劉純?nèi)?華東石油工程有限公司國際公司, 江蘇 南京 210019)
加蓬A(yù)油田W1井固井施工難點及對策
劉純?nèi)?華東石油工程有限公司國際公司, 江蘇 南京 210019)
W1井是中石化加蓬公司A油田的一口高曲率三開制定向井,該井固井過程中多次出現(xiàn)漏失及水泥漿未返至地面情況,作者根據(jù)W1井固井施工過程及固井質(zhì)量分析結(jié)果,對固井施工難點進(jìn)行分析,并提出了一些針對性的處理措施及有效的建議,對提高該區(qū)塊后續(xù)井的固井質(zhì)量有一定參考作用及幫助指導(dǎo)。
井眼軌跡;井漏;井眼擴(kuò)徑;水泥返高;固井質(zhì)量
W1井是中石化加蓬公司A油田一口高曲率三開制定向井,“S”形剖面,完鉆井深2024m。W1井一開井深455m,表層13-3/8"套管下至453m,采用內(nèi)插法固井,固井時發(fā)生漏失,最后頂部注水泥。二開中完井深1467m,垂深1355.5m,9-5/8"技術(shù)套管順利下至1465m,固井中出現(xiàn)漏失現(xiàn)象,水泥未返至地面。三開完鉆井深2024m,垂深1910.62m。5-1/2"生產(chǎn)套管順利下至2202.5m,固井中無漏失現(xiàn)象,水泥漿返至地面。
其中二開井段9-5/8"套管固井施工過程如下:
泵入50bbls隔離液,密度1.39g/cm3。投下膠塞,泵入領(lǐng)漿274bbls,密度1.75g/cm3,固井車壓風(fēng)機(jī)發(fā)生故障,維修1小時后繼續(xù)注水泥領(lǐng)漿16bbls(總共290bbls),密度1.75g/cm3。注入尾漿44bbls,密度1.90g/cm3。釋放上膠塞,然后泵入7bbls尾漿和6bbls水,然后替鉆井液(總共需要346bbls),替至150bbls時井口失返,降低排量,當(dāng)替漿至218bbls時(漏失68bbls)井口正常,繼續(xù)替漿,在最后30bbls時,泵壓從600psi升至1500psi,碰壓正常。井口有大約42bbls隔離液及鉆井液混合物排出,無水泥漿。候凝48小時后進(jìn)行固井聲幅測井。
圖1 W1井9-5/8"套管固井CBL/VDL測井曲線圖
由圖1可以看出,1125m以下固井質(zhì)量比較好,600m-1125m固井質(zhì)量中等,600m以上固井質(zhì)量不理想。領(lǐng)漿段封固質(zhì)量差,600m以上可能因為領(lǐng)漿在常溫下水泥石強(qiáng)度難以達(dá)到要求或者氣竄造成的;600m-1125m是造斜段,可能受到井斜和漏失的影響;尾漿密度1.90g/cm3,設(shè)計返高為1300m,基本可以判斷尾漿封固段固井質(zhì)量比較好。
(1)井眼軌跡
由于地質(zhì)需要,A靶和B靶水平位移接近,在中A靶的同時必須降斜,以滿足中B靶要求。因此,造成井身結(jié)構(gòu)特殊,為“S”型剖面,增斜和降斜均以較高的狗腿度在很短的井段里完成,這從客觀上造成了套管有貼井壁現(xiàn)象發(fā)生,致使一些套管彈簧扶正器起作用有限,套管居中度不夠,這是影響水泥膠結(jié)質(zhì)量的一個重要因素。
(2)井漏
地層承壓能力有限,鉆進(jìn)時鉆井液密度達(dá)到1.22 g/cm3時就發(fā)生井漏,固井時水泥漿密度最低為1.75g/cm3,要想固井時不發(fā)生漏失很難做到。W1井在鉆進(jìn)過程中多次采用屏蔽堵漏,二開中完后還進(jìn)行過專門的全井段堵漏,但由于鉆井液和水泥漿密度差巨大,要保證固井時完全不漏難度很大。
(3)井眼擴(kuò)徑嚴(yán)重
在實際電測中井徑儀器有可能已經(jīng)超過其最大量程。其原因一是地層基本以泥頁巖為主,易剝落和垮塌造成擴(kuò)徑。二是全部采用旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向鉆具鉆進(jìn),其側(cè)向高壓脈沖射流直接沖刷井壁,加上導(dǎo)向鉆具本身對井壁的推靠和撞擊,進(jìn)一步加劇了井壁的剝落和垮塌,形成大段連續(xù)擴(kuò)徑。
(4)固井設(shè)備狀況差
HALLIBURTON 固井設(shè)備老化,在9-5/8"套管固井時,當(dāng)以設(shè)計參數(shù)注領(lǐng)漿到第274bbls時(共需注領(lǐng)漿290bbls)固井車壓風(fēng)機(jī)突然停機(jī),約1小時候才修好,繼續(xù)注領(lǐng)漿時井口失返,此次井口失返應(yīng)為固井中長時間停頓后水泥漿流動阻力高所造成。固井過程中的漏失和設(shè)備失效是影響固井質(zhì)量的一個主要因素。
(5)由于壓風(fēng)機(jī)問題,致使領(lǐng)漿長時間井內(nèi)靜止,造成了漿體膠凝。當(dāng)再次開泵時,由于膠凝作用,漿體將會沿著結(jié)構(gòu)力最弱的方向運行,從而降低頂替效率和水泥漿串槽,形成混漿,導(dǎo)致上部固井質(zhì)量不理想。由于“U”型管效應(yīng),漿體下行,管內(nèi)外壓力平衡后,套管上部將會形成氣體段。再次注水泥漿和替漿時,氣體將被替至環(huán)空并不斷上移,從而在環(huán)空造成微間隙,影響水泥封固質(zhì)量。
井眼軌道是影響固井質(zhì)量的一個重要因素。W1井二開井段軌跡復(fù)雜,增斜至49.07°后緊接著連續(xù)降斜至4.26°,這樣勢必造成套管在斜井段推靠井壁,套管彈簧扶正器基本不起作用,套管無法居中,影響水泥膠結(jié)質(zhì)量。因此,工程技術(shù)人員要在滿足地質(zhì)條件和地面條件下,綜合考慮各種因素,盡可能優(yōu)化井眼軌道,消除井眼曲率變化過大的剖面。
鑒于A油田地層漏失壓力很低,且全井段多處存在漏失現(xiàn)象,因此在固井質(zhì)量的要求上必須實行有保、有放的原則。電測后準(zhǔn)確給出必須確保封固的具體井段和一般無特殊要求的井段,對其它無特殊要求的井段可采用更低密度的水泥漿或是環(huán)空水泥漿不返至地面,以避免固井時漏失。
HALLIBURTON 用的比較成熟的固井水泥漿體系和工藝,從HALLIBURTON 的隔離液和水泥漿配方的實際效果看,是安全穩(wěn)定可靠的,即使固井設(shè)備出現(xiàn)嚴(yán)重問題時井下也未出現(xiàn)大的意外。
為了進(jìn)一步提高固井質(zhì)量,可采用膠乳水泥漿體系,膠乳水泥漿在52~140℃內(nèi)稠化時間可調(diào),并且具有典型的近直角稠化特性,而且自由水接近于0 ,具有良好的防氣竄性能。該技術(shù)國內(nèi)也有應(yīng)用,對提高水泥膠結(jié)強(qiáng)度和防氣竄效果顯著。其缺點一是膠乳水泥漿粘度高導(dǎo)致高泵壓,可能造成繼發(fā)性漏失,二是水泥漿體系敏感性強(qiáng)易造成“灌香腸”事故,三是膠乳體系的消泡問題較難解決,造成測量密度失真,鑒于目前HALLIBURTON設(shè)備狀況,不建議使用此體系。
此外,也可采用纖維水泥漿體系。該體系的優(yōu)點一是可降低水泥石收縮率,二是可改善水泥石韌性,三是具有堵漏、防漏功能,提高地層承壓能力。該體系的缺點是必須根據(jù)井眼實際狀況,通過反復(fù)試驗確定合理的纖維類型、濃度和最佳摻量,以確保纖維水泥漿的性能并保證良好的配伍性、流動性和潤滑性。無論采用何種水泥漿體系,在進(jìn)行固井方案設(shè)計時,要結(jié)合井下油氣層分布情況適當(dāng)控制水泥漿返高,以降低漏失幾率,減小氣竄和水泥漿失返對固井質(zhì)量的影響。
從固井質(zhì)量看,二開技術(shù)套管尾漿封固段固井質(zhì)量比較好,領(lǐng)漿低密度封固段不理想,且上部水層封固不理想。建議二開技術(shù)套管固井尾漿封固至上部油氣層或水層以上200m,確保油氣水層封固良好。確保施工整個過程中壓穩(wěn)地層,并對于油氣層固井應(yīng)進(jìn)行油層壓穩(wěn)設(shè)計與計算。
在技術(shù)套管固井中,僅僅設(shè)計了密度為1.39g/cm3的隔離液,沒有設(shè)計沖洗液。建議在今后施工中在隔離液前面注入50bbls密度為1.02-1.05g/cm3的沖洗液,以便稀釋頂替鉆井液,提高固井質(zhì)量。
[1]陳庭根,管志川.鉆井工程理論與技術(shù)[M]
[2]W1井鉆井工程設(shè)計及Halliburton固井設(shè)計[R]
[3]趙金洲,張桂林.鉆井工程技術(shù)手冊[M]
[4]高德利,劉希圣,徐秉業(yè).井眼軌跡控制[M]
劉純?nèi)?1984-滯),男,2011年畢業(yè)于中國石油大學(xué)(華東)油氣井工程專業(yè),碩士學(xué)位,目前在加蓬從事鉆井技術(shù)及管理。