判斷大氣冷凝器蓖板堵塞,必須在酸洗的同時(shí)打開(kāi)大氣冷凝器的孔門(mén)進(jìn)行檢查清理。
(3)在霧沫分離室噴淋設(shè)施尚未投入使用之前,可臨時(shí)使用冷凝水進(jìn)行噴淋以改善霧沫分離效果。
(4)工藝參數(shù)控制:水壓2.3~2.5 kg;噴淋頻次第4小時(shí)一次,一次5 s,每效間隔40 min;噴淋順序Ⅰ效-Ⅱ效-Ⅲ效-Ⅳ效-Ⅴ效-Ⅵ效。
改進(jìn)后,Ⅵ效泛汽含堿由原來(lái)的0.5 g/L降低至0.1 g/L,效果明顯。
在拜耳法生產(chǎn)氧化鋁的實(shí)踐中,通過(guò)提高原液溫度、優(yōu)化加熱管結(jié)疤酸洗工藝、增大加熱室面積等一系列改進(jìn)措施,降低了管式降膜蒸發(fā)器的汽耗,提高了其運(yùn)行效率。只有不斷探索和總結(jié),強(qiáng)化技術(shù)管理,才能降低生產(chǎn)成本,實(shí)現(xiàn)氧化鋁生產(chǎn)中的節(jié)能減排。
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Study on improving operation efficiency of tubular falling-film evaporator in alumina production with Bayer process
LIU You-qi
In this paper, the application of tubular falling-film evaporator in the alumina production with Bayer process is expounded. The impact of raw solution temperature, evaporator build-up and heating chamber area on the operation efficiency of tubular falling-film evaporator are analyzed. After the optimization and improvement, the high-efficiency operation of tubular falling-film evaporator with low unit consumption, large water evaporation and high exhaust steam quality can be realized.
Bayer process; alumina; tubular falling-film evaporator; unit steam consumption; water evaporation; exhaust steam quality
劉有奇(1982—),男,陜西西安人,碩士,講師,研究方向:濕法冶金過(guò)程優(yōu)化控制。
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