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對大崗山水電站水導軸承瓦溫問題的分析與處理

2017-12-27 05:53
四川水力發(fā)電 2017年6期
關鍵詞:水導軸瓦油泵

趙 小 強

(國電大渡河雙江口建設管理分公司,四川 馬爾康 624000)

對大崗山水電站水導軸承瓦溫問題的分析與處理

趙 小 強

(國電大渡河雙江口建設管理分公司,四川 馬爾康 624000)

針對大崗山水電站水導軸承出現(xiàn)的瓦溫偏高及不穩(wěn)定問題,對問題原因進行了分析,最終確定了一種經(jīng)濟、簡單、快捷、方便運維且效果好的解決方案。按照確定的方案對水導外循環(huán)冷卻系統(tǒng)做了相應改造升級,有效解決了單臺油泵啟動無法滿足冷卻需求的問題,控制了瓦溫偏高及不穩(wěn)定現(xiàn)象,為電廠安全穩(wěn)定生產(chǎn)提供了可靠保障,也為類似電站水導軸承出現(xiàn)瓦溫偏高問題處理提供了參考借鑒。

大崗山;水導軸承;瓦溫;分析;處理

1 概 述

大崗山水電站位于四川省雅安市石棉縣挖角鄉(xiāng)境內(nèi),電站布置有4臺單機容量650 MW的水輪發(fā)電機組。電站機組在試運行期間,出現(xiàn)了水導外循環(huán)冷卻系統(tǒng)單臺油泵啟動無法滿足冷卻需求,即啟動單臺油泵時,水導軸承瓦溫偏高、個別測點瓦溫超過60 ℃且不穩(wěn)定的現(xiàn)象。通過對出現(xiàn)的問題進行分析研究,確定處理方案,最終有效解決了4臺機組水導軸承瓦溫偏高和個別瓦溫不穩(wěn)定問題,為電廠安全穩(wěn)定生產(chǎn)提供了可靠保障。

2 水導軸承的設計

大崗山水電站水輪機水導軸承采用稀油潤滑分塊瓦結構,分塊瓦采用巴氏合金材料、廠內(nèi)加工、工地無需研磨,軸承采用強迫外循環(huán)油泵潤滑,外置式冷卻器,10塊360 mm × 360 mm的軸瓦,設計軸瓦間隙0.2 mm (運行時)。

3 實際運行情況及存在的問題

4號機組空載運行時水導瓦溫有些偏高,個別超60 ℃且不穩(wěn)定。瓦溫分布不均衡,最高瓦溫和最低瓦溫相差十多度,且最高瓦溫始終位于9號 RTD上。熱損耗未能有效循環(huán)帶走,油槽溫度有點偏高,單泵運行時達50 ℃。水導軸承運行瓦溫及油溫數(shù)據(jù)見表1。

表1 水導軸承運行瓦溫及油溫情況表

4 原因分析

針對上述存在的問題,分析可能造成瓦溫偏高的原因有:

(1)水輪機軸領尺寸大,直徑為φ3 480 mm,圓周線速度高達22.78 m/s,導致軸瓦之間空間區(qū)域產(chǎn)生大量攪油損失,致使總損耗加大。

(2)噴油管位于兩塊軸瓦中間,距離軸瓦較遠,噴出的冷油可能在進入軸瓦前先與軸瓦泵出的熱油混合,致使油溫升高,從而降低了冷卻效果。具體布置見圖1、圖2。

圖1 水導軸承軸瓦與噴油管布置圖

(3)軸瓦間隙分布不太均勻,不同軸瓦溫差較大;0.5 mm冷態(tài)單邊間隙略偏緊,根據(jù)水輪機供貨廠家最新的程序進行校核計算,冷態(tài)下軸瓦單邊間隙應為0.618 mm,在熱態(tài)下軸瓦間隙會變?yōu)?.2 mm;根據(jù)現(xiàn)場數(shù)據(jù)記錄,下導受力偏小,載荷過多作用在水導上,可能在一定程度上加劇了水導的受力工況。

5 解決方案

圖2 水導軸承油循環(huán)示意圖

在冷態(tài)下按照0.6 mm單邊軸瓦間隙進行調(diào)整,使10塊軸瓦的瓦溫更為均衡。在研究后對4號水輪機水導軸瓦間隙調(diào)整到單邊0.6 mm,擺度基本能穩(wěn)定在200 μm以內(nèi),且軸瓦間隙調(diào)整后單泵單冷狀態(tài)下空載運轉(zhuǎn)三小時后最大瓦溫只有53 ℃,效果改善明顯。調(diào)整軸瓦間隙后的水導軸承擺度見圖3,調(diào)整軸瓦間隙后的水導軸承瓦溫見圖4。

圖3 水導軸承擺度

(2)鑒于水導軸承攪油損失較大以及熱交換不暢,在4號水輪機上進行局部改進措施,將噴油管改為側(cè)向噴油管,使冷油直接對準軸瓦進口側(cè)間隙噴射,以改進冷卻效果。同時,在兩塊軸瓦中間區(qū)域加裝一隔板,盡量隔開熱油和冷油,避免兩者提前混合,同時也可減少油的攪動損耗。若效果較好,可推廣到其它機組。噴油管改造見圖5。

(3)加大單臺泵循環(huán)油量,使一臺油泵單獨運行時能夠滿足油循環(huán)熱交換需求(經(jīng)水輪機供貨廠家復核計算,油泵循環(huán)流量為550~578 L/min),根據(jù)該思路,為增大油泵循環(huán)流量有以下3種方案可供研究分析。

圖4 水導軸承瓦溫

圖5 水導軸承噴油管改造示意圖

方案一:將原有的70/112型油泵更換為80/160型油泵,流量由332 L/min增大到612 L/min。

方案二:將原有油泵的四極電機更換為二極電機,轉(zhuǎn)速由1 450 rpm上升為2 900 rpm,流量由332 L/min增大到645 L/min。

方案三:將原有的70/112型油泵更換為70/182型油泵,流量由332 L/min增大到540 L/min。

針對方案一、二和三,需結合油泵結構尺寸、安裝油泵的機坑尺寸、改動量大小及改動效果等方面進行綜合分析評價其優(yōu)缺點,具體分析評價如下:

方案一—更換為80/160型油泵:①油泵本體高度1 509 mm+內(nèi)置安全閥調(diào)節(jié)螺栓高度92 mm>坑襯高度1 600 mm,坑襯空間不足,無法安裝。②進出油口及底座尺寸加大,位置發(fā)生變化,相應的底座及油管路系統(tǒng)需要更改。③電機功率由7.5 kW增大到11 kW,供電盤柜負荷需校核。

方案二—更換電機:①外形基本無變化,安裝空間充裕,油管路系統(tǒng)及底座無需更改。②2900 rpm電機與1 450 rpm電機同為工業(yè)用標準系列產(chǎn)品,應用廣泛,性能可靠。③僅更換電機,改動最少,影響最小,對電廠生產(chǎn)影響降到最低。④電機功率由7.5kW增大到15kW,供電盤柜負荷需校核。

方案三—更換為70/182型油泵:①新泵整體尺寸有所加大,坑襯空間能滿足安裝要求。②進出油口水平外移,底座位置上移且變大,接口管路和底座均需作相應更改。③泵流量540Ll/min,與方案A和B (612和645) 相比有點偏低,循環(huán)效果不如前兩種方案。④電機功率由7.5 kW增大到11 kW,供電盤柜負荷需校核。

經(jīng)復核供電盤柜負荷容量,三種方案增加的負荷均滿足要求。通過對方案一、二、三進行分析評價后,方案二改動量最小、僅需更換電機,無需更改油管路系統(tǒng),對電廠生產(chǎn)影響也最小。經(jīng)了解,國內(nèi)水電站調(diào)速器油壓裝置上應用高速電機(2 900 rpm)較多,如瀑布溝水電站、魯?shù)乩娬?、烏金峽水電站等。故采用方案二進行改動。

6 結 語

針對大崗山水電站水導軸承出現(xiàn)的瓦溫偏高及不穩(wěn)定問題,對問題原因進行了分析,找出了一種經(jīng)濟、簡單、快捷、方便運維且效果好的解決方案。最終確定采用水導油槽改造(噴油管改為側(cè)向噴油管、兩塊軸瓦中間區(qū)域加裝隔板)和冷卻油泵電機改為高速電機相結合的方案。按照確定的方案對水導軸承做了相應改造,有效解決了大崗山水電站4臺水輪機水導軸承瓦溫偏高及瓦溫不穩(wěn)定問題。針對4號水輪機水導軸承改造效果,對3號、2號、1號機組均作了相應改造,改造后的4臺機組水導外循環(huán)冷卻系統(tǒng)單臺油泵啟動均能滿足冷卻需求,為電廠安全穩(wěn)定生產(chǎn)提供了可靠保障,也為類似電站水導軸承出現(xiàn)瓦溫偏高問題處理提供了參考借鑒。

[TM622];U260.331+.2;Q948.112+.2

B

1001-2184(2017)06-0110-02

2017-10-16

趙小強(1983-),男,陜西扶風人,西安理工大學,熱能與動力工程,工程師,主要從事水電工程建設管理工作.

卓政昌)

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