摘 要:某熱電廠#2鍋爐檢修期間,發(fā)現(xiàn)主蒸汽堵閥兩側(cè)焊縫熱影響區(qū)存在裂紋,嚴(yán)重影響設(shè)備安全運(yùn)行及人員安全。為分析堵閥焊縫開裂原因,開展了光譜、硬度、金相、無損檢測等工作,確定管系應(yīng)力是產(chǎn)生開裂的主要原因。
關(guān)鍵詞:電站鍋爐;主汽堵閥;焊縫;裂紋;管系應(yīng)力
某熱電廠2爐為WGZ670/13.7-13型、自然循環(huán)、倒U形布置、單鍋筒、單爐膛、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣的200MW超高壓燃煤鍋爐,于2005年8月25日投入商業(yè)運(yùn)行。2015年6月,檢修期間發(fā)現(xiàn)標(biāo)高48米主蒸汽管道兩側(cè)焊縫熔合線處存在裂紋。主蒸汽管道材質(zhì)12Cr1MoV,規(guī)格Φ327mm×34mm。電動(dòng)閥材質(zhì)WC9,規(guī)格φ474mm×100mm。為分析裂紋產(chǎn)生的原因,開展了現(xiàn)場宏觀檢查、光譜、硬度、金相、無損檢測等工作,為制定檢修方案提供依據(jù)。
1 檢查情況
1.1 宏觀檢查
兩路主蒸汽管道堵閥(電動(dòng)門)兩端閥側(cè)焊縫靠近爐墻側(cè)熔合線處均存在裂紋缺陷,管路宏觀形貌見圖1,堵閥焊縫裂紋宏觀形貌見圖2。從裂紋的分布位置來看,均位于焊縫熔合線,多處裂紋長度較長,也存在裂紋沿熔合線斷續(xù)分布情況。
1.2 材質(zhì)復(fù)核
采用合金分析儀對(duì)裂紋嚴(yán)重的爐左側(cè)主汽堵閥、堵閥后焊縫和直管主要金屬元素含量分別進(jìn)行復(fù)核,結(jié)果表明所使用材質(zhì)與設(shè)計(jì)材質(zhì)相符,見表1所示。
1.3 金相檢測
采用現(xiàn)場金相方法對(duì)爐左側(cè)主汽堵閥、堵閥后焊縫和直管進(jìn)行金相檢測。堵閥閥體金相組織見圖3,為鐵素體+珠光體,為常見鑄造閥體組織,晶粒較粗大;堵閥后焊縫、直管金相組織見圖4、圖5,為貝氏體,為正常焊接組織。
1.4 硬度檢測
對(duì)爐左側(cè)主汽堵閥、堵閥后焊縫和直管進(jìn)行了現(xiàn)場硬度檢測,檢驗(yàn)結(jié)果見表2所示。主汽堵閥材質(zhì)為WC9(相近材料為10CrMo910),參考DL/T 438-2009《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》中材質(zhì)為10CrMo910管件硬度區(qū)間為130~197HB,左側(cè)主汽堵閥硬度低于標(biāo)準(zhǔn)下限,堵閥后焊縫和直管硬度符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
2 開裂原因分析
綜合現(xiàn)場各項(xiàng)檢測結(jié)果,除個(gè)別硬度稍低(在現(xiàn)有管壁厚度和其他指標(biāo)合格的工況下,若監(jiān)督運(yùn)行,不影響使用)外,各項(xiàng)指標(biāo)正常,綜合使用能力尚可,表明主汽堵閥兩側(cè)焊縫開裂可排除錯(cuò)用材質(zhì)、焊接及熱處理等因素。
該段主蒸汽管道從爐頂高溫過熱器出口集箱引出后,裝有一電動(dòng)門(水壓試驗(yàn)用),電動(dòng)門兩側(cè)主蒸汽管道上引出一段起平衡壓力作用的水平旁路管道,旁路管道兩端各有一個(gè)電動(dòng)門,旁路中部安裝有簡易支架。正常運(yùn)行時(shí),電動(dòng)門呈關(guān)閉狀態(tài)。主蒸汽管道電動(dòng)門所在管段結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。
現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),兩側(cè)主汽電動(dòng)門兩端焊縫裂紋均分布在主蒸汽管道爐內(nèi)側(cè)與旁路管對(duì)應(yīng)的水平位置;附近主蒸汽管道支吊架未見異常,也沒有明顯阻擋管道水平方向膨脹的地方。根據(jù)管路結(jié)構(gòu)與裂紋分布位置對(duì)應(yīng)關(guān)系,分析認(rèn)為,由于旁路上電動(dòng)門一直處于關(guān)閉狀態(tài),機(jī)組運(yùn)行期間旁路內(nèi)沒有介質(zhì)流動(dòng),相當(dāng)于盲管,特別是兩個(gè)電動(dòng)門間基本無介質(zhì)流通。其管路溫度與主蒸汽管道溫度存在較大偏差,因而使該處主蒸汽管路與旁路間存在膨脹差,從而在主蒸汽電動(dòng)門兩端產(chǎn)生水平面內(nèi)的彎曲應(yīng)力。尤其在機(jī)組啟停階段,兩管路溫升速率不同,溫度差引起的彎曲應(yīng)力會(huì)更大,長期作用會(huì)導(dǎo)致管道產(chǎn)生上述裂紋的產(chǎn)生。
3 處理措施
鑒于焊縫開裂原因分析,對(duì)焊縫進(jìn)行了局部挖補(bǔ)處理。機(jī)組投運(yùn)以來,鑒于該堵閥旁路管道基本不投入使用,進(jìn)一步調(diào)研去除該旁路管道的可行性。若無法去除該管路,對(duì)該管路重新進(jìn)行應(yīng)力計(jì)算,根據(jù)計(jì)算結(jié)果對(duì)管系應(yīng)力和管道支吊架進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。
4 結(jié)論
本文鍋爐堵閥焊縫裂紋現(xiàn)場檢查和試驗(yàn),結(jié)果表明,管路設(shè)計(jì)不合理是導(dǎo)致本次開裂的主要原因。火力發(fā)電廠機(jī)爐外管道容易造成重大事故,歷來是監(jiān)督的重中之重,通過焊縫開裂原因分析,確定下一步工作方向,對(duì)防止裂紋再次的產(chǎn)生,確保設(shè)備、人員安全運(yùn)行提供了有力保證。
參考文獻(xiàn):
[1] 鄭宏曄,樓玉民,楊點(diǎn)中,胡潔梓.WC9堵閥補(bǔ)焊裂紋分析及措施[J].焊接技術(shù),2011 (10).
[2] 林華,張明珠.火力發(fā)電廠主蒸汽管水壓堵閥焊接裂紋分析及改進(jìn)[J].中國特種設(shè)備安全,2010(01).
作者簡介:王洪選(1966-),男,漢族,河南登封人,大專,高級(jí)技師、助理工程師,研究方向:火力發(fā)電廠金屬監(jiān)督和焊接技術(shù)管理。