李改軍(新疆圣雄氯堿有限公司,新疆 吐魯番 838100)
基于振動(dòng)信號(hào)螺桿壓縮機(jī)故障診斷仿真分析
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螺桿壓縮機(jī)是目前能源化工行業(yè)較為常用的機(jī)械設(shè)備之一,該設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)是整個(gè)生產(chǎn)工藝流程安全、穩(wěn)定運(yùn)行的重要因素。為了進(jìn)一步深入分析行螺桿壓縮機(jī)的故障情況,開展故障診斷分析研究,可以實(shí)時(shí)的對機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控,有效的分析和預(yù)測故障出現(xiàn)的部位和故障的嚴(yán)重情況,及時(shí)的提出解決措施和方案,并對維護(hù)和該井提供指導(dǎo),減少故障發(fā)生的概率和設(shè)備故障產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失,提高設(shè)備運(yùn)行的效率。
振動(dòng)信號(hào);螺桿壓縮機(jī);故障分析;仿真模擬
壓縮機(jī)設(shè)備在能源化工、發(fā)電等行業(yè)連續(xù)生產(chǎn)運(yùn)行系統(tǒng)中有著重要的作用,當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí),將極大的影響正常生產(chǎn),甚至在一些突發(fā)事故中,不僅造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失,還會(huì)產(chǎn)生人員傷亡等嚴(yán)重安全事故。例如1999年,阜新電廠200MW汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子斷軸事故,直接造成經(jīng)濟(jì)損失達(dá)三千多萬元[1]。其余例如裂解氣壓縮機(jī)、循環(huán)氣壓縮機(jī)、催化裂化裝置等設(shè)備,由于設(shè)備原因產(chǎn)生非故障停機(jī)停產(chǎn),也將造成較大的經(jīng)濟(jì)損失。
機(jī)械設(shè)備故障診斷是基于設(shè)備運(yùn)行過程各類參數(shù)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測,分析設(shè)備運(yùn)行過程機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)動(dòng)態(tài)特征,了解設(shè)備運(yùn)行過程的功率等指標(biāo)情況,并對設(shè)備運(yùn)行的故障進(jìn)行及時(shí)的分析和預(yù)測,做到盡早發(fā)現(xiàn)問題并解決設(shè)備故障,防止事故的發(fā)生,維護(hù)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)的穩(wěn)定[2]。隨著傳感技術(shù)、信號(hào)采集處理技術(shù)以及各類智能化的發(fā)展,更為精確的機(jī)械設(shè)備故障診斷分析方法得到良好的發(fā)展[3]。本文以筆者在實(shí)踐工作中的螺桿壓縮機(jī)的振動(dòng)型號(hào)的模擬分析,來進(jìn)行深入研究,進(jìn)而前面的了解和掌握共振點(diǎn)和躲避共振點(diǎn),從而對設(shè)備機(jī)組的良好運(yùn)行提供參考,并進(jìn)行針對性的優(yōu)化和改進(jìn)。
螺桿壓縮機(jī)的研究方面,早在1986年時(shí),A.Fujiwara等人利用傅里葉變換進(jìn)行頻譜分析,開展相關(guān)的研究,主要分析了陰陽轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)頻率和陰陽轉(zhuǎn)子的嚙合頻率[4]。以及近年來,Tae?hee Kin等人利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)研發(fā)了故障診斷和狀態(tài)評(píng)定系統(tǒng),能有效的對壓縮機(jī)的故障進(jìn)行診斷和判定[5]。本文主要是基于螺桿壓縮機(jī)的振動(dòng)機(jī)理,對有限元轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)模型進(jìn)行仿真研究,分析振動(dòng)信號(hào)與不平衡故障響應(yīng)的關(guān)系。
螺桿壓縮機(jī)是一種按容積變化原理而工作的雙軸回轉(zhuǎn)式壓縮機(jī)。設(shè)備工作時(shí),潤滑油噴入主機(jī)壓縮腔,使得單級(jí)壓比例可達(dá)到12以上,潤滑油良好的吸收了壓縮過程產(chǎn)生的熱量,同時(shí)也有效的起到了密封的作用。工作過程周期頻率為陰陽轉(zhuǎn)子的嚙合頻率。
以175型噴油螺桿壓縮機(jī)為設(shè)計(jì)基礎(chǔ),進(jìn)行優(yōu)選也模型建立和仿真分析研究,研究過程利用UG軟件,建立三維的轉(zhuǎn)子模型,并利用ANSYS軟件進(jìn)行分析。對材料屬性的輸入和定義上,見表1。
表1 轉(zhuǎn)子和殼體的材料屬性表
齒形誤差、氣流脈動(dòng)、噴液過多等原因都會(huì)導(dǎo)致導(dǎo)致陰陽轉(zhuǎn)子嚙合不良。載荷系統(tǒng)響應(yīng)公式見式1,式中f為旋轉(zhuǎn)頻率,Hz。
為分析研究轉(zhuǎn)子嚙合的響應(yīng)與頻率的關(guān)系,分別取旋轉(zhuǎn)頻率:45Hz、90Hz、180Hz進(jìn)行模擬,仿真結(jié)果反應(yīng)出:(1)位移響應(yīng)幅值隨著輸入頻率的增大而降低,當(dāng)出現(xiàn)低頻響應(yīng)時(shí),低頻信號(hào)雜亂,無法正常的反應(yīng)出轉(zhuǎn)子的荷載;(2)加速度響應(yīng)幅值隨著輸入頻率的增大而降低,頻率峰值為激勵(lì)頻率的2倍;(3)速度響應(yīng)幅值與加速度響應(yīng)幅值有著類似的關(guān)系,隨著輸入頻率的增大而降低。
轉(zhuǎn)子不平衡的產(chǎn)生主要由設(shè)計(jì)不合理導(dǎo)致結(jié)構(gòu)不均勻,以及轉(zhuǎn)子材質(zhì)質(zhì)量平衡不均勻?qū)е隆@檬?模擬轉(zhuǎn)子賺大過程荷載,分析響應(yīng)特征。
式中:m為轉(zhuǎn)子質(zhì)量,kg;
e為偏心距離,m;
me不平衡量,kg·m。
分別選取f為30Hz、60Hz、90Hz進(jìn)行模擬,仿真結(jié)果表明:
(1)支反力幅值隨頻率的增大而增大;(2)位移響應(yīng)幅值基本不隨輸入頻率的變化而變化;(3)速度響應(yīng)幅值基本不隨輸入頻率的變化而變化;(4)加速度響應(yīng)幅值隨輸入頻率的增大而增大。
通過模擬分析表明,隨著轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速的提高,整個(gè)系統(tǒng)的各項(xiàng)值響應(yīng)都會(huì)有所提升,因此當(dāng)轉(zhuǎn)子提速時(shí)后,系統(tǒng)的不平衡引起的振動(dòng)將更為增大。
對螺桿壓縮機(jī)的仿真診斷分析研究表明,建立的仿真模型能較為有效的反應(yīng)真實(shí)的轉(zhuǎn)子嚙合和不平衡特征響應(yīng),分析的結(jié)果與實(shí)際情況也較為一致。
在建立的仿真模型中,由于目前的模擬技術(shù)限制,無法良好的對轉(zhuǎn)動(dòng)軸承的相關(guān)情況進(jìn)行深入的分析考慮。而轉(zhuǎn)子嚙合是一個(gè)較為復(fù)雜的故障情況,因此今后在相關(guān)的技術(shù)分析過程,還應(yīng)當(dāng)更為深入的開展相關(guān)的進(jìn)一步研究。
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李改軍(1983-),男,漢族,助理工程師,從事化工機(jī)械工作。