蔣宏 劉春雨 王云(中國工程物理研究院材料研究所,四川 綿陽 621700)
某放射性廢物焚燒裝置運(yùn)行問題總結(jié)及整改建議
蔣宏 劉春雨 王云(中國工程物理研究院材料研究所,四川 綿陽 621700)
本文對某放射性廢物焚燒裝置運(yùn)行過程中的常見問題進(jìn)行了總結(jié),針對這些問題進(jìn)行分析,并提出了相應(yīng)的整改建議。
放射性廢物;焚燒裝置;運(yùn)行問題;整改建議
某放射性廢物焚燒裝置主要用于處理低放可燃放射性廢物。該裝置采用熱解焚燒技術(shù)對放射性廢物進(jìn)行無害化處理,減容減量。該裝置多年平穩(wěn)運(yùn)行,說明裝置整體設(shè)計(jì)是成功的,達(dá)到了妥善處理的目的,避免了放射性廢物在暫存中可能出現(xiàn)的多種安全隱患[1]。但是鑒于當(dāng)時(shí)設(shè)計(jì)的局限性及多年工作運(yùn)行的積累,該裝置個(gè)別單元設(shè)備出現(xiàn)了動(dòng)作部件卡滯、動(dòng)作不暢及管道堵塞現(xiàn)象,給焚燒裝置的正常運(yùn)行帶來了諸多不利的影響,同時(shí)也增加了操作人員的工作強(qiáng)度及難度,甚至只有通過對設(shè)備進(jìn)行必要的修繕及改造,才能保證焚燒裝置的正常運(yùn)行。本文對該套焚燒裝置的常見的運(yùn)行問題進(jìn)行了總結(jié),并提出了相應(yīng)的整改建議。
該放射性廢物焚燒裝置采用熱解焚燒原理,整套裝置分為主工藝系統(tǒng),輔助系統(tǒng),應(yīng)急系統(tǒng),自動(dòng)系統(tǒng)等幾個(gè)部分[2]。主工藝流程見圖1。
料包提升機(jī)將廢物料包提升到熱解爐加料口處并自動(dòng)翻轉(zhuǎn),將廢物倒入熱解爐內(nèi),廢物在熱解爐內(nèi)熱解、燒焦,廢物熱解產(chǎn)生的熱解氣通過預(yù)混器管與預(yù)熱后的二次風(fēng)混合,進(jìn)入燃燒爐進(jìn)行燃燒,燃燒產(chǎn)生的煙氣通過混風(fēng)稀釋管,急冷塔冷卻后,再經(jīng)袋濾器,堿液吸收塔,高效過濾器進(jìn)行凈化,最后通過煙囪排入大氣。熱解產(chǎn)生的焚燒灰通過排灰裝置裝入200L桶暫存。
圖1 焚燒裝置主工藝系統(tǒng)流程
放射性廢物主要包括:棉織物、塑料、橡膠、木質(zhì)、廢油、有機(jī)溶劑等。
該裝置主工藝系統(tǒng)能夠在規(guī)定的操作參數(shù)下運(yùn)行,處理能力能達(dá)到規(guī)定的要求。但在運(yùn)行過程中,有個(gè)別單元設(shè)備會(huì)出現(xiàn)故障,這些故障的發(fā)生會(huì)影響系統(tǒng)的正常運(yùn)行,增加操作人員的工作難度。本文重點(diǎn)就主工藝前端設(shè)備中的加料系統(tǒng)、熱解爐排灰系統(tǒng)及混風(fēng)稀釋管出現(xiàn)的問題進(jìn)行討論。
加料系統(tǒng)包括料包提升機(jī)及熱解爐上下插板。整個(gè)加料過程通過PLC控制以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)加料。具體過程為:料包位于提升機(jī)的料斗上時(shí),光電行程開關(guān)檢測到有料包加入,啟動(dòng)提升機(jī),將料包送到上插板,計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)確認(rèn)料包到達(dá)上插板,上插板自動(dòng)打開,料包落到下插板上,上插板關(guān)閉,給出關(guān)閉信號(hào),下插板打開,料包進(jìn)入熱解爐內(nèi),之后下插板關(guān)閉,完成一次加料過程。
2.1.1 料包提升機(jī)運(yùn)行狀況及存在的問題
料包提升機(jī)由電動(dòng)滾筒、皮帶及固定在皮帶上的料斗組成。料包放到料斗上,接近開關(guān)指示料斗上有料包,啟動(dòng)提升機(jī)將料包提升至熱解爐進(jìn)料口處并自動(dòng)翻轉(zhuǎn),將料包加到熱解爐加料的上插板上。提升機(jī)在加料過程中出現(xiàn)的問題:
a.料包在放到提升機(jī)的料斗上時(shí),光電行程開關(guān)沒有檢測到有料包加入,提升機(jī)不能啟動(dòng)。原因分析一是料斗的距離超出了光電行程開關(guān)的探測距離;二是在加料過程中,從熱解爐內(nèi)擴(kuò)散出的煙氣對光電行程開關(guān)產(chǎn)生了影響。運(yùn)行過程中遇到這種情況,需人為干擾光電行程開關(guān),提升機(jī)才能啟動(dòng)。
b.在提升機(jī)與熱解爐對接的導(dǎo)料斜板上粘附有焦油、煙垢等,導(dǎo)致料包下滑速度較慢不能及時(shí)落到上插板,超出了PLC設(shè)定的時(shí)間,程序認(rèn)為沒有料包,加料程序停止。這時(shí)只能通過中控室操作人員手動(dòng)加料,繼續(xù)完成加料過程。
c.料包架在提升機(jī)頂端不下落,從而導(dǎo)致加料程序中斷,需要人工處理。
阿花一向都關(guān)愛員工。她以女性的細(xì)膩,家長的情懷,去體貼員工,噓寒問暖。那個(gè)宮外孕的女孩早就康復(fù)了,在檢查車間做品檢,她從不叫阿花老板,叫花姐。景花廠的女孩幾乎都不叫老板,叫花姐顯得親切,暖心。阿花給了我啟示,我對新員工格外關(guān)心,問他們生活習(xí)慣么?吃得好么?休息得怎樣?我相信,即使有一天他們的翅膀硬了,高飛了,他們也會(huì)念及我們的友誼,至少不會(huì)與景花廠為敵。
2.1.2 熱解爐上下插板
熱解爐上下插板有關(guān)不嚴(yán)或開關(guān)不順暢的現(xiàn)象。原因分析:
a.插板隔熱保護(hù)蓋板遠(yuǎn)端有加料過程中從廢物包散落出的碎料,在高溫下軟化并粘附到隔熱保護(hù)蓋板上,導(dǎo)致插板無法關(guān)閉到正確位置;
b.由于長時(shí)間的運(yùn)行,下插板與熱解爐爐膛直接接觸面粘附了許多焦油等黏性物質(zhì),導(dǎo)致插板開關(guān)不順暢,甚至有打不開的現(xiàn)象。遇到這些情況,目前只能打開插板隔熱保護(hù)蓋板清理焦油、碎料渣等粘性物質(zhì)。
2.1.3 加料系統(tǒng)的整改建議
a.在控制提升機(jī)啟動(dòng)的光電行程開關(guān)處增加一組接近開關(guān),與原有的光電行程開關(guān)并聯(lián),確保在廢物料包加入時(shí)能夠檢測到廢物料包,避免煙霧對其影響。
b.針對廢物料包在導(dǎo)料斜板上不能及時(shí)落到上插板的問題有以下幾點(diǎn)整改建議:
①對原有加料控制程序進(jìn)行適當(dāng)修改。在上插板上約10cm處增設(shè)一組光電開關(guān),在廢物料包落到上插板時(shí),這組光電開關(guān)檢測到有廢物料包后,給出信號(hào)控制上插板打開,取消原有的時(shí)間控制。這樣,可以避免了廢物料包下落慢對加料程序的影響。
③針對上下插板關(guān)閉不嚴(yán)和開關(guān)不順暢的問題,首先要確保廢物料包在加料過程中不能有廢物散落出來,這樣就要求在打包時(shí)更好地控制打包質(zhì)量。其次,運(yùn)行過程中,熱解爐爐膛內(nèi)一直有焦油的存在,不可避免的會(huì)附著在插板上。焦油的附著僅會(huì)導(dǎo)致插板開關(guān)的不順暢,對設(shè)備不會(huì)造成損壞,建議將驅(qū)動(dòng)插板開關(guān)的氣缸更換成更大的氣缸,增加驅(qū)動(dòng)插板開關(guān)的力度。
④對設(shè)備的定期維護(hù)是必要的。在需要定期清理維修的部位,增設(shè)一些檢修孔,制作相應(yīng)的檢修工具,可以減少維護(hù)的工作量。
在運(yùn)行一段時(shí)間后,需要將爐排上的焚燒灰排出。排灰過程如下:爐排正負(fù)30度活動(dòng)后,焚燒灰落到排灰翻板閥上,打開翻板閥,焚燒灰通過翻板閥下的管路進(jìn)入儲(chǔ)灰罐,啟動(dòng)儲(chǔ)灰罐下的螺旋排灰器將灰勻速排入手套箱中的塑料袋內(nèi),裝滿封口,放入手套箱下方的塑料袋內(nèi),再封袋口裝入200L桶內(nèi)封存。
在排灰過程中,會(huì)出現(xiàn)焚燒灰堵在翻板閥與其下方接管的連接部位,運(yùn)行過程中,只能通過人工震打翻板閥下方的方式幫助焚燒灰落下。原因分析:
(1)焚燒灰中有體積較大的結(jié)塊;
(2)翻板閥出口及下方的接管直徑偏小;
(3)在兩次爐排的大翻時(shí),排出的灰較多而導(dǎo)致管道堵塞。
綜合上述三點(diǎn)原因,建議整改如下:在翻板閥出口處增設(shè)一個(gè)攪拌桿,在出現(xiàn)架橋時(shí),轉(zhuǎn)動(dòng)攪拌桿破壞架橋。廢物在焚燒過程中不可避免的要出現(xiàn)體積大小不一的結(jié)塊。因此有必要將翻板閥出口及下方接管的直徑改大。同時(shí),建議在大翻操作時(shí),依次增大爐排翻動(dòng)角度,盡量將爐排上剩余殘?jiān)鼣D碎落下,防止由于一次性落下大量且結(jié)塊較大的灰渣出現(xiàn)架橋現(xiàn)象。
混風(fēng)稀釋管是連接燃燒爐與噴水急冷塔的一段通道,通過混入一定量的冷空氣將燃燒爐出來的高溫?zé)煔饧彼俳禍?。在長期運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn),混風(fēng)稀釋管內(nèi)有灰堆積,長時(shí)間運(yùn)行后灰堆積越來越多,造成混風(fēng)稀釋管內(nèi)徑減小,阻力變大,嚴(yán)重影響了系統(tǒng)的正常運(yùn)行。在運(yùn)行操作中,控制初始廢物搭配比例,依據(jù)裝置設(shè)計(jì)要求搭配,并對一次風(fēng)量,熱解爐攪拌時(shí)間,攪拌深度都加以控制,盡可能地減少飛灰量。但這只能緩解灰在混風(fēng)稀釋管內(nèi)的存積,不能根本解決問題。
整改建議:減小混風(fēng)稀釋管的內(nèi)徑,提高氣流速度,將灰?guī)е良崩渌露?,便于清理,這樣會(huì)導(dǎo)致混風(fēng)稀釋管的阻力增大,但不會(huì)影響整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行。將冷空氣由現(xiàn)在的單一平行進(jìn)入方式改為平行進(jìn)入與分段切向進(jìn)入的方式,增加氣流的擾動(dòng),將焚燒灰?guī)е良崩渌露恕?/p>
隨著運(yùn)行時(shí)間的不斷積累,設(shè)備的缺陷逐漸暴露出來,這些運(yùn)行過程中產(chǎn)生的問題增加了不必要的操作,給整套焚燒裝置的運(yùn)行帶來了困難。依據(jù)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)及文獻(xiàn)資料,對各個(gè)單元設(shè)備出現(xiàn)的問題進(jìn)行了總結(jié)及分析,查找出了各個(gè)問題出現(xiàn)的原因,并提出了相應(yīng)的整改建議。
[1]可燃放射性廢物焚燒翻譯組.可燃放射性廢物的焚燒[M].北京:原子能出版社,1984.
[2]馬明燮.放射性廢物的焚燒處理[J].輻射防護(hù),1991,11(3):161-173.