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白云山水庫(kù)輸水隧洞漏水原因分析及處理

2017-09-20 16:08:25王秋芳
科學(xué)家 2017年16期
關(guān)鍵詞:分析處理

王秋芳

摘 要 水庫(kù)輸水隧洞在運(yùn)行中,由于受到圍巖壓力、內(nèi)水壓力、外水壓力、襯砌自重、水流沖擊和溫度的作用,以及施工質(zhì)量差,襯砌混凝土表面產(chǎn)生裂縫,止水材料老化而發(fā)生漏水,影響安全運(yùn)行,甚至導(dǎo)致隧洞坍塌。對(duì)白云山水庫(kù)輸水隧洞漏水原因進(jìn)行了分析,并提出了處理措施,取得了良好的效果。

關(guān)鍵詞 輸水隧洞漏水;分析處理;白云山水庫(kù)

中圖分類號(hào) TV6 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 2095-6363(2017)16-0052-02

1 工程概況

白云山水庫(kù)位于江西省吉安市青原區(qū)富田鎮(zhèn),屬長(zhǎng)江流域贛江二級(jí)支流富水,流域集水面積464km2,水庫(kù)總庫(kù)容1.14×108m3,是一座以灌溉為主,結(jié)合防洪、發(fā)電和養(yǎng)殖的大(2)型水利工程。主要建筑物按3級(jí)建筑物設(shè)計(jì),按標(biāo)準(zhǔn)為100年一遇洪水設(shè)計(jì),1000年一遇洪水校核。輸水隧洞總長(zhǎng)880m,設(shè)計(jì)最大引用流量31.6m3/s,設(shè)計(jì)水頭70m(含水錘壓力),截面為3.2m的圓形,進(jìn)口底坎高程為153.00m,出口高程為147.59m。輸水隧洞由塔式進(jìn)水口、洞身、岔管組成。

2 工程地質(zhì)條件

輸水隧洞地質(zhì)構(gòu)造主要變質(zhì)砂巖、礫巖和少量千枚巖,隧洞進(jìn)口段0+000~0+165巖層有7條正、逆斷層,巖體破碎風(fēng)化,透水性較大,地下水來水量也大。隧洞出口0+690~0+880斷層發(fā)育,構(gòu)造復(fù)雜,巖面的節(jié)理、裂隙發(fā)育且不穩(wěn)定,巖石透水量大。除進(jìn)、出口兩段外,中段地質(zhì)條件和水文條件好。

3 漏水原因分析及處理方法

3.1 0+690~0+760地段漏水

1)原因分析。0+690~0+760地段,當(dāng)時(shí)施工時(shí)發(fā)生過塌方,高達(dá)10m,作了特殊處理,以明管設(shè)計(jì),混凝土厚度0.50m,雙層鋼筋,并用5mm厚鋼板作了內(nèi)襯防滲。為了支護(hù)塌方和混凝土襯砌封頂,預(yù)留了一個(gè)0.8×1.2m的進(jìn)人孔,當(dāng)鋼筋混凝土襯砌完成后,內(nèi)襯了5mm厚鋼板,在鋼板與鋼筋混凝土襯砌中進(jìn)行了接觸灌漿。運(yùn)行多年,經(jīng)實(shí)地檢查,內(nèi)襯鋼板變形,焊縫被拉裂,導(dǎo)致漏水。其主要原因是內(nèi)襯鋼板本身比較單薄,在設(shè)計(jì)時(shí)沒有考慮鋼板受力,一切荷載作用在鋼筋混凝土襯砌上,沒有用錨筋把鋼板與外層鋼筋混凝土連結(jié)。但實(shí)際運(yùn)行中,鋼板不可能不受力作用,由于水壓力作用,內(nèi)襯鋼板鼓起變形,焊縫拉裂;預(yù)留進(jìn)人孔位置,施工時(shí)進(jìn)行了接觸灌漿,施工質(zhì)量差,鋼板與鋼筋混凝土之間存在很多部位的空隙。地下水從這些部位滲漏到內(nèi)襯鋼板,鋼板既受內(nèi)水壓力,又受外水壓力(地下水)的作用,運(yùn)行中,洞中的內(nèi)水壓力經(jīng)常波動(dòng),導(dǎo)致內(nèi)襯鋼板鼓包,形成空腔;由于當(dāng)時(shí)施工質(zhì)量差,鋼筋混凝土襯砌表面蜂窩,麻面處處可見。

2)處理方法。針對(duì)其地質(zhì)條件和水文地質(zhì)條件的情況,以及鋼筋混凝土質(zhì)量差的問題,采取了“以內(nèi)防為主、外排為輔”的處理方案,從而最大限度地降低其地下水位。為了堵截鋼筋混凝土內(nèi)部來水,在0+690~0+760段,進(jìn)行鋼筋混凝土表面鑿毛沖洗,水泥砂漿粉刷,考慮到普通水泥配制的砂漿進(jìn)行粉刷,二期水泥砂漿不是同時(shí)固結(jié),運(yùn)行多年,混凝土內(nèi)部溫度已穩(wěn)定,收縮和徐變基本完成,在其接觸面上產(chǎn)生的應(yīng)力定會(huì)產(chǎn)生不利的影響,出現(xiàn)拉裂,因而采用膨脹水泥強(qiáng)度等級(jí)42.5配制M30砂漿;將原內(nèi)襯鋼板割掉,每隔1.0m打上¢20錨筋,重新焊接厚10mm鋼板復(fù)平,在進(jìn)入孔裝置了一根¢30水管,以導(dǎo)排空腔積水,在0+690上游進(jìn)行了兩排帷幕灌漿,在拱頂120°范圍進(jìn)行回填灌漿,每隔2m,進(jìn)行了接觸灌漿(見圖1)。

3.2 0+860位置環(huán)向裂縫漏水

1)原因分析。地質(zhì)條件差,施工開挖過程中,炸藥用量過多,巖體結(jié)構(gòu)受到破壞,出現(xiàn)了一條環(huán)向裂縫。當(dāng)時(shí)對(duì)此作了伸縮縫處理,縫內(nèi)塞瀝青麻絲,環(huán)向基液粘貼紫銅片,外用環(huán)氧砂漿貼止水橡皮,運(yùn)行多年,止水橡皮老化,受水壓力的作用,紫銅片松動(dòng),嚴(yán)重漏水。

2)處理方法??p內(nèi)塞膨脹止水條,外用環(huán)氧砂漿貼止水橡皮。將原先的止水材料清除,沿縫環(huán)向鑿出3cm×5cm矩形槽,用水沖洗干凈,將膨脹止水條塞進(jìn)矩形槽內(nèi),空隙用快干水泥漿塞實(shí),膨脹止水條的膨脹率為250%;環(huán)氧砂漿粘貼,壓邊止水橡皮,環(huán)氧基液配比(重量比)環(huán)氧樹脂、改性氨、增韌劑為10:2:1,水泥砂漿配比(重量比)為1:2。先將環(huán)氧樹脂隔水加熱至400℃~70℃,使其變?yōu)橄”〉囊后w,并將按比例配制改性氨、增韌劑混合液,預(yù)熱攪拌均勻,加入環(huán)氧樹脂拌勻,將配制桶放入溫度控制在35℃左右。按比例將砂、水泥置于鐵板上,干拌均勻,隨后加入膠液,迅速拌和,拌好的環(huán)氧砂漿溫度最好控制在300℃~35℃,高于此值會(huì)縮短砂漿的適用期。止水橡皮用硫酸沖洗表面,再用清水洗凈晾干,表面鑿毛,將配制好的環(huán)氧基液涂刷在環(huán)向縫上、下游兩側(cè),注意不宜涂得過厚(0.5mm左右),用配制好的環(huán)氧砂漿粘貼、壓邊止水橡皮,要用力不斷拍打及灼熱的抹刀壓實(shí)環(huán)氧砂漿,橡皮兩側(cè)的環(huán)氧不要粘靠一起,以防熱脹引起橡皮開裂。為了防止橡皮滑落或脫空,需用模子、支撐將橡皮壓緊至8小時(shí)(見圖2)。

4 結(jié)論

對(duì)白云山水庫(kù)輸水隧洞漏水原因進(jìn)行了分析和處理,處理后漏水很小,取得很好的效果。輸水隧洞漏水是普遍存在的,但漏水隱蔽,不易發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn),只要在實(shí)際運(yùn)行中,多觀察、多分析、多總結(jié),并進(jìn)行適當(dāng)處理,漏水完全可能減少或不出現(xiàn)漏水。

參考文獻(xiàn)

[1]水利電力部成都勘測(cè)設(shè)計(jì)院.水工隧洞設(shè)計(jì)規(guī)范SD134-84[S].北京:水利電力出版社,1985.

[2]祁慶和.水工建筑物[M].北京:中國(guó)水利水電出版社,1997.endprint

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