劉小齊,陳安德
中國石油長慶油田分公司技術(shù)監(jiān)測中心(陜西西安710018)
高壓PFF103/105氣井閘閥入庫檢驗(yàn)泄漏原因分析
劉小齊,陳安德
中國石油長慶油田分公司技術(shù)監(jiān)測中心(陜西西安710018)
闡述了PFF103/105高壓氣井閘閥設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),入庫檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法及標(biāo)準(zhǔn),針對(duì)PFF103/105閘閥在靜水壓本體強(qiáng)度試驗(yàn)過程中出現(xiàn)上下閥蓋泄漏和密封試驗(yàn)漏失原因進(jìn)行了分析。并提出改進(jìn)措施:同一只閥門采用同爐號(hào)材質(zhì)螺栓,避免機(jī)械性能的差異;調(diào)整螺栓緊固工藝,使螺栓分配載荷均勻;選用高質(zhì)量O型橡膠圈;生產(chǎn)廠家強(qiáng)化質(zhì)量把關(guān)管理。
氣井閘閥;入庫檢驗(yàn);泄漏原因分析
在石油天然氣行業(yè),高壓氣井整體式平板閘閥、楔形閘閥及節(jié)流閥3種類型閥門應(yīng)用較多。中國石油長慶油田分公司每年新采購高壓氣井閥門在1 000只以上,主要以PFF65/70、XFF65/70及JFK65/70型號(hào)公稱壓力70 MPa的閥門為主,而PFF103/105類型高壓力大口徑的平板閘閥采購量較少,根據(jù)近3年采購情況來看,年平均采購量不到15只。由于采購量少,生產(chǎn)廠家不能形成批量生產(chǎn),重視度不夠,因而在裝備工藝、配件選擇及出廠檢驗(yàn)等細(xì)微環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán)密,導(dǎo)致入庫檢驗(yàn)合格率不高。在檢驗(yàn)過程中易出現(xiàn)壓降過大、泄漏等常見問題。
1.1 閘閥結(jié)構(gòu)介紹
閘閥是指關(guān)閉件(閘板)沿通道軸線的垂直方向移動(dòng)的閥門,由閥體、閥座、閥桿、閘板、手輪等部件組成,主要作為切斷介質(zhì)用,即全開或全閉使用,一般不可作為節(jié)流使用。
1.2 PFF103/105閘閥性能參數(shù)介紹
根據(jù)采購合同和技術(shù)協(xié)議要求,本批次入庫檢驗(yàn)的閘閥是公稱壓力為105 MPa、公稱通徑103 mm、使用溫度范圍-46~121℃、無限級(jí)抗硫的一種PFF103/105高壓氣井閥門,具體技術(shù)參數(shù)見表1。
高壓氣井閘閥檢驗(yàn)依據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)GB/T 22513—2013《石油天然氣工業(yè)鉆井和采油設(shè)備井口裝置和采油樹》[1]、采購合同、技術(shù)協(xié)議及相關(guān)的企業(yè)規(guī)章制度,根據(jù)依據(jù)分別對(duì)其資料、外觀、結(jié)構(gòu)尺寸、承壓及閥體材質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn),具體PFF103/105閘閥檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法及標(biāo)準(zhǔn)見表2。
PFF103/105閘閥是依據(jù)GB/T 22513—2013標(biāo)準(zhǔn),按照高壓氣井閥門檢驗(yàn)流程及操作要求實(shí)施,對(duì)本批次19只閥門資料、外觀、結(jié)構(gòu)尺寸及本體材質(zhì)進(jìn)行抽檢,檢驗(yàn)結(jié)果均符合標(biāo)準(zhǔn)要求,但在逐臺(tái)壓力試驗(yàn)過程中,本體靜水壓試驗(yàn)出現(xiàn)上下閥蓋明顯漏失和閥座靜水壓密封試驗(yàn)壓降過大現(xiàn)象。
3.1 本體靜水壓試驗(yàn)
按照GB/T 22513—2013中7.4.9規(guī)定,PFF103/105閘閥本體靜水壓試驗(yàn)壓力是額定壓力的1.5倍(157 MPa),試驗(yàn)介質(zhì)為水,第一階段保壓期為3 min,第二階段保壓期為15 min。在實(shí)際檢驗(yàn)過程中,第一階段當(dāng)壓力升高到130~150 MPa時(shí)閥蓋出現(xiàn)漏水現(xiàn)象[2],此批閥門共有5只出現(xiàn)類似問題,占同規(guī)格閥門的26.32%,不合格率較高,給予退廠處理。
表1 PFF103/105閘閥技術(shù)參數(shù)
表2 PFF103/105閘閥檢驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)及方法
3.2 閥座靜水壓密封試驗(yàn)
按照GB/T 22513-2013中7.4.9規(guī)定,PFF103/ 105閘閥閥座靜水壓密封試驗(yàn)分左右密封三階段保壓期檢驗(yàn),分別保壓期為3、15、15 min,檢驗(yàn)壓力為額定壓力(105 MPa),試驗(yàn)介質(zhì)為水。在試驗(yàn)過程中,一側(cè)進(jìn)行緩慢升壓,另一側(cè)通大氣,當(dāng)壓力達(dá)到65~105 MPa時(shí)另一側(cè)閥腔內(nèi)出現(xiàn)大量試驗(yàn)介質(zhì),試驗(yàn)壓力升壓速率明顯降低[3](圖1、圖2),直至試驗(yàn)設(shè)備自動(dòng)檢測到大量泄漏自動(dòng)泄壓,這足以說明閥座靜水壓密封試驗(yàn)存在明顯滲漏,判斷檢驗(yàn)不合格。
圖1 閥座靜水壓密封試驗(yàn)截圖
結(jié)合閥門設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、選用材質(zhì)及相關(guān)的出廠資料,從上下閥蓋緊固螺栓的材質(zhì)、扭矩、硬度、緊固工藝及密封件的強(qiáng)度等方面入手逐步分析[4],找出了漏失的原因并給予整改。
圖2 閥腔內(nèi)出現(xiàn)大量試驗(yàn)介質(zhì)截圖
4.1 螺柱材質(zhì)分析
對(duì)同一只閥門緊固閥蓋的16條螺柱進(jìn)行材質(zhì)檢測,檢測結(jié)果見表3。
從表3可以看出,16條螺柱的材質(zhì)成分略有不同,但都符合42CrMo材質(zhì)的要求,但是在對(duì)原始資料查詢過程中發(fā)現(xiàn)16條螺栓原材料不屬于同一廠家同一爐號(hào)出產(chǎn)的產(chǎn)品,因而在抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、伸長率、沖擊功等方面也略有區(qū)別[5]。因此在157 MPa以上高壓力的檢驗(yàn)過程中,螺柱螺母的滑脫性能也有差別,是導(dǎo)致閥蓋漏失的原因之一。
4.2 扭矩分析
大多情況下的泄漏,不是閥蓋螺栓緊固力不夠而是預(yù)緊力不均勻。對(duì)其中檢驗(yàn)漏失的2只PFF103/105閘閥的上下閥蓋32條螺栓進(jìn)行了扭矩檢測,檢測結(jié)果見表4。
從表4可看出,實(shí)際扭矩基本接近設(shè)計(jì)值的1 420 N·m,但緊固上下閥蓋的8條螺栓的扭矩都分別不同,最大與最小值相差338 N·m,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過ASME規(guī)定相差±10%誤差的規(guī)定,可見緊固均衡度不夠。在對(duì)組裝工藝追溯中發(fā)現(xiàn),員工用敲擊扳手或風(fēng)炮憑借經(jīng)驗(yàn)實(shí)施,偏載問題較嚴(yán)重,無法做到同時(shí)同緊力多點(diǎn)對(duì)稱緊固。且生產(chǎn)廠家在出廠加壓檢驗(yàn)后,未對(duì)閥門緊固螺栓再次進(jìn)行檢查、緊固,特別是螺栓在高強(qiáng)度加壓下會(huì)發(fā)生一定變形,因而導(dǎo)致螺栓有輕微松動(dòng)。
表3 螺柱材質(zhì)檢測結(jié)果統(tǒng)計(jì)表/%
表4 扭矩檢測結(jié)果統(tǒng)計(jì)表
4.3 螺栓硬度分析
為了進(jìn)一步檢驗(yàn)螺栓性能的差異,對(duì)上下閥蓋緊固螺栓分別進(jìn)行了硬度檢測,檢測結(jié)果見表5。
根據(jù)表5螺栓硬度檢測數(shù)據(jù)來看,每條螺栓硬度都符合GB/T 3098.1—2010《緊固件機(jī)械性能螺栓、螺釘和螺柱》布氏硬度在245~316 HB之間的要求。
4.4 螺栓螺紋分析
閥蓋緊固螺栓選用強(qiáng)度等級(jí)8.8,規(guī)格M36 mm× 3 mm×173 mm螺柱及M36 mm×3 mm螺母,材質(zhì)分
表5 硬度檢測結(jié)果統(tǒng)計(jì)表
別為42CrMo和45#鋼。用M36mm×3mm的環(huán)規(guī)和塞規(guī)進(jìn)行檢測,其螺距、嚙合度、螺紋長度等指標(biāo)符合要求。
4.5 閥座靜水壓密封漏失分析
根據(jù)PFF103/105閘閥結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),并結(jié)合閥門檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn),閥座靜水壓密封漏失的原因主要從閘板是否有劃痕、閥座密封O型圈是否破損、波形彈簧是否變形等方面分析。在對(duì)所有密封漏失的閥門進(jìn)行解體結(jié)果來看,發(fā)現(xiàn)閘板無劃痕、波形彈簧完好,但密封O型橡膠圈破損較多(O型圈材質(zhì)是氫化丁腈橡膠)。因而,可以肯定O型橡膠圈破損是導(dǎo)致此批閥門閥座靜水壓密封漏失的主要原因。同時(shí)也對(duì)使用的Φ112 mm×Φ3.55 mm的同批次O型橡膠圈進(jìn)行了質(zhì)量溯源,發(fā)現(xiàn)該批密封件的儲(chǔ)存時(shí)間已經(jīng)大于1年,根據(jù)密封件生產(chǎn)廠家質(zhì)保書來看,已經(jīng)過了儲(chǔ)存期限,可能存在老化現(xiàn)象,因而對(duì)2組O型橡膠圈拉伸強(qiáng)度、伸長率及邵氏硬度進(jìn)行了檢測,檢測結(jié)果見表6。
表6 O型橡膠圈性能檢測結(jié)果統(tǒng)計(jì)表
從表6可看出,本批次閥門使用的O型橡膠圈的拉伸強(qiáng)度、伸長率及邵氏硬度達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求,測量值都超出出廠時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)值。對(duì)本批次閥門O型橡膠圈重新更換性能更好的O型橡膠圈,再次進(jìn)行試壓檢驗(yàn),實(shí)際壓降控制在0.4~1 MPa之間,無可見泄漏。
綜上分析,導(dǎo)致閥門上下閥蓋泄漏的主要原因是螺栓所用材料不是同一爐號(hào)的原材料,管理工藝過程存在漏洞,螺栓緊固力不均勻;導(dǎo)致閥座靜水壓密封漏失的主要原因是閥門選用O型橡膠圈質(zhì)量不高。根據(jù)以上原因采取對(duì)應(yīng)的措施,首先同一只閥門采用同爐號(hào)材質(zhì)螺栓,避免機(jī)械性能的差異;二是調(diào)整螺栓緊固工藝,用扭矩扳手或風(fēng)炮多點(diǎn)對(duì)稱同步鎖緊,使螺栓分配載荷均勻,有效避免螺栓緊固時(shí)偏載情況出現(xiàn);三是選用高質(zhì)量O型橡膠圈,避免O型橡膠圈在高壓下再次破損;四是生產(chǎn)廠家強(qiáng)化質(zhì)量把關(guān)管理。通過以上整改措施,最終解決了該批次閥門在入庫檢驗(yàn)過程泄漏的問題。
[1]全國石油鉆采設(shè)備和工具標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì).石油天然氣工業(yè)鉆井和采油設(shè)備井口裝置和采油樹:GB/T 22513—2013[S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2014.
[2]辜志宏,彭慧琴,徐云喜,等.井口裝置和采油樹PR2性能鑒定試驗(yàn)研究[J].石油機(jī)械,2012,40(4):79-82.
[3]鄧金先,周思柱,李樹林,等.淺談高壓閥門的PR2級(jí)性能鑒定試驗(yàn)[J].科技信息,2012(4):55-56.
[4]張漢林,張清雙,胡遠(yuǎn)銀.閥門手冊--使用與維修[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2013.
[5]全國緊固件標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì).緊固件機(jī)械性能螺栓、螺釘和螺柱:GB/T 3098.1—2010[S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社, 2011.
The structure and the items,method and standard for warehousing inspection of high-pressure gas well gate valve PFF103/ 105 are expounded,and the leakage causes of its upper valve cap and lower valve cap in hydrostatic strength test and sealing test are analyzed.Some improvement measures were proposed:the same valve using the bolts whose material is the same furnace number to avoid their difference in mechanical performance;sdjusting the bolt fastening technology to make the load of the bolts distribute equally;using high quality O rubber ring;manufacturer strengthening quality control.
gas well gate valve;warehousing inspection;leakage cause analysis
2017-05-11
劉小齊(1981-),男,工程師,現(xiàn)主要從事閥門質(zhì)量檢驗(yàn)工作。