茹琦
摘要葉片堆積器的開發(fā)是在人工勞動(dòng)強(qiáng)度大、原葉浪費(fèi)嚴(yán)重的基礎(chǔ)上展開的,通過葉片堆積器左右門的導(dǎo)流作用,降低了人工操作的流程,從而降低勞動(dòng)強(qiáng)度。在一定程度上降低了煙葉的損耗,控制了原葉的損耗,具有一定的回收利用價(jià)值。
關(guān)鍵詞葉片堆積器;開發(fā);技術(shù)
1研究背景
沈陽卷煙廠制絲車間作為一線的生產(chǎn)部門,一直堅(jiān)持以產(chǎn)品質(zhì)量為中心,通過不斷地提高人員的維修技能和操作技能,使設(shè)備能夠更加穩(wěn)定、高效地運(yùn)行,以實(shí)現(xiàn)精益生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)、高效和低耗。在實(shí)際生產(chǎn)過程中,我們時(shí)刻關(guān)注設(shè)備運(yùn)行狀況,加強(qiáng)設(shè)備巡查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行分析處理。
鑒于新廠技改以來,我廠制絲車間片煙斷,原葉料處帶式輸送機(jī)與翻箱機(jī)交匯處,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)大量的糟碎的煙葉滑落和殘留現(xiàn)象,致使掉落的煙葉受到污染無法正常使用,造成大量的浪費(fèi)和經(jīng)濟(jì)損失,而這種損失卻是由于裝備的缺陷的造成的,這不禁讓人反思如何能避免這種現(xiàn)象的出現(xiàn)。
經(jīng)過一系列的研究發(fā)現(xiàn)造成這種現(xiàn)象的有以下2點(diǎn)原因:1)由于煙包底部不平整,在皮帶運(yùn)行間,摩擦力發(fā)生局部變化會(huì)使煙包發(fā)生傾斜現(xiàn)象。在此過程中往往會(huì)出現(xiàn)需要人力矯正,而在人力矯正的過程中,便會(huì)伴隨有煙葉的損失出現(xiàn);2)由于煙葉的完整性會(huì)受運(yùn)輸過程,和投料過程等環(huán)境的影響,皮帶上的糟碎煙葉嚴(yán)重,需要人工收集兌入切片車內(nèi),而在此過程中容易造成煙葉污染進(jìn)而無法使用,造成浪費(fèi)和經(jīng)濟(jì)損失。
由此可見,片煙斷的煙葉損失是巨大的,而長此以往造成的經(jīng)濟(jì)損失也是無法估量的,如何解決這一問題便顯得迫在眉睫。
2研究方案
2.1實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)
目標(biāo)1。復(fù)雜的作業(yè)流程導(dǎo)致了切片段長期存在2個(gè)III級(jí)體力勞動(dòng)強(qiáng)度,通過流程優(yōu)化減少不必要的動(dòng)作浪費(fèi),進(jìn)而降低勞動(dòng)強(qiáng)度,是精益管理的重要理念之一,不斷降低勞動(dòng)者體力勞動(dòng)強(qiáng)度既是社會(huì)進(jìn)步的表現(xiàn),也是提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。
目標(biāo)2。根據(jù)車間工藝要求造碎煙葉浪費(fèi)量不得超過3kg,因此折算出損失百分為10%目前煙葉損失量為2kg,以達(dá)到工藝要求,但本次實(shí)驗(yàn)計(jì)劃將造碎煙葉損失量控制在1kg以內(nèi)。因此折算出損失百分比為3.3%。煙葉是煙草行業(yè)的主要生產(chǎn)原料,煙葉消耗的高低直接影響著企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
2.2葉片堆積器的結(jié)構(gòu)
1)材質(zhì)。我們綜合考慮了市面上的各種材料,從中選著了不銹鋼板和鋁合金板為備選,通過以下分析,詳情見表1、表2。
在綜合考慮并兼顧經(jīng)濟(jì)利益等條件下,不銹鋼板在硬度、造價(jià)的方面更為突出,并最終選為材料。
2)動(dòng)力裝置選擇。方案1:機(jī)械式,具有穩(wěn)固性高、成本造價(jià)低、維修率低、不需要人工操作等優(yōu)點(diǎn),但性能等級(jí)較低。方案2:電動(dòng)式,具有穩(wěn)定性高、不需要人工操作、性能等級(jí)高等優(yōu)點(diǎn),但相對(duì)于機(jī)械式其成本造價(jià)高,維修率高等不足。因此,綜合考慮,在動(dòng)力裝置方面我們還是選著了機(jī)械式。
3)葉片堆積器左右門構(gòu)造。方案1:板式,工藝簡單,易段裂,材質(zhì)輕,成本造價(jià)低;方案2:槽鋼式,工藝復(fù)雜,不易段裂,材質(zhì)偏重,成本造價(jià)高;方案3:異形板式,工藝復(fù)雜,不易段裂,材質(zhì)輕,成本造價(jià)低。綜合考慮,選擇方案3異形板式。
4)接觸方式。方案一:紗線接觸,經(jīng)濟(jì)性高、耐磨性差、重量輕損、害皮帶程度輕;方案2:膠皮接觸,經(jīng)濟(jì)性高、耐磨性差、重量微重、損害皮帶程度嚴(yán)重;方案3:毛刷接觸,經(jīng)濟(jì)性較高、耐磨性強(qiáng)、重量較輕、損害皮帶程度嚴(yán)重。通過對(duì)3個(gè)方案的比較方案3毛刷接觸為最佳方案。
綜上所述,確定最佳方案為:(1)葉片堆積器結(jié)構(gòu)板材選擇不銹鋼材質(zhì)。(2)葉片堆積器的動(dòng)力方式選擇機(jī)械式。(3)葉片堆積器的板材結(jié)構(gòu)方式選擇異形板式。(4)葉片堆積器與皮帶接觸方式選擇毛刷接觸。
3應(yīng)用
3.1目標(biāo)的驗(yàn)證
1)目標(biāo)1。通過葉片堆積器的倒流作用,我們可以看出,當(dāng)煙包有傾斜時(shí),堆積器左右門會(huì)使煙包改變方向,正常運(yùn)行。無需人工導(dǎo)流后,降低了人工操作的流程,從而降低勞動(dòng)強(qiáng)度。目標(biāo)1達(dá)成。
2)目標(biāo)2。通過對(duì)不同牌號(hào)造碎煙葉浪費(fèi)量的統(tǒng)計(jì),以及每批煙造碎煙葉浪費(fèi)量的統(tǒng)計(jì),浪費(fèi)煙葉平均為0.8kg,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于車間的3kg浪費(fèi)上線,而又低于原浪費(fèi)值2kg。達(dá)到目標(biāo)值1kg標(biāo)準(zhǔn),目標(biāo)2達(dá)成。
3.2效益分析
本項(xiàng)目投入0.2萬元改造成本,成功化解了兩方面的問題;同時(shí),項(xiàng)目還帶來如下方面的附加效益。
1)直接經(jīng)濟(jì)效益鞏固期3個(gè)月內(nèi)共生產(chǎn)580批煙。
節(jié)約煙葉成本:580x(2-0.8)×32元/kg(我廠煙葉平均單價(jià))=22272元。
2)間接經(jīng)濟(jì)效益。(1)降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。(2)避免了不同牌號(hào)煙葉的混雜,提高了產(chǎn)品質(zhì)量。
4結(jié)論
通過對(duì)其材質(zhì)、動(dòng)力裝置、構(gòu)造、接觸方式等的研究篩選,并最終選著最優(yōu)方案,定型應(yīng)用。使煙包改變方向,并正常運(yùn)行。無需人工導(dǎo)流后。而且通過葉片堆積器的應(yīng)用,并且達(dá)到了一定的經(jīng)濟(jì)效益。
最終結(jié)果證明了葉片堆積器的可利用價(jià)值,并且其造價(jià)低廉,可應(yīng)用性極大,在很大程度上能降低損耗,增加經(jīng)歷收益,具有一定的推廣應(yīng)用價(jià)值。endprint