(寧波中金石化有限公司,浙江 鎮(zhèn)海 315203)
寧波中金石化有限公司焦氣化裝置氣化系統(tǒng)采用具有自主知識產(chǎn)權(quán)的多噴嘴氣化裝置,對公司自產(chǎn)石油焦進(jìn)行再利用,實(shí)現(xiàn)對石油焦的清潔利用;熱回收系統(tǒng)采用多段換熱,實(shí)現(xiàn)熱能的回收再利用;脫硫系統(tǒng)采用MDEA對水煤氣中的H2S以及部分CO2進(jìn)行吸收凈化,產(chǎn)出合格產(chǎn)品氣供下游裝置使用。由于該裝置為國內(nèi)首套低壓石油焦氣化裝置,在系統(tǒng)整體流程配置上也屬首次創(chuàng)新,運(yùn)行過程中出現(xiàn)了以往其他裝置未出現(xiàn)的問題,制約了系統(tǒng)的運(yùn)行,例如含高氨廢水無法足量外排,對系統(tǒng)產(chǎn)生了極大的影響,一方面導(dǎo)致冷凝液泵運(yùn)行周期短,出力不足;另一方面,造成出界區(qū)產(chǎn)品氣質(zhì)量不合格。
NH3作為氣化反應(yīng)的副產(chǎn)物,對系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行會產(chǎn)生一定的影響,例如會導(dǎo)致氣化裝置系統(tǒng)結(jié)垢嚴(yán)重,特別是水洗塔塔盤以及氣化爐的激冷環(huán)結(jié)垢,嚴(yán)重時會導(dǎo)致氣化爐激冷水量減少,燒壞下降管,水洗塔帶水嚴(yán)重,損壞設(shè)備及管道。對MDEA脫硫系統(tǒng)影響更為嚴(yán)重,由于水煤氣中過量(一般控制在1mg/L)NH3的存在會導(dǎo)致MDEA失活,吸收效果下降,導(dǎo)致產(chǎn)品氣不合格,因此應(yīng)嚴(yán)格控制系統(tǒng)中NH3含量。
一般來講,NH3的來源主要受下列幾點(diǎn)因素影響:①操作壓力。操作壓力高,系統(tǒng)產(chǎn)生的NH3多,而且壓力高也不利于NH3的分解;②煤質(zhì)。當(dāng)煤中N元素含量越高,NH3的生成率就越低;③碳轉(zhuǎn)化率。碳轉(zhuǎn)化率越高,NH3的生成率就越高。若要控制NH3的源頭,應(yīng)從上述幾點(diǎn)進(jìn)行著手,特別是煤質(zhì)。
鍋爐給水吸收水煤氣中熱量后,在廢熱鍋爐(E1)汽化成低壓蒸汽去脫硫再生塔底再沸器供胺液再生。出給熱鍋爐后的水煤氣進(jìn)入第一水分離罐(V1)進(jìn)行冷凝分離,氣相進(jìn)入采暖水換熱器(E2),液相進(jìn)入冷凝液槽(V5);與采暖水換熱后的水煤氣進(jìn)入第二水分離罐(V2)進(jìn)行冷凝分離,分離后的氣相進(jìn)入水煤氣冷卻器(E3),液相進(jìn)入汽提塔(T1);出水煤氣冷卻器的水煤氣進(jìn)入第三水分離器(V3)進(jìn)行冷凝分離,液相進(jìn)入汽提塔,氣相進(jìn)入到原料氣洗滌塔。汽提塔內(nèi)采用蒸汽對第二、第三水分離器的酸性水進(jìn)行汽提,汽提后的酸性水進(jìn)入冷凝液槽,冷凝液通過冷凝液I泵(P1)加壓送往水洗塔;汽提塔氣相進(jìn)入汽提氣換熱器換熱后進(jìn)入冷凝液分離罐(V4),氣相送往火炬,液相既可以送往動力磨煤裝置,也可以送往界外酸性水汽提,熱回收流程見圖1。
圖1 熱回收流程注:V1—第一水分離器;V2—第二水分離器;V3—第三水分離器;V4—冷凝液分離罐;V5—冷凝液槽;E1—廢熱鍋爐;E2—采暖水換熱器;E3—水煤氣換熱器;E4—汽提塔塔頂換熱器;T1—汽提塔;P1—冷凝液Ⅰ泵;P2—冷凝液Ⅱ泵;P3—冷凝液Ⅲ泵
熱回收系統(tǒng)的冷凝液I泵運(yùn)行一個月后,2臺冷凝液Ⅰ泵相繼出現(xiàn)葉輪破損。結(jié)合軟件包對熱回收系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行綜合分析發(fā)現(xiàn),原設(shè)計熱回收冷凝液是送往動力裝置磨煤使用,但在熱回收裝置開車后,動力裝置無法正常接收熱回收冷凝液,導(dǎo)致冷凝液無法正常外送。這股冷凝液被迫送至酸性水汽提裝置。而酸性水汽提裝置對工藝指標(biāo)要求較為嚴(yán)格,在裝置運(yùn)行初期水質(zhì)極不穩(wěn)定,外送冷凝液經(jīng)常因濁度超標(biāo)無法正常外送,導(dǎo)致這股冷凝液只能間斷外送。而且,為了控制補(bǔ)入系統(tǒng)的水量,汽提塔不再使用蒸汽對酸性水進(jìn)行汽提。
由于上述多方面因素的影響,無法保證冷凝液正常足量外送,隨著運(yùn)行時間的推移,脫硫系統(tǒng)首先出現(xiàn)問題,出界區(qū)凈化氣指標(biāo)不合格,H2S嚴(yán)重超標(biāo)。在意識到這一點(diǎn)后,對酸性水取樣分析,發(fā)現(xiàn)酸性水的指標(biāo)與設(shè)計指標(biāo)存在較大偏差。
表1 冷凝液數(shù)據(jù)
通過表1可看出,由于外排冷凝液受到限制,系統(tǒng)氨含量快速累積,氨含量已經(jīng)超過設(shè)計指標(biāo)30~60倍,而且其中H2S含量也是同類型裝置的近10倍(與該裝置使用原料有關(guān)),很容易形成NH4HS腐蝕。
由于冷凝中含有的NH3及H2S會形成NH4HS結(jié)晶,2臺冷凝液I泵處于一開一備模式運(yùn)行,備用泵的入口閥門處于打開的位置。生產(chǎn)期間備用泵內(nèi)充滿冷凝液,由于泵內(nèi)的冷凝液不流動,溫度較低,NH4HS在溫度及流速較低的部位形成沉淀造成垢下腐蝕,形成蝕坑,最終導(dǎo)致穿孔。因此,一旦系統(tǒng)內(nèi)形成NH4HS的結(jié)垢物,在有少量水存在的情況下,便會發(fā)生十分嚴(yán)重的局部腐蝕。而在泵的運(yùn)行過程中也多次發(fā)生備用泵啟動后震動過大的情況,主要原因?yàn)閭溆帽迷趥滠嚻陂g泵腔內(nèi)部形成NH4HS結(jié)晶,由于結(jié)晶物不是均勻覆蓋在泵腔內(nèi)部,在冷凝液I泵備用泵啟動后的短時間內(nèi),必然出現(xiàn)震動過大。隨著泵的運(yùn)轉(zhuǎn),泵腔內(nèi)部溫度逐漸升高,NH4HS結(jié)晶物逐漸融化直至消失,因此,當(dāng)泵運(yùn)轉(zhuǎn)一段時間后震動現(xiàn)象會消失。
脫硫系統(tǒng)由原料氣洗滌塔以及MDEA溶液再生塔兩部分組成。原料氣洗滌塔操作壓力為1.2 MPa(g),再生塔操作壓力為0.08 MPa(g)。來自熱回收工段的水煤氣進(jìn)入原料氣洗滌塔,與自上而下流動的MDEA貧液、半貧液逆向接觸,吸收水煤氣中的H2S以及部分CO2,合格的凈化氣送后工段。含有H2S的富液依靠壓差進(jìn)入再生塔頂部,與底部依靠再沸器加熱而閃蒸出來的酸性氣逆向接觸,閃蒸出的酸性氣去后工段,在再生塔中部采出部分胺液,作為半貧液通過半貧液泵加壓進(jìn)入到原料氣洗滌塔中部,再生塔底部采出一部分作為貧液,通過貧液泵加壓進(jìn)入到原料氣洗滌塔頂部,脫硫系統(tǒng)見圖2。
圖2 脫硫系統(tǒng)工藝流程注:T1—原料氣洗滌塔;T2—再生塔;P1—半貧液泵;P2—貧液泵;E1—再生塔底再沸器;V1貧液過濾器
脫硫工藝對于系統(tǒng)中的NH3含量有嚴(yán)格的要求,進(jìn)入原料氣洗滌塔的NH3含量應(yīng)小于1 mg/m3。如果溶液中NH3含量過高,NH3將會和溶液中的H2S 形成硫化銨,最終循環(huán)到原料氣洗滌塔內(nèi)分解。脫硫系統(tǒng)中的NH3含量越高,貧胺液中的硫化銨濃度也會增高,在吸收塔塔頂分解出來的硫化氫也就隨之增多,最終會導(dǎo)致合成氣中的硫化氫超標(biāo)。
通過分析凈化氣指標(biāo)不合格的問題,發(fā)現(xiàn)根本原因在于再生塔內(nèi)溫度分布缺乏規(guī)律,呈多段分布,再生塔下塔為一段,再生塔上段半貧液泵入口至第27層塔盤為一段,第27至30層塔盤為一段。各溫度段內(nèi)某一組分出現(xiàn)富集,影響胺液再生。裝置運(yùn)行期間半貧液進(jìn)原料氣洗滌塔的溫度為45 ℃,當(dāng)半貧液進(jìn)入到洗滌塔后會有部分酸性氣和NH3閃蒸進(jìn)入到凈化氣中。再者,當(dāng)富液返回再生塔后,由于塔內(nèi)半貧液溫度較低,會有部分NH3和CO2留在胺液中,兩者相互影響,從而增加再生系統(tǒng)負(fù)荷。
再生塔內(nèi)閃蒸出的酸性氣在上升過程中,胺液還會吸收CO2和H2S,導(dǎo)致上升過程中也存在吸收現(xiàn)象。半貧液設(shè)計溫度為121 ℃,再生塔頂設(shè)計溫度為114 ℃,在裝置運(yùn)行過程中,兩處溫度比設(shè)計溫度低,一直處于80~90 ℃,即下塔上升的氣體推動力不夠。再生塔內(nèi)部必須有足夠的推動力,將閃蒸出來的氣體帶到塔外部,才能保證再生效果。
通過前期運(yùn)行發(fā)現(xiàn),再生塔內(nèi)的CO2解吸受壓力影響比較明顯,而H2S的再生受溫度影響比較明顯。在再生塔內(nèi)CO2更容易解吸,由于溫度不夠,H2S就不容易解吸。因此,并不能簡單依據(jù)再生塔塔底溫度判斷再生是否合格。由于吸收推動力不夠,會導(dǎo)致再生塔下段氣相H2S分壓太高,使再生后的貧胺液不合格。
(1)通過對裝置進(jìn)行工藝調(diào)整,保證汽提塔汽提蒸汽的用量,提高泵的進(jìn)口壓力,對系統(tǒng)工藝路線進(jìn)行優(yōu)化,第二、第三水分離器(高濃度含氨廢水的主要來源)產(chǎn)生的含氨廢水送至含鹽污水處理,使系統(tǒng)產(chǎn)生的含有高氨的廢水及時外送,目前葉輪運(yùn)行狀態(tài)良好;調(diào)整后凈化氣中H2S含量顯著降低,凈化氣中H2S含量見表2。
(2)同時為了盡可能降低進(jìn)入脫硫界區(qū)的NH3含量,在第三水分離器(V3)后增加1臺洗氨塔,確保進(jìn)入脫硫界區(qū)的NH3含量<1mg/m3。
表2 凈化氣中H2S含量
氣化裝置生成的氨對氣化裝置的影響較小,但是對后系統(tǒng)的熱回收以及脫硫系統(tǒng)產(chǎn)生了較大的影響。通過對事故的分析,優(yōu)化生產(chǎn)流程,保證系統(tǒng)產(chǎn)生的氨能夠及時排出,不在系統(tǒng)內(nèi)累積,確保裝置平穩(wěn)運(yùn)行。