高建國 孔 超 程玉珺 李勇強 張曉磊 薛啟河 李 鵬
(河鋼集團承德分公司)
北方A廠為滿足高端品種生產(chǎn)開發(fā)的需要,建有2套單噴顆粒鎂脫硫設(shè)備,1座提釩轉(zhuǎn)爐,2座煉鋼轉(zhuǎn)爐,并配置LF、RH等精煉設(shè)施,單噴顆粒鎂脫硫設(shè)備投入運行使用后,受噴吹系統(tǒng)給料速度慢、鐵水脫硫率低等因素的影響,造成鐵水脫硫周期不能與煉鋼轉(zhuǎn)爐冶煉周期有效匹配,鐵水脫硫目標(biāo)命中率、脫硫后鐵水回硫量均與設(shè)計指標(biāo)要求存在較大差距,嚴(yán)重制約了品種鋼的生產(chǎn)。通過對脫硫區(qū)域現(xiàn)有土建面積、脫硫設(shè)備布置等方面進行論證,決定對A廠脫硫設(shè)備進行改造,以滿足現(xiàn)有品種生產(chǎn)、開發(fā)的需要。
結(jié)合當(dāng)期品種結(jié)構(gòu)及現(xiàn)場脫硫區(qū)域相關(guān)設(shè)備的實際布置情況,提出三種改造方案:(1)方案一:在現(xiàn)有的脫硫裝置旁增加一套復(fù)合噴吹脫硫裝置;(2)方案二:在現(xiàn)有的脫硫裝置旁增加一套攪拌脫硫裝置;(3)方案三:將現(xiàn)有的兩套單噴顆粒鎂改造為復(fù)合噴吹脫硫裝置。
1.1.1 方案一
保留現(xiàn)有的兩套單噴顆粒鎂裝置不變,在現(xiàn)有的脫硫裝置南側(cè)增加一套復(fù)合噴吹脫硫裝置,新增脫硫裝置本體布置于脫硫跨,臺車軌道延伸至轉(zhuǎn)爐加料跨。由于現(xiàn)有的除塵系統(tǒng)已處于滿負(fù)荷狀態(tài),還需為新增的脫硫裝置在車間外增加一套除塵系統(tǒng)。同時,為滿足天車能夠起吊鐵水罐,還需對現(xiàn)有的2#倒罐坑進行改造。新增一套復(fù)合噴吹脫硫系統(tǒng)后,三套脫硫系統(tǒng)的主要分工為:對入爐鐵水硫含量要求不高的鐵水,以單噴顆粒鎂脫硫為主,對入爐鐵水硫含量要求嚴(yán)格的鐵水,全部采用復(fù)合噴吹脫硫。
1.1.2 方案二
保留現(xiàn)有的兩套單噴顆粒鎂裝置不變,在現(xiàn)有的脫硫裝置南側(cè)增加一套攪拌脫硫裝置,新增脫硫裝置本體布置于脫硫跨,臺車軌道延伸至轉(zhuǎn)爐加料跨。由于現(xiàn)有的除塵系統(tǒng)已處于滿負(fù)荷狀態(tài),還需為新增的脫硫裝置在車間外增加一套除塵系統(tǒng)。同時,為滿足天車能夠起吊鐵水罐,還需對現(xiàn)有的2#倒罐坑進行改造。由于攪拌裝置設(shè)備最高點~27 m,因此還需將脫硫跨內(nèi)的單梁吊軌面標(biāo)高由25.44 m改造至28.00 m。新增一套攪拌脫硫系統(tǒng)后,三套脫硫系統(tǒng)的主要分工為:對入爐鐵水硫含量要求不高的鐵水,以單噴顆粒鎂脫硫為主,對入爐鐵水硫含量要求嚴(yán)格的鐵水,全部采用攪拌脫硫。
1.1.3 方案三
將現(xiàn)有的兩套單噴顆粒鎂脫硫裝置改造為兩套復(fù)合噴吹脫硫裝置,將現(xiàn)有的傾翻臺車、渣罐臺車及扒渣機等設(shè)備利舊,新增石灰及鎂粉料倉系統(tǒng)、新增鎂粉、石灰粉噴吹系統(tǒng)。改造后的脫硫站不僅能夠滿足鋼種的需求,同時可以滿足生產(chǎn)節(jié)奏。
1.1.4 三種改造方案比較
三種改造方案的對比見表1。
表1 三種改造方案比較
從表1可以看出,從滿足改造范圍、占地及對其它工序的影響對比,確定選擇改造方案三,即將現(xiàn)有的兩套單噴顆粒鎂裝置改造為兩套復(fù)合噴吹脫硫裝置。
1.2.1 改造原則
改造后新的脫硫系統(tǒng)達到國內(nèi)先進水平,脫硫能力能夠滿足現(xiàn)有鋼種生產(chǎn)開發(fā)的需要,同時對于原脫硫系統(tǒng)鐵水罐傾翻臺車、扒渣機設(shè)備、除塵系統(tǒng)進行利舊,以求達到降低投資的目的。
1.2.2 改造的內(nèi)容
1.2.2.1 儲料倉及噴吹罐系統(tǒng)
儲料倉及噴吹罐系統(tǒng)改造所需的設(shè)備數(shù)量及主要參數(shù)見表2。
表2 儲料倉及噴吹罐系統(tǒng)改造
1.2.2.2 噴槍存放架移位
由于粉劑輸送管路的設(shè)計距離對噴吹系統(tǒng)的穩(wěn)定性影響較大,噴吹系統(tǒng)盡量要靠近處理工位,根據(jù)現(xiàn)場情況,將新增的料倉及噴吹罐系統(tǒng)布置于現(xiàn)有的噴槍存放架位置,新設(shè)計的噴槍存放架整體向廠房北端平移7 m,以保證脫硫系統(tǒng)的整體布局合理。
1.2.2.3 噴槍升降機構(gòu)改造
脫硫工藝改為復(fù)合噴吹后,因脫硫工藝變動,還需對現(xiàn)有的噴槍升降機構(gòu)和噴槍行程進行改造,通過對噴槍夾緊機構(gòu)、噴槍升降滑道高度進行改造,以滿足噴槍升降速度為12 m/min,噴槍行程為9 500 mm的要求。
鐵水脫硫設(shè)備改造后,脫硫設(shè)備布局合理,對鐵水正常倒運、脫硫交叉作業(yè)均不發(fā)生沖突,具體布置詳如圖1所示。
(a) 俯視圖
(b) 給料系統(tǒng)側(cè)視圖圖1 改造后的脫硫區(qū)域布置
對鐵水脫硫設(shè)備進行改造后,主要設(shè)備參數(shù)變化見表3。
表3 脫硫改造前后主要設(shè)備參數(shù)對比
噴吹速率決定鐵水罐內(nèi)脫硫粉劑的濃度、脫硫反應(yīng)的速度及處理時間。如果噴吹速率較低,會造成噴吹時間長,處理溫降大,粉氣比較低,不利于脫硫進行;如果噴吹速率過大,Mg氣化產(chǎn)生的氣泡體積增大,鎂蒸氣壓力增加,明顯加快鎂蒸氣的上浮速率,縮短鎂在鐵水中停留時間,未參與脫硫反應(yīng)的鎂蒸氣外溢量增大,鎂的利用率降低,如圖2所示[1]。因此,在保證快節(jié)奏生產(chǎn)的同時,選擇鎂粉利用率相對較高的CaO/Mg速率比,確定了CaO/Mg噴吹速率比為38:9。
隨著粉劑中CaO/Mg比例的提高,CaO作為鎂粉脫硫促進劑和直接參與脫硫的作用更加突出,使鐵水渣的堿度和硫容得到提高。易于促進脫硫產(chǎn)物的充分上浮和提高鎂粉利用率,但是噴吹時間較長,溫降較大,增加噴槍等耐材的消耗[1],最終確定將粉劑比為4:1。
圖2 不同噴吹速率下的鎂粉利用率
混合噴吹脫硫裝置采用PLC系統(tǒng)全自動控制,實際脫硫過程中只需將鐵水重量、初始硫含量、目標(biāo)硫含量,即可通過模型控制功能自動完成整個噴吹過程,自動化程度和脫硫命中率大幅提高。
噴槍插入深度對鐵水脫硫有較大的影響,金屬鎂由于其熔點與沸點都很低,進入鐵水后很快氣化,如果噴槍插入深度過淺,鎂氣泡上浮的距離縮短,鎂氣泡來不及溶解、反應(yīng)就可能溢出鐵水液面,造成浪費。同時,噴槍插入深度過淺,溶池攪拌較弱,使[Mg]、[S]在鐵液中的擴散速度大大降低,從而降低鎂粉利用率,但噴槍插入深度過深,對反應(yīng)器底部的耐火材料沖擊過大,耐火材料的消耗增加[2],結(jié)合原單噴顆粒鎂噴吹插入深度經(jīng)驗,確定脫硫噴槍插入深度距鐵包包底300 mm~500 mm。
通過對鐵水脫硫設(shè)備和工藝進行改造,脫硫效果得到明顯性改善,生產(chǎn)過程控制平穩(wěn),在鐵水脫硫周期、鐵水回硫量控制等方面均取得了較好的應(yīng)用效果。改造后脫硫的主要技術(shù)指標(biāo)見表4,改造前、后的技術(shù)指標(biāo)對比情況見表5。
表4 改造后脫硫的主要技術(shù)指標(biāo)
表5 改造前、后的主要技術(shù)指標(biāo)對比
從表5可以看出,鐵水脫硫改造后,鐵水扒渣量和鐵水脫硫處理溫降有所增加,但關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)改善明顯,其中鐵水脫硫率提高7.52%,鐵水回硫量降低0.002%,回硫量平均降低50%,鎂粉消耗平均降低0.16 kg/t,鐵水脫硫周期平均降低6.25 min,滿足了現(xiàn)有品種鋼生產(chǎn)、開發(fā)的需要。
為滿足品種開發(fā)生產(chǎn)需要,對鐵水脫硫設(shè)備進行了改造,由單噴顆粒鎂脫硫工藝改為鈣鎂復(fù)合噴吹脫硫工藝,改造后重新對鈣鎂噴吹速度比、粉劑比、噴槍插入深度等參數(shù)進行了確定,取得了較好的實踐效果,通過實踐驗證可得到如下結(jié)論:
(1)鐵水脫硫設(shè)備由原來的單噴顆粒鎂脫硫改為鈣鎂復(fù)合噴吹脫硫是可行的,改造后的脫硫設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定運行。
(2)通過實踐證明,鐵水脫硫改造后,鐵水脫硫周期由原來的42.27 min降至改造后的36.02 min,鐵水脫硫率由82.22%提高至89.74%,鐵水回硫量由原來的0.004%降至改造后的0.002%,達到了改造的目的。
[1] 牛興明,魏春新,徐國義,等. CaO-Mg復(fù)合噴吹脫硫鎂粉利用率分析[J].鞍鋼技術(shù),2013(1):52-54.
[2] 張紅旭,申斌,劉海強,等. CaO-Mg粉劑復(fù)合脫硫技術(shù)在安鋼的應(yīng)用[J].河南冶金,2006,14(2):39-40.