李軍龍 李德旗 朱炬輝 石孝志 張劍 焦亞軍
1. 中國石油集團川慶鉆探工程有限公司井下作業(yè)公司;2. 中國石油天然氣股份有限公司浙江油田公司
復(fù)雜頁巖氣井無限級砂塞分段壓裂先導(dǎo)性試驗
李軍龍1李德旗2朱炬輝1石孝志1張劍1焦亞軍2
1. 中國石油集團川慶鉆探工程有限公司井下作業(yè)公司;2. 中國石油天然氣股份有限公司浙江油田公司
滇黔北昭通頁巖氣示范區(qū)YSA井鉆遇斷層且存在3個水平井眼,考慮到壓裂過程中可能產(chǎn)生套管變形等復(fù)雜問題,不宜采用常規(guī)的橋塞分段工藝,因此開展了連續(xù)油管無限級砂塞分段工藝進行分段壓裂。該工藝分段數(shù)不受井筒條件限制,分段方式以砂塞封隔分段代替了常規(guī)的橋塞分段,配套的新型工具只需起下1次連續(xù)油管就能完成單段的沖砂、填砂和多簇噴砂射孔作業(yè),整個施工過程中井筒全通徑,能有效應(yīng)對頁巖氣井套管變形對壓裂施工的影響。YSA井在發(fā)生套管變形的情況下完成了13級分段壓裂,解決了由于套管變形而無法使用橋塞分段的難題,壓后測試產(chǎn)量達(dá)11.3×104m3/d,增產(chǎn)效果顯著。該工藝的成功應(yīng)用為我國頁巖氣井提供了一種新的分段改造手段。
頁巖氣;分段壓裂;連續(xù)油管;砂塞暫堵;套管變形
頁巖氣自2011年被國務(wù)院確定為獨立礦種以來[1],目前已初步實現(xiàn)了對四川盆地及其周緣下古生界龍馬溪組的商業(yè)開發(fā),相繼啟動了長寧-威遠(yuǎn)、涪陵、滇黔北昭通等頁巖氣示范區(qū)的產(chǎn)能建設(shè)任務(wù)[2]。作為一種賦存于富有機質(zhì)泥頁巖及其夾層中的非常規(guī)天然氣,頁巖氣儲層必須通過水平井鉆井及大規(guī)模的壓裂改造才能獲得工業(yè)產(chǎn)能[3]。
滇黔北昭通頁巖氣示范區(qū)所處四川盆地邊緣及外圍,構(gòu)造擠壓變形強烈,斷裂發(fā)育,構(gòu)造和地質(zhì)條件十分復(fù)雜[4]。在開發(fā)過程中,陸續(xù)出現(xiàn)了由于套管變形導(dǎo)致橋塞遇阻遇卡、無法順利下入到位或是壓后連續(xù)油管不能鉆磨橋塞等問題,造成了部分井段被迫放棄壓裂作業(yè),嚴(yán)重影響了單井產(chǎn)量的提高。針對滇黔北昭通頁巖氣示范區(qū)YSA井復(fù)雜井筒、地應(yīng)力背景帶來的套管變形風(fēng)險,開展了無限級砂塞分段壓裂先導(dǎo)性現(xiàn)場試驗。
Characteristics of staged fracturing of shale gas wells
目前國內(nèi)頁巖氣水平井壓裂主要采用橋塞進行分段,包括速鉆橋塞、大通徑橋塞、可溶橋塞等不同類型(見表1)。但橋塞分段工藝對井筒通徑要求高,且存在壓后需要鉆磨、壓后井筒非全通徑等問題[5-6]。針對套管變形的預(yù)防手段目前主要是通過提高套管鋼級或是控制施工規(guī)模及排量,前者增加了單井成本,后者則可能影響體積壓裂的改造效果。對于套變風(fēng)險較大的頁巖氣水平井,兩種方式均未能從根本上解決全水平段有效改造的問題[7-8]。無限級砂塞分段壓裂將支撐劑作為砂塞實現(xiàn)段間非機械封隔,分段不受套管通徑影響,可實現(xiàn)無限級分段。
表1 國內(nèi)頁巖氣常用分段壓裂工藝特點對比Table 1 Characteristic comparison between staged fracturing technologies commonly used in shale gas wells in China
Pipe string for infinite-order sand plug staged fracturing
該工藝的實施主要通過具有沖砂、填砂、多簇噴砂射孔功能的一體化作業(yè)管柱來實現(xiàn),一趟管柱可實現(xiàn)多種作業(yè)。管柱結(jié)構(gòu)自下而上主要包括沖洗頭、帶滑套噴槍、丟手工具、單流閥(如圖1所示)。其中噴槍外徑可根據(jù)不同井筒通徑選擇。噴嘴的大小和個數(shù)需要綜合考慮水平段裂縫起裂以及固定限壓條件下單個噴嘴最低流速。
圖1 一體化作業(yè)管柱Fig. 1 Integrated pipe string
Technological process and its adaptability
工藝流程主要包括連續(xù)油管射孔、套管壓裂、支撐劑封堵分段3個主要步驟。首先連續(xù)油管噴砂射孔后起出井口,檢查工具,開始主壓裂,主壓裂末尾采用連續(xù)高砂濃度支撐劑砂塞封堵,保證縫口附近的連續(xù)鋪砂和導(dǎo)流能力,并采用高于正常施工壓力10~20 MPa作為驗封壓力對砂塞的有效性進行驗證;主壓裂結(jié)束后,連續(xù)油管帶一體化作業(yè)管柱下入,若前一段砂塞成功封堵,則連續(xù)油管沖砂下至下一射孔段底界;若前一段砂塞未能封堵,則連續(xù)油管下入至前一段射孔頂界開始定點填砂,填砂量為兩段之間的井筒容積。沖砂和填砂通過管柱前端沖洗頭完成,隨后投球開啟噴嘴滑套,改變出液方向,開始下一段的噴砂射孔流程。重復(fù)以上流程直至完成所有段的壓裂。施工結(jié)束后再下入一趟連續(xù)油管進行沖砂作業(yè)后即可開井排液。
無限級砂塞分段工藝不使用機械橋塞,降低了入井管柱對套管通徑的要求。以目前國內(nèi)頁巖氣井常用的?139.7 mm油層套管為例,所適配的橋塞管串入井最小外徑約100 mm;而砂塞分段工藝由于只需要連續(xù)油管噴砂射孔管串,其適配的最小噴槍工具串外徑僅有83 mm,通徑要求降低了17%,有利于套管變形后管串的下入。射孔后連續(xù)油管起出井口,套管注入壓裂,保證體積改造所需要的施工排量。壓裂全部完成后僅需連續(xù)油管一趟管柱沖砂,節(jié)省橋塞鉆磨時間的同時降低鉆塞復(fù)雜帶來的風(fēng)險。
Proppant optimization
支撐劑優(yōu)選是該工藝能否成功實施的重要內(nèi)容。頁巖氣前期壓裂實踐表明,40/70目低密度中等強度陶粒能夠滿足3 500 m以淺頁巖儲層的閉合應(yīng)力,100目石英砂打磨孔眼對于降低近井摩阻也非常有效[9-11]。針對頁巖儲層天然裂縫和分段工藝特點,考慮縫內(nèi)暫堵轉(zhuǎn)向、砂塞封堵分段、縫口高導(dǎo)流能力等技術(shù)要求,設(shè)計引入20/40目陶粒,既可以在泵注前期作為對天然裂縫的暫堵轉(zhuǎn)向,又能在泵注后期封堵人工裂縫實現(xiàn)分段。鋪砂濃度5.0 kg/m2下,室內(nèi)支撐劑導(dǎo)流能力實驗如圖2所示。當(dāng)閉合壓力超過40 MPa后,20/40與40/70目陶粒按1∶1混合后的導(dǎo)流能力要高于單一20/40目支撐劑。研究區(qū)閉合應(yīng)力值約50~55 MPa,因此在縫口砂塞封堵階段,采用20/40目陶粒與40/70目陶粒等比例混合的方式,既保證了大粒徑支撐劑對縫口的封堵效果,又建立了高導(dǎo)流支撐裂縫。
圖2 不同類型支撐劑導(dǎo)流能力Fig. 2 Flow conductivity of different types of proppant
因此設(shè)計以40/70目低密度陶粒作為主支撐劑,100目石英砂用于前期孔眼及裂縫彎曲打磨和微裂縫的暫堵,20/40目與40/70目陶粒混合用作縫口封堵(見表 2)。
Field test
Summary of well completion
YSA是滇黔北昭通頁巖氣示范區(qū)內(nèi)的一口水平預(yù)探井,完鉆層位為下志留統(tǒng)龍馬溪組,巖性為灰黑色頁巖。完鉆井深3 330 m,水平段長840 m,采用?139.7 mm套管完井,內(nèi)徑?115.02 mm。在鉆井過程中,由于工程復(fù)雜等原因,造成水平段存在3個井眼:原井眼用水泥塞封閉,與完井井眼平行段長約194 m;側(cè)鉆井眼為裸眼井,與完井井眼約有300 m近似重合,三維空間上的直線距離小于1 m。復(fù)雜的完井井況給后續(xù)的壓裂施工帶來了極大的不確定性。同時本井水平段鉆遇2條小斷層,體積壓裂施工可能會導(dǎo)致斷層附近巖層產(chǎn)生快速的剪切錯動,套管變形風(fēng)險極大[12]。
表2 無限級砂塞分段工藝支撐劑作用及性能參數(shù)Table 2 Effect and performance parameters of proppant for in fi nite-order sand plug staged fracturing
Technical countermeasures
針對YSA井筒及儲層改造所面臨的技術(shù)難點,壓裂工藝必須滿足:大排量大液量施工,保證體積壓裂效果和裸眼井段儲層的有效改造;不受井筒變形影響的分段措施,入井管串通過性好;靈活簡便的縫內(nèi)轉(zhuǎn)向措施,及時暫堵天然裂縫;保證縫口高導(dǎo)流能力的支撐劑泵注程序。
Design of fracturing parameters
設(shè)計采用以滑溜水為主的體積壓裂工藝,單段施工液量 2 000 m3,砂量 90 t;采用 ?180 mm、105 MPa大閘門井口,施工排量10~12 m3/min。每個施工段分3簇射孔,簇間距12~20 m,每簇設(shè)計5個直徑為4.5 mm噴嘴,保證140 m/s的單孔流速,采用20/40目石英砂作為射孔介質(zhì),回壓控制略高于地層壓力,計算的連續(xù)油管噴砂射孔泵注排量區(qū)間為0.65~0.80 m3/min(如圖3所示),壓力控制在65 MPa以內(nèi),現(xiàn)場設(shè)備條件滿足設(shè)計要求。
Fracturing summary
YSA井共完成13段壓裂,連續(xù)油管噴砂射孔成功率100%,砂塞封堵成功率100%。其中第2、3段采用連續(xù)油管井筒內(nèi)定點填砂封堵,其余段為主壓裂后期縫口砂塞封堵。累計注入壓裂液26 054 m3,支撐劑1 086.9 t;平均單段液量2 004 m3,支撐劑83.6 t。在第10段射孔過程中出現(xiàn)了?102 mm射孔管串無法下入的情況,判斷為井周微斷層影響導(dǎo)致的套管變形,得益于砂塞分段工藝對套管通徑要求低的優(yōu)勢,更換為?92 mm噴槍,順利完成后續(xù)段射孔作業(yè)。
圖3 連續(xù)油管噴砂射孔排量與單孔噴速及泵注壓力的關(guān)系Fig. 3 Relationships of flow rate of coiled tubing vs. singleperforation blasting velocity and pumping pressure
Post-frac evaluation
Analysis on fracturing pressure
受天然裂縫及多井筒影響,施工井底壓力特征呈2種類型(如圖4所示)。類型一包括第1~5、第11~13段,該類型施工井底壓力較為穩(wěn)定,且絕對值低于70 MPa,壓力波動較小,是人工裂縫在龍馬溪組和五峰組正常拓展的響應(yīng)。第6~10段井底壓力為類型二,其特點是絕對壓力值高于75 MPa。第6、7段主要是受施工層位落入寶塔組灰?guī)r層影響,導(dǎo)致施工壓力的大幅上漲;第8、9、10段則是由于距離被水泥塞封閉的原井眼較近,導(dǎo)致初期壓力高,必須依靠酸液才能建立排量,后期壓力逐步恢復(fù)正常。
圖4 YSA井壓裂施工井底壓力Fig. 4 Bottom hole pressure of Well YSA in the process of fracturing
Evaluation on staged fracturing effect
砂塞分段工藝在本井應(yīng)用12段,其中有10段一次性封堵成功,第2、3段采用連續(xù)油管定點填砂。每段封堵后均采用高出正常施工壓力10~20 MPa作為驗封壓力。根據(jù)實時微地震監(jiān)測結(jié)果分析,各段壓裂起裂位置基本位于射孔段兩側(cè),裂縫位置隨改造段正常移動,最終實現(xiàn)了對水平段的完全覆蓋(如圖5、6所示)。同時施工井底壓力、停泵壓力和壓降速率的顯著變化體現(xiàn)了段間差異,反映出的儲層特征以及完井特征與預(yù)測相符。綜合表明砂塞分段實現(xiàn)了對壓裂流體的段間分隔。
圖5 YSA井典型段微地震起裂信號位置Fig. 5 Location of fracture initiation signal in the typical section of Well YSA monitored by micro seismic
圖6 YSA井全井微地震監(jiān)測Fig. 6 Full-hole micro seismic monitoring of Well YSA
Stimulation effect
YSA井13段壓裂施工共獲得5 781×104m3的改造體積,單段改造體積與橋塞分段工藝相當(dāng)。施工結(jié)束后連續(xù)油管一趟管柱完成對全井的沖砂作業(yè)后即開井排液測試。排液190 h后見氣,最高測試產(chǎn)量11.3×104m3/d。在有限的水平段長和復(fù)雜的井筒條件下,砂塞分段壓裂工藝完成了對整個水平段的有效改造,取得了理想的改造效果。
Conclusions
(1)YSA井井筒情況復(fù)雜,且鉆遇斷層,套管變形風(fēng)險高。實踐證明,在該類復(fù)雜井采用無限級砂塞分段工藝避免了機械封隔分段帶來的作業(yè)風(fēng)險,順利完成13級有效改造,通過微地震數(shù)據(jù)、施工壓力響應(yīng)等多種因素綜合判斷分段效果明顯,壓后測試產(chǎn)量達(dá)11.3×104m3/d。
(2)砂塞分段改造工藝分段數(shù)不受井筒條件限制,降低了入井管柱對套管通徑的要求,適用于套變風(fēng)險高的井;采用沖砂、填砂、多簇噴砂射孔一體化工具管柱,壓裂完畢后不需要鉆磨橋塞,沖砂后即可放噴求產(chǎn),減少了后續(xù)施工時間和風(fēng)險。
(3)無限級砂塞分段改造工藝每次封堵都在整個井筒實現(xiàn)全通徑和已壓裂段的有效屏蔽,出現(xiàn)井筒復(fù)雜后仍然能保證安全施工;該工藝可以對整個施工井段內(nèi)任意位置、按任意順序進行選擇性分段壓裂,在水平井改造及重復(fù)壓裂中具有推廣價值。
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(修改稿收到日期 2017-08-24)
〔編輯 李春燕〕
Pilot test on in fi nite-order sand plug staged fracturing of complex shale gas wells
LI Junlong1, LI Deqi2, ZHU Juhui1, SHI Xiaozhi1, ZHANG Jian1, JIAO Yajun2
1. Downhole Operation Company,CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Limited,Chengdu610052,Sichuan,China;
2. PetroChina Zhenjiang Oil field Company,Hangzhou310023,Zhenjiang,China
Well YSA in Zhaotong Shale gas Demonstration Region in North Yunnan-Guizhou Area encounters faults and it has three horizontal holes. The conventional bridge plug staged fracturing is not capable of dealing with the possible complicated problems in the process of fracturing, e.g. casing deformation, so a new type of in fi nite-order sand plug staged fracturing is carried out. By virtue of this technology, the number of stages is beyond the limitation of hole conditions, and the conventional bridge plug staging is replaced with the sand plug packing off and staging. Its support tools can fi nish sand washing, sand packing and multi-cluster sand blasting and perforation only by one trip of coiled tubing. In the whole process of fracturing, the borehole is fully open to diminish the effect of casing deformation of shale gas wells on the fracturing effect effectively. When this technology is actually used in Well YSA, the 13-order staged fracturing is carried out in the case of casing deformation in the process of fracturing. And thus, its technical difficulty that bridge plug staged fracturing is unsuitable due to casing deformation is settled down. The stimulation effect is remarkable, with production rate of 11.3×104m3/d after the fracturing. The successful application of this technology provides a new staged stimulation method for domestic shale gas wells.
shale gas; staged fracturing; coiled tubing; sand plug for temporary plugging; casing deformation
∶
李軍龍,李德旗,朱炬輝,石孝志,張劍,焦亞軍. 復(fù)雜頁巖氣井無限級砂塞分段壓裂先導(dǎo)性試驗[J].石油鉆采工藝,2017,39(5):633-637.
TE357
A
1000 – 7393( 2017 )05 – 0633 – 05 DOI∶10.13639/j.odpt.2017.05.018
中國石油天然氣集團公司科研項目“昭通示范區(qū)頁巖氣鉆采工程技術(shù)現(xiàn)場試驗”(編號:2012F-47-02)。
李軍龍(1986-),2011年畢業(yè)于西南石油大學(xué)礦產(chǎn)普查與勘探專業(yè),獲碩士學(xué)位,現(xiàn)從事頁巖氣儲層改造工藝及應(yīng)用研究工作,工程師。通訊地址:(610052)四川省成都市龍?zhí)豆I(yè)園華盛路46號井下作業(yè)公司。E-mail:lijunl_jx@cnpc.com.cn
: LI Junlong, LI Deqi, ZHU Juhui, SHI Xiaozhi, ZHANG Jian, JIAO Yajun. Pilot test on in fi nite-order sand plug staged fracturing of complex shale gas wells[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2017, 39(5)∶ 633-637.