張殿彬,蔡 歡,趙紅梅,張得偉,王文杰
(1云南馳宏資源綜合利用有限公司,云南 655011;2云南馳宏鋅鍺股份有限公司,云南 曲靖 655000)
煙化爐吹煉作業(yè)是將酸浸渣、還原爐渣和熔劑等加入煙化爐進(jìn)行煙化吹煉。煙化爐是由爐底、一、二、三層水套組成的冶金爐窯,其吹煉的原料主要為鉛還原渣和鋅浸出渣。采用熱渣開爐時(shí),需先從熱料口加入鉛還原渣,再逐步加入鋅浸出渣,在此過(guò)程中,高溫熔體自上而下進(jìn)入煙化爐,不可避免會(huì)對(duì)爐底水套造成強(qiáng)烈的沖擊;此外,在正常的生產(chǎn)過(guò)程中,從加完冷料至達(dá)到最佳吹煉溫度間的溫差,通常在400℃~500℃之間,致使?fàn)t底水套長(zhǎng)期處于熱脹冷縮的不穩(wěn)定狀態(tài)。因此,煙化爐爐底水套變形、腐蝕嚴(yán)重,導(dǎo)致水套使用壽命較短,煙化爐作業(yè)率降低。
目前,煙化爐大多用內(nèi)襯高溫耐火材料的鋼結(jié)構(gòu)水套,其傳熱性和抗變形能力都不及純銅水套;但采用純銅水套又存在耐磨性和剛性不夠、變形后無(wú)法修復(fù)、造價(jià)過(guò)高等問(wèn)題。公開的一種連續(xù)煙化爐隔墻銅水套[1],包括銅平板體和預(yù)埋于其內(nèi)的雙層直通式銅管,銅平板體的底部開設(shè)有渣流通道、所有與熔體接觸的工作面上布置有突臺(tái),突臺(tái)之間用耐火搗打料填充平整。每層銅管內(nèi)的冷卻水分別快速冷卻銅平板體兩側(cè)的熔體,提高冷卻效率,使銅水套的兩側(cè)均能經(jīng)受高溫熔體的強(qiáng)烈沖刷,滿足連續(xù)煙化工藝的要求。銅平板體側(cè)面的突臺(tái)提高了銅水套的換熱效率,銅水套底部渣流通道工作面上的突臺(tái)提高了掛渣覆蓋率。突臺(tái)的設(shè)置還有利于本水套與其它水套結(jié)合處的拼裝。突臺(tái)之間采用耐火搗打料填充,可以使熔渣與銅水套工作面的結(jié)合性更強(qiáng),掛渣粘結(jié)得更牢固。公開的一種煙化爐雙層水冷爐底水套[2],由原來(lái)的一層水套設(shè)置成雙層水套結(jié)構(gòu),煙化爐主體水套設(shè)立在兩層水套之上,實(shí)現(xiàn)了煙化爐爐底的雙層保護(hù),延長(zhǎng)了水套使用壽命至10~12個(gè)月,使?fàn)t底水套的更換周期與年度設(shè)備大檢修同步,一定程度上提高了經(jīng)濟(jì)效益,但是水套使用壽命依然偏短,制約煙化爐作業(yè)率,增大檢修成本?,F(xiàn)已公開的一種爐窯水冷壁[3]和一種鋼銅鋼組合式復(fù)合冶煉爐冷卻壁[4],雖然采用的是雙層或者三層結(jié)構(gòu)的復(fù)合材料,但其結(jié)構(gòu)及水冷方式多應(yīng)用于高爐,不能完全適用于煙化爐爐底水套的工況條件。
某公司此次改造的煙化爐2004年投產(chǎn),投產(chǎn)時(shí)所使用的20G鋼質(zhì)箱式水套,水套內(nèi)板為平板式,使用壽命平均只有3個(gè)月左右。通過(guò)多次試驗(yàn)改造,將水套材質(zhì)由20G改為15CrMo、水套內(nèi)板由平板改為波紋板,水套內(nèi)表面設(shè)計(jì)掛渣釘,內(nèi)板提前澆灌鋼纖維耐火澆注料等。水套使用壽命使有所提高,15CrMo波紋鋼水套使用壽命提高到5個(gè)月,但還是無(wú)法很好的滿足生產(chǎn)要求。據(jù)統(tǒng)計(jì),2014至2016年期間,1#煙化爐平均每年檢修更換水套用時(shí)508小時(shí),約22天,材料施工費(fèi)用約136萬(wàn)元,煙化爐水套平均使用壽命僅4個(gè)月,再加上每年停爐配合關(guān)聯(lián)工段設(shè)備檢修,以及發(fā)生非計(jì)劃停爐等,煙化爐實(shí)際作業(yè)率僅在88%左右。為提升煙化爐水套使用壽命,提高煙化爐作業(yè)率,開展了提升煙化爐水套壽命的研究、實(shí)驗(yàn)與技術(shù)改造,研究成果以期達(dá)到延長(zhǎng)水套使用壽命,提高煙化爐作業(yè)率的目的。
爆炸復(fù)合法、軋制復(fù)合法及擴(kuò)散復(fù)合法是最常應(yīng)用的幾種制備方法。其中,爆炸復(fù)合法是指利用在待復(fù)合金屬上的炸藥爆炸瞬間產(chǎn)生的超強(qiáng)沖擊力,使得兩金屬板在瞬間產(chǎn)生高速碰撞,暴露出的新鮮干凈金屬表面形成了直接接觸結(jié)合形成復(fù)合材料的工藝,其示意圖如圖1所示。
圖1 爆炸復(fù)合示意圖
銅/鋼金屬?gòu)?fù)合材料是將銅和鋼兩種金屬材料利用其各自的性能優(yōu)勢(shì)進(jìn)行分層組合而形成的一類金屬材料。材料經(jīng)過(guò)復(fù)合后可以克服兩種金屬各自的缺點(diǎn),發(fā)揮兩者的優(yōu)勢(shì),復(fù)合后的特殊性能延長(zhǎng)部件的使用壽命,提高綜合經(jīng)濟(jì)效益。銅具有優(yōu)異的延伸性和優(yōu)良的導(dǎo)電、導(dǎo)熱性,然而,銅的強(qiáng)度較低,使用時(shí)易變形,其價(jià)格昂貴。鋼材的價(jià)格低且強(qiáng)度高,與銅復(fù)合后可以充分發(fā)揮銅的使用特性,且強(qiáng)度大幅提高,銅/鋼復(fù)合材料具有優(yōu)良的綜合力學(xué)性能,有很好的經(jīng)濟(jì)效益。
本研究旨在開發(fā)一種耐沖擊、耐腐蝕、傳熱性強(qiáng)、冷卻能力強(qiáng)且造價(jià)低的雙層水冷式煙化爐銅鋼復(fù)合爐底水套,有效延長(zhǎng)煙化爐爐底水套使用壽命,提高煙化爐作業(yè)率,同時(shí)有效控制制造費(fèi)用,針對(duì)煙化爐從開爐到正常生產(chǎn)過(guò)程中存在的對(duì)爐底沖擊嚴(yán)重、溫度周期性波動(dòng)大等問(wèn)題,具有較高的實(shí)用性。
雙層水冷式煙化爐銅鋼復(fù)合爐底水套包括耐磨層、傳熱層、傳熱層冷卻水通道、傳熱層冷卻水進(jìn)出水管、水道蓋、背覆層、加強(qiáng)筋、背覆層冷卻水通道、背覆層冷卻水進(jìn)出水管,耐磨層、傳熱層、背覆層由上至下依次安裝,傳熱層下表面設(shè)有的凹槽為冷卻水通道,并附有水道蓋,水道蓋與傳熱層冷卻水進(jìn)出水管設(shè)置在同一側(cè),背覆層為箱體,其內(nèi)設(shè)置的加強(qiáng)筋形成冷卻水通道,背覆層冷卻水進(jìn)出水管設(shè)置在傳熱層冷卻水進(jìn)出水管的對(duì)側(cè)。
耐磨層厚度與水套受沖刷的程度有關(guān),厚度為0~8mm;傳熱層厚度為70mm~90mm,冷卻水通道為20mm~30mm深的凹槽,水道蓋厚度為20mm;背覆層為厚度170mm~200mm的箱體,加強(qiáng)筋厚度為40mm;耐磨層為0Cr18Ni9不銹鋼,傳熱層為T2銅,背覆層為Q235B鋼,圖2為爐底銅鋼復(fù)合水套的主視剖視圖;圖3為爐底銅鋼復(fù)合水套的俯視圖。圖4為煙化爐爐底銅鋼復(fù)合水套實(shí)物圖。
圖2 爐底銅鋼復(fù)合水套的主視剖視圖
圖3 爐底銅鋼復(fù)合水套的俯視圖
圖4 煙化爐爐底銅鋼復(fù)合水套實(shí)物圖
該雙層水冷式煙化爐銅鋼復(fù)合爐底水套,具有較高的實(shí)用性,可有效增加工作效率,具體優(yōu)點(diǎn)如下所述。
(1)在開爐時(shí)熱渣直接沖擊到的爐底水套上設(shè)一層不銹鋼耐磨層,增強(qiáng)水套耐磨性,延長(zhǎng)爐底水套使用壽命;
(2)采用水冷銅層作為傳熱層,傳熱效果更好;
(3)采用水冷鋼質(zhì)箱體作為背覆層,水套剛性大大提高,同時(shí)減少了純銅的使用量,降低了制造費(fèi)用;
(4)采用雙層水冷結(jié)構(gòu),在水套性能較好時(shí),可僅通銅層冷卻水或鋼層冷卻水;在水套使用一段時(shí)間性能有所下降后,可同時(shí)通入銅層冷卻水和鋼層冷卻水;甚至在水套使用相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間導(dǎo)致銅層受損漏水后,也可以暫時(shí)僅用鋼層水冷,為煙化爐計(jì)劃停爐爭(zhēng)取時(shí)間,降低安全隱患。
銅鋼復(fù)合水套制作流程為:預(yù)先采用機(jī)加工的方式在銅板上加工出冷卻水流道,再將銅板與鋼板進(jìn)行爆炸復(fù)合,形成一側(cè)銅板一側(cè)鋼板中間冷卻水套結(jié)構(gòu),銅板側(cè)與熔渣接觸。在銅鋼復(fù)合水套內(nèi)側(cè)設(shè)計(jì)燕尾槽,燕尾槽結(jié)構(gòu)有利于熔渣掛渣,在水套表面形成一層渣皮,對(duì)水套起到保護(hù)作用。銅鋼復(fù)合水套外側(cè)是鋼板,兩塊水套之間密封采用電弧焊密封及連接,并用連接耳進(jìn)行連接加固,爐體整體用腰箍進(jìn)行加固。圖5、圖6所示分別為煙化爐銅鋼復(fù)合水套成品圖和水套冷卻水通道。
圖5 銅鋼復(fù)合水套成品
圖6 冷卻水通道
2018年,某公司開展煙化爐銅鋼復(fù)合水套研究項(xiàng)目。銅鋼復(fù)合水套設(shè)計(jì)時(shí)參考現(xiàn)有鋼水套尺寸,對(duì)部分水套外形尺寸進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,其中將二層后端部水套由2塊改為3塊,改造后尺寸與二層側(cè)水套相同,實(shí)現(xiàn)了兩者之間的通用。圖7所示為煙化爐銅鋼水套三維圖。
圖7 煙化爐銅鋼水套三維圖
將兩臺(tái)煙化爐的鋼質(zhì)水套全部替換為銅鋼復(fù)合水套,包含爐底、一層、二層、三層渣口、冷料口、熱料口水套,單臺(tái)56塊,兩臺(tái)煙化爐共計(jì)112塊。
鋼材和銅材的導(dǎo)熱率不一樣,受熱面積相同的情況下,所需的冷卻水量是不一樣的,為確保技改后銅鋼復(fù)合水套能夠得到合理冷卻,就必須提高循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的冷卻能力,本項(xiàng)目對(duì)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)也進(jìn)行了改造,具體改造內(nèi)容:拆除現(xiàn)有熱水泵、冷水泵后,更換上2臺(tái)1600m3/h熱水泵和3臺(tái)1100m3/h冷水泵;鋪設(shè)DN400給水管道至煙化爐,重新鋪設(shè)DN600自然回水管,并將消防水接入給水管應(yīng)急;拆除原有冷卻塔,更換上2臺(tái)750m3/h閉式冷卻塔;各水泵閥門開關(guān)啟停遠(yuǎn)程控制,信號(hào)引入煙化爐主控室,各水泵閥門之間相互連鎖,應(yīng)對(duì)各種突發(fā)事故。
2018年底,完成了煙化爐銅鋼復(fù)合水套的組裝,將兩臺(tái)煙化爐鋼水套全部替換為銅鋼復(fù)合水套,同時(shí)對(duì)配套循環(huán)冷卻水系統(tǒng)進(jìn)行了改造。項(xiàng)目完成后,緊接著對(duì)銅鋼復(fù)合水套的應(yīng)用進(jìn)行了一些列探索,將水套冷卻水主管流量調(diào)整為1780m3/h左右(單臺(tái)890m3/h),水套進(jìn)水溫度45℃,回水溫度52℃,溫差在6℃~9℃。圖8所示為銅鋼復(fù)合水套安裝。
圖8 所示為銅鋼復(fù)合水套安裝
截止到2021年7月,銅鋼復(fù)合水套已累計(jì)使用了31個(gè)月,銅鋼復(fù)合水套本體幾乎無(wú)變形,外觀良好;水套內(nèi)壁燕尾槽掛渣能力非常強(qiáng),刮渣均勻且厚度為2cm~5cm,對(duì)水套內(nèi)壁起到了很好的保護(hù)作用;水套內(nèi)外表面均未發(fā)現(xiàn)開裂,冷水套流道內(nèi)無(wú)明顯結(jié)垢,水套縫未曾發(fā)生過(guò)跑渣的情況。圖9所示為銅鋼復(fù)合水套使用情況。
圖9 銅鋼復(fù)合水套使用情況
銅鋼復(fù)合水套兼具了銅水套和鋼水套的優(yōu)點(diǎn),抵抗變形、破壞的能力非常強(qiáng),外部可進(jìn)行焊接密封避免跑渣,煙化爐自銅鋼復(fù)合水套改造后,水套未發(fā)生變形、開裂、通孔等情形而導(dǎo)致停爐。
煙化爐改銅鋼復(fù)合水套后,煙化爐作業(yè)率和渣物料處理量等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大幅提升,煙化爐作業(yè)率由88.48%提高到97.48%,渣物料處理量由95541t/a提高到134044t/a,水淬渣含鋅由2.8%降至2.37%,含銀由153.58g/t降至41.23g/t,煙塵含硫由6.5%降至4.88%,為煙化爐高效生產(chǎn)提供了強(qiáng)有力的保障。
(1)煙化爐銅鋼復(fù)合爐底水套爆炸復(fù)合法制備,包括鋼質(zhì)耐磨層,銅材傳熱層和冷卻水通道,兼具銅、鋼優(yōu)異性能;
(2)煙化爐銅鋼復(fù)合爐體水套內(nèi)側(cè)為銅層,外層為鋼板,內(nèi)設(shè)冷卻水通道,水套之間采用焊接密封,外加螺栓緊固。
(3)煙化爐銅鋼復(fù)合水套應(yīng)用之后,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)大幅提高,煙化爐作業(yè)率由88.48%提高到97.48%,渣物料處理量由95541t/a提高到134044t/a,水淬渣含鋅由2.8%降至2.37%,含銀由153.58g/t降至41.23g/t,煙塵含硫由6.5%降至4.88%。