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焦?fàn)t煙氣治理技術(shù)及其應(yīng)用

2018-01-29 14:36:28王秀國(guó)石金田
中氮肥 2018年6期
關(guān)鍵詞:煉焦兗礦焦?fàn)t

王秀國(guó),石金田

(兗礦化工有限公司,山東鄒城 273500)

0 引 言

面對(duì)日益嚴(yán)峻的環(huán)保壓力,近年來(lái)我國(guó)對(duì)環(huán)境污染問(wèn)題越來(lái)越重視,對(duì)煙氣排放和節(jié)能降耗的要求越來(lái)越嚴(yán)格,特別是 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16171—2012)的頒布實(shí)施,其排放標(biāo)準(zhǔn)的提升有力地推動(dòng)了煉焦生產(chǎn)工藝和污染治理技術(shù)的研發(fā)。按照GB16171—2012要求的焦?fàn)t煙氣經(jīng)除塵后煙囪排放廢氣NOX含量≤150mg/m3、SO2含量≤20mg/m3、煙塵含量≤10mg/m3,在役焦?fàn)t裝置若不采取脫硫脫硝除塵治理措施,其煙氣無(wú)法實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。因此,焦?fàn)t煙氣的脫硫脫硝除塵技術(shù)成為整個(gè)焦化行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)和難點(diǎn)。

兗礦國(guó)際焦化有限公司2002年從德國(guó)凱澤斯圖爾焦化廠引進(jìn)先進(jìn)技術(shù),通過(guò)整體拆遷重建的方式成功引進(jìn)了代表當(dāng)時(shí)世界上先進(jìn)煉焦工業(yè)技術(shù)水平的7.63m焦?fàn)t,將我國(guó)的煉焦工業(yè)技術(shù)水平向前推進(jìn)了一大步。原設(shè)計(jì)為2×75孔7.63m頂裝煤大型焦?fàn)t,產(chǎn)能為2×1000kt/a;2005年12月項(xiàng)目投產(chǎn),后因焦?fàn)t爐頂空間溫度高達(dá)960℃ (正常溫度800℃),又投資了4.5億元對(duì)焦?fàn)t爐體進(jìn)行改造,調(diào)整為2×60孔7.63m頂裝煤大型焦?fàn)t,產(chǎn)能為2×850kt/a。

為響應(yīng)國(guó)家的環(huán)保政策,兗礦國(guó)際焦化有限公司早在2012年就啟動(dòng)了焦?fàn)t煙氣脫硫脫硝除塵技術(shù)的調(diào)研工作,重點(diǎn)對(duì)國(guó)內(nèi)大中型重點(diǎn)煉焦企業(yè)的脫硫脫硝除塵和煙氣余熱回收綜合利用等技術(shù)進(jìn)行了深入細(xì)致的調(diào)查研究。對(duì)于焦化行業(yè)而言,焦?fàn)t煙氣脫硫脫硝是當(dāng)前面臨的一項(xiàng)新課題,焦?fàn)t煙氣脫硫脫硝除塵技術(shù)調(diào)研工作啟動(dòng)后,與中科院蘭州化物所聯(lián)合進(jìn)行了焦?fàn)t煙氣低溫脫硝側(cè)線試驗(yàn),其后率先在2×60孔7.63m頂裝煤大型焦?fàn)t上新上脫硫脫硝除塵環(huán)保裝置,有效降低了污染物的排放?,F(xiàn)簡(jiǎn)介如下。

1 治理前焦?fàn)t煙氣的排放狀況

兗礦國(guó)際焦化有限公司2×850kt/a焦?fàn)t的設(shè)計(jì)煙氣總處理量為540000m3/h。實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,實(shí)測(cè)煙氣處理量為320000m3/h,外排煙氣中SO2含量平均為150mg/m3、NOX含量平均為1500mg/m3,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)標(biāo)要求。

2 焦?fàn)t煙氣脫硝工藝技術(shù)及其實(shí)施

2.1 焦?fàn)t煙氣脫硝工藝技術(shù)

焦?fàn)t煙氣脫硝工藝主要有干法和濕法兩大類型。經(jīng)調(diào)研,兗礦國(guó)際焦化有限公司決定采用馬鞍山市江海節(jié)能科技有限公司寧芳青教授開(kāi)發(fā)的焦?fàn)t低氮燃燒技術(shù) (專利技術(shù))對(duì)焦?fàn)t系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造,主要是對(duì)焦?fàn)t爐體內(nèi)的加熱配風(fēng)量進(jìn)行控制,以減少煉焦過(guò)程中NOX的生成。具體內(nèi)容包括:①對(duì)7.63m焦?fàn)t加熱系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)焦?fàn)t的均勻加熱,以控制NOX的產(chǎn)生,降低焦?fàn)t煙氣的NOX含量,實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放;②增加焦?fàn)t加熱測(cè)溫、煙氣組分分析、回爐煤氣熱值測(cè)量調(diào)節(jié)控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)焦?fàn)t的自動(dòng)化控制;③控制焦?fàn)t加熱溫度在1500℃ (熱力型NOX產(chǎn)生臨界溫度)以下,減少熱力型NOX的產(chǎn)生;④調(diào)優(yōu)7.63m焦?fàn)t加熱工藝控制方式,以降低回爐煤氣消耗,提高焦?fàn)t加熱的均勻性。

2.2 焦?fàn)t煙氣脫硝項(xiàng)目的實(shí)施

兗礦國(guó)際焦化有限公司于2015年11月與馬鞍山市江海節(jié)能科技有限公司簽訂焦?fàn)t脫硝改造項(xiàng)目合同,2016年3月脫硝項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè),2016年年底完成建設(shè),2017年1月進(jìn)行全面調(diào)試,2017年3月26日正式投運(yùn)。投運(yùn)后,焦?fàn)t煙氣中NOX含量穩(wěn)定控制在300mg/m3左右,實(shí)現(xiàn)了NOX的達(dá)標(biāo)排放。

3 焦?fàn)t煙氣脫硫工藝技術(shù)及其實(shí)施

兗礦國(guó)際焦化有限公司焦?fàn)t煙氣脫硫采用鈣鈉雙堿法脫硫工藝,該工藝技術(shù)成熟,投資相對(duì)較少,在中小型焦?fàn)t中應(yīng)用較多,具有混合氣液流通量大、系統(tǒng)壓降低、操作簡(jiǎn)便、運(yùn)行穩(wěn)定且運(yùn)行周期長(zhǎng)、脫硫效率最高可達(dá)97%等諸多優(yōu)點(diǎn)。鈣鈉雙堿法脫硫工藝技術(shù)的核心原理在于先用氫氧化鈉 (或碳酸鈉)堿性吸收溶液脫除煙氣中的含硫氣體,再用氧化鈣 (石灰粉)對(duì)脫硫液進(jìn)行再生,從而可避免系統(tǒng)由于銨鹽、飛灰小顆粒等凝結(jié)而易出現(xiàn)的結(jié)垢問(wèn)題,同時(shí)可提高吸收速率和脫硫劑利用率,液氣比低,運(yùn)行成本低。

3.1 焦?fàn)t煙氣脫硫工藝技術(shù)

3.1.1 煙氣脫硫系統(tǒng)

從焦?fàn)t出來(lái)的熱煙道氣,先經(jīng)余熱鍋爐回收余熱,將焦?fàn)t煙氣溫度由300℃降至180℃左右,再經(jīng)空氣換熱器將煙氣溫度降至150℃左右,然后由引風(fēng)機(jī)將煙氣送入脫硫吸收塔。脫硫塔內(nèi)設(shè)有幾十支霧化噴槍,噴槍噴灑出的霧化脫硫液滴均勻散布于脫硫塔塔體內(nèi),煙氣中的SO2與霧化的脫硫堿液充分混合、反應(yīng) (SO2+H2O═══H2SO3;Na2CO3+H2SO3═ ══Na2SO3+CO2+H2O)。脫硫后的潔凈煙氣經(jīng)除霧器后由煙囪排入大氣。脫硫循環(huán)堿液吸收SO2后,經(jīng)塔底管道流入積沉池內(nèi),在積沉池內(nèi)將反應(yīng)生成的顆粒物和灰塵沉淀下來(lái),積沉池上部潔凈的脫硫堿液自流溢入再生池,在再生池內(nèi)與乳液槽來(lái)的石灰乳進(jìn)行再生反應(yīng),同時(shí)堿液循環(huán)槽補(bǔ)入碳酸鈉溶液,脫硫堿液由泵打入脫硫塔內(nèi)循環(huán)利用;再生反應(yīng)生成的固體CaSO3及經(jīng)氧化生成的固體CaSO4則經(jīng)壓濾機(jī)脫水后排出。

3.1.2 脫硫渣處理系統(tǒng)

脫硫堿液經(jīng)循環(huán)泵送至脫硫塔內(nèi)與焦?fàn)t煙氣充分接觸反應(yīng)后,從脫硫塔底部排出,排出的脫硫液 (混合漿液)含有Na2SO3、NaHSO3及少量粉塵渣 (大部分煙塵在原除塵器中除去),進(jìn)入反應(yīng)槽,與從氧化鈣漿液槽輸送過(guò)來(lái)的石灰漿液發(fā)生再生反應(yīng),然后經(jīng)石膏旋流器濃縮后送入真空皮帶脫水機(jī)脫除水分,清液返回脫硫塔循環(huán)利用,石膏渣則排入石膏庫(kù)。

3.2 焦?fàn)t煙氣脫硫項(xiàng)目的實(shí)施

2016年3月,與濟(jì)寧市化工設(shè)計(jì)院 (總包單位)簽訂焦?fàn)t尾氣深度脫硫技改項(xiàng)目施工合同。項(xiàng)目于2016年4月開(kāi)工,2016年7月建成,經(jīng)調(diào)試消缺和168h生產(chǎn)考核后,于2016年8月正式投運(yùn)。焦?fàn)t煙氣脫硫系統(tǒng)投運(yùn)后,整體運(yùn)行狀況穩(wěn)定,2016年10月完成焦?fàn)t煙氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的驗(yàn)收,順利通過(guò)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的竣工驗(yàn)收,實(shí)現(xiàn)SO2的達(dá)標(biāo)排放,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

4 焦?fàn)t煙氣治理成效

改造前,外排煙氣中SO2含量150mg/m3、NOX含量1500mg/m3。脫硝脫硫項(xiàng)目實(shí)施后,設(shè)計(jì)煙氣總處理量540000m3/h,實(shí)際煙氣處理量320000m3/h,經(jīng)脫硝脫硫后,外排煙氣中SO2含量≤20mg/m3、NOX含量≤500mg/m3。

焦?fàn)t脫硫脫硝項(xiàng)目的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下:項(xiàng)目總投資2805萬(wàn)元,年運(yùn)行費(fèi)用1081萬(wàn)元,年平均所得稅90萬(wàn)元;項(xiàng)目投資回收期(含所得稅)8.75a(含建設(shè)期);全年SO2減排量136.3t、NOX減排量2717t,節(jié)省 SO2、NOX委托處理費(fèi)用1441萬(wàn)元。可見(jiàn),每年為企業(yè)帶來(lái)的利潤(rùn)約為1441-1081-90=270萬(wàn)元。

5 結(jié)束語(yǔ)

兗礦國(guó)際焦化有限公司是山東省6m以上焦?fàn)t首家實(shí)現(xiàn)煙氣治理的焦化企業(yè),其新上的脫硫脫硝除塵環(huán)保裝置符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、節(jié)約能源等方面的要求,所用脫硫脫硝工藝技術(shù)先進(jìn)、成熟可靠、運(yùn)行成本低,經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)保效益和社會(huì)效益均非常明顯,值得在業(yè)內(nèi)推廣應(yīng)用。

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