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汽輪機低壓缸泄漏問題的解決辦法

2018-01-05 06:26:34中國電力設(shè)備管理協(xié)會高級會員中國電力工業(yè)設(shè)備管理特級專家宓正源
電力設(shè)備管理 2017年8期
關(guān)鍵詞:反作用力扳手螺母

中國電力設(shè)備管理協(xié)會高級會員、中國電力工業(yè)設(shè)備管理特級專家 宓正源

輪機的低壓缸由于體積大,剛性差,加上應(yīng)力釋放,往往會產(chǎn)生變形。個別位置用常規(guī)的液壓扳手緊固時反作用力臂的支點不好找,此外反作用力臂造成的側(cè)向彎扭矩產(chǎn)生的巨大的摩擦力不但損壞了螺栓的螺牙紋,還消耗了大部分液壓扳手的驅(qū)動扭矩,使螺栓無法達到需要的預(yù)緊力、不能緊固到位,往往在檢修后的低壓缸中分面留有間隙,導(dǎo)致漏氣,降低了機組的效率,甚至高壓蒸汽在設(shè)備運行過程中對中分面法蘭造成吹蝕。

汽輪機低壓缸泄漏問題的解決辦法

中國電力設(shè)備管理協(xié)會高級會員、中國電力工業(yè)設(shè)備管理特級專家 宓正源

汽輪機的低壓缸由于體積大,剛性差,加上應(yīng)力釋放,往往會產(chǎn)生變形。個別位置用常規(guī)的液壓扳手緊固時反作用力臂的支點不好找,此外反作用力臂造成的側(cè)向彎扭矩產(chǎn)生的巨大的摩擦力不但損壞了螺栓的螺牙紋,還消耗了大部分液壓扳手的驅(qū)動扭矩,使螺栓無法達到需要的預(yù)緊力、不能緊固到位,往往在檢修后的低壓缸中分面留有間隙,導(dǎo)致漏氣,降低了機組的效率,甚至高壓蒸汽在設(shè)備運行過程中對中分面法蘭造成吹蝕。

神華四川能源有限公司江油發(fā)電廠300MW機組和華電淄博發(fā)電廠5號機低壓外缸以及北侖港電廠3號600MW機組大修時用了一個新技術(shù)就解決了這個問題。

這個新技術(shù)就是無偏載、無反作用力臂的預(yù)緊力控制緊固技術(shù):這種緊固技術(shù)通過用一個特殊的三件式結(jié)構(gòu)的CLAMP拉伸螺母(見圖1:由內(nèi)套筒1,外套筒2和墊圈3組成)代替常規(guī)罩帽螺母或六角螺母,而這種特殊的CLAMP螺母其專利的結(jié)構(gòu)設(shè)計在緊固過程中自身形成一個完整的力循環(huán),可以無需借助外部的反作用力支點(實物圖見圖2)。

用CLAMP拉伸螺母可以精確控制螺栓的預(yù)緊力,由于沒有偏載,不同的螺栓緊固時所克服的摩擦力幾乎一致,相同的施力情況下比傳統(tǒng)的扭矩緊固方式可以得到較大的預(yù)緊力,來消除一些低壓缸的間隙,并且不同的螺栓之間預(yù)緊力的均勻度精度大幅度提升。

圖1 CLAMP拉伸螺母結(jié)構(gòu)圖

圖2 CLAMP拉伸螺母和驅(qū)動機具照片

1 江油發(fā)電廠300MW機組低壓缸使用新技術(shù)緊固低壓缸螺栓的案例

螺栓規(guī)格:M36×4 mm,10.9 級,40顆舊螺栓,中間縮頸直徑30 mm有傷痕。溫度300℃。為了安全,取1.5倍安全系數(shù),螺栓預(yù)緊力取300 kn相當(dāng)于40%屈服強度極限值(以M30來校核)。

采用機具:AVANTI3型機具5部,其中一部備用。泵站2臺,螺母驅(qū)動器4個。用CLAMP拉伸螺母代替?zhèn)鹘y(tǒng)罩蓋螺母。

低壓缸緊固螺栓過程:

在實施螺栓緊固過程中,每個人孔門用一部機具緊固,四個人孔門同時進行,保持同步。首先施加40%預(yù)緊力,由外向里順序?qū)γ款w螺栓進行初始預(yù)緊,再用70%、100%力緊固,最終再進行一次校核,整個過程相當(dāng)順利,用時一小時??紤]到螺栓使用年限較長,且中心段直徑略小為M30,最終預(yù)緊力即載荷為300kn。

圖3 低壓缸緊固螺栓

圖3 低壓缸緊固螺栓

圖4 安裝完成后測量圖

安裝完成后測量:所有螺栓緊固后,用0.03mm塞尺測量間隙,間隙小于0.03mm,效果很好。

2 華電淄博發(fā)電廠5號機低壓外缸安裝的案例

由于存在較為嚴重的缸體形變,黃色區(qū)域一直是泄漏點。之前他們也想過很多辦法,包括研缸、加盤根、塞銅條等多種方式,鑒于他們是一個三段式缸體,連接全靠螺栓連接,這四個連接角處的漏氣情況一直沒有解決。

淄博電廠5號機缸體螺栓工況:

(1)螺栓直徑:M42x4.5;原螺母對邊:S36;原螺母形狀:罩帽;螺栓等級及材質(zhì):8.8級;螺栓長度:170 mm。

(2)螺栓直徑:M36x4;原螺母對邊:S 27;原螺母形狀:罩帽;螺栓等級及材質(zhì):8.8級;螺栓長度:270 mm。

以前用大錘敲擊緊固,一直沒有解決泄漏問題。

負責(zé)檢修的電建三公司用CLAMP拉伸螺母緊固后消除了泄漏(見圖5)。

圖5 用CLAMP拉伸螺母緊固

3 北侖港4號機汽輪機A、B低壓缸內(nèi)缸進汽口、抽汽口安裝的案例

螺栓規(guī)格及數(shù)量:1-1/2”-8UN (28顆/臺 x2 = 56顆);M36X3(40顆/臺x 2 = 80顆)共計136顆螺栓。

安裝工具:AVANTI,3型 4部;驅(qū)動器:090173S(4副);液壓泵:JETPRO10.3 2臺 及相關(guān)油管。

安裝過程:

第一步,安裝進汽口1-1/2”-8UN 螺栓(如圖6紅色區(qū)域內(nèi)),每臺有28顆,兩邊對稱分布,緊固分三個步驟,先用50%的預(yù)緊力由外向內(nèi)對稱緊固,緊固順序如所標數(shù)字順序,再用100%的預(yù)緊力緊固,緊固完畢后校驗一遍,確定緊固到位為止。

第二步,安裝抽汽口M36X3螺栓(如圖6綠色區(qū)域內(nèi)),每臺有40顆,四個角點對稱分布,緊固分三個步驟,先用50%的預(yù)緊力由外向內(nèi)對稱緊固,緊固順序為由外側(cè)向內(nèi)側(cè)依次緊固,再用100%的預(yù)緊力緊固,緊固完畢后校驗一遍,確定緊固到位為止。

圖6 北侖港4號機汽輪機A、B低壓缸內(nèi)缸進汽口安裝

開始安裝,隊員分兩組,每組兩個人,安裝完畢后,檢修公司人員檢測低壓缸內(nèi)缸進汽口和兩側(cè)抽汽口結(jié)合面間隙,最后經(jīng)電廠技術(shù)人員確認:結(jié)合面間隙符合緊固要求。

圖7 北侖港4號機汽輪機A、B低壓缸內(nèi)缸進汽口安裝過程

圖8 進氣口安裝完畢

圖9 抽氣口安裝完畢

CLAMP拉伸螺母可以精確控制螺栓預(yù)緊力的大小和偏差,配合使用高質(zhì)量的密封墊圈,可以解決電廠以下關(guān)鍵設(shè)備的泄漏問題和縮短檢修工期:

(1)可消除燃氣輪機水平中分面法蘭、垂直中分面法蘭、火電、核電汽機(內(nèi)、外缸法蘭)的泄漏??蓪痣姟⑺姡ㄋ啓C對輪)的大直徑螺栓進行冷緊、冷松施工,不但能保證預(yù)緊力的值和精度,還因為取消了加熱螺栓的過程,可縮短1~2天檢修工期。這1~2天發(fā)電量的價值差不多可抵消購買拉伸螺母的費用。

(2)可消除高壓缸主蒸汽進氣導(dǎo)管和調(diào)速導(dǎo)管法蘭、中壓缸再熱汽進導(dǎo)管法蘭、主汽門、調(diào)速汽門、高壓旁路閥蓋的泄漏。這些部位通常采用耐高溫的合金鋼雙頭螺栓連接,采用耐高溫合金鋼制作的拉伸螺母代替常規(guī)的螺帽后,由于CLAMP拉伸螺母的內(nèi)套筒和螺栓的細螺牙在緊固時沒有相對位移,螺栓的細螺牙不會受損傷,只要按規(guī)定涂抹合格的螺紋潤滑劑及控制好螺紋副之間的間隙,在大修時就可輕松拆下。

而用傳統(tǒng)液壓扳手緊固時,靠近螺母底部的3-4圈螺牙受力最大,尤其是用大錘敲擊的方式緊固調(diào)主汽門的合金鋼螺栓后,由于巨大的側(cè)向力,有些螺栓的螺牙已經(jīng)變形損壞。所以,拆卸時再用大錘敲下去,有的螺栓就齊根斷了。需要在斷的螺栓上鉆孔,用火焰切割,取出斷的螺栓后再用絲錐套扣,還要配新的螺栓,過程非常費時、費力又費錢。干過這項工作的人員一定深有體會。

(3)可消除低壓缸導(dǎo)汽管法蘭、低壓內(nèi)、外缸法蘭(可以解決低壓缸變形引起內(nèi)部泄漏,降低機組效率的問題)、發(fā)電機端蓋、高壓給水泵端蓋、高壓加熱器端蓋及人孔門、高排逆止閥蓋、高壓給水截止閥蓋、調(diào)節(jié)閥蓋、逆止閥蓋的泄漏。可防止中-低壓、低壓-發(fā)電機轉(zhuǎn)子聯(lián)軸節(jié)的螺栓以及各種轉(zhuǎn)動機械地腳螺栓的松動。

(4)高壓抗燃液系統(tǒng)的法蘭泄漏,會污染設(shè)備并粘上灰塵,另外也污染車間的空氣,而潤滑油系統(tǒng)法蘭的泄漏可能會引起火災(zāi)。消除這類泄漏,除了注意螺栓緊固的順序以及預(yù)緊力的大小、預(yù)緊力的精度以外,還要注意密封墊片以及涂料的質(zhì)量和選型??梢宰稍兠芊鈮|片制造廠家的專業(yè)人員,采用正確的緊固方法和選用合適的墊片來解決。

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