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某SUV車(chē)內(nèi)噪聲診斷及優(yōu)化*

2017-09-11 13:54袁守利杜慶賀劉志恩杜松澤
關(guān)鍵詞:傳動(dòng)系統(tǒng)后排傳動(dòng)

袁守利 杜慶賀 劉志恩 杜松澤

(武漢理工大學(xué)汽車(chē)工程學(xué)院 武漢 430070)

某SUV車(chē)內(nèi)噪聲診斷及優(yōu)化*

袁守利 杜慶賀 劉志恩 杜松澤

(武漢理工大學(xué)汽車(chē)工程學(xué)院 武漢 430070)

針對(duì)某SUV在怠速開(kāi)空調(diào)和三擋全加速工況下的車(chē)內(nèi)噪聲整體偏高,且在1 300,1 750 r/min等轉(zhuǎn)速下有明顯的轟鳴,應(yīng)用比利時(shí)LMS公司的Test.Lab動(dòng)態(tài)測(cè)試系統(tǒng)對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行試驗(yàn)測(cè)試分析.綜合利用相關(guān)性分析、頻譜分析等多種調(diào)校手段,并在同樣工況下進(jìn)行對(duì)比測(cè)試.結(jié)果表明,采用優(yōu)化后的傳動(dòng)系統(tǒng)及解耦的動(dòng)力總成懸置后,怠速狀態(tài)下,駕駛員右耳噪聲分別降低2.8,5.5 dB(A),三擋全加速工況下,車(chē)內(nèi)轟鳴基本消失,改善效果顯著.

轟鳴噪聲;相關(guān)性分析;動(dòng)力懸置解耦;傳動(dòng)系統(tǒng)優(yōu)化

0 引 言

隨著市場(chǎng)發(fā)展,乘客對(duì)汽車(chē)的品質(zhì)越來(lái)越關(guān)注,各國(guó)對(duì)噪聲污染的控制也越來(lái)越嚴(yán)格,汽車(chē)NVH成為決定汽車(chē)品質(zhì)感最重要的指標(biāo)[1].對(duì)于車(chē)內(nèi)噪聲產(chǎn)生機(jī)理的研究,目前主要采用有限元法、邊界元法、統(tǒng)計(jì)能量分析法、相關(guān)性分析法、模態(tài)分析法及傳遞路徑分析法等方法,以確定車(chē)內(nèi)噪聲的來(lái)源和峰值產(chǎn)生的原因[2-3].

本文針對(duì)某SUV在怠速開(kāi)空調(diào)和三擋全加速(3G-WOT)工況下的車(chē)內(nèi)噪聲整體偏高,且在1 300,1 750 r/min等轉(zhuǎn)速下有明顯的轟鳴,應(yīng)用比利時(shí)LMS公司的Test.Lab動(dòng)態(tài)測(cè)試系統(tǒng)對(duì)試驗(yàn)樣車(chē)內(nèi)不同位置測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)噪聲進(jìn)行試驗(yàn)測(cè)試分析.根據(jù)相關(guān)性分析、頻譜分析等方法來(lái)識(shí)別車(chē)內(nèi)的噪聲振動(dòng)源,通過(guò)一系列優(yōu)化調(diào)教方案,顯著提升了該車(chē)的NVH性能.

1 樣車(chē)車(chē)內(nèi)噪聲存在問(wèn)題

1.1 車(chē)內(nèi)噪聲振動(dòng)主觀(guān)評(píng)價(jià)

該車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)為1.8 L四缸自然吸氣,5MT前置后驅(qū)7座SUV.試驗(yàn)人員反饋該SUV在怠速開(kāi)空調(diào)工況下車(chē)內(nèi)噪聲偏高,3G-WOT工況的整個(gè)過(guò)程中車(chē)內(nèi)噪聲整體偏大,并且在1 300,1 750,2 700,3 900 r/min附近有明顯的轟鳴聲.為驗(yàn)證該問(wèn)題的普遍性及真實(shí)性,隨機(jī)抽取同批次同型號(hào)樣車(chē),再次進(jìn)行路試主觀(guān)評(píng)價(jià),結(jié)果表明,相同工況下車(chē)內(nèi)噪聲與前期試驗(yàn)車(chē)相吻合.

1.2 車(chē)內(nèi)噪聲振動(dòng)客觀(guān)測(cè)試

為更準(zhǔn)確的判斷車(chē)內(nèi)噪聲振動(dòng)偏大的問(wèn)題,根據(jù)整車(chē)噪聲振動(dòng)測(cè)試要求及規(guī)范,對(duì)樣車(chē)進(jìn)行客觀(guān)測(cè)試,其中車(chē)內(nèi)噪聲主要考慮駕駛員右耳、中排乘客中間、后排乘客中間處的聲壓級(jí),同時(shí)車(chē)內(nèi)振動(dòng)主要參考轉(zhuǎn)向盤(pán)12點(diǎn)方位、駕駛員導(dǎo)軌、中排座椅支架、后排座椅支架處振動(dòng)[4].測(cè)試時(shí)采用LMS SCADAS多通道采集設(shè)備,將電磁脈沖式轉(zhuǎn)速傳感器置于發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火控制線(xiàn)上,使用Signature Acquisition模塊采集數(shù)據(jù),分別采集整車(chē)在怠速開(kāi)空調(diào)及3G-WOT工況下的振動(dòng)噪聲隨發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速變化的數(shù)據(jù).

圖1為怠速開(kāi)空調(diào)工況下,前中后排噪聲的時(shí)域信號(hào).由圖1可知,駕駛員右耳噪聲最大,噪聲聲壓級(jí)超過(guò)49.6 dB(A),中排噪聲聲壓級(jí)為43.6 dB(A),后排噪聲最小,聲壓級(jí)超過(guò)42.4 dB(A),高于同類(lèi)型標(biāo)桿車(chē).

圖1 怠速開(kāi)空調(diào)工況下前中后排噪聲

圖2為3G-WOT工況下前中后排噪聲聲壓級(jí)隨發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速的變化關(guān)系及各振動(dòng)測(cè)點(diǎn)Z向振動(dòng)RMS值隨發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速的變化關(guān)系.由圖2a)可知,在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為1 300,1 750,2 700及3 900 r/min附近時(shí),車(chē)內(nèi)噪聲出現(xiàn)明顯的峰值.由圖2b)可知,駕駛員導(dǎo)軌Z向振動(dòng)在2 700,3 100,3 900 r/min附近出現(xiàn)峰值.

圖2 3G-WOT工況下隨發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速的變化關(guān)系圖

圖3為3G-WOT工況下前排和中排噪聲階次隨轉(zhuǎn)速變化曲線(xiàn).由圖3a)可知,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為1 750,2 700,3 900 r/min附近存在明顯的噪聲峰值,發(fā)動(dòng)機(jī)第六階對(duì)1 750 r/min附近時(shí)噪聲峰值貢獻(xiàn)較大,發(fā)動(dòng)機(jī)第二階對(duì)2 700,3 900 r/min附近噪聲峰值貢獻(xiàn)較大.由圖3b)可知,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為2 700,3 900 r/min附近中排噪聲存在明顯的峰值,該兩處峰值都是由發(fā)動(dòng)機(jī)二階引起.綜合各工況下幾處噪聲峰值,與主觀(guān)評(píng)價(jià)的結(jié)論相符.

圖3 3G-WOT工況下階次隨轉(zhuǎn)速變化曲線(xiàn)

2 車(chē)內(nèi)噪聲問(wèn)題診斷

汽車(chē)車(chē)內(nèi)噪聲屬于低頻噪聲,一般其噪聲頻率在25~100 Hz范圍之間.汽車(chē)作為一個(gè)龐大且復(fù)雜的系統(tǒng),引起整車(chē)內(nèi)噪聲的激勵(lì)源很多.噪聲振動(dòng)源在車(chē)身之外,在分析整車(chē)噪聲振動(dòng)時(shí),通常采用“源-傳遞通道-接受體”分析模型.車(chē)內(nèi)的噪聲和振動(dòng)是由車(chē)外的“源”和車(chē)身“傳遞通道”共同決定的,其表達(dá)為[5]

(1)

式中:NV為車(chē)內(nèi)的噪聲或振動(dòng)響應(yīng);Si為車(chē)外的第i個(gè)噪聲源或者振動(dòng)源;Hi為車(chē)身的第i條噪聲或者振動(dòng)傳遞路徑.

針對(duì)該SUV車(chē)內(nèi)噪聲偏高的現(xiàn)象,初步判斷造成這種現(xiàn)象的原因之一是外部噪聲源聲壓級(jí)過(guò)大;其次,在三擋全加速過(guò)程中,傳動(dòng)系統(tǒng)扭振激勵(lì)通過(guò)驅(qū)動(dòng)橋經(jīng)懸架傳遞到車(chē)身,與車(chē)身結(jié)構(gòu)模態(tài)吻合,產(chǎn)生共振,使得車(chē)內(nèi)噪聲增大;另外,動(dòng)力總成懸置隔振性能不滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求,發(fā)動(dòng)機(jī)的振動(dòng)不能有效隔離開(kāi)來(lái),從而產(chǎn)生低頻的振動(dòng)輻射噪聲[6-7].

為準(zhǔn)確診斷各因素對(duì)車(chē)內(nèi)噪聲的影響,需對(duì)各測(cè)點(diǎn)進(jìn)行噪聲振動(dòng)測(cè)試,表1為激勵(lì)源診斷所需測(cè)試的項(xiàng)目.

表1 激勵(lì)源診斷測(cè)試點(diǎn)

2.1 噪聲源分析

該車(chē)處于開(kāi)空調(diào)工況時(shí),試驗(yàn)人員主觀(guān)感覺(jué)在怠速工況下汽車(chē)外部噪聲偏大,為驗(yàn)證該問(wèn)題,對(duì)各測(cè)點(diǎn)進(jìn)行噪聲頻譜分析.圖4為怠速開(kāi)空調(diào)工況下外部噪聲測(cè)點(diǎn)和前中后排噪聲頻譜圖.由圖4可知,各外部測(cè)點(diǎn)噪聲在294,598 Hz處均有明顯峰值,車(chē)內(nèi)前排、中排噪聲在290 Hz附近有明顯峰值,后排噪聲在該頻率值下無(wú)峰值,且聲壓級(jí)較小.在同頻率下,外部噪聲與車(chē)內(nèi)噪聲的主要成分與發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)的階次頻率相一致,采用相關(guān)性分析法,推測(cè)發(fā)動(dòng)機(jī)的振動(dòng)為車(chē)內(nèi)噪聲主要激勵(lì)源之一.

圖4 怠速開(kāi)空調(diào)工況下噪聲頻譜圖

2.2 傳動(dòng)系扭振試驗(yàn)分析

傳動(dòng)系由傳動(dòng)軸、半軸、主減速器等組成,整個(gè)傳動(dòng)系統(tǒng)可以看作為一個(gè)多質(zhì)量的彈性系統(tǒng),此系統(tǒng)有多個(gè)固有頻率,當(dāng)其中一個(gè)固有頻率與外界激勵(lì)頻率吻合時(shí),傳動(dòng)系會(huì)產(chǎn)生扭轉(zhuǎn)共振,經(jīng)后橋和懸架傳至車(chē)身,導(dǎo)致車(chē)內(nèi)振動(dòng)噪聲增大.在汽車(chē)行駛過(guò)程中,若傳動(dòng)軸的質(zhì)心與傳動(dòng)軸的旋轉(zhuǎn)幾何中心不在同一直線(xiàn)上時(shí),傳動(dòng)軸會(huì)產(chǎn)生離心力和徑向跳動(dòng),其引起的振動(dòng)也會(huì)傳遞到車(chē)身,引起車(chē)內(nèi)噪聲振動(dòng)[8].

傳動(dòng)系統(tǒng)固有頻率主要由二階激振力矩所激發(fā),當(dāng)前后端傳動(dòng)軸之間夾角增大的時(shí)候,二階振動(dòng)增加;當(dāng)傳遞扭矩增加的時(shí)候,二階激振力矩也隨之增加.對(duì)于前置后驅(qū)車(chē),傳動(dòng)軸扭振模態(tài)與車(chē)身模態(tài)耦合時(shí)是車(chē)內(nèi)噪聲的主要來(lái)源[9].

圖5為2G-WOT和3G-WOT工況下傳動(dòng)系各測(cè)點(diǎn)2階扭振角速度隨發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速變化情況,由圖5a)可知,在低速階段,傳動(dòng)系扭振角速度隨著發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速的升高而下降,且扭振角速度值整體偏大.可明顯看到在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為1 350 r/min時(shí)有一個(gè)明顯的峰值,對(duì)應(yīng)的頻率為45 Hz.由圖5b)可知,在低速階段,傳動(dòng)系扭振角速度隨著發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速的升高而下降.在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為1 350 r/min時(shí)有一個(gè)明顯的峰值,對(duì)應(yīng)的頻率為45 Hz.

圖5 傳動(dòng)系2階扭振角速度

由圖5可知,在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為1 350 r/min附近時(shí),振動(dòng)角速度比其他轉(zhuǎn)速位置高出很多.通過(guò)各工況的傳動(dòng)系的扭振幅值可以判斷傳動(dòng)系扭振固有頻率為45 Hz.發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為1 350 r/min附近時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)激勵(lì)頻率與傳動(dòng)系扭振頻率相同,使扭轉(zhuǎn)振動(dòng)過(guò)大通過(guò)后橋和懸架傳遞到車(chē)身,從而引起車(chē)內(nèi)轟鳴噪聲.

2.3 動(dòng)力總成懸置隔振性能測(cè)試分析

2.3.1 怠速開(kāi)空調(diào)工況下懸置隔振性能分析

動(dòng)力總成安裝在懸置上,而懸置直接與車(chē)身相連,發(fā)動(dòng)機(jī)的振動(dòng)如果沒(méi)有有效的隔離開(kāi)來(lái),就會(huì)傳到汽車(chē)各個(gè)部位,從而影響駕駛員和乘客的舒適性.動(dòng)力總成懸置的隔振性能用傳遞率TdB來(lái)衡量,通常情況下當(dāng)傳遞率大于20 dB時(shí),認(rèn)為動(dòng)力總成懸置的隔振性能達(dá)到要求[10].

該SUV是前置后驅(qū),發(fā)動(dòng)機(jī)縱置,動(dòng)力總成懸置采用三點(diǎn)布置,左右懸置基本對(duì)稱(chēng),后懸為變速箱懸置.在怠速開(kāi)空調(diào)工況下,利用LMS Test.Lab對(duì)該車(chē)各懸置主、被動(dòng)側(cè)振動(dòng)值進(jìn)行測(cè)試,得各懸置隔振性能數(shù)據(jù)見(jiàn)表2.由表2可知,怠速空調(diào)關(guān)工況下各懸置在X,Y,Z方向上被動(dòng)側(cè)振動(dòng)值偏大,且隔振率均小于20 dB,隔振性能遠(yuǎn)不滿(mǎn)足隔振的設(shè)計(jì)要求.

表2 怠速開(kāi)空調(diào)工況下懸置隔振性能數(shù)據(jù)

2.3.2 3G-WOT工況下懸置振動(dòng)與車(chē)內(nèi)噪聲相關(guān)性分析

圖6為3G-WOT工況下,各懸置被動(dòng)側(cè)與前中后排噪聲隨發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速變化的曲線(xiàn).由圖6a)可知,車(chē)內(nèi)噪聲與左懸置被動(dòng)側(cè)振動(dòng)在1 750,3 900 r/min時(shí)均存在峰值;由圖6b)~c)可知,車(chē)內(nèi)噪聲與右懸置、后懸置被動(dòng)側(cè)振動(dòng)在2 700 r/min同時(shí)存在峰值,并且由于各懸置隔振性能不達(dá)標(biāo),使得發(fā)動(dòng)機(jī)的振動(dòng)從各懸置傳遞到車(chē)身,使車(chē)內(nèi)噪聲惡化.

圖6 3G-WOT工況下各懸置被動(dòng)側(cè)與前中后排噪聲隨發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速變化的曲線(xiàn)圖

3 優(yōu)化方案及試驗(yàn)驗(yàn)證

由于試驗(yàn)樣車(chē)形狀和尺寸已經(jīng)確定,綜合考慮成本及可行性,所以主要通過(guò)改變結(jié)構(gòu)振動(dòng)特性、減少或抑制共振頻率處的振動(dòng)等措施來(lái)降低車(chē)內(nèi)噪聲.根據(jù)上文中各因素對(duì)車(chē)內(nèi)噪聲的影響的相關(guān)試驗(yàn)分析,以及推斷出的造成車(chē)內(nèi)噪聲偏大的原因,提出兩種優(yōu)化方案,第一種是改進(jìn)傳動(dòng)系統(tǒng)參數(shù),第二種是對(duì)動(dòng)力總成懸置解耦,并對(duì)各方案進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證.

3.1 傳動(dòng)系加裝TVD優(yōu)化方案及試驗(yàn)驗(yàn)證

對(duì)于整車(chē)線(xiàn)性振動(dòng)系統(tǒng),主減速器輸入端的扭轉(zhuǎn)交變力矩即為其激振力.為減小主減速器輸入端的交變扭矩,常采用加裝阻尼彈性扭轉(zhuǎn)減振器(torsional vibration damper,TVD)的措施,改進(jìn)傳動(dòng)軸轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,從而改善車(chē)內(nèi)噪聲.

針對(duì)多自由度系統(tǒng)的扭轉(zhuǎn)減振器優(yōu)化時(shí),通常按照振動(dòng)能量等效的觀(guān)點(diǎn),將多自由度系統(tǒng)看成在共振模態(tài)上只有一個(gè)自由度在振動(dòng),其等效慣量(模態(tài)慣量)為

(2)

式中:Js為等效慣量;[y1,y2,…,yn]T為振型.

TVD與傳動(dòng)系統(tǒng)的固有頻率關(guān)系為

(3)

(4)

(5)

式中:fn為傳動(dòng)系統(tǒng)的固有頻率;fa為減振器的固有頻率;μ=Jtvd/Js,為減振器的慣量Jtvd與模態(tài)慣量Js的比值;Cc=2Jtvdfn為臨界阻尼系數(shù).

圖7 扭轉(zhuǎn)減振器與模態(tài)慣量力學(xué)模型

由2.2知傳動(dòng)系統(tǒng)固有頻率fn為1 350/30=45 Hz.由式(2)可得該SUV傳動(dòng)系統(tǒng)的模態(tài)慣量Js大約為0.01 kg·m2,取慣量比μ=0.5,通過(guò)式(3)~(4)計(jì)算得到扭轉(zhuǎn)減振器參數(shù)Jtvd=0.005 kg·m2,Ktvd=152.308 7 N·m/rad,Ctvd=0.617 1 N·m·s/rad,fa=30 Hz.

在主減速器輸入端即傳動(dòng)軸末端加裝固有頻率為30 Hz的TVD后,再次進(jìn)行車(chē)內(nèi)噪聲測(cè)試.圖8為加裝TVD前后3G-WOT工況下前中后排噪聲對(duì)比,由圖8可知,加裝TVD后,前中后排整體噪聲降低約2.8 dB(A),尤其是消除了發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速在1 350 r/min附近時(shí)前排噪聲的峰值,前排和中排在2 700 r/min附近時(shí)的峰值也得到消除.

圖8 加裝TVD后3G-WOT工況下前中后排噪聲對(duì)比

3.2 懸置優(yōu)化方案及試驗(yàn)驗(yàn)證

由發(fā)動(dòng)機(jī)隔振理論可知,來(lái)自發(fā)動(dòng)機(jī)的激振力和來(lái)自路面的激振力經(jīng)過(guò)懸置所得到的傳遞率TdB方程為

(6)

式中:TdB為傳遞率;c為黏性阻尼系數(shù);f為激振頻率;k為彈簧剛度;m為集中質(zhì)量.

原車(chē)狀態(tài)下各懸置在X,Y,Z三方向的隔振性能均不滿(mǎn)足要求,為提高各懸置傳遞率,通過(guò)合理選擇橡膠懸置的安裝位置和剛度參數(shù),使得動(dòng)力總成懸置的幾個(gè)振動(dòng)模態(tài)解耦,減小動(dòng)力總成與車(chē)身之間的振動(dòng)傳遞,從而提高車(chē)輛的舒適性.由于試驗(yàn)樣車(chē)懸置安裝位置已經(jīng)確定,經(jīng)過(guò)理論分析,將各懸置在各方向的靜剛度全部下調(diào)30%,并再次對(duì)懸置隔振性能及車(chē)內(nèi)噪聲進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證.

表3為動(dòng)力總成懸置解耦后在怠速開(kāi)空調(diào)工況下各懸置隔振性能數(shù)據(jù),由表3可知,懸置改進(jìn)后,其各方向的隔振率均大于20 dB,滿(mǎn)足了隔振要求.表4為動(dòng)力總成懸置解耦后在怠速開(kāi)空調(diào)工況下前中后排噪聲對(duì)比,其中前排噪聲降低4.4 dB(A),中排噪聲降低2.9 dB(A),后排噪聲降低約1.6 dB(A).

表3 動(dòng)力總成懸置解耦后怠速開(kāi)空調(diào)工況下懸置隔振性能數(shù)據(jù)

表4 動(dòng)力總成懸置解耦后怠速開(kāi)空調(diào)工況下前中后排噪聲 dB(A)

圖9為動(dòng)力總成懸置解耦后3G-WOT工況下前中后排噪聲對(duì)比.由圖9可知,采用解耦后的懸置后,在3G-WOT工況下,前中后排噪聲有明顯的降低,前排噪聲整體降低約5.5 dB(A),中排噪聲整體降低約4.8 dB(A),后排噪聲整體降低約5.2 dB(A),車(chē)內(nèi)噪聲得到顯著改善.

圖9 懸置解耦后3G-WOT工況下前中后排噪聲對(duì)比

4 結(jié) 論

1) 通過(guò)LMS Test.Lab對(duì)車(chē)內(nèi)噪聲進(jìn)行客觀(guān)測(cè)試得知,怠速開(kāi)空調(diào)及3G-WOT工況下車(chē)內(nèi)噪聲過(guò)大主要因傳動(dòng)系統(tǒng)固有頻率與車(chē)身模態(tài)耦合,且懸置隔振性能不達(dá)標(biāo)引起.

2) 為增大傳動(dòng)系轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,提出加裝TVD優(yōu)化方案,車(chē)內(nèi)噪聲整體降低約2.8 dB(A),并且消除了前排噪聲在1 350 r/min的峰值.

3) 通過(guò)對(duì)動(dòng)力總成懸置解耦,將各懸置在各方向的靜剛度下調(diào)30%,使得各懸置的隔振率滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求,在怠速開(kāi)空調(diào)工況下車(chē)內(nèi)噪聲明顯降低,其中前排噪聲降低約4.4 dB(A),3G-WOT工況下車(chē)內(nèi)噪聲有大幅降低,駕駛員右耳噪聲及中后排噪聲分別降低5.5,4.8,5.2 dB(A),車(chē)內(nèi)試驗(yàn)人員主觀(guān)感受顯著改善.

[1]龐劍,諶剛,何華.汽車(chē)噪聲與振動(dòng)-理論與應(yīng)用[M].北京:北京理工大學(xué)出版社,2006.

[2]王媛文,董大偉,魯志文,等.傳動(dòng)系扭振引起的車(chē)內(nèi)轟鳴聲實(shí)驗(yàn)[J].振動(dòng):測(cè)試與診斷,2016,36(1):160-168.

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The Test and Optimization of Inner Noise of a SUV

YUAN Shouli DU Qinghe LIU Zhien DU Songze

(SchoolofAutomotiveEngineering,WuhanUniversityofTechnology,Wuhan430070,China)

Aiming at the high interior noise of a SUV under the air conditioning idle and three-gear full acceleration condition as well as the significant booming noise at 1 300 r/min and 1 750 r/min, LMS Test.Lab dynamic testing system is used to test and diagnose the related problem. By combining a variety of optimization methods such as the correlation analysis and spectral analysis, comparison tests are made for different methods under the same condition. Experimental results show that under the air conditioning idle, using the optimized transmission system muffles the noise about 2.8 dB(A), and 5.5 dB(A) after decoupled powertrain mounting system; under three-gear full acceleration condition, the booming noise almost disappears; the interior noise is improved effectively.

booming noise; correlation analysis; decoupled powertrain mounting system; transmission system optimization

2017-06-07

*國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目資助(51575410)

U467.1

10.3963/j.issn.2095-3844.2017.04.018

袁守利(1966—):男,副教授,主要研究領(lǐng)域?yàn)槠?chē)NVH、汽車(chē)排放控制技術(shù)

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