徐東祥
(江西銅業(yè)集團公司貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
降低包底銅產(chǎn)出生產(chǎn)實踐
徐東祥
(江西銅業(yè)集團公司貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
文章分析了貴溪冶煉廠2#閃速爐包底銅產(chǎn)出的原因,通過對爐況波動影響的調(diào)整、定期洗爐、作用方式的變化、渣口直徑的變化,包底銅的產(chǎn)出量由475 t/月降至158 t/月。
包底銅;閃速爐;沉淀池;渣口水套
包底銅就是冶煉銅爐渣在渣包內(nèi)自然緩冷過程中析出并沉降在渣包底部分銅的簡稱。江銅貴溪冶煉廠30萬t銅冶煉工程于2007年8月1日投產(chǎn),原設(shè)計礦產(chǎn)銅20萬t/a,10萬t/a雜產(chǎn)銅。20萬t/a礦產(chǎn)銅,設(shè)計要求銅精礦 Cu品位在28.5%,S品位31%,日處理精礦量2 472t,但實際生產(chǎn)中銅精礦Cu品位僅24%左右。閃速爐投料量平均96 t/h,渣含銅1.2%,閃速爐后續(xù)未配備電爐貧化,初期采用間斷式排銅排渣,排完冰銅后再排渣,交替進(jìn)行,期間鍋底銅產(chǎn)出較少。但2012年十二五規(guī)劃擴產(chǎn)對接后,由于產(chǎn)能的大幅提升,礦產(chǎn)銅提升到22萬t/a,閃速爐投料量逐步提升到128 t/h,到現(xiàn)在的142 t/h,冰銅品位也由初期55%左右提升到60%,渣含銅也隨之升高到2%~3%。包底銅在此過程中大量產(chǎn)出,造成中間物料積壓等一系列問題,未能達(dá)到設(shè)計和滿足生產(chǎn)需求。
貴溪冶煉廠新30萬t銅冶煉工程于投產(chǎn)期工藝為閃速爐熔煉產(chǎn)出高品位冰銅,通過吊車運到轉(zhuǎn)爐吹煉成粗銅,粗銅進(jìn)一步在陽極爐中精煉,最終通過雙圓盤澆鑄機澆鑄成陽極板,陽極板送電解車間電解成高純陰極銅。熔煉產(chǎn)生的含塵高溫?zé)煔庥缮仙裏煹澜?jīng)開口部進(jìn)入閃速爐鍋爐回收,余熱降溫后通過鵝頸煙道進(jìn)入沉降室重力收塵,再進(jìn)入閃速爐電收塵,收塵后通過閃速爐排風(fēng)機送至硫酸車間制酸。閃速爐渣和轉(zhuǎn)爐渣通過渣包運至渣浮選車間處理,產(chǎn)生的渣精礦返閃速爐熔煉。
閃速爐渣通過渣包送選礦車間緩冷場后,自然冷卻2 h,然后開冷水冷卻40 h左后,而再翻包進(jìn)入破碎浮選程序。然而若閃速爐的渣含銅偏高則會造成在緩冷的過程產(chǎn)出大量包底銅,更嚴(yán)重的是在緩冷過程中還可能發(fā)生放炮事故,嚴(yán)重威脅到選礦車間的生產(chǎn)運行安全和渣包車司機的安全。同時還造成大量的中間物料堆積及不利于選礦車間降低尾礦含銅,增加生產(chǎn)成本。2013年包底銅產(chǎn)出情況見表1。
表1 2013年包底銅產(chǎn)出
2.1 爐況波動,銅渣分離不清
爐況波動,銅渣分離不清楚造成部分冰銅進(jìn)入渣內(nèi),造成包底銅產(chǎn)出。為了減少爐況波動生產(chǎn)過程,主要做好以下日常工作:一是穩(wěn)定參數(shù),冰銅品位控制在60%左右,目標(biāo)冰銅溫度控制在1 240℃,渣溫控制在1 280~1 300℃,提高爐渣的過熱,減少機械夾雜,渣Fe/SiO2控制在1.25~1.3有利于降低渣含銅;二是定期對配料倉、失重給料秤、煙灰刮板進(jìn)行校驗,確保料量的準(zhǔn)確性;三是對氧、風(fēng)流量進(jìn)行檢查,減少大幅波動;四是對給料螺旋的波動情況重點關(guān)注,發(fā)現(xiàn)波動后及時進(jìn)行處理,定期對磨損的螺旋軸進(jìn)行更換;五是配料單執(zhí)行時易造成爐況波動,生調(diào)下發(fā)配料單后分多步進(jìn)行,并用離線軟件算出風(fēng)、油、氧后再執(zhí)行,進(jìn)一步減少爐況大幅波動;六是定期對精礦噴嘴的垂直度等外形尺寸進(jìn)行校驗[1~4]。
2.2 熔池變小
熔池變小是由于爐況不佳或反應(yīng)過激烈等原因,爐底凍結(jié)層上抬,造成有效容積變小。短時間內(nèi)冰銅面上升,熔池內(nèi)冰銅很容易進(jìn)入渣中。主要措施是在維護好爐況的情況下,通過控制風(fēng)速,提高工藝風(fēng)氧濃度減少Fe3O4的形成,定期進(jìn)行洗爐。判斷熔池狀況好壞主要是看能否儲藏更多的冰銅。平時可以全檢測和通過爐內(nèi)點檢時候看熔池狀況,是否平整等;其次是通過排放冰銅時候觀察各個銅口在何時銅面易帶渣,通過這種情況可以發(fā)現(xiàn)區(qū)域爐體狀況好壞;最后通過爐底溫度的變化來判斷爐底凍結(jié)層情況,看溫度呈上升還是下降的趨勢。通過以上情況有針對性地定期進(jìn)行洗爐,使熔池達(dá)到預(yù)期的效果[5]。為員工操作創(chuàng)造比較好的條件。
2.3 員工操作方式的改變
投產(chǎn)初期由于裝入量只有96 t/h,冰銅量和渣量均有限,采取的是憋銅憋渣的方式排放,即先排完轉(zhuǎn)爐所需冰銅后再排渣。隨著十二五規(guī)劃改造后投料量大幅提升。冰銅量和渣量在原來的基礎(chǔ)上增加一倍,原來的排銅排渣方式無法滿足生產(chǎn)需求。渣口基本常開,方可將渣層降低在合適的位置,即需要操作人員正確地把握好冰銅排放和爐渣排放的最佳時機。排渣的整個過程最高銅面要低于渣口下沿50 mm以上,確保不帶銅是降低渣銅及鍋底銅的一種重要措施。
2.4 爐渣不能在有效的時間內(nèi)及時排出
原設(shè)計1#渣口孔徑為130 mm,2#渣口孔徑為140 mm,且1#渣口比2#渣口低100 mm。正常情況下使用2#渣口,一直排渣能夠?qū)t渣降到合理的位置,但是一旦溫度偏低,爐內(nèi)有磚頭等情況根本無法將渣面降下來,必須同時開1#渣口方可將渣面降下來,這就加大了包底銅的產(chǎn)出。遇到爐況不佳以及爐內(nèi)掉磚等情況,還可能引起停爐降料。通過實踐,將1#渣口水套改成直徑為140 mm,2#渣口水套直徑改成160 mm,改大后冰銅面要求比原來更低,且堵渣口的操作難度更大,但是改大后遇到一般的爐磚掉磚就容易流出,不存在排渣困難的問題,關(guān)鍵是渣口改完后由原來的10~15 min/包到現(xiàn)在的7~10 min/包,大大加快了排渣的速度,同時也加快了爐內(nèi)渣的流動性。
2014年包底銅產(chǎn)出情況見表2。
表2 2014年包底銅產(chǎn)出
由表1和表2可知2014年包底銅的產(chǎn)出由2013年475 t/月,降到了158 t/月。達(dá)到了預(yù)期的效果。
通過技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)的目標(biāo)管理,技術(shù)管理人員通過技術(shù)改進(jìn)和操作方式的改進(jìn),降低了包底銅的產(chǎn)出量,降低了爐渣含銅。大大減少了中間物料的產(chǎn)出,降低了選礦原礦品位。為工廠選礦車間降低尾礦含銅指標(biāo)提供了強有力的保證。提高了銅金屬的回收率,為工廠創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟效益。
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Production Practice of Reducing Copper Output at Ladle Bottom
XU Dong-xiang
(JCC Guixi Smelter,Guixi 335424,China)
This paper analyzes the causes of bottom copper output in the 2#furnace in Guixi smelter.Through changing the influence of furnace condition fluctuation adjustment,regular washing,changing the mode of action of furnace,slag hole diameter,the output of copper ladle is reduced from 475 t/m to 158 t/m.
ladle base copper;flash furnace;sedimentation tank;slag jacket
TF806
A
1003-5540(2017)05-0037-03
徐東祥(1981-),男,工程師,主要從事冶金技術(shù)生產(chǎn)管理工作。
2017-08-21