鹿全鑫,胡文奎,郭建民
(濟(jì)南軌道交通集團(tuán)有限公司,山東 濟(jì)南 250101)
延安路站側(cè)穿危樓的微振動爆破控制優(yōu)化
鹿全鑫1,胡文奎2,郭建民1
(濟(jì)南軌道交通集團(tuán)有限公司,山東 濟(jì)南 250101)
鉆爆法施工是當(dāng)前乃至將來一定時期內(nèi)隧道掘進(jìn)的主要手段。為降低爆破振動對危樓的影響,以青島地鐵延安路站1號風(fēng)道側(cè)穿危樓為工程背景,試驗并分析了復(fù)式楔形掏槽降振失敗的原因。通過采用大直徑中空孔掏槽方式和逐孔起爆網(wǎng)路,將爆破振動有害效應(yīng)有效降低約50%,保證了隧道順利側(cè)穿危樓。為同類工程提供了寶貴經(jīng)驗,對其他類似工程有借鑒意義。
隧道爆破;振動效應(yīng);中空孔;逐孔起爆
鉆爆法施工是隧道開挖的常用方法,由于其對不同的地質(zhì)條件有很好的適應(yīng)性,開挖成本低,尤其適用于破碎圍巖隧道、堅硬巖石隧道和大量短隧道施工,是當(dāng)前乃至將來一定時期內(nèi)隧道掘進(jìn)的主要手段。在城市淺埋隧道爆破開挖振動控制方面,國內(nèi)學(xué)者提出了諸多針對性的控制措施,為保護(hù)地面建筑物以及后續(xù)施工提供依據(jù)。本文介紹了青島地鐵2號線一期工程延安路站1號風(fēng)道側(cè)穿危樓所采用的大直徑中空孔、微振動爆破施工技術(shù)。本技術(shù)依據(jù)“短進(jìn)尺,弱爆破,多循環(huán),強(qiáng)支護(hù),早封閉,勤量測”的原理,采用大直徑中空孔掏槽方式和逐孔起爆網(wǎng)絡(luò),大大降低了爆破的有害效應(yīng),保證了隧道順利地側(cè)穿危樓,為同類工程提供了寶貴的經(jīng)驗,豐富了我國隧道爆破減振技術(shù)。
青島地鐵2號線一期工程延安路站1號風(fēng)道圍巖等級為Ⅳ~Ⅴ級,開挖跨度13.2m,開挖高度15.2 m,采用“CRD法”施工。風(fēng)道南側(cè)為172號居民樓,為20世紀(jì)70年代磚混結(jié)構(gòu),居民樓距離風(fēng)道開挖邊線7.5 m,距離風(fēng)道拱頂?shù)拇怪本嚯x為14.1 m,風(fēng)道穿越172號居民樓總長為23.58 m。按照《青島市延安三路172號、174號住宅樓結(jié)構(gòu)安全性及危險性分析鑒定報告》文件,172號樓為危樓,要求爆破振動速度控制在0.5 cm/s之內(nèi)。爆破施工中采用兩臺TC-4850測振儀測振(見圖1)。1號風(fēng)道斷面開挖按1→6的順序(見圖2),1部采用臺階法開挖。
圖1 風(fēng)道與危樓平面關(guān)系圖
圖2 風(fēng)道與危樓剖面關(guān)系圖
爆破施工重、難點:首先施工的風(fēng)道1部上臺階寬6.5 m,高3.4 m,只能通過掏槽創(chuàng)造臨空面,自由面有限,且爆源距危樓相對較近,爆破振動較難控制,是爆破振動控制的重、難點。
2.1 復(fù)式楔形掏槽爆破方案
風(fēng)道1部上臺階循環(huán)進(jìn)尺1.0 m,采用復(fù)式楔形掏槽(見圖3),為防止掏槽區(qū)振速超標(biāo),前四個掏槽孔逐孔起爆。整體炮眼布置如圖4所示,采用普通抗水性導(dǎo)爆管雷管(最大20段,參數(shù)見表1)。爆破工作面分四個小區(qū)域,采用孔外延期技術(shù)并做好保護(hù)措施,A-1雷管簇與A-2、A-3雷管簇之間分別采用8段和20段孔外延期然后一次起爆,第二次起爆B區(qū),爆破網(wǎng)絡(luò)連接示意如圖5所示。
圖3 復(fù)式楔形掏槽布置圖(一)
圖4 上臺階爆破炮眼布置圖(一)
表1 上臺階爆破參數(shù)(一)
圖5 爆破網(wǎng)絡(luò)示意圖(一)
采用上述方案進(jìn)行三個循環(huán)試炮。測點布置如圖2所示,測得爆破振速最大值分別為1.00 cm/s、0.98 cm/s和1.25 cm/s,均遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出0.5 cm/s的控制指標(biāo)。對于復(fù)式楔形掏槽爆破方案,雖然能很好地克服巖石的夾制作用,容易把巖石拋出,且施工進(jìn)尺較大,炸藥消耗量較低,但是從現(xiàn)場振動監(jiān)測來看,此方案在振速要求苛刻的情況下振速容易超標(biāo)。經(jīng)分析,采用復(fù)式楔形掏槽方案,超振的主要原因有:
(1)風(fēng)道埋深較淺,且距離危樓較近。
(2)進(jìn)尺偏大。根據(jù)薩道夫斯基公式計算,最大進(jìn)尺不應(yīng)大于0.5 m,否則極易超振。
(3)斜眼掏槽炮孔與自由面夾角不合理。
(4)掏槽部位單段最大起爆藥量偏大。
綜上,擬采用縮短進(jìn)尺的方式,繼續(xù)使用復(fù)式楔形掏槽進(jìn)行現(xiàn)場爆破,根據(jù)效果調(diào)整爆破參數(shù)。
2.2 短進(jìn)尺復(fù)式楔形掏槽爆破方案
針對以上方案存在振速超標(biāo)問題,提出采用復(fù)式楔形掏槽的情況下首先降低進(jìn)尺、減少裝藥量并增加孔網(wǎng)參數(shù)密度的爆破方案(見圖6、圖7),爆破參數(shù)見表2,上臺階分10個小區(qū)域,采用孔外延期共分三次起爆,整體分層爆破,爆破網(wǎng)絡(luò)示意如圖8所示。
圖6 復(fù)式楔形掏槽布置圖(二)
采用上述方案進(jìn)行三個循環(huán)試炮。測得爆破振速最大值分別為 0.7 cm/s、0.8 cm/s和 0.65 cm/s,均超出0.5 cm/s的控制指標(biāo),必須對上述方案再次進(jìn)行優(yōu)化。
圖7 上臺階爆破炮眼布置圖(二)
表2 上臺階爆破參數(shù)(二)
圖8 爆破網(wǎng)絡(luò)示意圖(二)
為進(jìn)一步控制振速,對掏槽方式進(jìn)行改進(jìn),將掏槽區(qū)A-1的復(fù)式楔形掏槽改為大直徑中空孔(150)直眼掏槽,掏槽眼圍繞中空孔環(huán)形分布,最內(nèi)側(cè)掏槽眼距中空孔邊沿100 mm(見圖9~圖11),爆破參數(shù)見表3。如圖12所示分四次爆破,整體分層爆落。
圖9 中空孔直眼掏槽布置圖
圖10 現(xiàn)場掏槽布置圖
圖11 上臺階爆破炮眼布置圖(三)
表3 上臺階爆破參數(shù)(三)
圖12 爆破網(wǎng)絡(luò)示意圖(三)
優(yōu)化方案將炮眼間排距縮小到了350 mm,單段最大起爆藥量減小到0.075 kg。經(jīng)過現(xiàn)場實測,前20個循環(huán)爆破振速最大值全部處于0.5 cm/s以下,達(dá)到控制指標(biāo)要求。優(yōu)化方案較初始方案100%的超振率減振效果大有好轉(zhuǎn)。
優(yōu)化后的“大直徑中空孔”爆破方案取得了優(yōu)良的爆破效果,滿足了危樓的振速要求,減少了爆破振動對危樓及周圍其他居民樓所住居民的影響。同時,掌子面基本無超欠挖,保證了工程質(zhì)量,對其他類似工程有借鑒意義。
U455.6
B
1009-7716(2017)09-0225-03
10.16799/j.cnki.csdqyfh.2017.09.069
2017-04-22
鹿全鑫(1983-),男,山東濟(jì)南人,工程師,從事城市軌道交通規(guī)劃及建設(shè)工作。