沈順成,王 康,黎章杰
(武漢理工大學(xué) 機(jī)電工程學(xué)院,湖北 武漢 430070)
往復(fù)式壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,氣流脈動(dòng)會(huì)引起管道振動(dòng),引發(fā)機(jī)械噪音,致使管道及附件應(yīng)力過大,發(fā)生破裂,從而導(dǎo)致氣閥的使用壽命減小和工作效率降低,甚至?xí)斐蓢?yán)重的安全事故。因氣流脈動(dòng)引起的管道振動(dòng),壓力脈動(dòng)的作用占到90%以上[1-3],因此消減管道振動(dòng)主要是控制壓力脈動(dòng),在管道系統(tǒng)中設(shè)置緩沖器是消減壓力脈動(dòng)的有效且常用措施。近幾十年來,隨著各種有限元軟件計(jì)算功能的日益強(qiáng)大,國內(nèi)外許多學(xué)者對緩沖器在消減氣流脈動(dòng)和減小管道振動(dòng)中的影響進(jìn)行研究,文獻(xiàn)[4-5]中通過利用傳遞矩陣法計(jì)算管道系統(tǒng)的氣柱固有頻率和氣流脈動(dòng),提出減振措施;文獻(xiàn)[6]通過利用有限元方法計(jì)算管道系統(tǒng)氣流脈動(dòng)。文獻(xiàn)[7]通過利用有限元分析軟件ANSYS對管系進(jìn)行結(jié)構(gòu)模態(tài)和動(dòng)力響應(yīng)分析,提出了添加緩沖器作為減小管道振動(dòng)的措施;文獻(xiàn)[8]利用流體仿真軟件FLUENT對緩沖器內(nèi)部流場進(jìn)行分析,驗(yàn)證了緩沖器對氣流脈動(dòng)的消減作用;文獻(xiàn)[9]通過利用FLUENT軟件,通過數(shù)值模擬和實(shí)驗(yàn)研究分析了孔板孔徑比對氣流脈動(dòng)的影響。根據(jù)API618標(biāo)準(zhǔn)要求,具有足夠體積的緩沖器,對于消減氣流脈動(dòng)能夠達(dá)到理想的效果[10]。但是由于種種原因,工廠投入使用的緩沖器,緩沖容積普遍偏小,或者安裝位置離壓縮機(jī)氣缸進(jìn)出口太遠(yuǎn),導(dǎo)致緩沖效果不理想,從而使氣流脈動(dòng)和管道振動(dòng)不達(dá)標(biāo),影響生產(chǎn)安全。緩沖器影響氣流脈動(dòng)的主要因素有緩沖器的體積大小、安裝位置和進(jìn)出口布置方式等。采用Fluent軟件以緩沖器的體積大小和孔板為研究對象來進(jìn)行流場模擬分析,結(jié)合大量仿真實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),總結(jié)緩沖器的體積大小和孔板對緩沖器減振效果的影響,進(jìn)而最大程度上確保緩沖器后續(xù)管道系統(tǒng)和設(shè)備的運(yùn)行安全,提高壽命。
以山東某石化廠一臺(tái)型號(hào)為4M32-300/7.2的壓縮機(jī)排氣緩沖器為研究對象,往復(fù)式壓縮機(jī)的結(jié)構(gòu)參數(shù),如表1所示。緩沖器二維示意圖,如圖1所示。通過計(jì)算,該壓縮機(jī)氣缸的實(shí)際工作容積為0.30m3。以氫氣為流體介質(zhì),選取內(nèi)部氣體流動(dòng)的空腔部分建模,并利用ICEMCFD進(jìn)行網(wǎng)格劃分,緩沖器體積通常是氣缸實(shí)際工作容積的倍數(shù),故取緩沖器體積為氣缸實(shí)際工作容積的12倍,即3.60m3,網(wǎng)格總數(shù)是434212個(gè),節(jié)點(diǎn)總數(shù)是77012個(gè),緩沖器計(jì)算域三維網(wǎng)格劃分示意圖,如圖2所示。
表1 往復(fù)式壓縮機(jī)的結(jié)構(gòu)參數(shù)Tab.1 Structural Parameters of Reciprocating Compressor
圖1 緩沖器二維示意圖Fig.1 Schematic of the Buffer in 2D
圖2 緩沖器計(jì)算域網(wǎng)格劃分示意圖Fig.2 Computing Grid Domain of the Buffer
在工作壓力0.408 MPa,工作溫度30℃狀態(tài)下,氫氣的密度大約是0.325kg/m3,動(dòng)力粘度大約為9.0245μPa·s,入口平均速度11.65m/s,緩沖器雷諾數(shù)Re==5.035×105>8000,確定為湍流。
任何流動(dòng)問題都要滿足質(zhì)量守恒方程,即連續(xù)性方程[11]。主要研究氫氣在緩沖器內(nèi)部的流動(dòng)特性,連續(xù)性方程在空間直角坐標(biāo)系中的微分形式為
氫氣在緩沖器中作湍流運(yùn)動(dòng),用標(biāo)準(zhǔn)k-ε模型湍流方程來描述氣體在緩沖器內(nèi)的流動(dòng)狀態(tài),標(biāo)準(zhǔn)k-ε湍流方程是個(gè)半經(jīng)驗(yàn)公式,是從實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象中總結(jié)出來的,主要是基于湍流動(dòng)能k和耗散率ε,湍動(dòng)能輸運(yùn)方程(k方程)和耗散率方程(ε方程):
式中:Gk—由于平均速度梯度引起的湍動(dòng)能產(chǎn)生;Gb—由于浮力影響引起的湍動(dòng)能產(chǎn)生;YM—可壓縮湍流脈動(dòng)膨脹對總的耗散率的影響;C1ε、C2ε、C3ε—為經(jīng)驗(yàn)常數(shù),取值分別為1.44、1.92、0.09;湍動(dòng)能k和耗散率ε的湍流普朗特?cái)?shù)分別為 σk=1.0,σε=1.3。
計(jì)算域入口用速度入口,入口速度是非定常流動(dòng),所以要進(jìn)行UDF編程,根據(jù)表1中的參數(shù)和入口脈動(dòng)特點(diǎn),利用C++編寫程序,速度入口邊界條件為V=11.65+11.65*sin(30.60*t),即施加一個(gè)頻率為4.87Hz的脈動(dòng)條件。出口用outflow邊界條件,默認(rèn)參數(shù)設(shè)置,默認(rèn)松弛因子。對緩沖器內(nèi)部氣體的流場進(jìn)行模擬分析。
分別監(jiān)測緩沖器模型進(jìn)出口處的壓力脈動(dòng)狀況和速度分布。通過查看計(jì)算結(jié)果,可得到緩沖器進(jìn)出口壓力曲線圖(圖略)。
氣流壓力脈動(dòng)的強(qiáng)度用壓力不均勻度δ表示,其值為:
式中:pmax、pmin—不均勻壓力的最大值、最小值,N/m2;pm—壓力變化的平均值,N/m2。
由式(1)可以看出:管道內(nèi)的壓力不均勻度δ越大,壓力波動(dòng)越大;壓力波動(dòng)越大,其壓力振幅也越大,從而造成的管道振動(dòng)也越嚴(yán)重。
氣流經(jīng)過緩沖器后進(jìn)出口處壓力衰減用衰減比ε表示,其值為:
由式(2)可以看出:進(jìn)出口壓力衰減比ε越大,出口壓力波動(dòng)比進(jìn)口壓力波動(dòng)減小的幅度越大,壓力不均勻度δ越小,緩沖器的減振效果越好。如圖3所示,緩沖器體積是氣缸實(shí)際工作容積的12倍時(shí),進(jìn)口壓力最大為2546Pa,最小為85Pa;出口壓力最大為200Pa,最小為-693Pa;根據(jù)式(2)計(jì)算可得,進(jìn)出口處壓力衰減比ε為63.71%。在保持其它仿真參數(shù)不變的情況下,僅改變緩沖器體積大小,分別對其進(jìn)行仿真分析,可得到緩沖器體積大小V和進(jìn)出口壓力衰減比ε的對應(yīng)值,如表2所示。
表2 緩沖器體積與壓力衰減比的關(guān)系Tab.2 Relation Between Buffering Volume and Pressure Attenuation Ratio
從表2可以看出,緩沖器體積是氣缸實(shí)際工作容積的13倍時(shí),壓力衰減比最大,緩沖器的減振效果最好;當(dāng)緩沖器體積小于氣缸實(shí)際工作容積13倍時(shí),壓力衰減比隨體積的增大而增大;當(dāng)緩沖器體積達(dá)到氣缸實(shí)際工作容積的16倍時(shí),壓力衰減比在60%左右,但是緩沖器體積過大,不僅會(huì)提高壓縮機(jī)組的經(jīng)濟(jì)成本,而且也不利于緩沖器的安裝。利用MATLAB整理緩沖器進(jìn)出口處的壓力衰減比,畫出曲線圖;根據(jù)大量仿真數(shù)據(jù)擬合出緩沖器進(jìn)出口壓力衰減比ε與體積V之間的關(guān)系曲線。
圖3 緩沖器體積與壓力衰減比ε的關(guān)系圖Fig.3 Relation Between Buffering Volume and Pressure Attenuation Ratio
如圖3所示,利用MATLAB擬合出緩沖器壓力衰減比ε與體積V之間的關(guān)系式:
此公式擬合數(shù)值與實(shí)際數(shù)據(jù)之間誤差小于2%,這表明此公式擬合精度較高,在誤差允許范圍之內(nèi),能夠?yàn)榫彌_器體積的確定提供設(shè)計(jì)基礎(chǔ)。
孔板需安裝在緩沖器的進(jìn)出口法蘭處[12],孔板的結(jié)構(gòu)示意圖,如圖4所示??装宄叽缫话闳。?0.43~0.5;h=3~5mm
式中:d—孔板內(nèi)徑,mm;D—管道內(nèi)徑,mm;h—孔板厚度,mm。
圖4 孔板及其安裝示意圖Fig.4 Orifice Plate and Installing Diagram
孔板能夠使氣流脈動(dòng)下降,主要是由于它是一個(gè)阻力元件,構(gòu)成一定的局部阻力。當(dāng)我們在緩沖器的進(jìn)出口法蘭處安裝一塊孔板時(shí),剛好可以構(gòu)成無聲學(xué)反射的端點(diǎn)條件,這樣管道中只有單向行進(jìn)的行波了,振幅下降,降低了壓力脈動(dòng)的不均勻度,達(dá)到減小振動(dòng)的目的。由氣體動(dòng)力學(xué)和波動(dòng)理論可知,對于容積為V的緩沖器,氣體傳輸系數(shù)
式中:s—管道面積,f越低,αt越接近于1,即低頻波通過,高頻波抑制力強(qiáng)??装迮浜暇彌_器使用,對高低頻波都能起到抑制作用。
在體積為3.60m3(12倍)的緩沖器進(jìn)口法蘭處安裝上一塊孔板,孔板的孔徑比選為0.45,厚度為5mm,材料與緩沖器和管道系統(tǒng)材料一樣。在與上述同樣參數(shù)設(shè)置條件下,進(jìn)行FLUENT流場模擬分析。通過模擬計(jì)算,可以得出添加孔板后緩沖器進(jìn)出口壓力衰減比為87.79%。根據(jù)實(shí)際工況,在緩沖器體積是氣缸實(shí)際工作容積的7倍到20倍之間每個(gè)整數(shù)倍取一個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn),分別在緩沖器進(jìn)口處安裝上孔板,進(jìn)行仿真計(jì)算,得到緩沖器進(jìn)出口處的壓力衰減比ε。利用MATLAB整理緩沖器出口處的壓力衰減比值,畫出曲線圖,如圖5所示。
圖5 添加孔板后緩沖器體積V與壓力衰減比ε的關(guān)系圖Fig.5 Relation Between Buffering Volume and Pressure Attenuation Ratio After the Installation of Orifice Plate
從圖5可以看出,緩沖器體積為3.90m3(13倍)時(shí),壓力衰減比ε最大,從而壓力不均勻度δ最小,緩沖器減振效果最佳;當(dāng)緩沖器體積為4.5m3(15倍)以上時(shí),壓力衰減比ε的變化不大,均在85%左右。與圖4對比研究發(fā)現(xiàn),添加孔板后的緩沖器比沒有添加孔板時(shí)的緩沖器減振效果更好。
根據(jù)FLUENT仿真數(shù)據(jù),利用MATLAB編程擬合出壓力衰減比ε和緩沖器體積V之間的關(guān)系式:
此公式擬合數(shù)值與實(shí)際數(shù)據(jù)之間誤差小于3%,這表明此公式的擬合精度較高,在誤差允許范圍之內(nèi),能夠?yàn)榭装迮c緩沖器配合使用時(shí)緩沖器體積的確定提供設(shè)計(jì)基礎(chǔ)。
利用FLUENT軟件分析,可以得出結(jié)論:緩沖器能夠有效消減管系中的氣流脈動(dòng),減小管道振動(dòng),當(dāng)緩沖器體積是氣缸實(shí)際工作容積的13倍時(shí),減振效果最佳;將孔板與緩沖器配合使用,且孔板安裝在緩沖器的進(jìn)出口法蘭處時(shí),壓力衰減比ε大,管道內(nèi)的壓力不均勻度δ減小明顯,故能夠有效的消減氣流脈動(dòng)和管道振動(dòng),比單獨(dú)使用緩沖器時(shí)的減振效果更好。利用MATLAB,通過仿真數(shù)據(jù)擬合的公式可以計(jì)算緩沖器體積與壓力衰減的對應(yīng)值,這為緩沖器體積的確定和優(yōu)化設(shè)計(jì)奠定了基礎(chǔ)。
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