路 巍
(中煤第九十二有限公司 王家?guī)X選煤廠,山西 運城043300)
王家?guī)X選煤廠是一座礦井型煉焦煤選煤廠,設(shè)計能力為6.00 Mt/a。選煤工藝為50~1 mm粒級原煤由有壓兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器主再選,1~0.25 mm粒級粗煤泥由TBS分選,0.25~0 mm粒級細(xì)煤泥由旋流微泡浮選柱直接浮選[1]。入選原煤來自王家?guī)X煤礦,其屬于中灰、低硫的優(yōu)質(zhì)瘦煤,主導(dǎo)產(chǎn)品為九級、十級煉焦精煤,副產(chǎn)品為洗混煤和煤泥。
該選煤廠共有14臺ABS系列香蕉篩,作為原煤脫泥和產(chǎn)品脫水、脫介設(shè)備。由于該篩機(jī)的篩板與軌座通過聚氨酯凹凸鍵連接,隨著篩機(jī)的高頻振動,凹凸鍵逐漸受到磨損,當(dāng)磨損到達(dá)一定程度時篩板就會脫落。加之篩板與軌座之間的凹凸鍵位置較為隱蔽,無法從篩板上側(cè)直接觀察情況;如需檢查則必須拆卸篩板,這對凹凸鍵也有一定磨損。此外,由于篩板數(shù)量較多,日常檢修時無法對所有篩板進(jìn)行仔細(xì)檢查,導(dǎo)致篩板得不到及時維護(hù),篩板脫落事故時有發(fā)生。因此,必須對ABS系列香蕉篩的篩板與軌座連接方式進(jìn)行優(yōu)化。
ABS系列香蕉篩主要由篩體、電機(jī)、激振器、篩板、彈簧等組成,結(jié)構(gòu)如圖1所示。該選煤廠的香蕉篩采用中心驅(qū)動方式,電機(jī)通過V帶與激振器連接。篩板為不銹鋼聚氨酯組合篩板,篩條為不銹鋼材料,包邊為聚氨酯材料。篩板與軌座通過聚氨酯凹凸鍵連接,軌座與篩體通過沉頭螺栓固定。篩板采用多種傾角布置,角度從后至前依次為25°、20°、15°、10°、5°,這種設(shè)計在提高篩機(jī)篩分效率的同時能夠減少篩板磨損。
圖1 ABS系列香蕉篩結(jié)構(gòu)示意圖
國內(nèi)外各種香蕉篩的工作原理相似,主要依據(jù)是法國E·布爾思特萊因于1965年提出的等厚篩分法(HCC篩分法),其基本原理為:隨著篩面傾角的分段減小(一般分為3段、5段或6段),加上物料的透篩作用,篩面物料逐漸減少,物料運動速度逐漸變慢,故香蕉篩的篩面物料在整個篩分過程中基本維持相同的厚度[2]。
該選煤廠ABS系列香蕉篩的篩板分為五段,入料端的傾角為25°,出料端的傾角為5°。物料以大傾角給入篩面后運輸速度較快,篩分效率較高,可以有效減少分層時間。由于大塊物料可以快速通過,各分級面小于分級粒度的煤塊可以更加貼近篩面,然后透過篩孔達(dá)到篩分目的。粒度較大的煤塊繼續(xù)以較慢速度運動到平面篩板處,由于運行速度較慢,與篩孔尺寸相近的煤塊也可以透過篩孔,進(jìn)而達(dá)到分級的目的[3]。
該選煤廠ABS系列香蕉篩的主要技術(shù)參數(shù)為:
參數(shù)
數(shù)值
外形尺寸/(mm×mm×mm)
8 059×5 120×4 116
整機(jī)質(zhì)量/kg
20 755
篩板尺寸/(mm×mm)
610×305
篩孔尺寸/mm
0.50
電機(jī)功率/kW
55
ABS系列香蕉篩選用不銹鋼聚氨酯組合篩板,篩板的聚氨酯邊框上設(shè)計有凹槽,軌座上設(shè)計有帶倒鉤的凸鍵,篩板與軌座通過凹凸鍵(圖2)實現(xiàn)連接,軌座與軌座基礎(chǔ)通過沉頭螺栓實現(xiàn)連接。篩板與軌座的連接屬于軟連接,軌座與軌座基礎(chǔ)的連接屬于硬鏈接。隨著脫泥、脫水、脫介作業(yè)的進(jìn)行,篩機(jī)出現(xiàn)高頻振動,篩板與軌座之間的凹凸鍵逐漸遭到磨損,在磨損到達(dá)一定程度后篩板就會脫落。此外,篩板與軌座之間的凹凸鍵位于篩板下側(cè),從篩板上側(cè)無法判斷凹凸鍵的磨損情況;如需對其進(jìn)行檢查,則必須將篩板拆卸,而頻繁拆裝對凹凸鍵也有磨損。另外,由于篩板數(shù)量較多,日常無法對所有篩板進(jìn)行細(xì)致檢查,致使受損篩板得不到及時維護(hù)和更換,篩板脫落事故時有發(fā)生。
圖2 篩板與軌座連接示意圖
如果篩機(jī)合介段篩板脫落,則大量粗顆粒進(jìn)入合介桶上方的桶篦子并將其堵塞,導(dǎo)致合格介質(zhì)無法進(jìn)入合介桶,重介系統(tǒng)的介質(zhì)循環(huán)被破壞;如果篩機(jī)稀介段篩板脫落,則大量粗顆粒進(jìn)入稀介桶上方的桶篦子并將其堵塞,致使稀介質(zhì)無法進(jìn)入磁選機(jī)分選,重介系統(tǒng)介質(zhì)循環(huán)也被破壞,生產(chǎn)系統(tǒng)無法正常運行。2016年度篩板脫落引發(fā)的生產(chǎn)系統(tǒng)停運次數(shù)和時間見表1。
表1 2016年度篩板脫落引發(fā)的生產(chǎn)系統(tǒng)停運次數(shù)和時間
由表1可知:由于篩板與軌座的連接方式存在缺陷,且無法有效預(yù)防,篩板月均脫落次數(shù)為5.25次,生產(chǎn)系統(tǒng)月均停運時間為3.70 h,這對生產(chǎn)系統(tǒng)的連續(xù)、穩(wěn)定運行造成嚴(yán)重影響。
該選煤廠通過多次技術(shù)探索,最終確定了采用螺栓+壓板將篩板與軌座整體固定的方案。選擇一塊長度與篩板寬度相同的壓板(高強度不銹鋼材料),具體尺寸為305 mm×100 mm。由于壓板與篩板聚氨酯包邊長度相同,不占用篩板的有效篩面,故對篩機(jī)的脫泥、脫水、脫介效果沒有影響。在篩板上方增加壓板,通過壓板使篩板與軌座形成一個整體,再采用螺栓(高強度不銹鋼材料)使整體的固定方式由軟連接變成硬連接。在這種情況下,即使篩板與軌座之間的凹凸鍵遭受嚴(yán)重磨損,篩板也不會脫落。優(yōu)化后的篩板與軌座連接示意圖如圖3所示。
在對ABS系列香蕉篩結(jié)構(gòu)優(yōu)化后,因篩板與軌座之間的凹凸鍵磨損引發(fā)的篩板脫落事故基本被杜絕,因此造成的生產(chǎn)系統(tǒng)停運時間大大減少,篩板、軌座的更換頻率大幅降低,節(jié)約了一定生產(chǎn)成本。在日常檢修過程中,檢修工只需對篩面的螺栓、篩網(wǎng)進(jìn)行檢查或更換,無需對篩板、軌座內(nèi)部進(jìn)行檢查,工人勞動強度大大減輕。
圖3 優(yōu)化后的篩板與軌座連接示意圖
篩機(jī)結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的2017年3月—2018年2月,全年因篩板脫落造成的生產(chǎn)系統(tǒng)停運次數(shù)僅為1次,停運時間僅為0.50 h,說明此次篩機(jī)結(jié)構(gòu)優(yōu)化很成功。篩機(jī)結(jié)構(gòu)優(yōu)化前(2016年1月—2017年2月)與優(yōu)化后(2017年3月—2018年2月)的篩板、軌座消耗統(tǒng)計結(jié)果見表2。
表2 篩機(jī)結(jié)構(gòu)優(yōu)化前后的篩板和軌座消耗統(tǒng)計結(jié)果
由表3可知:在對篩機(jī)結(jié)構(gòu)優(yōu)化后,篩板的月均更換數(shù)量減少69塊,且軌座基本上無需更換,不但可以保證篩機(jī)的正常運轉(zhuǎn),而且能夠節(jié)省一定的材料費用。
王家?guī)X選煤廠的ABS系列香蕉篩的篩板與軌座連接不合理,導(dǎo)致篩機(jī)的篩板容易脫落,嚴(yán)重影響生產(chǎn)系統(tǒng)的連續(xù)、穩(wěn)定運行。為此,根據(jù)現(xiàn)場實際情況,對篩機(jī)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。在對ABS系列香蕉篩結(jié)構(gòu)優(yōu)化后,材料消耗大大減少,設(shè)備檢修、維護(hù)時間縮短,工人勞動強度減輕,并帶來了一定的經(jīng)濟(jì)效益。