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泄漏檢測與修復技術在某煉油廠的應用研究

2017-11-30 11:26孔祥軍雷崗星王教凱
河南化工 2017年10期
關鍵詞:煉油廠連接件法蘭

孔祥軍 , 雷崗星, 王教凱, 謝 源

(海油總節(jié)能減排監(jiān)測中心有限公司 , 天津 300452)

泄漏檢測與修復技術在某煉油廠的應用研究

孔祥軍 , 雷崗星, 王教凱, 謝 源

(海油總節(jié)能減排監(jiān)測中心有限公司 , 天津 300452)

采用泄漏檢測與修復(LDAR)技術對某煉油廠的催化裂化裝置、重交瀝青裝置、柴油加氫裝置和汽油加氫裝置開展全面泄漏檢測和統(tǒng)計分析工作,發(fā)現(xiàn)泄漏密封點并通過維修減少揮發(fā)性有機物(VOCs)排放。通過檢測,發(fā)現(xiàn)泄漏密封點72個,泄漏率0.23%,其中修復53個,維修成功率73.6%;修復后VOCs排放量為7.208 8 t/a,減排率37.2%。通過實施LDAR技術,煉油廠減少了VOCs排放,并降低油品損失,取得較好的經濟效益和環(huán)境效益。

泄漏檢測與修復 ; 煉油廠 ; 揮發(fā)性有機物

0 前言

煉油企業(yè)是指以原油、重油等為原料,生產汽油餾分、柴油餾分、燃料油、潤滑油、石油蠟、石油瀝青和石油化工原料等的工業(yè)企業(yè)[1]。煉油生產裝置在運行過程中,設備的動靜密封點會因泄漏而產生揮發(fā)性有機化合物(Volatile Organic Compounds,VOCs)的無組織排放,一方面造成生產原料和產品的損失,另一方面VOCs是形成顆粒物(PM2.5)、臭氧(O3)等二次污染物的重要前體物[2-3]。

泄漏檢測與修復技術(Leak Detection and Repair,LDAR)是使用便攜式揮發(fā)性有機氣體檢測儀器,定量檢測裝置和設備的閥門、法蘭、泵、開口管線、泄壓裝置和連接件等組件的VOCs泄漏量,并在規(guī)定時間內修復泄漏的密封點,從而控制VOCs的泄漏,降低物料損失,減少環(huán)境污染。

目前,我國LDAR技術要求和管理體系日趨完善,環(huán)保部相繼頒布了《揮發(fā)性有機物排污收費試點辦法》、《石化行業(yè)VOCs污染源排查工作指南》(環(huán)辦[2015]104號)和《石化行業(yè)泄漏檢測與修復工作指南》(環(huán)辦[2015]104號)等法規(guī),大部分相關企業(yè)已經開展LDAR工作,國家管控VOCs的排放進入了一個新的階段。

本文對中海油某煉油企業(yè)的80萬t/a催化裂化裝置、250萬t/a重交瀝青裝置、30萬t/a柴油加氫裝置和50萬t/a汽油加氫裝置開展LDAR工作,并分析各裝置密封點的泄漏率、修復率、VOCs排放量、VOCs減排量等。

1 泄漏檢測與修復工作流程

泄漏檢測與修復技術工作流程見圖1。

圖1 泄漏檢測與修復技術工作流程

該流程主要包括密封點檔案建立、現(xiàn)場檢測、泄漏維修、信息系統(tǒng)建立、統(tǒng)計分析5部分。①根據(jù)煉油企業(yè)基本情況,現(xiàn)場調研并收集相關資料,主要包括物料平衡表、PID圖、操作規(guī)程、設備臺賬等,分析工藝流程、介質類型,剔除不需要開展LDAR工作的組件,采用圖像法對需開展的組件進行識別、編碼、建檔;②制訂檢測方案,對已識別的密封點采用便攜式揮發(fā)性有機氣體分析儀進行檢測,記錄檢測結果;③對超過泄漏定義的密封點在現(xiàn)場掛警示信息牌,并按規(guī)定時間內開展泄漏維修,修復成功的泄漏密封點摘牌記錄,對于延遲修復的泄漏密封點說明原因;④建立LDAR信息管理系統(tǒng),并將檢測結果導入LDAR信息系統(tǒng)管理平臺;⑤統(tǒng)計分析檢測數(shù)據(jù),如泄漏率、修復率、VOCs排放量、減排量等,最終編寫相關分析報告,完成材料歸檔管理。

2 使用儀器與排放量計算方法

儀器:phx-21便攜式揮發(fā)性有機氣體檢測儀(原理:氫火焰離子化檢測儀);FLIR GF320紅外成像儀;ZHS2400拜特爾防爆數(shù)碼相機。

排放量計算方法:采用《石化行業(yè)VOCs污染源排查工作指南》(環(huán)辦[2015]104號)附錄1中相關方程法計算VOCs排放量,裝置的運行排放時間可按8 760 h計算。

3 結果與討論

3.1密封點數(shù)量統(tǒng)計分析

3.1.1各裝置密封點數(shù)量統(tǒng)計

某煉油廠四套裝置密封點數(shù)量統(tǒng)計情況如表1所示。

由表1可知,某煉油廠各生產裝置,共建立圖像檔案4 691張,密封點共31 433個,其中可達密封點31 172個,不可達密封點261個。檢測中,可達密封點采用phx-21便攜式揮發(fā)性有機氣體分析儀進行檢測,不可達密封點采用紅外成像儀(FLIR GF320)進行檢測。

表1 各裝置密封點統(tǒng)計

注:不可達密封點是指由于物理因素、安全因素或環(huán)境因素導致檢測儀器無法檢測到的密封點。

3.1.2不同密封點類型數(shù)量統(tǒng)計

各裝置不同組件密封點數(shù)量統(tǒng)計顯示,所有裝置連接件、法蘭和閥門的密封點數(shù)量最多,分別為11 251、11 090、8 043個,共占密封點總數(shù)的96.7%。本次密封點建檔連接件數(shù)量較多,主要是因為這幾套裝置在工藝上有空氣冷凝器,空氣冷凝器上有大量的連接件。

3.1.3密封點介質數(shù)量統(tǒng)計

不同介質密封點統(tǒng)計如表2所示。

表2 不同介質密封點統(tǒng)計

由表2可知,所有密封點流經介質中,大部分為輕質液,共有密封點18 097個。所有密封點流經介質中,輕質液、重質液和氣體所占比例分別為57.6%、24.8%和17.6%。

3.2泄漏密封點統(tǒng)計分析

3.2.1各裝置泄漏密封點數(shù)量統(tǒng)計

根據(jù)《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》(GB31570-2015)規(guī)定,出現(xiàn)以下情況,認定密封點為泄漏點位:有機氣體和揮發(fā)性有機液體(輕質液)流經的設備與管線組件,采用氫火焰離子化檢測儀,泄漏檢測值≥2 000 μmol/mol,其他揮發(fā)性有機物(重質液)流經的設備與管線組件,泄漏檢測值≥500 μmol/mol。

表3 各裝置密封點泄漏統(tǒng)計

由表3可知,本次共檢測密封點31 433個,發(fā)現(xiàn)泄漏密封點72個,泄漏率為0.23%,其中催化裂化裝置泄漏密封點33個,數(shù)量最多,泄漏率為0.34%。各裝置整體泄漏率較低,這可能因為裝置工藝管線有部分介質為原油、蠟油、柴油等較重質液體,揮發(fā)性較差,而且煉油廠為新建廠,裝置運行穩(wěn)定,日常維護較好。

3.2.2不同泄漏密封點類型數(shù)量統(tǒng)計

各裝置不同組件泄漏密封點數(shù)量統(tǒng)計顯示,各裝置的泄漏密封點中連接件、開口管線和法蘭的泄漏數(shù)量最多,分別為20、19、18個,泄漏率分別為0.18%、2.21%和0.16%,另外取樣連接系統(tǒng)的泄漏率最高,泄漏率為8.33%。

3.2.3泄漏原因分析

通過泄漏檢測發(fā)現(xiàn),連接件、開口管線、法蘭和閥門的泄漏數(shù)量較多,連接件主要泄漏部位為螺紋接頭,因螺紋接頭長期使用后,螺紋連接處容易被腐蝕而發(fā)生泄漏;開口管線由于需要經常進行開閉操作,使用頻繁,容易造成閥門磨損、腐蝕等,導致其泄漏點較多,通常是由控制閥門內漏造成的;法蘭泄漏濃度最大的部位是在密封墊片四周,墊片長期使用后老化、龜裂,以及管道熱變形、機械變形、振動等都可能造成密封墊片與法蘭端面之間密合不嚴而發(fā)生泄漏;閥門通常是因為經過多次啟閉操作后,導致填料與閥桿的接觸壓力降低,預緊力不夠且填料松動所致。

3.3VOCs排放量統(tǒng)計分析

3.3.1不同裝置VOCs排放量

不同裝置VOCs排放量統(tǒng)計如表4所示。

表4 不同裝置VOCs排放量統(tǒng)計

由表4可知,通過泄漏檢測,各裝置的密封點VOCs排放量為11.487 2 t/a,其中可達密封點VOCs排放量為8.153 0 t/a,不可達密封點VOCs排放量為3.334 2 t/a,其中催化裂化裝置的VOCs排放量最高,為3.555 7 t/a,占所有排放量的31.0%,這主要是催化裂化裝置中不可達密封點數(shù)量較多,通過核算,對催化裂化裝置的VOCs排放量貢獻較大。

3.3.2不同密封點類型泄漏排放量

不同密封點類型泄漏排放量統(tǒng)計如表5所示。

表5 不同密封點類型泄漏排放量統(tǒng)計

由表5可知(統(tǒng)計的排放量包括可達點和不可達點),法蘭的VOCs排放量最大,排放量為4.215 5t/a,約占36.7 %,其次是閥門,排放量為3.613 2t/a,約占排放總量的31.4%。開口管線、連接件、泵、取樣連接系統(tǒng)和壓力釋放設備的排放量逐漸遞減,其中壓力釋放設備的排放量最小,僅為0.007 6 t/a,占0.1%。

3.4泄漏修復情況統(tǒng)計分析

維修人員對72個泄漏密封點進行不停工維修,首次維修成功的密封點記錄、存檔,首次維修未成功的在規(guī)定時間內進行再次維修,再次維修不成功的密封點錄入延遲維修名單,并寫明原因。主要泄漏密封點維修措施見表6。

表6 泄漏密封點維修措施

3.4.1各裝置泄漏密封點修復統(tǒng)計分析

各裝置泄漏修復情況統(tǒng)計如表7所示。

表7 各裝置泄漏修復情況統(tǒng)計

由表7可以看出,通過泄漏維修,各裝置共修復53個密封點,維修成功率73.6%,其中催化裂化裝置修復密封點31個,數(shù)量最多,維修成功率為93.9%,其余未修復的密封點,已錄入延遲維修清單,待廠區(qū)進行停工檢修時再進行維修。

3.4.2不同泄漏密封點類型修復統(tǒng)計分析

整個裝置不同密封點修復統(tǒng)計如表8所示。

表8 整個裝置不同密封點修復統(tǒng)計

由表8可知,各裝置開口管線的修復密封點數(shù)量最多,共15個,維修成功率為78.9%,其次是連接件、法蘭和閥門,分別修復14、13、8個。

3.4.3修復效果分析

泄漏密封點修復后減排量統(tǒng)計如表9所示。

表9 泄漏密封點修復后減排量統(tǒng)計

由表9可知,通過對泄漏密封點的維修,各裝置VOCs排放量共減少4.278 4 t/a,減排率為37.2%,修復后VOCs排放量為7.208 8 t/a。

4 結論

某煉油廠4套裝置共檢測密封點31 433個,發(fā)現(xiàn)泄漏密封點72個,泄漏率為0.23%。通過修復,共修復泄漏密封點53個,維修成功率為73.6%。通過計算,修復前各裝置VOCs排放量為11.487 2 t/a,修復后VOCs排放量為7.208 8 t/a,VOCs減排量4.278 4 t/a,減排率為37.2%,減排效果比較明顯,既降低了物料損耗,又減少了對周邊環(huán)境的影響。各裝置連接件、開口管線、法蘭和閥門的泄漏數(shù)量較多,設備運行期間要加強對此類密封點的日常管理和維護,并定期開展LDAR周期性檢測。實施LDAR技術可以給企業(yè)帶來直接或間接的經濟效益和環(huán)境效益,LDAR技術已逐漸成為企業(yè)削減VOCs排放,減少油品損失,提高環(huán)境質量,增加經濟收益的有效手段。

[1] 環(huán)境保護部科技標準司.石油煉制工業(yè)污染物排放標準:GB31570-2015[S].北京:中國環(huán)境科學出版社,2015.

[2] 張時佳,彭 茵,陳 璐,等.煉油行業(yè)泄漏檢測與修復技術實踐研究[J].環(huán)境科學與管理,2016,41(3):41-44.

[3] 鄭臨奧,趙東風,盧 磊,等.泄漏檢測與修復技術在煤化工烯烴分離裝置的應用[J].安全、健康和環(huán)境,2016,16(11):31-34.

TQ050.7

B

1003-3467(2017)10-0033-04

2017-06-28

孔祥軍(1984-),男,工程師,從事環(huán)境監(jiān)測及評價工作,電話:13821263389,E-mail:kkkxxxjjjj@126.com。

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