駱時雨,張偉旗
(1.江西銅業(yè)集團公司貴溪冶煉廠,江西貴溪 335424;2.江西銅業(yè)集團銅材有限公司,江西貴溪 335424)
隨著世界銅冶煉技術(shù)的不斷發(fā)展和科技進步,閃速爐“四高技術(shù)”在國內(nèi)外煉銅行業(yè)得以廣泛應(yīng)用,熔煉渣含銅會隨著冰銅品位的提高呈上升趨勢,渣中銅損失突顯。江銅貴溪冶煉廠三期改造后,閃速爐各項生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)已達到或超過設(shè)計值,其產(chǎn)能、冰銅品位高,但閃速爐、電爐渣含銅高,銅金屬回收率低,管控難度大,企業(yè)經(jīng)濟效益受限,成為該廠生產(chǎn)技術(shù)的“瓶頸”。
對于傳統(tǒng)火法銅冶煉廠,渣含銅是一項極為重要的技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)。該廠爐渣主要有閃速爐渣、電爐渣和轉(zhuǎn)爐渣等,采用渣浮選處理,其中閃速爐、電爐渣占渣選原礦比例高達75%。渣選原礦中渣含銅偏高,有價銅流失嚴(yán)重,渣選成本高,唯有提升熔煉工藝技術(shù)水平,加強生產(chǎn)過程管控,方可大幅減少閃速爐、電爐渣含銅,降低渣選原礦含銅量和渣選成本,提高銅冶煉回收率。
貴冶熔煉一系統(tǒng)閃速爐采用閃速熔煉和電爐貧化閃速爐渣的生產(chǎn)模式,銅精礦按照一定的比例配料經(jīng)干燥后進入閃速爐熔煉,而閃速爐渣進入電爐進行進一步的貧化,熔煉二系統(tǒng)沒有電爐工序,閃速爐為高渣層控制,閃速爐及電爐渣通過緩冷后進入選礦車間選出渣精礦,再返回閃速爐熔煉回收金屬銅,工藝流程如圖1 所示。
根據(jù)冶金反應(yīng)工程學(xué),渣含銅影響因素多而復(fù)雜且相互關(guān)聯(lián),如物料添加量、爐況、冰銅品位、爐渣(成分、渣量、溫度、黏性、Fe/SiO2含量及緩冷時間)等。銅進入銅渣中的主要方式是冰銅和氧化銅化學(xué)地熔解于渣中、冰銅粒子機械懸浮。閃速爐渣常以锍夾渣的形態(tài)存在;而電爐渣則以斑銅礦、黃銅礦、方黃銅礦等鐵硫化銅的形式晶出。
圖1 閃速爐及電爐渣處理工藝流程
銅爐渣的主要化學(xué)成分是Fe、SiO2、CaO、Al2O3、Cu、S,其具有硬度大、密度高、尾礦沉淀快、邦德功指數(shù)高等特點。研究表明,其銅品位的高低與選銅指標(biāo)的正關(guān)聯(lián)性極大,即爐渣中銅品位愈高,相對應(yīng)其選銅指標(biāo)則更好,反之亦然。
采用多元線性回歸分析法,分析該廠2015—2018 年閃速爐渣、電爐渣和轉(zhuǎn)爐渣等生產(chǎn)操作數(shù)據(jù),可創(chuàng)建渣含銅及其影響因素的線性方程。分析回歸方程即可得出各作業(yè)參數(shù)對渣含銅的影響程度大小,摸索出渣含銅的主、次要因素,其中閃速爐爐況、冰銅品位、電爐冰銅產(chǎn)出量等是其影響主因,其余則對渣含銅的影響較小。
通過分析近年該廠渣選原礦含銅量與回收率之間的關(guān)系,渣選原礦含銅量越高,金屬回收率越低,渣選成本越高,且還會造成有價金屬銅流失。所以,必須降低渣選原礦含銅量[1-2],方可提高金屬銅的回收率,而降低閃速爐、電爐渣含銅可有效地回收金屬銅,實現(xiàn)效益最大化。
目前,該廠入爐原料種類多而復(fù)雜,銅精礦各成分波動較大,為穩(wěn)定閃速爐爐況,唯有精準(zhǔn)配料,嚴(yán)格將銅精礦各成分比例控制在一定的范圍內(nèi)[3-4],如表1 所示。
應(yīng)規(guī)范精礦存取流程,對不同種類、不同成分的銅精礦進行隔離存儲,杜絕參雜混用;精礦雜質(zhì)含量較復(fù)雜,宜采取集中堆存,且根據(jù)爐況及渣含銅情況來調(diào)整配比。
表1 銅精礦各成分所占比例 %
2.2.1 加強冷卻效果,減少噴嘴底部粘結(jié)
原精礦噴嘴水套冷卻水設(shè)計偏小,冷卻效果較差,易造成噴嘴底部嚴(yán)重粘結(jié),甚至噴嘴水套燒損。為提高噴嘴的冷卻效果,保護噴嘴水套,可在冷卻水閥組進水端增設(shè)噴嘴冷卻水增壓泵,以提高冷卻水壓力,噴嘴粘結(jié)少,能消除噴嘴水套燒損隱患。
2.2.2 改進噴嘴分配器,提高干礦均勻性
在閃速爐低投入量的情況下,單層分配風(fēng)分配器能滿足生產(chǎn)需要,但在高投入量的情況下,單層分配器不能完全打散噴嘴下來的干礦,導(dǎo)致閃速爐下生料,使?fàn)t況變差,單層噴嘴分配器如圖2a 所示。為徹底解決高投入量情況下的干礦分散問題,該廠發(fā)明雙層分配器,完全可滿足閃速爐高投入量的需求。雙層噴嘴分配器如圖2b 所示。
圖2 噴嘴分配器
2.2.3 增設(shè)噴嘴座式水套清理孔
混氣室粘結(jié)時,會影響工藝風(fēng)速及工藝風(fēng)與干礦反應(yīng)的均勻性,可在座式水套4 個角增設(shè)清理孔。日常點檢時,可通過清理孔觀察內(nèi)部情況;一旦粘結(jié),可利用座式水套專用清理工具清理,如圖3 所示。
圖3 座式水套專用清理工具
目前,該廠入爐原料復(fù)雜,采用原分配風(fēng)計算公式計算出的分配風(fēng)量已不能滿足實際工況的需要。對此,為選擇合適的分配風(fēng)使用量,該廠以投料量、工藝風(fēng)量、工藝風(fēng)速為基準(zhǔn)進行了大量研究,當(dāng)工藝風(fēng)速恒定為100 m/s 時,摸索出最適合實際工況的新分配風(fēng)計算公式。
(1)原分配風(fēng)計算公式。Q=F×3.15+758,其中,Q 為分配風(fēng)量,Nm3/h,F(xiàn) 為總投料量,t/h。
(2)優(yōu)化后的分配風(fēng)計算公式。Q=6.3×F+2.9×U+0.526×V/F+200,其中,Q 為分配風(fēng)量,Nm3/h,F(xiàn) 為總投料量,t/h,U 為工藝風(fēng)速,m/s,V 為工藝風(fēng)量,Nm3/h。
閃速爐、電爐熔池狀況直接關(guān)系到渣的含銅量,熔池容積較大才能采取厚渣層控制,才有利于銅渣的分離量[4-6],而影響閃速爐、電爐熔池容積的主因是爐內(nèi)粘結(jié)增多、爐底抬高,所以必須準(zhǔn)確地判斷出熔池內(nèi)粘結(jié)位置,才能采取針對性的控制措施。為此,通過爐內(nèi)點檢觀察爐內(nèi)粘結(jié)位置,并結(jié)合爐底溫度測點,逐步摸索出爐底出現(xiàn)粘結(jié)的溫度平衡點為500 ℃,若低于該溫度可調(diào)整控制參數(shù)、定點投放生鐵以消除粘結(jié),確保閃速爐、電爐的熔池容積,如圖4 所示。
圖4 爐底溫度監(jiān)測點
閃速爐排銅口尺寸由之前的DN45 擴大至DN50,閃速爐排銅量增加,相應(yīng)EF 冰銅量減少,提高了EF 貧化爐渣的能力;同時總排銅時間減少,錮鈹發(fā)生率降低,電爐不加入錮鈹,爐渣機械銅損失降低。
在保證精礦處理量最大化的前提下,將閃速爐主要控制參數(shù)與渣含銅之間進行對比試驗[7],可摸索出銅損失穩(wěn)定的最佳閃速爐控制參數(shù)區(qū)間,即目標(biāo)Fe/SiO2控制在1.25~1.3,P-FFMG控制在58%~61%較合理。
在鍋爐出口增設(shè)氧氣濃度檢測儀,可實時監(jiān)控?zé)煔庵械臍堁鯘舛?,以判斷閃速爐反應(yīng)狀況。如圖5 所示,煙氣中含氧濃度陡升時,說明閃速爐反應(yīng)情況變差,操作人員應(yīng)逐一排查影響反應(yīng)的因素,而及時調(diào)整閃速爐的反應(yīng)狀況,則有助于降低渣中的Fe3O4比率和煙氣中的SO3發(fā)生率。
圖5 閃速爐余熱鍋爐出口煙氣殘氧濃度趨勢
2015—2018 年閃速爐、電爐渣含銅情況見表2。2015—2018 年渣選原礦含銅情況見表3。從表2 和表3 中不難看出,閃速爐渣含銅已由原1.22%降至1.13%,電爐渣含銅已由原0.82%降至0.69%,渣選原礦含銅量已由原2.08%降至1.9%,且呈逐年降低的趨勢,既可防止有價銅金屬的流失,大幅提高金屬回收率,又能降低渣選成本。生產(chǎn)數(shù)據(jù)表明,在生產(chǎn)平衡允許情況下,確保閃速爐爐況良好、合理控制渣型和冰銅品位是降低渣含銅的必要前提和關(guān)鍵。
表2 2015—2018 年閃速爐、電爐渣含銅情況 %
表3 2015—2018 年渣選原礦含銅情況 %
生產(chǎn)實踐證明,該廠閃速爐和電爐渣含銅關(guān)鍵技術(shù)研究及優(yōu)化設(shè)計是圓滿成功的。銅熔煉渣是銅的重要二次資源[8],隨著世界礦產(chǎn)資源的日益枯竭和節(jié)能環(huán)保要求的不斷提高,該廠擬取消高能耗的電爐,確保閃速爐爐況良好,合理控制渣型和冰銅品位,將閃速爐和轉(zhuǎn)爐渣含銅作為降低渣選原礦含銅的主要突破口,提高銅冶煉回收率,真正達到“吃干榨盡”的理想目標(biāo),實現(xiàn)企業(yè)的高效、低成本運行和可持續(xù)發(fā)展。