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基于鑄造 CAE的離合器殼體工藝優(yōu)化

2017-12-29 00:00:00戴維楊仁康周黎明
時代汽車 2017年1期

摘 要:針對某機型離合器殼體鑄件在生產(chǎn)中出現(xiàn)的氣孔問題,對離合器殼體壓鑄充型、凝固過程進行數(shù)值模擬,

基于模擬結(jié)果,對殼體壓鑄工藝進行了優(yōu)化,以指導(dǎo)殼體質(zhì)量的改善。

關(guān)鍵詞:離合器殼體;氣孔;壓鑄;數(shù)值模擬;工藝優(yōu)化

隨著我國經(jīng)濟實力的增強,汽車行業(yè)規(guī)模也逐漸的發(fā)展擴大;同時汽車市場競爭也愈發(fā)激烈。對企業(yè)質(zhì)量成本進行控制,不僅是順應(yīng)社會經(jīng)濟體制變化的必然趨勢,也是提高企業(yè)核心競爭力的有效途徑[1,2]。

離合器殼體是發(fā)動機與變速箱連接的重要零部件,是除缸體和缸蓋之外的大型鑄件。因此這類鑄件質(zhì)量成本控制是放在首當(dāng)其沖的位置,而殼體生產(chǎn)制造過程質(zhì)量成本控制是其中一個重要環(huán)節(jié)。由于殼體結(jié)構(gòu)相當(dāng)復(fù)雜,流動阻力大,充型困難,而且液態(tài)金屬以很高的速度填充型腔時,金屬流呈紊流狀態(tài),易產(chǎn)生氣體卷入而形成空洞缺陷 [3、4、5]。本文通過軟件模擬再現(xiàn)殼體鑄造過程[6],分析氣孔產(chǎn)生的原因并制定有效改進方案,從而對殼體鑄造質(zhì)量進行改善。

1 器殼體相關(guān)信息介紹

1.1 殼體基本信息

離合器殼體外形尺寸 415mmX350mmX193mm,平均壁厚4mm,重量7.4KG,材料AlSi9Cu3,毛坯尺寸精度CT6

級,其結(jié)構(gòu)詳見圖1。

1.2 離合器殼體模具結(jié)構(gòu)

模具動、靜襯模材料采用熱作模具鋼 DIEVAR,型芯材料H13,模架材料45#。由于離合器殼體產(chǎn)品模具結(jié)構(gòu)較復(fù),共6處鑲塊成型,其中動模鑲塊有4個,為了防止動模內(nèi)抽芯壓鑄過程中退位,其中3個增加了機械限位, 1處小芯子由油缸推力封鎖。進料一共有 4股,除一處主進料其余均為輔助進料口,其中2股在左滑塊上。模具結(jié)構(gòu)詳見圖2。

1.3 壓鑄機及工藝參數(shù)

離合器殼體選用的壓鑄機是力勁 DCC2000,鎖模力 2000KN,為了保證壓室充滿度,選用.120mm的沖頭。其主要工藝參數(shù)見表1。

1.4 離合器殼體在現(xiàn)生產(chǎn)中主要廢品形態(tài)

離合器殼體從產(chǎn)品開發(fā)到后續(xù)量產(chǎn),期間做過一些工藝改進,質(zhì)量有一定改善。壓鑄綜合廢品率基本控制在5%左右。經(jīng)過對現(xiàn)生產(chǎn)廢品形態(tài)進行分類統(tǒng)計,其中 601、802孔氣孔比例占到總廢損比例的85%,見表2。

2.1

壓鑄充型凝固過程模擬

2.1.1

分析數(shù)據(jù)輸入

由于殼體鑄件尺寸大、形狀復(fù)雜,在計算機數(shù)值模擬過程中網(wǎng)格剖分?jǐn)?shù)量很大,模擬的難度就很大[7]。為了確保分析結(jié)果與現(xiàn)生產(chǎn)情況的一致性,還需要考慮冷卻水道的影響,因此從導(dǎo)入的STL文件導(dǎo)入到數(shù)據(jù)輸入都與現(xiàn)生產(chǎn)模具和壓鑄參數(shù)都保持一致,并盡可能考慮更多的影響因素,圖3是導(dǎo)入的帶有冷卻水管路STL文件。

2.1.2 模擬結(jié)果與缺陷原因分析:

(1)圖4中601孔的.28.5沉臺,為動模內(nèi)抽芯。如果壓鑄機程序不設(shè)置成插芯后噴涂,很容易出現(xiàn)拉傷而導(dǎo)致加工黑皮;但噴涂后又不易吹干,容易出現(xiàn)殘留水汽。而且通過對填充過程中氣體分布的狀況看(見圖 5),孔內(nèi)出現(xiàn)裹氣,是此處產(chǎn)生表面氣孔和皮下氣孔的主要原因。

(2)801孔的.20的沉臺,由上滑塊鑲塊成型,處在進料末端。雖然底部有渣包,且與排氣槽相連,但從填充過程看,由于圖7中渣包提前填充,使臺階孔附近的2個渣包無法順利排氣,導(dǎo)致圖8區(qū)域氣體無法順利排出,從而產(chǎn)生氣孔。

3 殼體工藝改進

3.1根據(jù)模擬結(jié)果和缺陷原因分析,制定了以下工藝改進方案

①由于.28.5的沉臺孔無法設(shè)置渣包,只能依靠型芯配合間隙來起到排氣效果,除了調(diào)整配合端長度和間隙,在避空段銑扁以留出足夠空間進行排氣,見圖9和10。

②由于圖7中渣包提前填充,起不到排氣效果,容易裹氣,將.20沉臺孔下方的2個渣包隔開并與另一側(cè)排氣塊相連,見圖11和12。

3.2 X射線探傷結(jié)果對比

通過模具對改進前后生產(chǎn)的鑄件進行X射線探傷對比分析,離合器殼體601、801孔氣孔缺陷得到明顯改善,見圖13和14,綜合廢品率下降至0.8%。

4 結(jié)語

(1)通過對壓鑄現(xiàn)生產(chǎn)過程的準(zhǔn)確模擬,并根據(jù)模擬結(jié)果與壓鑄實體零件相結(jié)合分析,能夠較為直觀的發(fā)現(xiàn)各種鑄造缺陷產(chǎn)生的原因,本文分析出離合器殼體的氣孔缺陷主要是卷入型氣孔。

(2)針對 2處不同的氣孔缺陷問題,分析了形成原因,采取不同的對策,從改善型芯和渣包的排氣效果方面考慮,優(yōu)化模具結(jié)構(gòu),為質(zhì)量改善提供精準(zhǔn)對策。

參考文獻:

[1]王芳,趙海東,張克武,等 .ADC12壓鑄件孔洞與力學(xué)性能關(guān)系的研究 [J].特種鑄造及有色合金,2008,28(3):204-207.

[2]閆焉服,熊守美,柳百成,等 .鑄造壓力對 ADC12壓鑄件孔洞和力學(xué)性能的影響[J].鑄造,2007,56(11):1 171-1 174.

[3]白硯飛,趙海東,劉小華,等.壓鑄件氣體卷入的數(shù)值模擬及驗證 [J].特種鑄造及有色合金,2009,29(10):924-926.

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