(中海油大同SNG項目組,山西 大同 037000)
碎煤加壓氣化爐是煤化工的關(guān)鍵設(shè)備,也被看作是煤氣化爐中的發(fā)生器。這種產(chǎn)自德國的工藝技術(shù),在世界范圍內(nèi)得到了廣泛地應(yīng)用。上世紀(jì)70年代末期,山西化肥廠氣化裝置成套引進(jìn)了德國魯奇第三代碎煤加壓氣化工藝技術(shù),同時也開始了針對魯奇工藝生產(chǎn)的探索和研究。本文以國內(nèi)采用該氣化技術(shù)的某化工企業(yè)對魯奇碎煤爐的運行狀況作為研究對象,總結(jié)了國內(nèi)魯奇工藝加壓氣化爐的運行和改造現(xiàn)狀,提出了氣化爐空氣點火的注意事項和操作方式。
魯奇加壓氣化爐是最早的一種碎煤加壓氣化工藝,也是工業(yè)化最早的一種加壓氣化工藝。以固態(tài)排渣的魯奇碎煤加壓氣化技術(shù)于1927年開始研發(fā),經(jīng)過70多年的不斷發(fā)展和改進(jìn),魯奇碎煤氣化爐處理煤種的適應(yīng)性由原先的褐煤逐漸擴(kuò)展到弱黏結(jié)煤的所有煤種,該氣化技術(shù)的單爐產(chǎn)氣量也不斷增加,由原先的第一代爐型8 000Nm3/h到現(xiàn)在的第4代爐型120 000Nm3/h。由于工藝技術(shù)的不斷完善和成熟,魯奇公司的氣化技術(shù)已經(jīng)被很多國家采用。到目前為止,魯奇公司先后開發(fā)出了4代氣化技術(shù),尤其是魯奇Mark4型第3代氣化技術(shù),在世界范圍內(nèi)得到比較廣泛的應(yīng)用。世界范圍內(nèi),由魯奇公司提供成套技術(shù)并且正在運行的氣化爐有100多臺,其中80 臺在南非,14臺在美國,7臺在印度金達(dá),7臺在中國(其中4臺在天脊集團(tuán),3臺在河南義馬集團(tuán))。目前,該氣化爐運行狀況良好。早期國內(nèi)采用的是魯奇Mark4型氣化爐,氣化爐壓力2.95~3.05MPa(g),單爐產(chǎn)氣量3.5萬~5.5萬Nm3/h,氣化爐運行基本穩(wěn)定,也基本實現(xiàn)了污水達(dá)標(biāo)排放。
在中國,為了開發(fā)這項煤氣化技術(shù),上世紀(jì)60年代初到70年代末,我國也相繼在云南、沈陽、山西、哈爾濱、蘭州等地建起了魯奇碎煤加壓氣化工廠。國內(nèi)的賽鼎工程有限公司主要承擔(dān)設(shè)計了φ2.8碎煤加壓氣化爐的設(shè)計和運行,賽鼎工程公司完成了天脊第5臺爐Mark4氣化爐設(shè)計和義馬煤氣廠5臺Mark4氣化爐的設(shè)計,并順利建成投產(chǎn)。
近年來,賽鼎工程有限公司又在Mark4型氣化爐運行操作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,開發(fā)了新一代碎煤加壓氣化爐——賽鼎4.0氣化爐。大唐克什克騰煤制天然氣公司氣化裝置就采用該公司設(shè)計的4.0MPa(g)的碎煤加壓氣化爐,該碎煤加壓氣化爐實現(xiàn)了穩(wěn)定運行。
碎煤加壓氣化工藝技術(shù)是以煤和氣化劑中的氧氣燃燒提供熱量,由底部旋轉(zhuǎn)的爐箅來分布?xì)饣瘎?,并與上部下降的燃料煤逆向接觸發(fā)生化學(xué)反應(yīng),反應(yīng)后的煤將剩余的灰渣以固態(tài)形式排出氣化爐的生產(chǎn)工藝。氣化爐爐體是由雙層鋼板制成的壓力容器,內(nèi)外筒體之間形成一夾套,夾套內(nèi)充有鍋爐水作為補給水,操作期間,夾套吸收氣化爐內(nèi)的熱量,產(chǎn)生飽和蒸汽,壓力稍高于氣化爐壓力,此蒸汽并入到氣化劑管線后返回至氣化爐內(nèi),這樣可合理利用了自產(chǎn)蒸汽,外供的過熱蒸汽供給量就減少了。
粒度為6~50mm的煤,從常壓的煤倉通過煤鎖加泄壓間斷地加入到帶壓的氣化爐內(nèi)。煤進(jìn)入氣化爐后,經(jīng)過煤的干燥、干餾進(jìn)入到氣化層,與來自底部爐箅的氣化劑(經(jīng)過灰渣層吸熱和燃燒層燃燒)逆流接觸發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成含有一氧化碳、二氧化碳、氫氣、甲烷等成分的合成粗煤氣,生成的粗煤氣將熱量傳遞給逐步下降的煤層,以500~600℃的溫度離開氣化爐進(jìn)入到氣化裝置的洗滌冷卻系統(tǒng),進(jìn)行處理后送出界區(qū),洗滌冷液混合物被送入煤氣水分離裝置進(jìn)一步分離。反應(yīng)完的燃料煤所產(chǎn)生的灰渣被連續(xù)排入到底部的灰鎖中,通過加泄壓間斷地排入到底部的豎灰管中,進(jìn)入到排渣溝中用循環(huán)灰水沖至灰渣池。
碎煤加壓氣化爐開車過程共5步,主要包括蒸汽升溫、空氣點火、徹氧、提壓和并網(wǎng)。其中,空氣點火是氣化爐開車過程中重要的步驟之一,是氣化爐順利開車的關(guān)鍵步驟。
碎煤加壓氣化爐用空氣點火的設(shè)計是結(jié)合了煤的自燃原理,煤在空氣中長時間堆積就會出現(xiàn)自燃現(xiàn)象。暴露在空氣中的煤會逐漸被氧化,由于其氧化過程放出熱量,但煤屬于非均相物質(zhì),所產(chǎn)生的熱量不易被傳導(dǎo)出去,就會使煤的溫度越來越高,受熱的煤就會熱解,溫度就會進(jìn)一步升高,最終發(fā)生自燃。根據(jù)燃燒的三要素,當(dāng)可燃物、助燃物、溫度三者并存時,物質(zhì)就會燃燒。因此,碎煤加壓氣化爐用空氣點火就是利用煤是可燃物的原理,通入蒸汽對其加熱,使其加速達(dá)到自身的燃點,再通入空氣將其點燃,從而完成對氣化爐的點火。
過去,碎煤加壓氣化采用明火點火開車操作,在氣化爐的頂部設(shè)置2~3個直徑為100mm的點火孔,其點火前需預(yù)先準(zhǔn)備在爐內(nèi)鋪設(shè)易燃的木柴、油布等,然后將點燃的火把由頂部的點火孔投入到氣化爐內(nèi)引燃開車,隨后逐步加入燃料煤來完成氣化爐點火。
現(xiàn)在,碎煤加壓氣化爐點火的方式是基于煤的自燃和氧化原理,采用空氣或氧氣點火(目前考慮的煤種及安全的原因主要采用空氣點火)。首先,通過爐箅將高壓蒸汽從氣化爐底部的氣化劑管線通入到氣化爐內(nèi),對氣化爐內(nèi)燃料煤升溫,根據(jù)升溫的情況再通入空氣將燃料煤點燃。由煤的自燃原理可知,原料煤溫度越高越利于煤自燃,煤層散熱越慢越有利于煤的點火??梢姡瑸榱隧樌c火,對煤層加熱和防止其散熱是氣化爐點火成功的關(guān)鍵。
緩慢將高壓蒸汽經(jīng)氣化劑管線通入到氣化爐內(nèi),穩(wěn)定蒸汽流量,逐漸調(diào)整氣化爐壓力,將其設(shè)定在0.3或0.4MPa(g),將壓力控制閥投入自動運行,保持壓力穩(wěn)定。氣化爐蒸汽升溫時,使氣化爐的壓力保持在0.4MPa(g),對于氣化爐燃料煤的升溫有很好的作用。因為設(shè)定穩(wěn)定壓力時,可以避免由于壓力的波動導(dǎo)致氣化爐內(nèi)的小顆粒被攜帶出去,使床層平穩(wěn),熱效提高,也使床層受熱均勻,但也要及時排放與煤換熱后高溫蒸汽的冷凝液。
氣化爐空氣點火指的是將煤加熱到自燃點,然后通入空氣將煤點燃。
(1)首先,確認(rèn)空氣點火的重要條件,當(dāng)氣化爐的高壓過熱蒸汽連續(xù)對氣化爐內(nèi)的煤層升溫加熱達(dá)到或超過3h,氣化爐出口溫度大于100℃以上時,就具備空氣點火的條件。
(2)關(guān)閉進(jìn)入氣化爐的過熱蒸汽,緩慢將開工空氣通入到氣化爐內(nèi),空氣流量控制在1 500~2 000Nm3/h之間并保持穩(wěn)定。用氣體分析儀連續(xù)分析氣化爐出口氣體的成分,主要是CO2和O2的含量。若連續(xù)幾個分析樣中CO2>3%且逐漸在增加,O2<16%且在下降,則就可判斷氣化爐內(nèi)煤已點燃。繼續(xù)通入空氣,適當(dāng)配入過熱蒸汽調(diào)整進(jìn)氣化爐氣化劑的溫度在120~140℃,半小時后增加空氣流量至3 000Nm3/h,此時相應(yīng)地調(diào)整蒸汽流量,以維持氣化劑的溫度處于穩(wěn)定。
按照以上步驟進(jìn)行空氣點火后,化驗分析空氣點火成功,但當(dāng)通入蒸汽后仍出現(xiàn)氣化爐熄火或者指標(biāo)長時間不合格的情況。在實踐中出現(xiàn)多次氣化爐點火熄滅的情況,氣化爐點火失敗就需要重新開始蒸汽升溫等一系列的操作步驟,嚴(yán)重影響了氣化爐的開車時間和安全運行。
經(jīng)過分析氣化爐內(nèi)煤點火熄滅的情況,認(rèn)為在點火初期已經(jīng)確認(rèn)點火成功,通入蒸汽時反而熄火,造成爐內(nèi)熄火的根本原因就是蒸汽量的配入過早、過大,使熱量被帶走,致使煤層溫度降低而滅火。因為點火完成初期,著火的床層溫度并不算太高,整個床層未能全部點燃,此時只有部分燃料煤被點燃,燃燒反應(yīng)比較弱。若此時過早地大量增加蒸汽來調(diào)節(jié)氣化劑溫度,雖然進(jìn)入氣化爐的氣化劑溫度是提高了,但是也會由于氣流量太大,將氣化爐內(nèi)的熱量帶出,即氣化爐燃燒所產(chǎn)生的熱量低于氣流帶走的熱量,使?fàn)t內(nèi)反應(yīng)熱量與損失不平衡,反而將氣化爐內(nèi)煤吹滅,最終導(dǎo)致熄火。即使按照氣化劑120~140℃溫度來調(diào)節(jié),也會出現(xiàn)熄滅的情況。因此,決定在空氣點火后再不急于投入蒸汽來調(diào)整氣化劑溫度,而是繼續(xù)通入空氣讓其繼續(xù)燃燒并緩慢增加空氣量,讓床層溫度平穩(wěn)升高,并且觀察氣化爐出口氧氣的指標(biāo),直至氣化爐出口氧氣指標(biāo)合格,即氧含量≤0.1%后,再配入蒸汽,這樣就可以避免由于蒸汽量過大,導(dǎo)致氣化爐煤層熄火,也可以避免氧氣指標(biāo)長時間不合格。某化工企業(yè)進(jìn)行多次實踐,都取得了圓滿的成功。
在中煤朔州某新建的碎煤加壓氣化裝置氣化開車過程中,按照原先的操作步驟,在點火后配入蒸汽,也多次出現(xiàn)點火不成功或氧氣指標(biāo)合格緩慢的情況,嚴(yán)重影響了開車的時間及安全。在改進(jìn)操作方法后,沒有出現(xiàn)過點火不成功的情況,并且氣化爐在運行中更安全。在實踐中采用這種方式,點火成功率達(dá)到了100%,提高了氣化爐開車運行的穩(wěn)定性。
在碎煤加壓氣化爐的點火步驟中,不急于通入蒸汽,待床層溫度升高并且氧氣指標(biāo)合格后再配入蒸汽,這種操作方式既可以提高氣化爐點火成功率,又可以減少污水和廢氣的排放,還可以減少公共工程氮氣的消耗。在實踐生產(chǎn)過程中更安全、穩(wěn)定,也使廣大操作人員的操作更加簡便、快捷。