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電袋除塵器濾袋沖刷磨損的分析及控制

2017-09-15 08:38王濤
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2017年20期
關(guān)鍵詞:濾袋沖刷控制

王濤

摘 要:電袋復(fù)合式除塵器在袋區(qū)進(jìn)口往往會配置一套煙氣均流裝置,用于抑制第一排濾袋的煙氣沖刷磨損速率。隨著運(yùn)行時間的增加,均流裝置的過流通道會發(fā)生積灰,均流功能發(fā)生變化,一部分原煙氣會進(jìn)入到濾袋區(qū)與除塵器側(cè)墻板之間的空間內(nèi),在局部形成渦流,加劇最外側(cè)濾袋沖刷磨損速率,造成濾袋破損,并逐漸擴(kuò)大影響的范圍,導(dǎo)致除塵器除塵能力降低。在除塵器進(jìn)風(fēng)側(cè)增加一組煙氣導(dǎo)流裝置,可以引導(dǎo)一部分原煙氣直接進(jìn)行袋區(qū)后部,降低進(jìn)風(fēng)側(cè)各通流面風(fēng)速,減少或消除煙氣渦流現(xiàn)象,控制電袋除塵器最外側(cè)濾袋的沖刷磨損速率。

關(guān)鍵詞:電袋復(fù)合式除塵器;濾袋;沖刷;磨損;控制

中圖分類號:TK223 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

近十年來,隨著政府對環(huán)保要求的日益提高,各火力發(fā)電廠紛紛對負(fù)責(zé)粉塵收集的除塵器進(jìn)行技術(shù)改造。電除塵器改電袋復(fù)合式除塵器方案,由于其技術(shù)方案成熟,風(fēng)險低,成為很多電廠的首選,改造后各項技術(shù)指標(biāo)也令人滿意。但隨著運(yùn)行時間的增加除塵濾袋的不足逐漸顯現(xiàn)出來。目前,PPS與PTFE混紡濾袋回收與再利舊仍是國內(nèi)外的一項重大技術(shù)難題,到目前為止還沒一項較成熟的技術(shù)方案來解決此問題。如何控制除塵濾袋的劣化速率,延長其使用壽命,成為擺在我們面前的一項新難題。

1.現(xiàn)狀

大唐淮南洛河發(fā)電廠#2、#3、#4爐(320MW燃煤發(fā)電機(jī)組)所配置的除塵器為兩臺雙室四電場寬極距靜電除塵器,為達(dá)到國頒環(huán)保要求,分別于2008年、2009年進(jìn)行技術(shù)改造,改造方案為電袋復(fù)合式除塵器,配置方式為一電區(qū)三袋區(qū),電區(qū)電源為高頻電源,改造后除塵器進(jìn)出口壓差控制在450Pa~600Pa,除塵器出口粉塵濃度為19mg/Nm3~25 mg/Nm3,每臺爐配置除塵濾袋6912條,運(yùn)行至今約10年,平均每4年更換一次濾袋。

除塵濾袋的初始損壞位置多發(fā)生在袋區(qū)的迎風(fēng)面區(qū)域及袋區(qū)與除塵器側(cè)墻板區(qū)域,然后呈蜂窩狀慢慢擴(kuò)散,且擴(kuò)散速率逐漸加快。每次停機(jī)檢修,若發(fā)現(xiàn)破損的濾袋均進(jìn)行更換。

2.存在問題分析及控制

2.1迎風(fēng)面區(qū)域濾袋損壞

袋區(qū)迎風(fēng)面正對著除塵器進(jìn)氣口,此處煙氣流速最高,煙氣口粉塵含量最大。目前較通用的控制方法是在電區(qū)出口與袋區(qū)進(jìn)口之間加裝一道煙氣均流裝置,將煙氣重新進(jìn)行分配,降低局部煙氣流速,減少濾袋沖刷磨損。

2.2袋區(qū)最外側(cè)區(qū)域濾袋損壞

此類問題多數(shù)情況下與上一個問題相關(guān)聯(lián)。除塵器電區(qū)出口與袋區(qū)進(jìn)口間所加裝的均流裝置一般為孔板式或槽形板式兩種,這兩種結(jié)構(gòu)形式整體剛性差,受吊掛方式限制無法加裝清灰裝置,粉塵在電區(qū)花荷電后,通過均流裝置時會吸附在過流通道內(nèi),隨著時間的積累,粉塵達(dá)到一定的厚度后,會使均流裝置的特性發(fā)生變化,多見于與除塵器進(jìn)風(fēng)口中心線高度一致的位置,該處煙氣流速最快,粉塵聚積的最多,過流面阻力增長的最快。阻力變化速率不一致,造成大量含塵煙氣向低阻力區(qū)移動,即除塵器兩側(cè)方向,并最終進(jìn)入袋區(qū)與除塵器側(cè)墻板之間的通道內(nèi)。該通道靠近除塵器墻板側(cè)較平整,摩擦阻力可保持在一定的范圍內(nèi),而另一側(cè)即靠近袋區(qū)濾袋一側(cè),因阻力變化頻繁,在局部會形成煙氣渦流,加速了濾袋的沖刷磨損速率,使濾袋使用壽命縮短出現(xiàn)破損,一般以洞狀破損較常見。

單個或少量濾袋破損后,若不能及時處理,大量含塵煙氣會快速通過濾袋破損處進(jìn)入濾袋向凈氣室流動,當(dāng)煙氣剛剛脫離濾袋口時,由于流速突然降低,煙氣中的粉塵便脫離煙氣流沉降在凈氣室中其他濾袋內(nèi)。當(dāng)灰量累積到一定的程度,濾袋內(nèi)容積降低,在清灰氣量不變的情況下,在清灰的瞬間,濾袋纖維所承受的應(yīng)力急劇增加,易發(fā)生疲勞損壞,濾袋出現(xiàn)破損,一般以線狀破損較常見。

因此在一個獨(dú)立的分區(qū)內(nèi)一旦出現(xiàn)一條濾袋破損,隨著運(yùn)行時間的增加,濾袋破損現(xiàn)象會呈蜂窩狀傳播,且速率越來越快。

依據(jù)這種原理,可在袋區(qū)中間即沿除塵器進(jìn)出口中心線方向,設(shè)置一組煙氣導(dǎo)流裝置,導(dǎo)流裝置進(jìn)口在均流裝置之前,可將約10%的原煙氣直接引入除塵器袋區(qū)后部,可降低袋迎風(fēng)面煙氣流量,減弱迎風(fēng)面濾袋沖刷磨損;同時,當(dāng)均流裝置因流通面堵塞造成阻力變化時,煙氣導(dǎo)流裝置可以根據(jù)阻力變化自動平衡導(dǎo)入的煙氣量,降低除塵器兩側(cè)的局部煙氣流速,降低該區(qū)域出現(xiàn)煙氣渦流的概率。

3.實施方案

3.1實施前需考慮的問題

3.1.1風(fēng)量分配變化情況

根據(jù)風(fēng)量分配計算,若將10%原煙氣導(dǎo)流至袋區(qū)后部,則導(dǎo)流通道截面積約為總流通面積的6.2%,見表1。

根據(jù)以上計算結(jié)果可以看出,灰量變化隨風(fēng)量變化同步進(jìn)行,第一、二袋區(qū)灰量減少,第三袋區(qū)灰量增加約15%,現(xiàn)有輸灰系統(tǒng)出力滿足要求。

3.2技術(shù)方案

根據(jù)以上計算,初步確定煙氣導(dǎo)流裝置的截面積約為29.8m2,約占除塵器總流通面積的6%。

初步設(shè)計如圖1所示。

實施后,風(fēng)量分配變化達(dá)到設(shè)計預(yù)期,氣流均布效果良好,第三袋區(qū)灰量有所增加,但還在系統(tǒng)設(shè)計出力范圍之內(nèi)。

結(jié)語

通過改造,電袋除塵器袋區(qū)風(fēng)量進(jìn)行了重新分配,電區(qū)各項指標(biāo)基本不變,三級袋區(qū)風(fēng)量、灰量分配更加均勻,抑制了袋區(qū)局部因風(fēng)速過快形成的渦流現(xiàn)象,避免了因渦流造成的濾袋沖刷磨損,延長了濾袋使用壽命,降低了電袋復(fù)合式除塵器運(yùn)行維護(hù)成本,同時也降低了廢舊濾袋的處理成本,提高了火力發(fā)電廠的市場競爭力。

參考文獻(xiàn)

[1]馬文舉.電袋除塵器濾袋破損失效原因分析[J].寧夏電力,2015(5):66-70.endprint

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