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聚丙烯裝置反應(yīng)器攪拌軸故障的原因分析及處理

2017-09-18 02:38陶軍米孜拉夫麥麥提馬斌良馬彪
中國(guó)設(shè)備工程 2017年17期
關(guān)鍵詞:鍵槽攪拌器銑刀

陶軍,米孜拉夫·麥麥提,馬斌良,馬彪

(中國(guó)石油天然氣股份有限公司獨(dú)山子石化分公司,新疆 獨(dú)山子 833699)

聚丙烯裝置反應(yīng)器攪拌軸故障的原因分析及處理

陶軍,米孜拉夫·麥麥提,馬斌良,馬彪

(中國(guó)石油天然氣股份有限公司獨(dú)山子石化分公司,新疆 獨(dú)山子 833699)

針對(duì)聚丙烯裝置攪拌器輸入短軸多次在鍵槽位置處開(kāi)裂的問(wèn)題,首先通過(guò)有限元分析發(fā)現(xiàn)應(yīng)力集中是造成攪拌器輸入短軸鍵槽位置發(fā)生開(kāi)裂的重要原因。本文對(duì)比不同材料的化學(xué)組分,選用力學(xué)性能更好的34NiCrMo16作為輸入軸的材料;采用盤銑刀加工鍵槽尾部,改進(jìn)鍵槽尾部加工工藝,降低鍵槽尾部應(yīng)力集中,修訂操作卡,優(yōu)化操作?,F(xiàn)場(chǎng)實(shí)際使用效果證明,采取改進(jìn)措施后,該輸入端軸的綜合使用性能大大提高。

鍵傳動(dòng);斷裂;鍵槽加工工藝;應(yīng)力集中

鍵傳動(dòng)是機(jī)械傳動(dòng)中最常見(jiàn)的傳動(dòng)方式,一旦在工作中發(fā)生失效現(xiàn)象,輕則造成設(shè)備故障,重則造成裝置停工,往往會(huì)造成很大的安全事故和經(jīng)濟(jì)損失。某聚丙烯裝置一反應(yīng)器攪拌器34-M-2001輸入短軸采用雙C型平鍵與電機(jī)輸出軸聯(lián)軸器相連接,另一端與攪拌器相連接,帶動(dòng)攪拌器工作(圖1)。該攪拌器輸入軸的額定轉(zhuǎn)速15r/min,額定功率299kW,最大功率388kW,在使用過(guò)程中,輸入短軸鍵槽處多次產(chǎn)生裂紋(圖2),為了檢修,整條生產(chǎn)線不得不停產(chǎn),給乙烯廠造成了很大的經(jīng)濟(jì)損失。

圖1 攪拌器傳動(dòng)結(jié)構(gòu)圖

圖2 輸入短軸斷裂位置圖

1 原因分析

為了能夠準(zhǔn)確分析鍵槽開(kāi)裂失效的原因,通過(guò)三維軟件建立攪拌器輸入短軸的三維模型,利用有限元分析軟件對(duì)輸入短軸進(jìn)行應(yīng)力分析,按照該短軸軸實(shí)際承受的額定扭矩載荷加載,所得到的輸入端軸應(yīng)力分布情況如圖3所示。由圖3可知,該軸在鍵槽尾部出現(xiàn)了明顯的應(yīng)力集中現(xiàn)象,最大應(yīng)力值達(dá)到275.5MPa;該應(yīng)力集中位置與實(shí)際裂紋出現(xiàn)位置基本一致,說(shuō)明出現(xiàn)裂紋的原因?yàn)樵撦S鍵槽尾部應(yīng)力超過(guò)了材料的剪切強(qiáng)度。結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況,分析認(rèn)為有三種原因造成應(yīng)力超過(guò)許用應(yīng)力強(qiáng)度。

圖3 輸入端軸有限元應(yīng)力分布云圖

1.1 工藝波動(dòng),攪拌器中粉料結(jié)塊

由于生產(chǎn)工藝波動(dòng),攪拌器內(nèi)部存在硬質(zhì)塊料(圖4 ),攪拌器扭矩不穩(wěn)定,經(jīng)常性的出現(xiàn)高負(fù)荷高扭矩的現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)造成攪拌器槳葉損壞(圖5)。這種攪拌器交變扭矩變化和瞬間超負(fù)荷,在軸鍵槽尾部應(yīng)力集中處產(chǎn)生較高的應(yīng)力,超過(guò)許用強(qiáng)度,出現(xiàn)疲勞裂紋,最后斷裂。

圖4 攪拌器葉片掛料

圖5 攪拌器槳葉斷裂破損

1.2 選材不合適,材料力學(xué)性能低

攪拌器輸入短軸材質(zhì)選用的是34CrNi3Mo,這種材料為中碳鉻鎳鉬合金調(diào)質(zhì)炮管鋼,主要用于重型機(jī)械中承受高負(fù)荷及大尺寸的部件,如高負(fù)荷傳動(dòng)件、緊固件、曲軸等,查閱相關(guān)技術(shù)手冊(cè),34CrNi3Mo中Cr含量為0.70%~1.10%,Ni含量為2.75%~3.25%。眾所周知,Cr元素可以提高鋼的淬透性,并有二次硬化作用;Ni元素可以提高材料的塑性及韌性,此次輸入短軸鍵槽產(chǎn)生裂紋,一是因?yàn)閺?qiáng)度不夠,二是因?yàn)轫g性不好,需要選擇Cr、Ni含量更高的材料作為輸出短軸的原材料。

1.3 材料幾何結(jié)構(gòu)的不連續(xù)是造成應(yīng)力集中的重要因素

現(xiàn)場(chǎng)輸入短軸鍵槽幾何外形不連續(xù),造成此處應(yīng)力集中,使輸入軸產(chǎn)生疲勞裂紋。有限元分析也證實(shí)了應(yīng)力集中這個(gè)問(wèn)題。為避免應(yīng)力集中造成的輸入短軸破壞,必須采取有效措施來(lái)改善軸件外形。

2 優(yōu)化改進(jìn)方案

根據(jù)輸入短軸鍵槽開(kāi)裂的原因,有針對(duì)性的采取以下改進(jìn)優(yōu)化方案。

2.1 優(yōu)化工藝操作,保證設(shè)備平穩(wěn)運(yùn)行

反應(yīng)器34R2501會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況生產(chǎn)不同牌號(hào)的產(chǎn)品,主要產(chǎn)品牌號(hào)為K9928、T4401、K8003、K9928H和K9930H,不同產(chǎn)品所用的催化劑不同,反應(yīng)所要求控制的溫度不同,因?yàn)榻当驹鲂?,生產(chǎn)用的進(jìn)口催化劑改用國(guó)產(chǎn)催化劑,國(guó)產(chǎn)催化劑性能不穩(wěn)定,員工操作經(jīng)驗(yàn)少,在連續(xù)轉(zhuǎn)產(chǎn)過(guò)程中,會(huì)由于操作不當(dāng)造成反應(yīng)器達(dá)到粉料暴聚溫度(圖6 ),形成粉料結(jié)塊。不同牌號(hào)轉(zhuǎn)產(chǎn)過(guò)程中,反應(yīng)器34R2501注氧抑制反應(yīng),34R2501負(fù)荷快速下降,造成34R2501乙烯丙烯比升高(圖7),反應(yīng)器結(jié)塊。在生產(chǎn)過(guò)程中,反應(yīng)器產(chǎn)率比居高不下,會(huì)因?yàn)楦弋a(chǎn)率比導(dǎo)致反應(yīng)器產(chǎn)生大量高乙烯含量塊料。因此車間重新修訂操作卡,加強(qiáng)培訓(xùn),嚴(yán)格控制反應(yīng)器反應(yīng)溫度;牌號(hào)轉(zhuǎn)產(chǎn)時(shí),嚴(yán)格控制注氧量,通過(guò)控制反應(yīng)器負(fù)荷下降速度來(lái)調(diào)控乙烯丙烯比;控制合適的產(chǎn)率比,避免長(zhǎng)時(shí)間的高產(chǎn)率比。

圖6 11月30日34R2501溫度波動(dòng)曲線

圖7 11月30日34R2501乙烯丙烯比波動(dòng)曲線

2.2 選用力學(xué)性能更好的材料

雖然34CrNi3Mo是力學(xué)性能比較好的中碳合金調(diào)質(zhì)鋼,目前國(guó)內(nèi)還有一種合金鋼材料34NiCrMo16適合用于軸零件制作,對(duì)比兩種材料化學(xué)元素含量(表1),34NiCrMo16的Cr含量和Ni含量比34CrNi3Mo高,Mn含量低。錳元素雖然能夠細(xì)化珠光體組織以改善鋼的力學(xué)性能,但其有增加晶粒粗化和回火脆性的不利傾向。根據(jù)工件的實(shí)際尺寸,通過(guò)實(shí)驗(yàn)檢測(cè)兩種材料的力學(xué)性能(表2),發(fā)現(xiàn)34NiCrMo16的綜合力學(xué)性能要優(yōu)于34CrNi3Mo的綜合力學(xué)性能。因此通過(guò)選用34NiCrMo16來(lái)盡可能的提高輸入短軸的綜合力學(xué)性能。

2.3 改進(jìn)鍵槽尾部加工工藝

幾何形狀的不連續(xù)是導(dǎo)致應(yīng)力集中重要的原因,因此通過(guò)改進(jìn)加工工藝,選用盤銑刀代替面銑刀,鍵槽寬度為50.8mm,采用標(biāo)準(zhǔn)R25的盤銑刀加工鍵槽。通過(guò)有限元軟件進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)用盤銑刀加工的鍵槽尾部應(yīng)力集中情況明顯優(yōu)于面銑刀加工的鍵槽尾部情況;應(yīng)力最大值為224.24MPa,應(yīng)力最大值降低了18.7%。

表1 34CrNi3Mo和34NiCrMo16化學(xué)成分對(duì)比

表2 34CrNi3Mo和34NiCrMo16機(jī)械性能對(duì)比

2.4 將鍵傳動(dòng)改造成錐套傳動(dòng)

經(jīng)過(guò)有限元分析,可以發(fā)現(xiàn)不論是改變鍵槽結(jié)構(gòu)還是改進(jìn)鍵槽加工工藝,都不可避免的在鍵槽處產(chǎn)生應(yīng)力集中,為了徹底消除輸入短軸鍵槽處的應(yīng)力集中,必須改變傳動(dòng)結(jié)構(gòu)。

圖8 改造前的鍵傳動(dòng)

圖9 改造后的錐套傳動(dòng)

圖8所示為改造前的鍵傳動(dòng)方式,圖9為改造后的傳動(dòng)方式,我們將聯(lián)軸器輸出端法蘭套管部分消薄,設(shè)計(jì)一個(gè)配套的錐形套,通過(guò)鎖緊環(huán)、錐套使得聯(lián)軸器輸出端法蘭套管部分變形,抱緊輸入短軸,通過(guò)周向摩擦力進(jìn)行傳動(dòng)(圖9)。這種錐套傳動(dòng)結(jié)構(gòu)克服了軸幾何不連續(xù)造成的應(yīng)力集中,提高輸入短軸的使用壽命。

3 結(jié)語(yǔ)

該輸入短軸鍵槽處出現(xiàn)裂紋現(xiàn)象主要原因是原設(shè)計(jì)不合理造成的,通過(guò)材質(zhì)、鍵槽加工工藝、生產(chǎn)操作、傳動(dòng)結(jié)構(gòu)等4個(gè)方面的改進(jìn),可以提高輸入短軸的使用壽命,目前通過(guò)對(duì)舊軸采用新的加工工藝進(jìn)行鍵槽修復(fù),根據(jù)優(yōu)化后的操作卡進(jìn)行生產(chǎn)操作,取得了良好的使用效果,使用壽命從3個(gè)月延長(zhǎng)到10個(gè)月,新購(gòu)傳動(dòng)軸采用新的材質(zhì)和錐套傳動(dòng)結(jié)構(gòu)。

[1]陳龍,文湘隆,丁國(guó)平.基于有限元分析的軸的設(shè)計(jì)[J].現(xiàn)代機(jī)械,2005(11):36-37.

[2]李妍緣,趙興明,郭宏亮.高速齒輪軸失效原因分析[J].機(jī)械傳動(dòng),2009,33(5):79-80.

[3]張展,邵鈺鈁,曾建峰.齒輪常用材料與熱處理[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2013:56-57.

[4]屈曄晟.ZSY450型硬齒面減速器高速齒輪軸加工工藝的改進(jìn)[J],機(jī)械管理開(kāi)發(fā),2003(02):54.

TQ052

A

1671-0711(2017)09(上)-0128-03

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