楊少博,王雪雪,周 勇
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在我國豐富的煤炭資源儲備中,有將近32%原煤中的含硫量大于2.3%,高含硫量的煤炭在燃燒過程對環(huán)境會造成嚴(yán)重的污染。據(jù)統(tǒng)計,我國每年排入大氣中的2000萬噸二氧化硫中,其90%以上的都來自于煤炭燃燒,所以,對煤炭進行脫硫處理,降低煤炭燃燒中硫化物的產(chǎn)生對我國生態(tài)環(huán)境保護具有一定的重要意義。相對于煤的物理脫硫工藝來說,化學(xué)脫硫技術(shù)還處于發(fā)展階段,但化學(xué)工藝能夠同時去除煤炭中的有機硫和無機硫,因此,被煤化工研究領(lǐng)域視為重點課題。本文主要以常用的氧化劑為基礎(chǔ),用開灤集團煤炭作為試樣,進行了脫硫工藝實驗,研究了有機硫和全硫在不同反應(yīng)條件下的硫脫除率影響。
選用開灤唐山礦2號井7350采煤工作面的原煤,研磨至顆粒度小于50目后作為試樣。采用GB/T300-2010和GB/T301-2010標(biāo)準(zhǔn)分析煤試樣中的形態(tài)硫和全硫。研究經(jīng)過化學(xué)工藝脫硫后,試樣中的形態(tài)硫含量和全硫含量,脫硫率計算公式為:
(1)Meyer脫硫法
將100mL0.5mol/L的H2SO4和1mol/L的FeCl3混合溶液加入到400mL燒杯中,加熱并攪拌至96℃,待攪拌均勻后加入10克原煤試樣并反應(yīng)5小時,反應(yīng)完畢后抽濾,用50mL熱的甲苯溶液對反應(yīng)物進行洗滌,并以離子水沖洗至濾液呈中性,烘干備用。
(2)H2O2氧化脫硫
將100mL0.1mol/L的H2SO4和25%的H2O2混合溶液加入到400mL燒杯中,在室溫20℃下加入10可原煤試樣,攪拌均勻后反應(yīng)5小時,完成后抽濾并以離子水沖洗至濾液呈中性,烘干備用。
(3)HNO3-HAC氧化脫硫
將100mL0.3mol/L的HAC和1mol/L的HNO3混合溶液加入到400mL燒杯中,加熱并攪拌至96℃,待攪拌均勻后加入10克原煤試樣并反應(yīng)3小時,完成后抽濾并以離子水沖洗至濾液呈中性,烘干備用。
原煤試樣經(jīng)過Meyer脫硫法處理后,經(jīng)過檢測煤樣的脫硫率為32%~41%之間。觀察表明,在實驗的前兩個小時,原煤試樣中的硫含量迅速降低,此后兩小時原煤試樣中的全硫含量變化比較緩慢,當(dāng)反應(yīng)時間超過4小時候,原煤試樣中的硫含量基本不變,即脫硫率不變;相對于Meyer脫硫法來說,H2O2氧化脫硫效果較好,隨著反應(yīng)時間和H2O2濃度的增加,脫硫率逐漸上升,峰值為49.6%。當(dāng)H2O2濃度大于某個值后,原煤試樣中的有機質(zhì)開始氧化分解,降低了脫硫率,所以,H2O2氧化脫硫法要適當(dāng)控制H2O2濃度,控制范圍視反應(yīng)時間和原煤量而定;相比前兩種脫硫工藝來說,HNO3-HAC氧化脫硫工藝的脫硫效果最好,原煤試樣中全硫的有效脫除率達到了69%。因此,本文討論部分將以HNO3-HAC氧化脫硫法為重點,研究反應(yīng)條件對原煤脫硫率的影響。
脫硫體系在不同HNO3濃度條件下,加入和不加入HAC對原煤中有機硫和全硫的脫除率效果曲線。由此看出,加入HAC的硝酸溶液對原煤中有機硫和全硫的脫除率明顯高于未加HAC的硝酸溶液。將HAC加入1mol/L硝酸溶液中并增加含量至0.3mol/L后,有機硫脫除率從17.9%增加到51.8%,全硫脫除率由43.5%增加至60.2%。當(dāng)硝酸溶液濃度大于1mol/L后,原煤中全硫的脫除率上升緩慢,而有機硫脫除率穩(wěn)定不變。因此,提高HAC氧化劑濃度能夠提高硫鐵礦硫的脫除率,而對有機硫的脫除率影響甚微。過大的硝酸溶液濃度在脫硫反應(yīng)中會嚴(yán)重的污染環(huán)境,而且會加劇原煤中有機質(zhì)的分解,所以,在實際化學(xué)脫硫工藝中,要將硝酸溶液的濃度控制在1mol/L以下。
其他條件不變,脫硫率隨著原煤加入量的增加而降低,同時,原煤加入量對全硫脫除率的影響要小于對有機硫脫除率的影響。實驗表明,當(dāng)原煤加入量增加到5倍時,全硫脫除率只降低了12.9%,而有機硫的脫除率從54.8%降低到33.6%。因此,HNO3-HAC氧化脫硫法對全硫的單位處理能力較強。在煤化工中,對于處理后有機硫含量要求不高的情況下,利用該方法能夠得到比較滿意的脫硫效果。
固定反應(yīng)條件:0.3mol/L的HAC、1mol/L的HNO3溶液,反應(yīng)溫度為96℃,加入原煤試樣量為10克,由于部分可被氧化的有機硫和全硫還原電位相對較低,在反應(yīng)開始的1.5小時內(nèi),試樣的脫硫率較高,之后1.5小時~2.5小時之間,煤樣的脫硫率基本不變。表明,反應(yīng)1.5小時后,脫硫反應(yīng)趨于完成。在反應(yīng)2.5小時候,煤樣中的有機質(zhì)開始分解,造成了硫含量的升高。因此,在煤化工實際HAC脫硫工藝中,最佳的脫硫時間應(yīng)設(shè)定在1.5小時~2小時之間。
固定反應(yīng)條件:0.3mol/L的HAC、1mol/L的HNO3溶液,反應(yīng)2小時,加入原煤試樣量為10克。整個反應(yīng)過程中,脫硫率隨著溫度的上升而升高,全硫的脫除率上升平穩(wěn),有機硫的脫除率在50℃的反應(yīng)溫度之前上升速度較慢,超過50℃上升速率明顯加快。這是因為,和無機硫相比,像二硫化物、硫醚、硫醇等能夠被反應(yīng)體系氧化的有機硫需要更高的反應(yīng)溫度才能脫除。
相比不加入HAC氧化劑的脫硫反應(yīng)體系來說,加入HAC氧化劑的脫硫體系更有助于全硫的脫除,且原煤中的有機硫脫除率也得到了提高。筆者認(rèn)為,加入HAC后該溶液與硝酸反應(yīng)生成中間體過氧化醋酸,該物質(zhì)具有極強的氧化脫硫反應(yīng)活性??蓪⑷芤褐胁荒軌蛳∠跛岱磻?yīng)的芳基硫、烷基硫以及全硫轉(zhuǎn)變?yōu)榭扇苄粤蛩猁},隨著離子水的沖洗而達到脫硫目的。本實驗中,由于采用了50目的煤炭顆粒作為試樣,部分包裹在煤顆粒中的形態(tài)硫不能和氧化劑接觸,在實際煤化工脫硫工藝中,應(yīng)降低煤炭顆粒的尺寸以達到更好的脫硫效果。
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