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成功處理卡套管事故的一次實(shí)例

2017-11-15 09:11:01席杰
中國科技博覽 2017年36期
關(guān)鍵詞:解卡

[摘 要]我單位在冀中能源峰峰集團(tuán)萬年礦排水鉆孔施工中,發(fā)生卡套管事故。經(jīng)采用油基解卡液浸泡卡點(diǎn)配合大力升舉,最后成功解卡。低成本高效率的解決了卡鉆,挽回了經(jīng)濟(jì)損失,取得了理想的效果。

[關(guān)鍵詞]油基解卡液 卡套管 解卡

中圖分類號:TH583 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-914X(2017)36-0247-01

1 概述

冀中能源峰峰集團(tuán)萬年礦排水鉆孔由河北省煤田地質(zhì)局水文地質(zhì)隊(duì)302鉆機(jī)負(fù)責(zé)施工。施工設(shè)備選用施工設(shè)備選用車載鉆機(jī),型號為SMJ5510TZJ25/1000Y。于2013年11月24日開孔,開孔用φ660mm牙輪鉆頭鉆進(jìn),鉆進(jìn)122m,115m處見基巖,于12月6日下入φ560mm螺旋管122.5m,套管頭高出地面0.5m,水泥固管。換用φ508mm牙輪鉆頭,鉆進(jìn)至398m處后,換用φ311.1mm牙輪鉆頭鉆進(jìn)至500m,換用φ508mm牙輪鉆頭,擴(kuò)孔鉆進(jìn)至490m,進(jìn)行測斜、調(diào)漿等一系列工作為下φ426mm套管做準(zhǔn)備。

2月27日23時(shí)開始下φ426mm套管,3月1日17時(shí),當(dāng)套管下到孔深358m(第35根),焊接好套管接頭后用鉆機(jī)提拔套管時(shí),下放,下不去,上提,提升能力最大只達(dá)到60t,提不動(dòng)。施工設(shè)備選用車載鉆機(jī),設(shè)計(jì)提升能力為100t。由于車載鉆機(jī)的提升能力未能達(dá)到產(chǎn)品應(yīng)有的性能,提升能力最大只達(dá)到60t,此時(shí)套管凈重量為58t,鉆機(jī)提拔不動(dòng)套管,造成該鉆孔套管被卡事故的發(fā)生。

冀中能源峰峰集團(tuán)萬年礦排水鉆孔施工設(shè)備選用施工設(shè)備選用車載鉆機(jī),型號為SMJ5510TZJ25/1000Y,TBW1200/7B型泥漿泵,JSN-1型除砂器一臺等。

因?yàn)槭窃谙绿坠苓^程中發(fā)生的卡套管事故,只能焊接注漿管線循環(huán)鉆井液,而無法旋轉(zhuǎn)和活動(dòng)套管。

2 卡套管原因及情況分析

2.1 事故發(fā)生時(shí)的井身結(jié)構(gòu)及套管組合如下:

鉆孔結(jié)構(gòu):0m~165m為φ660mm口徑,下φ580mm*8mm焊卷井口管165m,水泥固井口;

165m~490m為φ530mm口徑,下φ426mm*16mm無縫鋼管490m,P.O42.5水泥封閉孔壁;

490m-500m為φ216mm裸孔沉淀段。

2.2 卡鉆原因

2.2.1 通過現(xiàn)場施工情況來看,因?yàn)樵O(shè)備的實(shí)際運(yùn)行能力與廠家說明書介紹的情況不符,提升能力無法達(dá)到鉆機(jī)車設(shè)計(jì)要求。后經(jīng)廠家人員于3月1日23時(shí)調(diào)整,鉆機(jī)最大提升力能達(dá)到75T,但已為時(shí)已晚,造成了此次孔內(nèi)套管被卡事故的發(fā)生。

2.2.2 在鉆井液中,粘土顆粒的分散依靠本身所帶的負(fù)電荷。這種鉆井液在井壁上所形成的濾餅有很強(qiáng)的負(fù)電力場,而套管柱的表面要游離一部分鐵離子,具有很強(qiáng)的正電荷。濾餅上的負(fù)電荷與套管柱上的正電荷異性相吸,是導(dǎo)致卡套管發(fā)生的又一原因。

2.2.3 每根套管焊接時(shí)間為50分鐘左右,遠(yuǎn)超過鉆探作業(yè)安全規(guī)范中建議的3-5分鐘,且在套管焊接過程未采取上下活動(dòng)等防粘附卡鉆措施,是導(dǎo)致粘附卡鉆發(fā)生的又一原因。

2.3 情況分析

2月19日采用φ480×377口徑巖芯管進(jìn)行“圓孔”?!皥A孔”后,于2月24號上午進(jìn)行了第一次用二根套管探孔,2月26日第二次用三根套管進(jìn)行探孔,很順利地探至預(yù)定深度490m,并進(jìn)行了鉆孔泥漿的調(diào)漿工作,泥漿測試結(jié)果見表1:

開泵后,循環(huán)正常。判斷為粘附卡鉆,且卡點(diǎn)位置應(yīng)位于下部套管處。

處理粘附卡鉆宜快不宜慢,在無法強(qiáng)力活動(dòng)的情況下,決定馬上購買材料現(xiàn)場配置油基解卡液。經(jīng)計(jì)算,所需解卡液用量為10.0m3。

3 所購油基解卡液配方、性能及解卡原理如下:

3.1 配方:25-30%(解卡粉/柴油)+柴油+水(10-30%水/柴油)+有機(jī)土+重晶石+快T;

3.2 性能:密度1.01g/cm3、粘度25s。

3.3 解卡原理:油基解卡液為中性鉆井液,區(qū)別于水基鉆井液的帶電性,切斷粘附卡鉆的發(fā)生及繼續(xù)卡點(diǎn)上移的途徑。在油基解卡液內(nèi)各組分的共同作用下,迅速改變浸泡段的泥餅性能,降低井壁摩擦阻力、瓦解虛泥餅、使泥餅出現(xiàn)網(wǎng)狀裂紋,平衡鉆井液在鉆具被粘附面與未被粘附面的之間的壓差,所以油基解卡液具有解卡的作用。

4 處理過程

事故發(fā)生后,我隊(duì)積極組織人員,迅速調(diào)配處理材料,采取了如下措施:

4.1 與鉆機(jī)車生產(chǎn)廠家(石煤機(jī))聯(lián)系,排查問題,爭取盡快解決鉆機(jī)的提升問題;

4.2 購買解卡劑等材料,用柴油配制解卡漿10m3,3月5日注入孔內(nèi)對卡點(diǎn)進(jìn)行浸泡,解除套管環(huán)空吸附點(diǎn);

4.3 3月8日開始,淘出套管內(nèi)泥漿,利用套管自身浮力(43.6t)幫助解卡;

4.4 3月12日在孔口澆筑水泥底座進(jìn)行加固,利用頂高增加套管上提力量,3月17日,上頂力65t,3月18日,上頂力80t,3月19日,上頂力增加至100t,套管出現(xiàn)松動(dòng)跡象,繼續(xù)保持上頂力,套管松動(dòng)量越來越大,判斷為解卡成功;

4.5 套管解卡后,當(dāng)即開始起拔套管,到3月21日,成功將孔內(nèi)φ426mm套管全部起出;

4.6 起出來的套管重新加工,然后順利進(jìn)行下套管作業(yè),完井。

5 卡鉆處理過程中出現(xiàn)的問題及隱患

從卡鉆到注入解卡液,共用90小時(shí)。外購解卡液材料,花費(fèi)時(shí)間較長,極有可能造成卡點(diǎn)上移或出現(xiàn)其他復(fù)雜情況。

6 結(jié)語

選用油基解卡液配合大力升舉對處理孔內(nèi)卡套管事故提供了一種極佳的實(shí)用方法,此次解卡取得了理想的效果,有效的縮短了事故處理的時(shí)間,簡化了事故處理程序,防止了事故擴(kuò)大化。此次卡套管事故的處理,積累了寶貴的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),提供了有效的處理方法,有較好的推廣價(jià)值。

7 后記

通過對本次事故原因深入調(diào)查之后的認(rèn)真分析,我們建議有條件的鉆井隊(duì)或項(xiàng)目部,在施工類似鉆孔時(shí),在容易發(fā)生粘附卡鉆的井段,最好使用高價(jià)陽離子(如Fe+3、Al+3、Si+4)聚合物體系的鉆井液,鉆井液內(nèi)加入固體潤滑劑、活性劑等減少濾餅的摩阻系數(shù),采用螺紋連接的石油套管,縮短接套管時(shí)間,進(jìn)而縮短套管柱在井內(nèi)靜止時(shí)間,靜止時(shí)間不許超過5分鐘等合理措施,減少卡套管風(fēng)險(xiǎn)。并提前準(zhǔn)備好事故處理原材料(如:解卡粉,有機(jī)土,快T,在發(fā)生粘附卡鉆時(shí),可以在現(xiàn)場馬上與柴油配置油基解卡液進(jìn)行處理),縮短事故處理時(shí)間,簡化處理過程,避免事故擴(kuò)大化。

參考文獻(xiàn)

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[4] 渤海石油職業(yè)學(xué)院.鉆井工程(教材).任丘:學(xué)院自行出版,2006.

[5] 吳翔.定向鉆進(jìn)原理與應(yīng)用.北京:中國地質(zhì)大學(xué)出版社,2006.

作者簡介

席杰(1985——),男(漢族),河北人,河北省煤田地質(zhì)局水文地質(zhì)隊(duì)助理工程師,鉆井技術(shù)專業(yè),從事鉆探技術(shù)工作。endprint

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