2018年9月29日8時58分,中國石化揚子石油化工有限公司(揚子石化)700 kta LTAG裝置噴油,30日上午10時順利產(chǎn)出合格產(chǎn)品,一次開車成功。
LTAG技術(shù)是中國石化石油化工科學(xué)研究院近年來開發(fā)的將催化裂化劣質(zhì)柴油轉(zhuǎn)化為高辛烷值汽油或輕質(zhì)芳烴的新技術(shù)。2015年10月該技術(shù)通過了中國石油化工股份有限公司組織的技術(shù)鑒定,結(jié)果認(rèn)為:LTAG技術(shù)創(chuàng)新突出,具有自主知識產(chǎn)權(quán),汽油選擇性高、辛烷值高、氫耗低,可實現(xiàn)LCO的完全轉(zhuǎn)化,改造費用低,經(jīng)濟(jì)效益顯著,整體技術(shù)達(dá)到國際領(lǐng)先水平。目前該技術(shù)已在國內(nèi)多家煉油廠的20多套裝置上實現(xiàn)了工業(yè)化應(yīng)用,為劣質(zhì)催化裂化柴油提供了新的出路。
揚子石化LTAG裝置采用LTAG模式Ⅰ操作,LCO經(jīng)加氫后單獨進(jìn)料。該裝置設(shè)計加工量700 kta,生產(chǎn)高辛烷值汽油約350 kta左右;若循環(huán)操作可產(chǎn)生高辛烷值汽油450 kta以上,具有顯著的社會和經(jīng)濟(jì)效益。目前,揚子石化LTAG裝置運行平穩(wěn),完全實現(xiàn)自熱平衡,汽油、液化氣、干氣等產(chǎn)品各項指標(biāo)全部合格。汽油辛烷值RON在96以上,汽油中芳烴體積分?jǐn)?shù)為40%左右、烯烴體積分?jǐn)?shù)為3%~6%、硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3~7 μ gg,無需再進(jìn)S Zorb裝置或汽油加氫裝置進(jìn)行脫硫,可直接進(jìn)汽油池調(diào)合。