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2 000t/a硫氰酸鈉新工藝運行總結(jié)

2018-03-23 01:41
化肥設(shè)計 2018年1期
關(guān)鍵詞:硫代硫酸鈉硫氰酸粗鹽

(山東恒昌聚材化工科技股份有限公司,山東 臨沂 276132)

硫氰酸鈉(NaSCN)的應(yīng)用范圍廣泛,在醫(yī)藥工業(yè)中用于抗菌素的分離,在紡織業(yè)中用作聚丙烯腈纖維的抽絲溶劑,在印染業(yè)中用作染料擴散劑、織物染色劑等,在農(nóng)藥行業(yè)中用于制造殺菌劑、殺蟲劑、除草劑等,在化學(xué)工業(yè)中用作銀、銅等金屬檢測劑、制造硫脲的原料等。因此,生產(chǎn)提取硫氰酸鈉具有較高的經(jīng)濟價值。

在煉焦過程中,煤炭中部分硫轉(zhuǎn)化為硫化氫(H2S)等硫化物,與氨氣(NH3)和氰化氫(HCN)等一起形成煤氣中的雜質(zhì),嚴重影響煤氣質(zhì)量,需經(jīng)過脫硫處理后才能使用。目前,國內(nèi)許多焦化廠采用純堿脫硫工藝,該工藝是我國目前在煤化工行業(yè)氣體凈化領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的液相脫硫技術(shù)之一,脫硫廢液在脫硫過程中會逐漸積累硫氰酸鈉、硫酸鈉和硫代硫酸鈉等副產(chǎn)物。這些副產(chǎn)物的積累會增加脫硫液的黏度,大大降低脫硫效率,因此焦化企業(yè)會定期排放一部分廢液,若不加以利用,就作為工業(yè)廢物排放,勢必污染環(huán)境[1]。焦化脫硫粗鹽中的硫氰酸鈉含量較高,是附加值較高的化工產(chǎn)品,從中提取出工業(yè)應(yīng)用廣泛的硫氰酸鈉,變廢為寶,不但有利于環(huán)境保護,還能充分利用廢物資源,具備一定的經(jīng)濟效益,符合國家節(jié)能減排政策,是切實可行的方法。一些焦化企業(yè)將脫硫廢液蒸干水分,獲得了硫氰酸鈉、硫酸鈉和硫代硫酸鈉的粗鹽,但這需要對粗鹽進一步進行資源化綜合利用。

目前,國內(nèi)從焦化脫硫廢液中提取硫氰酸鈉的主要方法是真空蒸餾濃縮,再分步結(jié)晶分別得到硫氰酸鈉和硫代硫酸鈉產(chǎn)品。這種方法所得到的硫氰酸鈉純度較低,很難達到95%以上。純度較低的硫氰酸鈉用途受限,價格很低,經(jīng)濟效益較差。如何改進提鹽工藝,從焦化脫硫粗鹽中提取高純度的硫氰酸鈉,具有十分重要的意義。

山東恒昌聚材化工科技股份有限公司針對現(xiàn)有利用焦化脫硫廢液方法的不足,研發(fā)出一種脫硫粗鹽提取硫氰酸鈉的新工藝,利用硫代硫酸鈉和硫酸鈉在甲醇溶劑中的溶解度極小,而硫氰酸鈉在甲醇溶劑中的溶解度較大,并且其溶解度具有隨溫度變化較大的性質(zhì),將粗鹽中的硫代硫酸鈉、硫酸鈉和硫氰酸鈉分離,具有選擇性好、產(chǎn)品純度高、節(jié)能環(huán)保等特點,提取出的硫氰酸鈉產(chǎn)品純度可達98%以上。該套裝置充分利用了廢物資源,工藝簡單易行,節(jié)約能源,無“三廢”排放,有利于環(huán)境保護,生產(chǎn)成本低,具有良好的經(jīng)濟效益和環(huán)保效益,為焦化脫硫粗鹽資源的綜合利用開辟了新途徑[2]。

1 項目概況

山東恒昌聚材化工科技股份有限公司2 000t/a硫氰酸鈉裝置于2013年10月開工建設(shè),2014年2月一次性開車成功,生產(chǎn)出合格的硫氰酸鈉產(chǎn)品。該套裝置結(jié)合企業(yè)實際情況和循環(huán)經(jīng)濟的需要,在全國首次采用甲醇萃取、壓濾、甲醇精餾回收和廢水處理等新工藝生產(chǎn)硫氰酸鈉。具體工藝流程為“甲醇萃取+壓濾+脫色+蒸發(fā)+結(jié)晶+離心+干燥”等。該項目是在1 300kt/a焦炭、以焦爐氣制130kt/a甲醇裝置的基礎(chǔ)上,利用焦化脫硫廢液濃縮產(chǎn)生的粗鹽、甲醇裝置生產(chǎn)的甲醇為原料的綜合利用項目。焦化廠采用ISS催化劑降低了脫硫粗鹽中硫代硫酸鈉的含量,提高了硫氰酸鈉的含量,使脫硫粗鹽的利用價值得到了進一步提升。該公司硫氰酸鈉的生產(chǎn)原料來源穩(wěn)定,沒有運輸費用,專為焦化粗鹽提純配套生產(chǎn),既解決了焦化粗鹽的出路,又為該公司創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益。該項目投產(chǎn)后,硫氰酸鈉的生產(chǎn)成本比合成法降低了1/2左右,在市場上具有強大的競爭力,此工藝在焦化行業(yè)具有較大的推廣價值。

2 工藝流程

焦化脫硫粗鹽提取硫氰酸鈉的工藝流程見圖1。

圖1 焦化脫硫粗鹽提取硫氰酸鈉工藝流程注:1—甲醇混合罐;2—甲醇合格罐;3—原料甲醇罐;4—溶解釜;5—壓濾罐;6—清液池;7—混液池;8—脫色池;9—脫色釜;10—沉降罐;11—蒸發(fā)釜;12—母液蒸發(fā)釜;13—廢水蒸發(fā)釜;14—結(jié)晶釜;15—離心機;16—干燥機;17—一次母液池;18—廢水池;19—二次母液池;20—抽濾槽;21—真空緩沖罐;22—板框壓濾機;23—脫色池;24—脫色二次母液池;25—甲醇不合格罐;26—精餾釜

本裝置由甲醇萃取、壓濾、活性炭脫色、蒸發(fā)濃縮、降溫結(jié)晶、離心、干燥、甲醇精餾回收、廢水處理等工序和變配電、分析化驗、辦公樓等公用工程組成。

把焦化脫硫粗鹽砸碎成小塊加入溶解罐,同時向溶解罐中加入適量甲醇,用蒸汽加熱,減速機攪拌促進甲醇對粗鹽萃取[3,4]。將溶解罐內(nèi)的萃取液送入壓濾罐中進行過濾。壓濾罐流出清液送往沉降罐靜置,再將萃取液打入蒸發(fā)釜中蒸發(fā)濃縮,壓濾罐底部的濾渣(主要成分為硫代硫酸鈉)裝袋,作為副產(chǎn)品外賣。蒸發(fā)釜加滿濾料后,打開蒸汽加熱并不斷攪拌,蒸發(fā)出的甲醇經(jīng)冷卻器冷卻后送入合格甲醇罐,當蒸發(fā)出的甲醇含量低于95%時,轉(zhuǎn)入不合格甲醇罐。將蒸發(fā)濃縮液送入結(jié)晶釜內(nèi),冷卻降溫攪拌,準備離心。結(jié)晶釜內(nèi)的結(jié)晶液再送進離心機,離心快結(jié)束時,用甲醇對硫氰酸鈉晶體沖刷脫色,離心母液排入一次母液池中。離心完成后將硫氰酸鈉晶體吊入真空干燥機中,抽真空烘干,最后將產(chǎn)品包裝。蒸發(fā)出的不合格甲醇(甲醇含量低于95%)被送進精餾釜中蒸發(fā)回收甲醇,以便循環(huán)利用。將一次母液送入母液蒸發(fā)釜中蒸發(fā),再進行降溫結(jié)晶,將結(jié)晶好的料液放入離心機中離心,再經(jīng)真空烘干,獲得產(chǎn)品,離心母液排入二次母液池中。二次母液經(jīng)酸化處理掉硫代硫酸根后,被送入脫色池中,加入活性炭并不斷加熱攪拌,再送入板框壓濾機中進行壓濾脫色,澄清料液在廢水蒸發(fā)釜中蒸發(fā)結(jié)晶,經(jīng)離心后回收產(chǎn)品。產(chǎn)生的三次母液進入廢水池,再循環(huán)操作,回收廢水中產(chǎn)品。

3 工藝特點

(1)此套裝置首次利用甲醇替代乙醇對粗鹽中的硫氰酸鈉進行萃取,甲醇價格較乙醇便宜,而且甲醇對硫氰酸鈉和硫代硫酸鈉的選溶性好,幾乎不萃取粗鹽中的其他離子,如硫代硫酸根、硫酸根等,再經(jīng)壓濾、蒸發(fā)濃縮、降溫結(jié)晶、洗滌離心、烘干水分,就能得到純度達98%以上的硫氰酸鈉產(chǎn)品。

(2)將甲醇萃取粗鹽過程中產(chǎn)生的低濃度甲醇進行精餾回收,在生產(chǎn)過程中可以實現(xiàn)循環(huán)利用。做到了原料使用的經(jīng)濟節(jié)約,降低消耗,減少了生產(chǎn)成本。

(3)經(jīng)濟效益好。焦化脫硫粗鹽十分便宜,用于提取的甲醇萃取劑價格低、工藝耗能少,工藝全部物料得到了循環(huán)回用,提取的硫氰酸鈉純度高,工業(yè)應(yīng)用范圍廣,經(jīng)濟價值高。

(4)工藝簡單、操作簡便、節(jié)約能源。本裝置工藝流程簡單,僅分為萃取、壓濾、濃縮結(jié)晶、離心、干燥等簡單工藝,操作十分簡便。

(5)對廢水進行處理后,可回收硫氰酸鈉產(chǎn)品和蒸餾水,全過程無廢液廢物排出,做到了生產(chǎn)過程中無廢氣、廢水產(chǎn)生及排放,這不但充分利用了物料資源,還有利于環(huán)境保護,屬于綠色生產(chǎn)工藝。

4 該裝置運行及能耗情況

自2014年2月系統(tǒng)開車以來,生產(chǎn)一直運行平穩(wěn)。隨著工藝不斷的摸索優(yōu)化和產(chǎn)量的提升,原料消耗達到設(shè)計指標,同時產(chǎn)品硫氰酸鈉的純度逐漸提高,由原始開車時的97.5%提高到98.3%,生產(chǎn)成本進一步降低,公司生產(chǎn)效益顯著。裝置能耗見表1。

表1 裝置能耗

上表中,需要說明2點:①溶解硫氰酸鈉的甲醇經(jīng)蒸發(fā)釜加熱抽提到精餾釜中,經(jīng)過不斷精餾回收甲醇,但是仍有部分甲醇難以回收,排到離心液中,因此甲醇消耗較高;②在一次水消耗中,因為每生產(chǎn)1t硫氰酸鈉,離心后母液中水損失約3 t,需要向母液中加入3 t一次水,以補充消耗的水,溶解過飽和的母液;同時,結(jié)晶器使用的循環(huán)水在涼水塔降溫蒸發(fā)損失約2 t,需要補充一次水2 m3。因此,累計需要消耗5m3一次水。本裝置年可處理2萬t焦化脫硫廢液,折合脫硫粗鹽5 000 t,平均日產(chǎn)硫氰酸鈉6t,既解決了焦化廠脫硫廢液的污染問題,又創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟價值,具有良好的經(jīng)濟效益和環(huán)保效益。

5 結(jié)語

本裝置既縮短了硫氰酸鈉的生產(chǎn)工藝流程,降低了設(shè)備投資,減少了操作難度,又解決了焦化廠的污染問題,實現(xiàn)了資源的綜合利用,進一步延伸了焦化產(chǎn)業(yè)鏈,完善了企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu),對于焦化企業(yè)解決目前效益不佳、脫硫廢液污染環(huán)境的難題具有極大的推廣價值。

[1]劉晨明,王波,曹宏斌,等.焦爐煤氣HPF脫硫工藝廢液處理新技術(shù)[J].煤化工,2011,152(1):11-14.

[2] 曾丹林,馬亞麗,張勝蘭,等.從脫硫廢液中提取硫氰酸鈉的工藝進展[J].廣州化工,2011,39(23):11-13.

[3] 王薇,高光偉.腈綸污水中硫氰酸鈉的回收新工藝[J].煉油與化工,2009,20(1):29-31.

[4] 趙洪梅,那明亮,張玉善,等.硫氰酸鈉裝置運行周期的影響因素分析[J].煉油與化工,2012,23(3):51-52.

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