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雙背壓凝汽器抽空氣系統(tǒng)優(yōu)化

2017-10-21 15:43李建波
科技信息·中旬刊 2017年8期

摘要:本文以某廠660MW機(jī)組雙背壓凝汽器抽空氣為例,分析了凝汽器高、低壓側(cè)壓差偏離設(shè)計(jì)值產(chǎn)生的原因。介紹了該廠對(duì)抽空氣系統(tǒng)進(jìn)行的兩次節(jié)能改造,對(duì)比分析了改造前后的節(jié)能效果,希望對(duì)同類型機(jī)組的冷端節(jié)能優(yōu)化具有指導(dǎo)意義。

關(guān)鍵詞:雙背壓凝汽器;抽空氣系統(tǒng);蒸汽噴射器

引言

目前,很多雙背壓凝汽器機(jī)組在設(shè)計(jì)時(shí),采取了高、低測(cè)凝汽器抽空氣管道中間加節(jié)流孔板串聯(lián)抽氣的方式。由于節(jié)流孔板的尺寸選擇不合適或調(diào)節(jié)閥的開(kāi)度選擇不合適,那么就會(huì)導(dǎo)致凝汽器低壓側(cè)的抽氣受到排擠[1]。針對(duì)此種狀況,改公司利用機(jī)組檢修時(shí)機(jī),對(duì)凝汽器的抽空氣系統(tǒng)進(jìn)行了第一次改造,采用高、低壓凝汽器單獨(dú)、并聯(lián)抽空氣方式。改造后,雙背壓凝汽器的的優(yōu)勢(shì)得到了體現(xiàn),平均真空得到了大幅的提高。

該廠的循環(huán)冷卻水為海水。在夏季高溫又是高負(fù)荷時(shí),循環(huán)水溫度最高可達(dá)32℃左右。由于真空泵冷卻器存在著換熱端差,因此,流經(jīng)冷卻器的的工作密封水溫度要高于海水溫度。再加之真空泵葉輪旋轉(zhuǎn)的耗功和凝汽器內(nèi)抽氣(汽)傳遞的熱量,也將導(dǎo)致真空泵內(nèi)的工作密封水溫度上升,從而降低了真空泵的抽吸能力[2]。同時(shí),空氣在凝汽器內(nèi)聚集,造成凝汽器內(nèi)的空氣分壓力上升。同時(shí),真空泵從凝汽器抽出不凝結(jié)氣體中含有大量的蒸汽,這部分蒸汽 在真空泵中凝結(jié)放出大量的汽化潛熱,導(dǎo)致真空泵工作液溫度上升甚至汽化,大幅降低了真空泵的抽吸能力。對(duì)此,該廠利用停機(jī)檢修的機(jī)會(huì),對(duì)凝汽器抽空氣系統(tǒng)進(jìn)行了第二次改造。在第一次改造的基礎(chǔ)上增加了一組射汽式抽氣器,運(yùn)行結(jié)果表明,取得了很好的節(jié)能效果。

1凝汽器及其抽氣系統(tǒng)的布置方式

凝汽器兩個(gè)殼體底部為連通的熱井,上部布置有內(nèi)置的低壓加熱器、小機(jī)排氣管和低壓抽氣管等。凝汽器抽空氣管布置在凝汽器的空氣凝結(jié)區(qū)以抽出其內(nèi)的不凝結(jié)氣體。抽空氣管路分兩路從高壓凝汽器內(nèi)、外圈抽空氣區(qū)引出,經(jīng)聯(lián)通管后進(jìn)入低壓凝汽器,分別與低壓凝汽器內(nèi)、外圈抽空氣管匯合,從低壓凝汽器側(cè)引出,各經(jīng)一臺(tái)電動(dòng)隔離門后匯總到一根抽空氣母管,再分別與三臺(tái)真空泵入口相連。設(shè)計(jì)上為了限制高壓凝汽器內(nèi)的不凝結(jié)氣體抽出量,防止高壓凝汽器抽出的未凝結(jié)氣體量過(guò)大而排擠低壓凝汽器抽氣,在高、低壓凝汽器之間抽空氣管路上安裝了Φ50mm 的節(jié)流孔板。如圖1所示。

2抽空氣管路的優(yōu)化

高壓凝汽器的不凝結(jié)氣體通過(guò)連通管由低壓凝汽器側(cè)抽出,由于高、低壓凝汽器通過(guò)連通管相連,那么勢(shì)必造成高、低壓凝汽器的凝汽器壓力趨于均衡(凝汽器壓力為空氣分壓力與蒸汽分壓力之和)。為了打破這種均衡,原設(shè)計(jì)在高、低壓凝汽器抽空氣的連同管上加裝的節(jié)流孔板,但實(shí)際運(yùn)行表明,由于節(jié)流孔板的尺寸存在問(wèn)題,高、低壓凝汽器真空達(dá)不到設(shè)計(jì)值,兩側(cè)的真空基本相同,雙背壓凝汽器的性能沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)。如果通過(guò)更換節(jié)流孔板,調(diào)整到合適的尺寸,要通過(guò)多次的試驗(yàn),而且每次要破壞真空方能進(jìn)行。此外,節(jié)流孔板的最佳尺寸還與機(jī)組的負(fù)荷有關(guān),因此這種方法在實(shí)際是無(wú)法實(shí)現(xiàn)的。

該公司利用機(jī)組檢修時(shí)機(jī),對(duì)凝汽器的抽空氣系統(tǒng)進(jìn)行了改造,采用高、低壓凝汽器單獨(dú)、并聯(lián)抽空氣方式。將原先高、低壓凝汽器之間的聯(lián)通管打堵隔絕,并從高壓凝汽器內(nèi)、外圈抽空氣管單獨(dú)引出凝汽器后接入新裝的抽空氣管。并在高、低壓凝汽器的內(nèi)外圈抽空氣管出口各安裝一個(gè)電動(dòng)真空閘閥。高壓凝汽器抽空氣母管與A真空泵相連,低壓凝汽器抽空氣母管與C真空泵相連。高、低壓凝汽器抽氣管母管之間加裝兩電動(dòng)真空閘閥作為聯(lián)絡(luò)門。運(yùn)行時(shí)關(guān)閉兩個(gè)聯(lián)絡(luò)閥門,高壓凝汽器通過(guò)A真空泵抽氣,低壓凝汽器通過(guò)C真空泵抽氣,B真空泵作為高、低壓凝汽器共用備用泵。

改造后凝汽器的真空,除了受到凝汽器鈦管的清潔系數(shù)和真空泵的抽吸能力以及凝汽器的嚴(yán)密性的因素的影響,主要取決于循環(huán)水的溫度。

2.1改造后的效果

現(xiàn)以#3機(jī)為例說(shuō)明改造后的節(jié)能效果。循環(huán)水運(yùn)行方式為四機(jī)六泵,兩臺(tái)真空泵運(yùn)行。

由表一我們可以看出,系統(tǒng)改造前,高、低壓凝汽器的排氣壓力和真空基本相同,真空最大相差0.5KPa,排氣壓力相差不到1℃。這就是我們前面所說(shuō)的高、低壓凝汽器抽空氣管串聯(lián)連接造成了兩個(gè)凝汽器的凝汽器壓力趨于均衡。因此,在這種方式下,雙背壓凝汽器的特性就沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)。

我們可以看出,改造后#3機(jī)組真空得到了大幅的提高,平均真空提高約0.76KPa,改造后的高、低壓凝汽器的真空相差超過(guò)了1 KPa,接近設(shè)計(jì)值。同時(shí)我們可以看出,在相同的負(fù)荷下,負(fù)荷越高,改造后真空的提高幅度越大,這說(shuō)明高負(fù)越高,這種串聯(lián)的抽氣方式對(duì)凝汽器的真空影響越大,也就是高壓側(cè)對(duì)低壓側(cè)的排擠就越大。

3 在原抽空氣管道上加裝蒸汽噴射器抽空氣系統(tǒng)

蒸汽噴射器系統(tǒng)是目前國(guó)內(nèi)電廠抽真空領(lǐng)域新興的抽真空系統(tǒng)。該系統(tǒng)使用蒸汽噴射器作為主抽氣設(shè)備,吸氣側(cè)直接以凝汽器的最低背壓為設(shè)計(jì)點(diǎn),考慮系統(tǒng)的最大可能的漏空氣量。

外接系統(tǒng)動(dòng)力蒸汽取自輔汽聯(lián)箱,經(jīng)壓力調(diào)節(jié)閥后進(jìn)入蒸汽緩沖罐,以確保蒸汽噴射器供汽壓力的穩(wěn)定,緩沖罐疏水回收至凝汽器高壓擴(kuò)容器。在高、低壓側(cè)凝汽器吸氣口重新安裝管道,增加氣動(dòng)關(guān)斷門后接入蒸汽噴射器吸入口,蒸汽噴射器動(dòng)力蒸汽和抽吸混合物排至一混合式換熱器,冷卻水來(lái)自凝結(jié)水,經(jīng)噴嘴霧化后與噴射器排出的乏汽進(jìn)行緩和換熱后回收至凝汽器熱井,不凝結(jié)汽體通過(guò)真空泵抽走。系統(tǒng)流程如圖3所示。

3.1加裝蒸汽噴射器后的效果

以#3機(jī)改造后,蒸汽噴射器抽空氣系統(tǒng)投入前后相關(guān)經(jīng)濟(jì)參數(shù)的對(duì)比如下:

由表三可以看出,蒸汽噴射器抽空氣系統(tǒng)投運(yùn)后,高、低壓側(cè)真空分別提高了0.4 KPa和0.2KPa,機(jī)組的平均真空提高約0.3 KPa,真空泵由原來(lái)的大泵改為小泵運(yùn)行,電流減小約138A,凝結(jié)水泵電流增加10A。

3.2 加裝蒸汽噴射器后的經(jīng)濟(jì)收益分析

1、加裝蒸汽噴射器真空提高收益

由表三我們看出,真空系統(tǒng)投入蒸汽噴射裝置后凝汽器的平均真空提高了0.3 KPa,機(jī)組真空每提高1 KPa可以節(jié)約煤耗3g/(kW.h)。按年利用小時(shí)為4500h,標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)750元/t計(jì)算:

機(jī)組真空提高帶來(lái)的節(jié)能收益:

660×(0.3×3×10-6)×750×4500=200.5萬(wàn)元

2、加裝蒸汽噴射器動(dòng)力蒸汽成本核算:

蒸汽噴射器所用蒸汽參數(shù)為:流量為0.5t/h,輔汽母管壓力0.8MPa,溫度為288℃。通過(guò)計(jì)算得到,用來(lái)作為蒸汽噴射器的蒸汽使機(jī)組出力降低約為360 kW,按電價(jià)0. 38元/(kW.h)計(jì)算,動(dòng)力蒸汽的成本為:

360×4500×0.38=61.6萬(wàn)元

3、加裝蒸汽噴射器節(jié)電收益

投入蒸汽噴射器后,真空泵由原來(lái)的大泵改為小泵運(yùn)行,電流減小約138A,凝結(jié)水泵電流增加10A。

投入蒸汽噴射器后,真空泵電流減小的節(jié)電收益:

P真=1.732×380×0.8×138=72.661 kW

投入蒸汽噴射器后,凝結(jié)水泵電流增加導(dǎo)致電能的損耗:

P凝=1.732×6×103×0.8×10=83.136 kW

加裝蒸汽噴射器后的節(jié)約電能:

P真- P凝=-10.5 kW

加裝蒸汽噴射器后的節(jié)電收益為:

-10.5×4500×0.38=-1.8萬(wàn)元

加裝蒸汽噴射器后的總收益為:

200.5-61.6+(-1.8)=137.1萬(wàn)元/年

4結(jié)論

1、高、低壓凝汽器的抽氣管并聯(lián)布置時(shí),由于抽氣管的節(jié)流孔尺寸選擇不當(dāng),造成高、低壓凝汽器的凝汽器壓力趨于均衡,造成低壓凝汽器的抽氣受到排擠,從而導(dǎo)致兩側(cè)凝汽器的真空和排氣溫度基本相同。抽氣系統(tǒng)由并聯(lián)改為單抽后,真空得到了大幅的提高。高、低壓凝汽器的真空在高負(fù)荷時(shí)改造前后真空提高達(dá)1.5 KPa以上,體現(xiàn)了雙背壓凝汽器的工作特性。另外在相同的環(huán)境下,負(fù)荷越高,改造后真空的提高幅度越大,這說(shuō)明高負(fù)越高,這種串聯(lián)的抽氣方式對(duì)凝汽器的真空影響越大,也就是高壓側(cè)對(duì)低壓側(cè)的排擠就越大。

2、加裝蒸汽噴射器后,凝汽器的真空提高約0.3 KPa,取得了很好節(jié)能效果。投入蒸汽噴射器后,只需運(yùn)行一臺(tái)小真空泵,其入口壓力在-89 KPa(不存在氣蝕點(diǎn)),解決了真空泵在水溫高時(shí)的氣蝕問(wèn)題,從而降低了維護(hù)費(fèi)用。

參考文獻(xiàn):

[1]劉達(dá),張海,柴國(guó)旭. 雙背壓凝汽器抽真空系統(tǒng)優(yōu)化改造[J]. 電站系統(tǒng)工程, 2013(6):62-62

[2]張明智,林湖,姚雅秋,丁千玲.陸海青.凝汽器真空下降的分析與處理[J].電力科學(xué)與工程,2003第1期

作者簡(jiǎn)介:

李建波(1981-),男,碩士研究生,研究方向?yàn)殡姀S集控運(yùn)行及節(jié)能。