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DF公司球閥的改善研究

2018-02-17 05:05高小雙
關(guān)鍵詞:球閥轉(zhuǎn)矩扭矩

高小雙

(河北工業(yè)大學(xué),天津 300401)

1 公司概況

DF公司是世界著名的制冷和供熱產(chǎn)品制造商和服務(wù)供應(yīng)商,其供熱事業(yè)部生產(chǎn)產(chǎn)品主要有三種,即球閥、溫控閥和熱表。通過分析該公司供熱事業(yè)部產(chǎn)品相關(guān)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)其中球閥車間比其他產(chǎn)品車間的質(zhì)量問題多,具體不良產(chǎn)品投入成本如下:球閥不良產(chǎn)品成本為229255元,溫控閥為37118元,熱表為64135元,利用Minitab做出pareto圖可知,球閥的不良質(zhì)量成本占比為69.4%。此外,等同時間內(nèi),三種產(chǎn)品投訴數(shù)量也不相同,球閥、溫控閥和熱表的投訴數(shù)量依次為123個、16個和15個。因此,本文將著重研究DF公司球閥產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)優(yōu)化問題。

2 球閥存在的質(zhì)量問題

2017年的DF公司球閥產(chǎn)品質(zhì)量問題數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果如下:內(nèi)漏問題投訴數(shù)量為57個,其中由于生產(chǎn)原因造成內(nèi)漏的為35個,占比61.4%,而其中因高轉(zhuǎn)矩生產(chǎn)原因數(shù)量為24個,占比68.5%;外漏問題的數(shù)據(jù)為為17,其他類型的問題統(tǒng)共15個。綜合考慮,本文將針對高轉(zhuǎn)矩問題進行重點研究。

高轉(zhuǎn)矩即需要使用較大力才能打開球閥,直接影響了客戶的使用體驗。而扭矩的大小與生產(chǎn)過程焊接工序頂緊力有關(guān),當(dāng)頂緊力大時,開啟扭矩就大;頂緊力小時,開啟扭矩就小,但太小的頂緊力又會加大球閥泄露的風(fēng)險,所以合適的開啟扭矩范圍,既不會泄露也不會扭矩值過大,影響開關(guān)操作。因此,針對球閥產(chǎn)品扭矩過大,DF公司成立質(zhì)量小組對其進行優(yōu)化研究。

3 質(zhì)量改善方案設(shè)計

通過以上分析,發(fā)現(xiàn)DF公司球閥最大質(zhì)量問題是高轉(zhuǎn)矩,通過分析發(fā)現(xiàn)影響扭矩值的直接原因是頂緊力設(shè)置不合理,需要對其進行改善,達到減小扭矩值的目的。本文在球閥扭矩值確定過程中,使用扭矩測量儀進行測量,并通過單因素實驗設(shè)計找到合理的頂緊力范圍,在保證不出現(xiàn)泄露的前提下,最大程度地降低了扭矩力。

3.1 確定改善方案并優(yōu)化

考慮到經(jīng)濟和成本,根據(jù)工程師經(jīng)驗,對頂緊力因素進行實驗設(shè)計,找到最適合的頂緊力范圍,在保證不泄露的前提下,達到扭矩最小。按照實驗條件一致性原則,即在整個實驗過程,除預(yù)處理實驗因素外,其他條件要求前

后一致。

3.2 實驗前準備

實驗前為確定測量系統(tǒng)可靠,要進行MSA測量分析,對球閥產(chǎn)品在相應(yīng)頂緊力值下是否存在泄漏情況進行判斷,并確定Kappa系數(shù),保證測量準確性。準備階段,選取30個樣本,樣本數(shù)量記為S,兩位操作者在不同時間對每個樣本進行3次檢查,判斷其是否泄漏,實驗次數(shù)記為T(合格品記為1,不合格記為0)。對數(shù)據(jù)進行分析處理后發(fā)現(xiàn),每個Kappa值都大于0.75,可得測量系統(tǒng)沒有問題。

接下來,對扭矩測量儀進行量具相關(guān)分析,看測量系統(tǒng)是否可靠。對產(chǎn)品進行隨機取樣,抽取10個產(chǎn)品,三個操作員A、B和C,對每個產(chǎn)品的扭矩值各測量三次,并記錄數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)輸入在Minitab軟件進行量具的分析。分析結(jié)果表明方差貢獻率為0.81%,小于1%;NDC值為15,大于10;扭矩測量儀的GR&R值為8.98%,小于10%,可得此測量系統(tǒng)可接受。

3.3 實驗內(nèi)容

本實驗的目的是找到合理頂緊力,使球閥在不泄露的前提下具有最佳的扭矩值,故采用黃金分割法來進行實驗,判斷標準為產(chǎn)品不泄露時扭矩值的為最優(yōu)解。

原有球閥設(shè)計采用頂緊力值為2600N,扭矩過大,據(jù)相關(guān)人員分析,將頂緊值范圍設(shè)置為1200~2400N。由黃金分割法,實驗點x1為1658.4N,設(shè)置為1660N。實驗點x2為1941.6N,設(shè)置為1940N。

具體實驗情況如下:x1點出現(xiàn)了泄露的情況,x2點沒有泄露,連續(xù)進行五次實驗,記錄扭矩值均為188N·m,確認x2為好點。繼續(xù)實驗,新的實驗范圍是1660~2400N,x3取值為2120N,實驗無泄漏,扭矩均值為210N·m,對比頂緊力,x2為好點。繼續(xù)實驗,新的實驗范圍是1660~2120N,x4取值為1840N,實驗無泄漏,扭矩均值為178N·m,對比頂緊力,x4為好點。繼續(xù)實驗,新的實驗范圍是1660~1940N,x5為1760N,實驗有些許氣泡冒出情況,故x4是好點。繼續(xù)進行實驗,新的實驗范圍是1760~1940N,x6取值1860N,實驗無泄漏,扭矩均值180N·m,對比頂緊力x4為好點。繼續(xù)實驗,新的實驗范圍是1760~1860N。x7取值1780N,實驗有小氣泡冒出,故x4是好點。繼續(xù)實驗,新的實驗范圍是1780~1860N,x8取值1800N,實驗無泄漏,扭矩均值為156Nm,x8是好點。

通過以上實驗找到了合適的頂緊力,即1800N是在不泄露情況下的扭矩值整體最小的頂緊力值。但由于生產(chǎn)時的設(shè)備、人力等因素的不穩(wěn)定性,質(zhì)量小組決定將生產(chǎn)時頂緊力范圍設(shè)置為1800~1900N,可以達到不泄露,扭矩最合理。

4 結(jié)語

本文主要對DF公司球閥產(chǎn)品的質(zhì)量問題進行了分析和改善,并找到了優(yōu)化方案,即保證產(chǎn)品不泄露的前提下,尋求扭矩最佳值。通過本文的研究,不僅可以解決DF公司不合格產(chǎn)品的質(zhì)量問題,而且也為該公司的其他產(chǎn)品生產(chǎn)提供有效的參考依據(jù)。

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