田良玉
一、主要研究內(nèi)容
本研究主要對現(xiàn)有焦油蒸餾系統(tǒng)中輕油所存在的產(chǎn)量及質(zhì)量波動問題,對輕油油水分離器進行改造,利用油水密度差異,改變油水采出管線相對高度,實現(xiàn)輕油與廢水的自動分離,從而改善輕油產(chǎn)品的產(chǎn)量及質(zhì)量,對于穩(wěn)定蒸餾系統(tǒng)中脫水塔頂工藝條件,實現(xiàn)焦油蒸餾系統(tǒng)的長周期運行具有促進作用。
二、生產(chǎn)現(xiàn)狀及存在問題
煤焦油是以芳香烴為主的有機混合物,含有 1 萬多種化合物,可提取的約 200 種,目前,有利用價值并且可提取并經(jīng)濟合理的約 50 種。對煤焦油進行進一步的加工,生產(chǎn)出更多的下游產(chǎn)品稱為“煤焦油深加工”。煤焦油深加工產(chǎn)品在有機化學(xué)和精細化工方面有著廣泛的應(yīng)用。其深加工可獲得輕油、酚、萘、洗油、蒽、咔唑、吲哚、瀝青等一系列產(chǎn)品。輕油為煤焦油常壓蒸餾中切取的餾程為 170℃前的餾出物,其產(chǎn)率約為無水煤焦油的 0.4%-0.8%,輕油化學(xué)組成與重苯相似,其質(zhì)量廠控指標如下:
密度(g/cm3):0.865-0.900 酚含量(體積分數(shù)):≤4%
初餾點 ≤ 95℃ 180℃前餾出量(體積分數(shù))≥90.0%
本單位焦油蒸餾工藝采用雙塔單爐設(shè)計,其中輕油產(chǎn)出工藝簡圖如下圖 1:
可以看出:輕油氣相及水蒸氣從脫水塔頂產(chǎn)出,經(jīng)輕油冷凝器、油水分離器到達輕油回流槽(產(chǎn)品槽),部分輕油再由輕油回流泵輸送至脫水塔頂部用以控制塔頂溫度,因此輕油水分的控制對脫水塔工藝條件有較大影響,當輕油水分較高時則會使脫水塔底部溫度降低,頂部溫度及壓力升高,頂溫度及壓力上升。生產(chǎn)中操作中塔頂回流液水分的排除,主要是通過輕油油水分離器進行分離操作,輕油油水分離器結(jié)構(gòu)如圖 2 所示。在生產(chǎn)中含水輕油由油水分離器中部進入,在油水分離器中由于密度差別而逐漸分層,密度較小的輕油由上層輕油采出管線排出進入輕油回流槽,而密度相對較大的分離水則由分離器底部排出,其中輕油采出管線高度 9m,分離水采出管線高度為 5m,液位計下端高度 5.2m,長度 1.8m。實際生產(chǎn)操作中,當油水分離器內(nèi)部 液位高于 9m 時,輕油可由分離器頂部自流排出,而分離水則由下部采出閥門通過操作工操作而排出至廢水槽。
由于分離器內(nèi)分離廢水的采出與否以及采出時間長短都受到操作工人為因素影響,這就使得輕油的產(chǎn)量及質(zhì)量、脫水塔工藝條件也隨之受到影響,進而又影響到輕油質(zhì)量,形成惡性循環(huán)。當分離廢水采出時間較長時,則會造成輕油無產(chǎn)出,同時還可能會使輕油由分離水管線采出至廢水槽,不僅使輕油產(chǎn)率下降,同時由于輕油排至廢水槽造成極大安全隱患;當分離廢水長時間無采出時,廢水則會通過輕油采出管線伴隨輕油采出至輕油回流槽,一方面會對輕油質(zhì)量造成影響,使輕油密度偏高,另一方面部分水分伴隨輕油回流輸送至脫水塔頂,在塔盤間傳質(zhì)傳熱過程中急劇汽化,帶走大量熱量,不僅造成脫水塔頂部溫度、壓力偏高,底部溫度偏低,還伴隨有部分工業(yè)萘被水蒸氣帶出脫水塔,經(jīng)輕油冷凝器冷卻后進入油水分離器。當大量工業(yè)萘被帶出脫水塔時,則會造成輕油冷凝器液相管線堵塞 而脫水塔頂壓力上 升,或堵塞油水分離器輕油采出管線,造成油水分離器冒槽事故。結(jié)合生產(chǎn)實際運行情況,對 2015 年 1 月到 2016 年 12 月期間輕油產(chǎn)出及回流系統(tǒng)出現(xiàn)問題進行大致統(tǒng)計。
三、油水分離器改造方案及實施
對輕油油水分離器的改造目標主要為能夠?qū)崿F(xiàn)油水徹底分離 ,同時能夠?qū)崿F(xiàn)油與水的自動排出,減少人為操作對系統(tǒng)所造成的影響,進而穩(wěn)定生產(chǎn)系統(tǒng)及產(chǎn)品質(zhì)量。 輕油油水分離器中油水分離主要是利用油水密度不同而實現(xiàn)自動分離,同時也可利用油水密度不同而分離器底部壓強相等,通過調(diào)整油水采出管線高度進而實現(xiàn)油與水的自動排出。在原有基礎(chǔ)上對油水分離器進行改造,輕油采出管線高度固定。h1=9m,同時為了能夠使油水分離界面顯示在玻璃液位計中,使分離器中分離水最低高度按 h 水=5.2m,此時油水界面在液位計最下端,輕油高度 h 油=3.8m,分離水管線高度為 H,對輕油、分離水實際密度化驗,輕油密度 ρ 油=0.89g/cm3,分離廢水密度 ρ 水=1.03g/cm3,由分離器底部壓強相等可得出如下方程:
ρ油 g h油+ρ水g h水=ρ水 g H
即:0.89×3.8×g + 1.03×5.2×g=1.03×g×H
得出: H=8.582
若按油水分離界面在液位計最上端顯示則 h 水=7m,h 油=2m,相同公式計算可以得出 H=8.728。由此可以得出:實現(xiàn)油水自動采出同時油水界面能夠在液位計中顯示,分離水采出管線理論高度為 8.582-8.728m。在實際設(shè)計中將分離水采出管線高度設(shè)計為 H=8.6m,按以下方程可得出油水分離界面實際高度 h水。
ρ油 g (9- h水)+ρ水 g h水=ρ水 g H
即:h水=6.057
當分離器中分離水高度為 6.057m 時,則在液位計中油水界面高出最低端 85.7cm,位于液位計中部。由此可得出輕油油水分離器實際改造中分離水采出管線適宜高度 H=8.6m。
四、改造效果評價
經(jīng)過幾個月時間的實地觀察和產(chǎn)量考核,本次對輕油油水分離器的改造是基本成功的,達到了目標效果,特別是油水分離的效果,經(jīng)多次反復(fù)檢查,分離器排水已無明顯油花存在,輕油產(chǎn)量逐步上升,收率基本穩(wěn)定在0.6%以上,按照年產(chǎn)30萬噸產(chǎn)能計,可保證每年1800噸輕油產(chǎn)量,在保證生產(chǎn)效益的同時,對生產(chǎn)安全和環(huán)保做出的貢獻是不可估量的。
五、存在問題
不可否認的是,我廠目前輕油生產(chǎn)環(huán)節(jié)還存在諸多問題,就目前改造的油水分離而言還有不盡如人意的地方,例如輕油產(chǎn)率隨氣候、溫度影響較大,放散管偶有不通暢依然需要人工觀察,等等。但對于本次探索性改造的成功,為我們樹立了完善生產(chǎn)工藝的信心和勇氣,也為下一步更完善的改造指明了方向。
六、結(jié)束語
本次改造屬于我廠保證長周期運轉(zhuǎn)而做出的專項改造之一,是我廠走向生產(chǎn)常態(tài)化的必然選擇,通過本次改造,鍛煉了廣大技術(shù)人員的能力,為下一步繼續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)積累了經(jīng)驗,也為開炭新材料有限公司長周期穩(wěn)定運轉(zhuǎn)打下了良好的基礎(chǔ)。endprint