李 玲,顏伏伍,劉宗成,魏 潘
(東風小康汽車有限公司 汽車技術中心,重慶 400039)
隨著我國汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展,汽車的振動與噪聲問題日益凸顯,汽車乘坐舒適性也逐漸引起消費者的關注,且成為評判車輛性能和檔次的重要依據之一,它的提高主要依賴汽車NVH技術的發(fā)展和支持[1]。因此,汽車NVH性能已成為影響各個汽車企業(yè)市場競爭力的重要因素。
車輛橫擺是汽車比較常見的問題。目前,國內外關于橫擺問題的研究基本上都是從動力學的角度出發(fā),對高速車輛橫擺問題進行理論控制研究。如文獻[2]~[4],基于汽車動力學理論,通過運用不同的模型預測控制算法對車輛的橫擺進行較多的理論研究,但主要應用于高速路況。對橫擺問題的工程應用研究較少,謝磊等[5]采用故障樹分析法(FTA)最終確定故障原因是驅動軸工作角度大導致驅動軸滑移阻力過大,同時提出通過更改發(fā)動機懸置位置的方法降低驅動軸布置夾角,從而解決低速橫擺問題,但未對問題的根源進行深入調查,且更改發(fā)動機懸置位置方案不適合后期NVH調校。驅動軸作為現代汽車傳動裝置的關鍵部件之一,它對于整車的NVH性能有著非常重要的影響[6]。驅動軸除自身會產生NVH外,也會傳遞和放大整車的NVH。驅動軸引起的常見NVH現象有:(1)驅動軸異響,主要表現在四驅車上,驅動軸在車輛行駛過程中發(fā)出異響,主要由驅動軸的動不平衡引起。(2)由驅動軸共振引起的某特定轉速下車內轟鳴和振動,兩驅和四驅車上均會出現,產生原因為驅動軸的轉頻與其1階固有頻率耦合而發(fā)生共振。此時,四驅車一般采用在驅動軸內增加減振襯或增加軸管外徑的方法提高驅動軸的模態(tài)頻率,兩驅車一般在驅動軸上增加對應共振頻率的吸振器來解決問題[7]。(3)車輛低速橫擺,主要表現在兩驅車上,與驅動軸的設計角度、節(jié)型、潤滑脂等有關。截止目前,未查閱到從NVH角度出發(fā),對車輛后期調校過程中出現的低速橫擺問題進行快速有效解決的研究文獻。
針對某SUV在急加速過程中出現的車身橫擺問題,對該車駕駛員座椅導軌和驅動軸中間支撐振動進行測試,通過頻譜分析、階次分析、對比分析,確定車身橫擺的原因是由驅動軸三階不平衡激勵引起??紤]到工程實際,最終采用控制內球籠滑道與三球銷配合間隙和換用潤滑效果更好的潤滑脂來解決該問題。
該SUV樣車在車輛試制階段主觀評價時,發(fā)現2擋急加速在發(fā)動機轉速為2 000~2 600 r/min存在明顯的車身橫擺現象,前排較后排明顯,且上坡比平路明顯。該車型的基本信息見表1。
表1 車型基本信息
在平直道路上對駕駛員座椅導軌振動進行NVH測試,在駕駛員座椅外側導軌后安裝點位置布置加速度傳感器,變速器掛2擋,利用LMS Test.Lab軟件進行急加速工況測試。測試進行三次,取一致性較好的一次作為測試結果,測試結果如圖1所示。經專業(yè)主觀評價人員評分,該車型低速橫擺問題的主觀評價平均得分為4.5分,評分基準依據行業(yè)通用標準,見表2。
表2 主觀評價評分基準表
圖1 駕駛員座椅導軌y向(橫向)振動頻譜圖
由圖1可知,當車輛急加速且發(fā)動機轉速為2 000~2 600 r/min時車身橫擺產生的主要貢獻為0.34階振動較大,頻率集中在10~16 Hz,遠大于發(fā)動機2階振動,這屬于不正常現象。通過提取0.34階的階次切片,發(fā)現在問題轉速段存在較大峰值,最大值為0.372 4 m/s2,如圖2所示。
根據經驗,0.34階應為與發(fā)動機旋轉相關的某一旋轉件的旋轉階次,可能是由該件的工作不平順激勵引起模態(tài)頻率在10~16 Hz之間的系統共振造成的。人體器官的固有頻率也在該頻段內(頭部為8~12 Hz,肢體為10~12 Hz),所以人體對該頻率段的振動較敏感[8]。而在這個頻段內集中著動力總成的多個剛體模態(tài)和整車的第一階剛體模態(tài),而這些系統都無法避開這一頻段。所以只能通過找到激勵源,并減小激勵源的激勵來解決此問題。
對于0.34階的激勵,首先要查找與發(fā)動機旋轉相關的各旋轉件的傳動比。該SUV樣車2擋速比為2.045,主減比為4.353,采用等速驅動軸。等速驅動軸包括兩套等速萬向節(jié),其中球籠式萬向節(jié)用于靠近車輪的固定端,在靠近變速器滑移端采用伸縮型的三球銷式等速萬向節(jié)[9],如圖3所示。三球銷式等速萬向節(jié)的內部結構如圖4所示。在車輛行駛過程中,驅動軸每旋轉一圈,萬向節(jié)內的三叉軸承會對驅動軸激勵三次,經計算,得知0.34階的由來為:
由此,可以初步判定該SUV樣車出現低速橫擺的原因為驅動軸的三階不平衡激勵。
圖3 右驅動軸總成
圖4 三球銷式等速節(jié)內部結構
為對上面的分析結論進行驗證,在驅動軸中間支撐位置布置一個加速度傳感器,變速器掛2擋,進行全負荷加速工況測試。測試結果如圖5所示。
圖5 驅動軸中間支撐y向振動
由圖5可知, 驅動軸中間支撐y向振動問題轉速與座椅導軌振動一致,由此可確定該樣車出現低速橫擺的原因為驅動軸激勵。隨后在相同工況下對驅動軸另一端相連的輪胎軸頭進行振動測試,測試結果與驅動軸中間支撐y向振動問題轉速一致,如圖6所示。由此可以確定該問題的傳遞路徑可以分為兩條:(1)驅動軸激勵→中間支撐→發(fā)動機→發(fā)動機懸置→車身。
圖6 輪胎軸頭y向振動
(2)驅動軸激勵→輪胎→懸架→車身。
目前市場上中低端的前置前驅SUV大多都采用這種三球銷式萬向節(jié),且該SUV的兩款對標車也是采用這樣的萬向節(jié),對這兩款標桿車進行主觀評價未發(fā)現低速橫擺問題。相同工況下對兩款對標車進行客觀測試,結果顯示駕駛員座椅導軌存在驅動軸三階的激勵階次,但均遠小于其發(fā)動機二階激勵,且兩款標桿車的驅動軸三階振動遠小于該SUV樣車,如圖7所示。這說明對于采用三球銷式萬向節(jié)的前置前驅車輛,驅動軸的三階激勵是常見現象,但如果激勵力過大,很容易產生車身橫擺問題。
圖7 驅動軸三階座椅導軌振動對比
對于低速橫擺問題,根據文獻[5],提出通過更改發(fā)動機懸置位置來降低驅動軸布置夾角的方案。通過對實車進行空載測量,發(fā)現標桿車1驅動軸布置夾角為4°,標桿車2驅動軸布置夾角為3.5°,該SUV驅動軸布置夾角為6.5°。驅動軸布置角度大,低速加速行駛時,發(fā)動機轉矩較大,萬向節(jié)的軸向派生力就大[10],易產生車輛橫擺問題。通過與對標車進行對比分析,確定該SUV出現低速橫擺的真因為驅動軸布置角度過大。
但該SUV即將量產,發(fā)動機懸置位置及相關的各零部件布置已確定,無法更改驅動軸的布置角度,所以對于該SUV無法通過改變驅動軸布置角度來解決此問題。
由于無法從根源上徹底解決該問題,只能采取其它措施。通過對市場上的車輛進行調查,目前應用于驅動軸上的NVH性能較好的伸縮性萬向節(jié)有AAR型、DOJ型等。進一步對該SUV的萬向節(jié)進行檢查,發(fā)現內球籠滑道與三球銷配合間隙差異較大(0.09~0.19 mm之間)。陸旻等[11]和陳翔等[12]都講述了三球銷式等速萬向節(jié)回轉間隙對驅動軸旋轉的影響。該驅動軸萬向節(jié)內潤滑脂(原狀態(tài)為G2潤滑脂)潤滑效果不好,如圖8所示。
圖8 內球籠滑道與三球銷配合間隙檢查
依據目前的現狀及查找的原因,制定以下9種可實施性較強的工程方案并制作快件,見表3。
表3 具體方案
將按照以上9種方案制作合格的快件分別安裝在車輛上,在相同工況下對駕駛員座椅導軌振動進行測試并主觀評價,并依據相同的評分標準進行評分,結果見表4。
表4 方案評分結果
由表4對比分析可知:座椅導軌的階次振動隨內球籠滑道與三球銷配合間隙增大而增大,換用性能較好的潤滑脂也能降低座椅導軌的振動。考慮到該SUV的市場定位,除方案二、三、四,其它各方案主觀評價得分已達到6.5分以上,均可滿足該SUV的定位要求,達到上市標準。但現狀是:
(1)方案一更換為AAR節(jié)型的萬向節(jié)需要增加成本50元/臺,并需要40~50天的開發(fā)周期,增加成本較多且影響車輛的上市,該方案直接被淘汰。
(2)驅動軸供應商目前若要達到配合間隙在0.06 mm以下的要求,其生產合格率僅為60%,影響其成本。供應商根據目前的產品價位,只能控制配合間隙在0.1 mm以下,且不增加成本。
(3)由G2潤滑脂更換為GRBN-1000潤滑脂增加成本16元,可以立即切換。
綜合以上各因素,最終確定的方案為:內球籠滑道與三球銷配合間隙控制在0.1 mm以下,且更換為GRBN-1000潤滑脂。確定方案后,進行50臺小批量裝車驗證,均未發(fā)現明顯橫擺現象。隨機抽取一臺樣車對駕駛員座椅導軌進行相同工況的測試,并將測試結果與原狀態(tài)樣車測試結果進行對比,如圖9所示,結果顯示整改后的樣車已達到標桿車水平。目前已按該技術要求進行量產。
(1)運用頻譜分析、階次切片分析、對比分析等技術發(fā)現引起該SUV低速橫擺的根本原因是驅動軸設計角度過大,低速發(fā)動機轉矩大時驅動軸軸向派生力大。
(2)研究表明,在前期驅動軸設計角度過大時,可以采用控制內球籠滑道與三球銷配合間隙、換用較好的潤滑脂等低成本、不影響開發(fā)周期的措施進行補救。
(3)通過以上經驗,后期在新車型開發(fā)時,在設計初期就要考慮到驅動軸的設計角度對車輛低速橫擺的影響,或選擇NVH性能好的萬向節(jié)節(jié)型。
(4)驅動軸總成移動端、固定端球籠是黑匣子件,主機廠在前期設計階段可能只對其外廓尺寸及防塵罩最大邊界尺寸做要求。后期可以要求廠家在此基礎上提供萬向節(jié)內部結構圖紙和潤滑脂型號等項目。
參考文獻(References):
[1]莫家奇,盧劍偉,韓為鐸,等.某SUV坑洼路面車身橫擺響應影響因素分析[J].汽車工程學報,2016,6(4):286-293.MO Jiaqi,LU Jianwei,HAN Weiduo,et al. Analysis on In fl uence Factors of Body Yaw Response of a Certain SUV Exposed to Pothole Ridden Roads[J]. Chinese Journal of Automotive Engineering,2016,6(4):286-293.(in Chinese).
[2]房麗爽.汽車橫擺與側傾穩(wěn)定性集成控制研究[D].長春:吉林大學,2016.FANG Lishuang.Research on Integrated Control of Vehicle Yaw and Roll Stability [D]. Changchun:Jilin University,2016. (in Chinese)
[3]CANALE M,FAGIANO L,MILANESE M.Robust Vehicle Yaw Control Using an Active Differential and IMC Techniques[J].Control Engineering Practices,2007,15(8):923-941.
[4]MIRZAEI M.A New Strategy for Minimum Usage of External Yaw Moment in Vehicle Drnamic Congtrol System[J].Transportation Research Part C:Emerging Technologies,2010,18(2):213-214.
[5]謝磊,孟祥偉,陳富強,等.驅動軸使用角度對汽車橫向擺振的影響[J].汽車工程師,2013(5):50-52.XIE Lei,MENG Xiangwei,CHEN Fuqiang,et al. Drive Shaft Angle In fl uence on Vehicle Shimmy Motion[J]. Auto Engineer,2013(5):50-52. (in Chinese)
[6]高秀榮.轎車前驅動軸結構及設計要領[J].汽車工程師,2016(3):22-26.GAO Xiurong. Structure and Design Essentials of Car Front Drive Shaft[J]. Auto Engineer,2016(3):22-26. (in Chinese)
[7]宋平.汽車傳動軸NVH案例研究與改進[J].汽車零部件,2013(10):67-69.SONG Ping.Study and Improvement of Prop-shaft NVH Case[J]. Automobile Parts,2013(10):67-69. (in Chinese)
[8]龐劍,諶剛,何華.汽車噪聲與振動——理論與應用[M].北京:北京理工大學出版社,2006.PANG Jian,CHEN Gang,HE Hua. Automotive Noise and Vibration — Principle and Application[M]. Beijing:Beijing Institute of Technology Press,2006.(in Chinese)
[9]楊洪興.汽車用等速驅動軸總成回轉間隙的特性研究[D].上海:上海交通大學,2013.YANG Hongxing. Analysis and Research on Rotational Clearance Characteristics of Automobile Constant Velocity Universal Joint Drive Shaft Assemdly[D]. Shanghai:Shanghai Jiaotong University,2013. (in Chinese)
[10]鄭嬌嬌.三球銷式萬向節(jié)受力及仿真分析[D].上海:上海交通大學,2014.ZHENG Jiaojiao. The Force and Simulation Analysis of Tripod Universal Joint[D]. Shanghai:Shanghai Jiaotong University,2014. (in Chinese)
[11]陸旻,郭常寧,歐陽夫明.三球銷式等速萬向節(jié)滑移與擺角特性的研究與測試[J].軸承,2009(10):34-38.LU Min,GUO Changning,OUYANG Fuming. Research and Test on Characteristic of Slip and Swing for Tripod Constant Velocity Universal Joint[J]. Bearing,2009(10):34-38.(in Chinese)
[12]陳翔,郭常寧,陸勤,等.三球銷式等速萬向節(jié)圓周間隙分析[J].軸承,2009(7):7-11.CHEN Xiang,GUO Changning,LU Qin,et al. Analysis on Circumferential Clearance of Tripod Constant Velocity Joint[J]. Bearing,2009(7):7-11.(in Chinese)