郭 濤,黃建國
(河南晉開化工投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司,河南開封 475000)
河南晉開化工投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司二分公司百萬噸總氨項(xiàng)目有2套600kt/a合成氨裝置,每套合成氨裝置配套2臺(tái)離心式合成氣壓縮機(jī),由汽輪機(jī)拖動(dòng),4臺(tái)合成氣壓縮機(jī)于2012年11月陸續(xù)試車投運(yùn)。2016年以來,8#合成氣壓縮機(jī) (以下簡(jiǎn)稱8#機(jī)組)汽輪機(jī)軸振值頻繁發(fā)生波動(dòng),波動(dòng)時(shí)機(jī)組要經(jīng)過大幅度減負(fù)荷降低汽輪機(jī)的轉(zhuǎn)速其軸振值才逐步下降,這種無規(guī)律的波動(dòng)給操作人員帶來了很大的操作難度,也對(duì)合成氨裝置的穩(wěn)定運(yùn)行造成了較大影響。
合成氣壓縮機(jī)組汽輪機(jī)為合成氣壓縮機(jī)的驅(qū)動(dòng)機(jī),汽輪機(jī)與合成氣壓縮機(jī)通過膜片式聯(lián)軸節(jié)聯(lián)接,由葫蘆島錦西化機(jī)透平制造有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)生產(chǎn),整體設(shè)計(jì)為雙輸出軸抽汽凝汽式,主要技術(shù)參數(shù)為:型號(hào)5EH-7BD,額定進(jìn)汽壓力8.83MPa,額定進(jìn)汽溫度520℃,抽汽壓力3.8 MPa,抽汽溫度427℃,額定進(jìn)汽量77t/h(正常工作 72t/h),額定抽汽量 0~40t/h,正常功率11550kW,正常轉(zhuǎn)速11870r/min,排汽壓力0.012MPa(A),排汽溫度49℃。
從2016年2月開始,8#機(jī)組的汽輪機(jī)軸振值開始頻繁波動(dòng),在機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行的狀態(tài)下多次出現(xiàn)幾分鐘內(nèi)軸振值從20μm左右快速上漲至接近跳車值50μm。軸振值上漲后,操作人員需大幅度減負(fù)荷和降低汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速才能使汽輪機(jī)軸振值逐步下降,然后機(jī)組緩慢加負(fù)荷,汽輪機(jī)軸振值隨即恢復(fù)正常。由于汽輪機(jī)的軸振值不是持續(xù)偏離正常值,而是表現(xiàn)為無規(guī)律的突發(fā)性波動(dòng),如果操作人員在軸振值突然上漲時(shí)未及時(shí)發(fā)現(xiàn),就有可能造成機(jī)組跳車。因此,這種異常情況給操作人員帶來了很大的操作難度,增加了操作風(fēng)險(xiǎn),也給合成氨裝置的穩(wěn)定運(yùn)行帶來了較大影響。
機(jī)組運(yùn)行過程中,如果工藝系統(tǒng)出現(xiàn)大幅度加減負(fù)荷、防喘振閥動(dòng)作、氫氮比失調(diào)等波動(dòng),就會(huì)對(duì)整個(gè)壓縮機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行造成一定的影響,可能造成汽輪機(jī)的軸振值突然升高。但我們經(jīng)過對(duì)8#機(jī)組汽輪機(jī)軸振動(dòng)值波動(dòng)前后相關(guān)工藝參數(shù)的變化趨勢(shì)逐一排查,發(fā)現(xiàn)在汽輪機(jī)軸振值發(fā)生波動(dòng)時(shí)系統(tǒng)負(fù)荷、防喘振閥開度、氫氮比等相關(guān)工藝參數(shù)基本穩(wěn)定,沒有發(fā)生大幅波動(dòng),由此可排除工藝系統(tǒng)波動(dòng)對(duì)汽輪機(jī)軸振值造成影響的可能。
潤滑油量不足、潤滑油壓力和溫度不在指標(biāo)范圍內(nèi)、潤滑油品質(zhì)差,都會(huì)影響軸承的潤滑效果,可能造成油膜不均勻,繼而對(duì)轉(zhuǎn)子的動(dòng)平衡造成影響并波及汽輪機(jī)的軸振值。但經(jīng)過對(duì)壓縮機(jī)組油系統(tǒng)的詳細(xì)排查,并沒有發(fā)現(xiàn)油系統(tǒng)存在問題。為防止?jié)櫥瓦B續(xù)運(yùn)行出現(xiàn)雜質(zhì)增多這一問題,我們采取了2個(gè)措施:一是利用外置濾油機(jī)對(duì)油箱中的油定期進(jìn)行循環(huán)過濾,以防止管道中殘存的雜物帶入軸承室中;二是定期檢查供油管線上的油過濾器,視情況更換濾芯,以提高雜質(zhì)過濾效果。但采取以上措施后汽輪機(jī)軸振值頻繁波動(dòng)現(xiàn)象并沒有得到有效緩解,由此可排除潤滑油系統(tǒng)波動(dòng)對(duì)汽輪機(jī)軸振值造成影響的可能。
機(jī)組開車時(shí)汽封輔助蒸汽由1.5MPa蒸汽管網(wǎng)提供,正常運(yùn)行時(shí)低壓側(cè)汽封蒸汽由高壓側(cè)汽封泄漏蒸汽提供,終端泄漏汽由汽封抽汽冷凝器抽負(fù)壓回收。由于汽輪機(jī)汽封輔助蒸汽為外管網(wǎng)送來的1.5MPa蒸汽,該蒸汽的過熱度較差,汽輪機(jī)附近蒸汽管道實(shí)測(cè)溫度只有200℃左右,如果汽封輔助蒸汽攜帶冷凝水進(jìn)入汽封,就可能引起汽輪機(jī)軸振值升高。該輔助蒸汽為開車時(shí)使用,正常情況下該輔助蒸汽閥處于關(guān)閉狀態(tài),但也不能排除汽封輔助蒸汽閥內(nèi)漏的情況。為此,技術(shù)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)汽封輔助蒸汽管道進(jìn)行溫度測(cè)量,發(fā)現(xiàn)該蒸汽管道溫度達(dá)350℃,處于過熱狀態(tài),因此汽封輔助蒸汽閥應(yīng)該不存在內(nèi)漏,即使存在少量?jī)?nèi)漏,在這么高的溫度下也很難有冷凝水產(chǎn)生,由此基本上可排除汽封輔助蒸汽帶水對(duì)汽輪機(jī)軸振值造成影響的可能。但為防止汽封輔助蒸汽閥內(nèi)漏量過大對(duì)汽輪機(jī)軸振值造成影響,技術(shù)人員還是采取了在線監(jiān)控汽封蒸汽溫度和壓力的對(duì)策。
蒸汽管道安裝過程中操作不當(dāng)或未按要求安裝等,會(huì)使運(yùn)行過程中管道移位、應(yīng)力得不到合理釋放,由此都會(huì)對(duì)汽輪機(jī)的平穩(wěn)運(yùn)行造成一定的影響。通過對(duì)8#機(jī)組汽輪機(jī)發(fā)生軸振值波動(dòng)時(shí)的工藝參數(shù)進(jìn)行查看,發(fā)現(xiàn)軸振值波動(dòng)大多數(shù)發(fā)生在其他合成氣壓縮機(jī)開停車或加減負(fù)荷過程中,進(jìn)一步查看汽輪機(jī)主蒸汽溫度和中抽蒸汽溫度,發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)軸振值發(fā)生波動(dòng)之前主蒸汽溫度和中抽蒸汽溫度都發(fā)生過較為明顯的變化,主蒸汽溫度最高時(shí)達(dá)525℃以上,且溫度升高時(shí)軸振值升高、溫度降低時(shí)軸振值降低。于是對(duì)現(xiàn)場(chǎng)蒸汽管道進(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)正常運(yùn)行時(shí)主蒸汽管線靠近8#機(jī)汽輪機(jī)處的2個(gè)彈簧支架位移量不一致,1個(gè)+10mm,1個(gè)+5mm,而停車時(shí)2個(gè)支架位移基本上回落到零位。另外,8#機(jī)組汽輪機(jī)中抽蒸汽管道因工藝方面的原因未投用,但中抽蒸汽管道溫度顯示偏高,最高達(dá)到390℃ (正常時(shí)在210~280℃),中抽蒸汽管道現(xiàn)場(chǎng)靠近蒸汽閥處彈簧支架位移量達(dá)到+10mm(其他3臺(tái)合成氣壓縮機(jī)位移量在開車和停車狀態(tài)時(shí)基本上都維持在5mm以內(nèi)),在8#機(jī)組停車后,彈簧支架位移量逐步恢復(fù)到零位,且管道在8#機(jī)組基礎(chǔ)南側(cè)有1個(gè)管托發(fā)生較為明顯的位移。由此我們推斷蒸汽管道應(yīng)力應(yīng)該是8#機(jī)組汽輪機(jī)軸振值波動(dòng)的主要原因之一。
8#機(jī)組自2013年開車以來,已運(yùn)行4a,期間汽輪機(jī)未進(jìn)行過大修。于是我們對(duì)2013年和2016年汽輪機(jī)的重要運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果如下:2013年8#機(jī)組汽輪機(jī)輪室壓力、二級(jí)后壓力、三級(jí)后壓力分別為4.3MPa、3.5MPa、1.7MPa;2016年8#機(jī)組汽輪機(jī)輪室壓力、二級(jí)后壓力、三級(jí)后壓力分別為5.2MPa、4.2MPa、2.2MPa。從變化趨勢(shì)來看,汽輪機(jī)前幾級(jí)葉輪后的壓力逐漸升高,表明汽輪機(jī)的轉(zhuǎn)子及通流部分結(jié)垢趨勢(shì)在加劇。而當(dāng)汽輪機(jī)結(jié)垢不均勻時(shí),就會(huì)影響汽輪機(jī)的軸振值,且結(jié)垢會(huì)造成動(dòng)、靜部件間隙變小,尤其是汽封和級(jí)間密封的間隙,一旦發(fā)生碰摩,就會(huì)造成軸振值波動(dòng)明顯。由此我們推斷汽輪機(jī)動(dòng)、靜部件發(fā)生碰摩應(yīng)該是8#機(jī)組汽輪機(jī)軸振值波動(dòng)的主要原因之一。
通過以上排查和分析,技術(shù)人員斷定8#機(jī)組汽輪機(jī)軸振值波動(dòng)的主要原因如下:汽輪機(jī)葉輪及通流部分結(jié)垢加劇,造成動(dòng)、靜部件間隙變小,當(dāng)主蒸汽、中抽蒸汽管道溫度發(fā)生變化時(shí),由于熱應(yīng)力加劇,汽缸位移受到影響,動(dòng)、靜部件間隙發(fā)生變化,當(dāng)間隙逐步縮小至達(dá)到碰摩條件時(shí),動(dòng)、靜部件發(fā)生碰摩,汽輪機(jī)軸振值快速上漲;而當(dāng)采取汽輪機(jī)減負(fù)荷、降轉(zhuǎn)速等處理措施后,蒸汽管道對(duì)汽缸產(chǎn)生的應(yīng)力減小,動(dòng)、靜部件間隙逐步增大,碰摩現(xiàn)象消除,汽輪機(jī)軸振值隨即恢復(fù)正常。
汽輪機(jī)主蒸汽管道廠控壓力9.0~9.5MPa、溫度500~530℃,為減小主蒸汽管道熱應(yīng)力對(duì)汽缸的影響,經(jīng)技術(shù)人員討論,將主蒸汽溫度由525℃降至510℃左右。
經(jīng)檢查,確認(rèn)8#機(jī)組中抽蒸汽管道溫度高的原因有二:一是為防止中抽蒸汽管道積液,其蒸汽導(dǎo)淋保留有一定的開度;二是中抽蒸汽導(dǎo)淋根部閥處焊縫有1個(gè)沙眼,蒸汽存在泄漏現(xiàn)象。據(jù)檢查結(jié)果和綜合判斷,隨即關(guān)閉中抽蒸汽管道導(dǎo)淋閥,并對(duì)根部閥處的漏點(diǎn)進(jìn)行了補(bǔ)焊處理。處理后,中抽蒸汽管道溫度由350℃降至230℃左右,中抽蒸汽管道現(xiàn)場(chǎng)靠近蒸汽閥處彈簧支架位移量由+10mm降至+6mm。
采取上述兩方面的優(yōu)化措施后,8#機(jī)組汽輪機(jī)軸振值近1a來未發(fā)生過大的波動(dòng),這也充分表明之前我們對(duì)8#機(jī)組汽輪機(jī)軸振值波動(dòng)原因的判斷是準(zhǔn)確的,所采取的優(yōu)化措施也是有效的。但同時(shí)我們也認(rèn)識(shí)到,8#機(jī)組汽輪機(jī)軸振值異常波動(dòng)的問題只是暫時(shí)得到緩解,其實(shí)并未從根本上消除機(jī)組存在的缺陷。依據(jù)汽輪機(jī)廠家提供的參考建議,一般情況下汽輪機(jī)3~5a需要大修1次,并且第1次大修時(shí)間應(yīng)根據(jù)試車以及運(yùn)行情況提前進(jìn)行。為此,針對(duì)目前汽輪機(jī)的運(yùn)行狀況,技術(shù)人員給公司提出了對(duì)8#機(jī)組汽輪機(jī)進(jìn)行大修的建議,并且大修時(shí)要對(duì)相關(guān)蒸汽管道存在的熱應(yīng)力缺陷進(jìn)行校正。目前這一檢修建議已得到公司同意,已作出2018年對(duì)8#機(jī)組汽輪機(jī)進(jìn)行大修的計(jì)劃。
針對(duì)8#機(jī)汽輪機(jī)軸振值異常波動(dòng)的問題,公司技術(shù)人員針對(duì)可能的原因逐一進(jìn)行分析與排查,經(jīng)過長期的跟蹤,并對(duì)照汽輪機(jī)軸振值的變化趨勢(shì)和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、管道的實(shí)際運(yùn)行情況,提出了汽輪機(jī)軸振值異常波動(dòng)的主要原因和可能原因,并針對(duì)每一種原因采取了對(duì)應(yīng)的優(yōu)化調(diào)整措施,暫時(shí)解決了8#機(jī)組汽輪機(jī)軸振值波動(dòng)的問題,在一定程度上保證了合成氣壓縮機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行。同時(shí),為了給合成氨裝置的長周期、穩(wěn)定運(yùn)行提供有力保障,技術(shù)人員提出了對(duì)8#機(jī)組汽輪機(jī)進(jìn)行大修的建議,這一建議已納入公司2018年的檢修計(jì)劃。