(河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)
河南龍宇煤化工有限公司50萬t/a煤制甲醇及40萬t/a醋酸項目分別于2008年、2016年建成投產(chǎn)。兩套低溫甲醇洗裝置冷量均由氨壓縮機提供,壓縮機采用汽輪機驅動、雙缸三段、中間補氣、缸體水平中分結構,其密封采用帶中間迷宮密封的串聯(lián)干氣密封,具有密封效果良好、現(xiàn)場無有害介質泄漏的特點。機組運行具有效率高、運行平穩(wěn)、操作簡潔等優(yōu)點。
自低溫甲醇洗裝置來的氣氨(-40 ℃、~36 kPa),進入壓縮機入口分離器,分離可能夾帶的液滴后,氣氨進入壓縮機低壓缸一段進行壓縮,經(jīng)八級葉輪壓縮后的氣氨經(jīng)冷卻后進入二段分離器,與補氣(4 ℃、0.26 MPa(g))混合后進入壓縮機二段,經(jīng)高壓缸三級葉輪壓縮,為降低壓縮功耗,壓縮后的氣體被冷卻后進入壓縮機三段,經(jīng)三級葉輪壓縮后被氨冷凝器冷凝為液氨進入液氨儲槽循環(huán)利用。該裝置設計合理,設備安裝緊湊,蒸汽能耗低,壓縮功耗低。其工藝流程見圖1。
為防止缸內(nèi)高壓氨氣外漏,壓縮機的高低壓缸均采用帶中間迷宮密封的串聯(lián)干氣密封。該密封在機組開停車時采用外部高壓氮氣作為密封氣源,正常運行期間,采用高壓缸出口氣氨作為氣源。密封設計合理,工藝介質泄漏量小,操作維護方便。
圖1 工藝流程
注:1—入口分離器;2—二級分離器;3—液氨儲槽;4、5—段間冷卻器;6—氨冷凝器
干氣密封主要由兩部分組成,靜止部分包括靜環(huán)、靜密封O形圈、靜環(huán)固定夾套。彈簧位于不銹鋼彈簧座內(nèi),與推環(huán)配合,在機組轉速為零時,借助彈簧力通過推環(huán),使動靜環(huán)密封面貼合,達到密封目的。在機組轉速不為零時,靜環(huán)借助彈簧力及氣體力,與動環(huán)保持一定間隙(3μm左右),處于平衡狀態(tài),間隙內(nèi)充滿密封氣體,形成穩(wěn)定氣膜,阻止壓縮機缸內(nèi)工藝氣體泄漏,從而達到密封的作用。動環(huán)一般選用硬度高、剛性較好且耐磨的鎢硅硬質合金制成,動環(huán)表面開有不同形狀的溝槽,典型的槽型有U形、樹型、鐮刀型等。干氣密封結構見圖2。
圖2 干氣密封
來自壓縮機出口的工藝氣或開車氮氣經(jīng)過濾器過濾后,再經(jīng)閥門減壓并控制流量,分別進入低壓缸驅動端和非驅動端一級密封腔,作為一級密封氣源。低壓氮氣經(jīng)過濾器后分4路,其中,2路經(jīng)流量控制后分別進入低壓缸驅動端和非驅動端二級密封腔,作為二級密封氣源;另外,2路經(jīng)限流孔板控制流量后分別進入驅動端及非驅動端作為后置隔離氣源,其作用為隔離軸承箱油霧,防止油霧進入干氣密封系統(tǒng)。低壓缸干氣密封流程見圖3。
動靜環(huán)配合表面光潔度和平滑度都很高,其中動環(huán)上開有螺旋槽,不同的密封有不同的開槽形狀,不同的槽形要求的轉向不同,對稱“T”形可以雙向運行。密封氣體注入密封體后,動環(huán)隨壓縮機轉軸轉動,槽內(nèi)的密封氣體被剪切從外緣流向中心,產(chǎn)生動壓力。氣體在向中心流動時遇到密封堰的阻擋,氣體流動受阻,壓力升高,從而將動、靜環(huán)推開。靜環(huán)依靠彈簧力調整位置與氣體動壓力保持平衡后,動、靜環(huán)之間形成穩(wěn)定間隙,間隙內(nèi)充滿密封氣體,從而形成穩(wěn)定氣膜,達到密封工藝氣體的作用。密封動環(huán)見圖4。
圖3 低壓缸干氣密封流程
注:A、B—過濾器;a、b—限流孔板;1、2、2、4、5、6—流量計
圖4 干氣密封動環(huán)
單端面干氣密封適用于被密封工藝介質無毒或者毒性較小的場合,工藝介質泄漏至大氣環(huán)境中對人體及周圍環(huán)境無害。
雙端面干氣密封適用于工藝介質不允許泄漏至大氣中,但允許密封氣體進入機體內(nèi)的場所。相當于面對面布置兩套單端面干氣密封,有時2個密封共用1套動環(huán)。適用于沒有火炬條件,允許少量密封氣進入工藝系統(tǒng)內(nèi)的情況,在2組密封之間通入氮氣作為密封氣源,控制密封氮氣壓力略高于工藝系統(tǒng)壓力0.2~0.3 MPa(g),這樣密封氣始終沿著工藝氣側和大氣側泄漏,從而保證工藝氣不泄漏至大氣環(huán)境中。
串聯(lián)干氣密封適用于允許工藝介質少量泄漏至大氣環(huán)境的場合。1套串聯(lián)式干氣密封可以看作是2套或多套單端面干氣密封首尾相連構成的,與單端面干氣密封相同,密封氣體為工藝氣。通常情況為兩級結構,第一級密封為主密封,起主要作用;另外一級為二級密封,起輔助密封的作用,通過第一級密封泄漏的工藝氣體被引入火炬,剩余的泄漏氣體作為二級密封的密封氣,其漏氣引至安全處放空處理。當?shù)谝患壝芊馐r,二級密封起到主要密封作用,從而避免大量工藝氣體泄漏至大氣中。
中間帶迷宮密封的串聯(lián)干氣密封適用于既不允許工藝氣泄漏到大氣中,也不允許密封氣進入工藝氣中的場所。在串聯(lián)式干氣密封中間增加迷宮密封,該類型密封主密封氣利用工藝氣體外,還需要另外一股氮氣作為第二級密封的密封氣源,從一級密封中泄漏的少量工藝氣,在被氮氣密封后泄漏排放到火炬系統(tǒng),通過二級密封泄漏的全部為氮氣排放到大氣中,當?shù)谝患壝芊馐Ш螅诙壝芊馔瑯悠鸬捷o助密封的作用。適用于易燃、易爆、危險性較大的工藝介質壓縮機,如NH3氣壓縮機、H2壓縮機、H2S壓縮機等。中間帶進氣的串聯(lián)干氣密封見圖5。
圖5 中間帶進氣的串聯(lián)干氣密封
2015年4月12日,氨壓縮機開車后,高壓缸非驅動端一級密封泄漏氣流量逐漸增大,由9 Nm3/h緩慢增大到滿量程15 Nm3/h,最終泄漏氣流量因流量計滿量程無法確定,但泄漏氣壓力由10 kPa增大到100 kPa,因泄漏氣量增大,液氨損失量過多,壓縮機被迫停車。停車后對該密封進行檢查,發(fā)現(xiàn)密封腔體中潤滑油較多且潤滑油中含有大量石墨粉末,對密封本體解體拆檢,發(fā)現(xiàn)密封動環(huán)磨損嚴重,靜密封后彈簧活動卡澀。通過分析,密封進油是本次密封損壞的根本原因。
5.1.1 密封進油原因分析
(1)該套密封使用時間長,并且前期開、停車頻繁,密封外側為軸承腔,軸承為金斯伯雷型軸承,安裝在軸承腔內(nèi),采用潤滑油強制潤滑,運行時易產(chǎn)生油霧和油滴飛濺現(xiàn)象。密封與軸承間隙較小,在密封隔離氣壓力波動時,油霧很容易進入干氣密封,由于密封腔體導淋長期處于關閉狀態(tài),未進行導淋排污,導致微量潤滑油在密封腔內(nèi)集聚。密封及軸承腔裝配見圖6。
圖6 密封及軸承腔裝配
(2)由于密封時間長,前期頻繁開、停車,導致密封磨損碎屑積聚,且本次開車中大量潤滑油與石墨粉末混合形成黏度很大的混合物,導致密封靜環(huán)活動受阻,彈簧力不能很好地發(fā)揮,密封間氣膜不穩(wěn)定,最終導致密封泄漏氣逐步增加,密封失效。
(3)機組停車檢修時,密封外側軸承溫度探頭預留口未進行有效封堵,使軸承潤滑油通過該孔直接噴濺到干氣密封外側,導致后置隔離氣失去隔離油霧作用,大量潤滑油進入密封腔體。通過分析,這是導致該密封快速損壞的根本原因。
5.1.2 優(yōu)化調整措施
(1)停機后重新啟動油系統(tǒng),檢查潤滑油噴濺情況,對未密封的軸承測溫預留孔進行封堵,避免潤滑油直接向干氣密封噴濺。
(2)徹底清理密封腔體及密封氣源管線,確保密封腔體干凈,同時確保密封氣源管線干凈,防止雜質進入密封系統(tǒng)。
(3)加強密封導淋排油檢查,定期對密封導淋進行排油處理,防止?jié)櫥驮诿芊馇惑w內(nèi)積聚。調整后置隔離氣壓力穩(wěn)定在20~30 kPa,保證發(fā)揮隔離油霧的作用。
5.1.3 運行效果反饋
通過優(yōu)化調整,該密封自2015年4月12日投入運行后,密封運行效果良好。一級密封氣泄漏壓力穩(wěn)定在25~36 kPa,泄漏氣流量穩(wěn)定在7.5~9 Nm3/h;二級密封放空腔導淋有微量潤滑油排出,屬于正?,F(xiàn)象。
2016年8月6日,機組計劃停車,停車后發(fā)現(xiàn)低壓缸非驅動端密封泄漏氣流量偏大,泄漏壓力偏高,對比高壓缸兩側密封及低壓缸驅動端密封參數(shù),判定該密封停車過程中損壞,必須進行檢修。通過對該密封解體發(fā)現(xiàn),一級密封靜環(huán)卡死,不能正?;顒?,靜環(huán)后推力彈簧部分彈性減弱,導致密封靜環(huán)與動環(huán)間隙不能及時平衡,失去密封效果,密封外側密封“O”形圈沒有明顯缺陷。
5.2.1 密封失效原因分析
(1)經(jīng)檢查機組歷史數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)運行期間該密封進氣壓力波動頻繁,導致動靜環(huán)間隙頻繁改變;密封氣膜不穩(wěn)定,導致靜環(huán)后彈簧頻繁伸縮;長時間高頻率作用,導致彈簧疲勞;部分失去彈性作用,靜環(huán)不能及時移動平衡動靜環(huán)間隙。
(2)一二級密封腔室雜質較多,存在兩方面原因:一是密封氣源不潔凈;二是缸體氣體倒竄,主要原因在于停開車過程中和停車保護方面不達標,導致彈簧作用力不能有效發(fā)揮,靜環(huán)因不能有效移動而失去密封效果。密封內(nèi)彈簧及雜質情況見圖7。
圖7 密封彈簧及雜質
5.2.2 優(yōu)化調整措施
(1)對機組運行時間及開、停車次數(shù)做好統(tǒng)計。一般年度大修時要對密封系統(tǒng)做全面檢查,運行時間超過12 000 h后,要及時對密封內(nèi)件進行檢查或更換,特別是靜環(huán)彈簧及密封體靜密封O形圈必須進行檢查更換。防止彈簧和密封O形圈老化,影響密封正常運行。
(2)機組開、停車期間,機組負荷調整幅度不得過大,特別是運行參數(shù)與停機參數(shù)偏差較大時,應特別注意溫度、壓力等變化幅度,防止參數(shù)出現(xiàn)過大、過快波動,尤其是對密封系統(tǒng)運行參數(shù)要特別敏感,必要時可以停止負荷加減,穩(wěn)定后再進行調整。
5.2.3 效果反饋
在機組定期檢修時,通過主動檢查密封系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)了密封體O形圈老化發(fā)黏、密封氣源過濾器開裂、隔離氣密封梳齒破損等現(xiàn)象,為機組長周期運行排除了隱患。
2016年10月3日,裝置短停后開車,該機組開車后16 h發(fā)現(xiàn)低壓缸驅動端密封泄漏氣流量滿量程,泄漏氣壓力上漲至80 kPa,密封腔體導淋氨味較大。通過分析,該氣體中氨含量15%,而正常情況下不應含有氨氣,判定該密封嚴重損壞失效,不得不停機拆檢。通過檢查發(fā)現(xiàn),該密封一二級動環(huán)均嚴重磨損,其中一級動環(huán)碎裂(見圖8),密封腔體及動靜環(huán)間粉末雜質較多,該密封被嚴重損毀。
圖8 損壞的動環(huán)
5.3.1 損毀原因分析
(1)密封氣源雜質多,氣體不潔凈。在本次停車期間,發(fā)現(xiàn)該機組一段冷卻器內(nèi)漏,循環(huán)水漏進工藝氣路系統(tǒng),因工藝介質為氨氣,氨與水混合形成腐蝕性很強的低濃度氨水,工藝氣路管道材質為碳鋼,導致氣路管線內(nèi)壁腐蝕產(chǎn)生大量銹蝕雜質,開車后大量雜質進入密封體使密封磨損失效。
(2)密封氣源過濾器濾芯脫落,失去過濾效果,導致大量大顆粒雜質未能被有效過濾除掉,而進入密封體,導致密封磨損損毀。該機組密封氣管線只有高壓缸氣源管線設置保溫,其余管線均設置為伴熱。
(3)低壓缸密封氣源流量較其他密封氣源量偏大,大量雜質隨密封氣進入該密封體,導致其最先被損毀。
5.3.2 優(yōu)化措施
(1)利用本次停機,對一段換熱器進行堵漏處理,防止循環(huán)水進入系統(tǒng)。為防止換熱器泄漏,循環(huán)水再次漏入系統(tǒng),停機第一時間將循環(huán)水閥門關閉,并將水側導淋打開排水,從根本上防止水再次漏入系統(tǒng)。
(2)在檢修期間,對工藝氣路系統(tǒng)及干氣密封管路進行吹掃清理,排除掉管路內(nèi)的固體雜質,防止雜質再次進入密封系統(tǒng)。
(3)更換密封氣源過濾芯,確保安裝牢固,保證其發(fā)揮過濾作用。在今后的運行中,關注其壓差變化,當過濾器前后氣體壓差達到50 kPa時,對密封過濾器進行切換、更換濾芯。另外,過濾器濾芯安裝時需專人把關,防止出現(xiàn)濾芯安裝不到位而脫落的現(xiàn)象。
(4)嚴格密封系統(tǒng)運行參數(shù)統(tǒng)計,及時調整密封氣流量及壓力,及時分析、判斷密封運行效果,對異常數(shù)據(jù)及時分析、總結,做好調整。
通過對氨壓機干氣密封運行過程中出現(xiàn)的問題進行分析總結,及時檢查、判斷密封失效的原因,結合實際情況進行調整優(yōu)化,及時有效地解決了干氣密封進油、密封動環(huán)磨損、密封靜環(huán)卡死等問題,從而確保機組長周期、穩(wěn)定運行。
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