劉偉
摘 要:在日常45#圓鋼的生產(chǎn)過(guò)程中,由于到站鋁含量的不穩(wěn)定,常常導(dǎo)致連鑄機(jī)絮流、停機(jī)事故的發(fā)生,而且還影響鑄坯表面和內(nèi)部質(zhì)量,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)跟蹤調(diào)查,45#圓鋼進(jìn)LF爐到站鋁含量的命中率得到明顯的提高,由鋁含量的不穩(wěn)定引發(fā)的45#圓鋼絮流、停機(jī)事故的比率明顯降低。
關(guān)鍵詞:45號(hào)圓鋼 出鋼溫度 出鋼碳 鋼包下渣
中圖分類(lèi)號(hào):TF701 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2017)05(c)-0123-02
當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,形勢(shì)異常嚴(yán)峻,宣鋼公司對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,圓鋼的生產(chǎn)已成為新的效益增長(zhǎng)點(diǎn)。45#圓鋼是其中主要品種之一,其主要用于生產(chǎn)無(wú)縫鋼管,管坯對(duì)鑄坯的表面和內(nèi)部質(zhì)量要求較高,所以冶煉軋制工藝非常嚴(yán)格。45#圓鋼對(duì)鋁含量有著特殊的要求,由于在日常生產(chǎn)中鋁含量的不穩(wěn)定,常常造成45#圓鋼絮流、停機(jī)事故的發(fā)生,所以必須提高鋁含量的命中率。
1 原因分析
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)跟蹤調(diào)查,調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)在整個(gè)煉鋼生產(chǎn)過(guò)程中,影響進(jìn)站鋁含量命中率的因素有很多:裝入量不穩(wěn)定、出鋼溫度偏低、出鋼碳不穩(wěn)定、鋼包下渣。
2 改進(jìn)措施
2.1 裝入制度
進(jìn)精煉鋼種應(yīng)該保證鋼包凈空在400~600 mm,特制定裝入量要求(見(jiàn)表1)。
為保證準(zhǔn)確的裝入量特要求如下:(1)嚴(yán)格控制折罐兌鐵量,對(duì)折罐的裝準(zhǔn)率進(jìn)行量化考核。(2)勤打爐口避免因爐口粘渣太多蹭包口影響兌鐵量。(3)加強(qiáng)爐前工的操作技能。
經(jīng)過(guò)11月份的冶煉數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)比較如下:改進(jìn)前因裝入量偏差導(dǎo)致進(jìn)站鋁不達(dá)標(biāo)爐數(shù)的比率為35%;經(jīng)過(guò)改進(jìn)后,11月共煉45#含鋁鋼77爐,因裝入量偏差導(dǎo)致鋁含量不達(dá)標(biāo)的爐數(shù)為5爐,比率為6.5%。
經(jīng)過(guò)11月份的生產(chǎn)實(shí)踐證明通過(guò)對(duì)裝入量的穩(wěn)定控制,45#鋼進(jìn)站鋁控得到了很大提高。
2.2 45#鋼放鋼溫度
針對(duì)45#鋼放鋼溫度偏低的問(wèn)題,根據(jù)以下因素做出相應(yīng)調(diào)整:(1)提高合金料溫度,保證合金料在烘烤爐中加熱20 min以上。(2)放鋼溫度必須保證合金料完全融化,并有一定的吹氬時(shí)間。(3)因鋼中的氧和溫度成正比關(guān)系如圖1所示,出鋼溫度過(guò)高導(dǎo)致鋁收得率低,所以出鋼溫度不宜過(guò)高。
通過(guò)以上分析及生產(chǎn)實(shí)踐我們要求45#鋼進(jìn)LF爐的進(jìn)站溫度要比液相線溫度高20 ℃~40 ℃(液相線1495)即到站溫度要求1 515 ℃~1 535 ℃,這就要求轉(zhuǎn)爐放鋼溫度必須在1 580 ℃~1 620 ℃才能滿(mǎn)足要求,而通過(guò)實(shí)踐證明在此出鋼溫度,鋁含量的命中率得到了大幅度提高。
改進(jìn)前因放鋼溫度導(dǎo)致進(jìn)站鋁不達(dá)標(biāo)爐數(shù)的比率為33%;經(jīng)過(guò)改進(jìn)后,11月共煉45#含鋁鋼77爐,因裝入量偏差導(dǎo)致鋁含量不達(dá)標(biāo)的爐數(shù)為7爐,比率為9.1%。經(jīng)過(guò)11月份的生產(chǎn)實(shí)踐證明通過(guò)對(duì)放鋼溫度的攻關(guān),45#鋼進(jìn)站鋁控得到了很大提高。
2.3 穩(wěn)定出鋼碳的措施
由終點(diǎn)碳對(duì)爐渣氧化性的影響圖,可知出鋼碳越高氧化性越低,鋁收得率越高,但考慮到放鋼低磷(P%≤0.015),又提高了出鋼溫度,終點(diǎn)碳不會(huì)太高,從鋁收得率的穩(wěn)定性計(jì),我們要求出鋼碳含量C%0.10~0.20。
為穩(wěn)定出鋼碳,技術(shù)員充分發(fā)揮了副槍動(dòng)態(tài)終點(diǎn)控制技術(shù)的優(yōu)勢(shì),但運(yùn)用副槍確定終點(diǎn)碳也有一些不穩(wěn)定因素影響,例如:(1)副槍連接失敗導(dǎo)致影響過(guò)程測(cè)試,從而導(dǎo)致終點(diǎn)碳不達(dá)標(biāo)。(2)副槍測(cè)試結(jié)果與化驗(yàn)室實(shí)際分析偏差大。(3)爐前操作不當(dāng),影響測(cè)試結(jié)果。
針對(duì)以上影響因素采取以下措施:(1)加強(qiáng)副槍設(shè)備的日常點(diǎn)檢與維護(hù),保證副槍連接與測(cè)試成功率大于98%。(2)保證副槍探頭質(zhì)量達(dá)標(biāo),并定期對(duì)副槍進(jìn)行校驗(yàn)。(3)加強(qiáng)爐前操作,副槍測(cè)試前2 min內(nèi)爐內(nèi)不再入料,過(guò)程測(cè)量完畢后,根據(jù)測(cè)得的溫度、碳含量,決定繼續(xù)吹煉的時(shí)間、供氧流量、槍位以及是否需要補(bǔ)加冷料等,副槍過(guò)程測(cè)量完畢后,距離終點(diǎn)一般也只有2 min左右的吹煉時(shí)間,而副槍在過(guò)程測(cè)量時(shí)氧槍供氧流量已降至20 000 m3/h以下,屬于軟吹狀態(tài),當(dāng)流量恢復(fù)至正常時(shí)距離終點(diǎn)提槍時(shí)間已所剩無(wú)幾,為保證終點(diǎn)溫度成分均勻,爐前操作一方面將槍位降至最低1.4~1.5 m,另一方面將供氧流量調(diào)高,最高可達(dá)38 000 m3/h。當(dāng)終點(diǎn)提槍停止吹煉后,鋼水靜置時(shí)間保證在0.5 min以上,方可執(zhí)行終點(diǎn)測(cè)量,目的也是為了使鋼水內(nèi)的反應(yīng)趨于平靜,保證測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。
2.4 嚴(yán)格控制入鋼包渣量
嚴(yán)格控制入鋼包渣量,具體措施如下:(1)勤清理爐皮渣,防止放鋼過(guò)程中爐皮渣掉落鋼包。(2)每爐出完鋼后加擋渣帽,預(yù)防出鋼前期下渣,且要求搖爐工在搖爐時(shí),轉(zhuǎn)爐在0℃~40 ℃時(shí)慢搖爐以防止?fàn)t渣從爐口溢出,在搖爐至40 ℃~50 ℃爐渣接近出鋼口時(shí),要求速度要快且一步到位以減少爐渣從出鋼口流入到鋼包當(dāng)中。(3)轉(zhuǎn)爐倒?fàn)t放鋼前添加300~500 kg的白灰,將爐渣黏度調(diào)高,減少出鋼中期漩渦卷渣量,在出鋼到臨界高度時(shí),適當(dāng)搖動(dòng)爐子破壞漩渦以減少漩渦卷渣量。(4)定期對(duì)擋渣塞車(chē)進(jìn)行定位,保證擋渣球投放準(zhǔn)確位置,提高擋渣成功率。(5)加強(qiáng)對(duì)出鋼口的維護(hù),保持出鋼口周?chē)鸂t襯有一定的坡度,以保證擋渣成功。
3 結(jié)語(yǔ)
經(jīng)過(guò)11月份的生產(chǎn)實(shí)踐,通過(guò)對(duì)裝入量、出鋼溫度、出鋼碳及入包渣量的改進(jìn)控制,進(jìn)LF爐到站鋁含量的命中率得到明顯的提高,由鋁含量的不穩(wěn)定引發(fā)的45#圓鋼絮流、停機(jī)事故的比率明顯降低。
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