王 武
(中海福建燃?xì)獍l(fā)電有限公司,福建莆田 351156)
某聯(lián)合循環(huán)電廠規(guī)劃建設(shè)8 套390 MW 燃?xì)狻羝?lián)合循環(huán)機(jī)組,一期工程建設(shè)4 套機(jī)組,已于2010 年投產(chǎn)。機(jī)島設(shè)備采用東方電氣集團(tuán)公司引進(jìn)日本三菱技術(shù)生產(chǎn)的M701F3 燃?xì)猓羝?lián)合循環(huán)機(jī)組,一拖一單軸布置。余熱鍋爐為無錫華光鍋爐股份有限公司引進(jìn)比利時CMI 公司技術(shù)設(shè)計生產(chǎn)的三壓、再熱、立式、無補燃、自然循環(huán)余熱鍋爐。
汽輪機(jī)凝汽器是由喉部、水室、殼體、及底部的滑動、固定支座等組成的全焊接結(jié)構(gòu),系單殼體、雙流程、表面式凝汽器。采用海水開式冷卻,海水取自福建東南處的湄洲灣海域。凝汽器參數(shù):凝汽器背壓5.2 kPa,凝汽器進(jìn)口冷卻水溫度20.69 ℃,空氣泄漏質(zhì)量流量12 kg/h,排入凝汽器乏汽量366.9 t/h,抽空氣處氣體過冷度4 ℃,循環(huán)水壓力0.2 MPa。
每臺機(jī)組凝汽器配置2 臺水環(huán)式真空泵,總共8 臺真空泵機(jī)組。啟動時,兩泵同時運行,快速建立真空,正常運行時,一運一備,維持凝汽器真空。
水環(huán)式真空泵由佶締納士機(jī)械有限公司生產(chǎn),型號為TC-11 雙級錐體水環(huán)真空泵(表1)。
凝汽器真空泵的作用是抽走凝汽器中泄漏進(jìn)去的干空氣以及不凝結(jié)氣體,以維持凝汽器的高真空。在凝汽器真空機(jī)組設(shè)計選型時,根據(jù)HEI 標(biāo)準(zhǔn),真空泵的抽氣能力需按照HEI 標(biāo)準(zhǔn)中泄漏量考慮100%的裕量來選型。實際在我國電廠設(shè)計中,會進(jìn)一步擴(kuò)大真空機(jī)組的抽氣裕量。另外,考慮到每年燃?xì)怆姀S開停機(jī)次數(shù)多,為了縮短開機(jī)時凝汽器建立真空的時間,真空泵的抽氣量也會往大抽氣量機(jī)型選型。根據(jù)統(tǒng)計佶締納士機(jī)械有限公司承接的電廠真空泵項目中,國內(nèi)燃?xì)怆姀S的凝汽器真空機(jī)組都存有高達(dá)100%以上的抽氣余量。
表1 真空泵相關(guān)參數(shù)
電廠機(jī)組設(shè)計工況條件下(入口壓力4.9 kPa,冷卻水溫20 ℃),現(xiàn)有機(jī)組TC-11 單泵出力高達(dá)65 kg/h。在凝汽器嚴(yán)密性良好的情況下,根據(jù)經(jīng)驗,350 MW 燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組凝汽器干空氣泄漏量不足20 kg/h,真空泵抽氣裕量已經(jīng)高達(dá)250%。由于真空泵容量過大,給整個凝汽器系統(tǒng)帶來許多弊端,會造成真空泵振動、噪聲大、能耗高,容易發(fā)生氣蝕,降低機(jī)組運行的安全性和經(jīng)濟(jì)性。
由水環(huán)式真空泵的工作原理可知,當(dāng)真空泵水環(huán)溫度達(dá)到凝汽器壓力下對應(yīng)的飽和溫度時,泵內(nèi)水環(huán)開始汽化,不但使真空泵的抽吸能力急劇下降,達(dá)到極限能力,長時間運行還會引起真空泵葉片汽蝕損傷。此時若想再次提高水環(huán)式真空泵的極限,就必須不斷降低水環(huán)溫度,這顯然需要較高的運行成本,經(jīng)濟(jì)性較差。
(1)現(xiàn)有真空泵有較大的抽氣裕量,可以用小功率的真空泵替代。
(2)同時兼顧每次開機(jī)時快速建立真空需要大抽氣量。
(3)考慮異常工況,凝汽器嚴(yán)密性異常。
(1)保留現(xiàn)有的TC-11 真空泵,在原有真空系統(tǒng)上并聯(lián)一套具有合適抽氣量、高效低功率的小泵作為高真空維持系統(tǒng)使用,如圖1 所示。
(2)開機(jī)時,3 臺真空泵同時啟動,達(dá)到極限出力后,2 臺大泵關(guān)閉,1 臺小泵維持。
(3)實際需求抽氣量可通過實際測量確定,現(xiàn)有的大泵TC-11功率為110 kW,預(yù)計采用羅茨—水環(huán)泵組維持,額定功率29.5 kW。
(4)在常規(guī)羅茨—水環(huán)泵組基礎(chǔ)上,采用雙級串聯(lián)冷卻,設(shè)兩個冷卻器,一級冷卻器冷卻水來自復(fù)用水(淡水),采用管式換熱器;二級冷卻器冷卻水來自中央空調(diào)冷凍水(除鹽水),采用板式換熱器,使泵組在高溫季節(jié)或低負(fù)荷時,表現(xiàn)出比原配真空泵更高的真空值,使得凝汽器的真空更接近其應(yīng)達(dá)真空值。
圖1 凝汽器真空系統(tǒng)改造示意
(1)在不影響改造后真空效果前提下,盡可能利用原有設(shè)備,減少改造工作量。
(2)保持現(xiàn)有系統(tǒng)不變,現(xiàn)有的參數(shù)應(yīng)保持不變,凝汽器真空甚至有所提高。
(3)保持真空泵的土建、基座位置不變。
(1)機(jī)組啟動時,按原運行方式將原有抽真空設(shè)備投入運行,用以建立真空。
(2)機(jī)組運行正常、真空穩(wěn)定情況下,高效真空泵組投入運行、用以維持真空,原有抽真空設(shè)備切除做備用。
(3)機(jī)組真空系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重泄漏,羅茨—水環(huán)泵組不能維持凝汽器真空時,將原有抽真空設(shè)備其中1 臺或2 臺投入運行以滿足真空要求。
(4)羅茨—水環(huán)泵組在檢修或設(shè)備故障時,原有抽真空設(shè)備自動投入運行,確保真空要求。
(5)改造后機(jī)組正常運行時主要以羅茨—水環(huán)泵組維持真空,均為一運二備運行方式,設(shè)備之間有可靠的聯(lián)鎖控制系統(tǒng)。改造后機(jī)組真空系統(tǒng)的安全可靠性不會降低,故真空系統(tǒng)改造安全可靠。
從電廠3#機(jī)改造后的羅茨—水環(huán)泵組試運參數(shù)對比分析(表2),項目實施后,每臺機(jī)組年節(jié)省費用約20 萬元,可將優(yōu)化改造前耗電費用降低86.1%,大幅降低凝汽器抽真空系統(tǒng)廠用電消耗,項目執(zhí)行情況良好,成效顯著。主要收益如下。
表2 真空系統(tǒng)改造前后運行參數(shù)對比
(1)單泵運行電流降低155 A。原TC-11 真空泵電機(jī)功率110 kW,運行電流180 A,新增羅茨—水環(huán)泵組2BW6-2600 電機(jī)功率29.5 kW,高真空狀態(tài)下軸功率約18 kW,運行電流約25 A。
(2)節(jié)水。改造前耗水量90 m3/h,改造后15 m3/h。
(3)真空泵出現(xiàn)氣蝕的狀況減少,設(shè)備運維成本降低,大部分時間開小泵,小泵維修費用和損耗費用都比原大泵低。
(4)在未影響原有真空度的情況下,增加1 臺真空泵,機(jī)組運行可靠性增加。
本次凝汽器真空系統(tǒng)改造,不僅達(dá)到了高效節(jié)能的目的,還徹底解決水環(huán)真空泵的極限真空問題,使得水環(huán)泵真空泵的抽氣性能不再受工作水溫度制約。在高溫季節(jié)或低負(fù)荷時,表現(xiàn)出比原配真空泵更高的真空值,使得凝汽器的真空更接近其應(yīng)達(dá)真空值。技改后,原配真空泵長期在備用狀態(tài)下,而不必作任何的檢修計劃,節(jié)省了大量檢修工作量和維護(hù)費用。該節(jié)能改造項目具有很高的推廣價值。