(中機(jī)國(guó)能電力工程有限公司,上海 200061)
某100 MW燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)電廠項(xiàng)目的機(jī)組容量為3×42 MW發(fā)電機(jī)組,2臺(tái)燃?xì)廨啺l(fā)電機(jī)組、2臺(tái)余熱鍋爐和1臺(tái)蒸汽輪發(fā)電機(jī)組組成一套“2+2+1”建制的聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組。2014年4月4日,按照計(jì)劃及項(xiàng)目部總體安排,汽機(jī)整組啟動(dòng)開(kāi)始,于 10:40、12:01、13:56進(jìn)行3次沖轉(zhuǎn),分別因不同原因打閘,最高轉(zhuǎn)速為804 r/min(第三次),詳見(jiàn)后續(xù)說(shuō)明。在第三次沖轉(zhuǎn)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)#4瓦有明顯異音,且軸瓦溫度異常,遂立即打閘。當(dāng)日晚間安裝單位將#4瓦打開(kāi),發(fā)現(xiàn)軸瓦已按轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)方向脫離工作位,定位銷(xiāo)被切斷,偏離約50°,軸瓦被卡死在軸承座內(nèi);4月5日凌晨1點(diǎn)拆除軸瓦,檢查發(fā)現(xiàn)軸頸有嚴(yán)重擦痕,軸瓦巴氏合金嚴(yán)重?fù)p傷。4月6日~4月8日又先后打開(kāi)#3、#2、#1瓦進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)三個(gè)瓦均有輕微損傷,軸頸也有輕微損傷,3個(gè)軸承箱內(nèi)及下瓦頂軸油囊均發(fā)現(xiàn)有黑色堅(jiān)硬顆粒物。
4月4日10:40,汽機(jī)進(jìn)行首次沖轉(zhuǎn),#1頂軸油泵運(yùn)行,主汽壓力 2.3 MPa,主汽溫度 353.62℃,真空-62 kPa,轉(zhuǎn)速166 r/min,發(fā)現(xiàn)調(diào)門(mén)異音,立即打閘停機(jī)。分析認(rèn)為:調(diào)閥的預(yù)啟閥開(kāi)度小、忽開(kāi)忽關(guān),是造成聲音異常的主要原因。決定第二次開(kāi)機(jī)降低主汽壓力。
12:01汽機(jī)第二次沖轉(zhuǎn),主汽壓力1.9 MPa,主汽溫度358.73℃,真空-79 kPa,未發(fā)現(xiàn)調(diào)閥的異常聲音,轉(zhuǎn)速294 r/min,發(fā)現(xiàn)勵(lì)磁機(jī)汽端密封處異音,#4瓦頂軸油壓力表有擺動(dòng)現(xiàn)象,立即打閘停機(jī),停機(jī)檢查4#軸承回油窗回油完全正常,但是發(fā)現(xiàn)勵(lì)磁機(jī)汽端密封蓋與轉(zhuǎn)子有碰磨現(xiàn)象。因此,對(duì)密封蓋進(jìn)行打磨處理。
13:56汽機(jī)第三次沖轉(zhuǎn),主汽壓力1.84 MPa,主汽溫度362℃,真空-60 kPa,汽機(jī)沖轉(zhuǎn)。沖轉(zhuǎn)過(guò)程中,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試人員匯報(bào):4#瓦處碰撞聲巨大、頂軸油壓力表劇烈擺動(dòng)、潤(rùn)滑油回油流量小。14:02立即打閘停機(jī),最高轉(zhuǎn)速804 r/min,停機(jī)后檢查4#瓦金屬溫度最大為68℃,停機(jī)后立即投入盤(pán)車(chē),發(fā)現(xiàn) 4#頂軸油壓在12 MPa~14 MPa之間波動(dòng)。
約16:00,#4瓦頂軸油管墊子沖破,更換墊子后啟動(dòng)#2頂軸油泵,母管壓力低至4.6 MPa,#4瓦處轉(zhuǎn)子有明顯跳動(dòng)情況,當(dāng)時(shí)高壓內(nèi)缸壁溫為 135℃,低于150℃的允許停機(jī)溫度,且#4瓦回油觀察孔已發(fā)現(xiàn)巴氏合金碎屑,決定停盤(pán)車(chē)。
4月4日晚上打開(kāi)#4瓦檢查,軸瓦已按轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)方向脫離工作位,定位銷(xiāo)被切斷,偏離約50°,軸瓦被卡死在軸承座內(nèi);4月5日上午拆除軸瓦,檢查發(fā)現(xiàn)軸頸有嚴(yán)重擦痕,軸瓦巴氏合金嚴(yán)重?fù)p傷,并可明顯看到軸瓦勵(lì)端磨損嚴(yán)重(約2 mm)、汽端磨損較少。對(duì)軸瓦進(jìn)行緊力復(fù)測(cè),緊力為0.03 mm。
4月6日打開(kāi)#3瓦檢查,軸頸輕微損傷,軸瓦有一道輕微劃痕,頂軸油孔有細(xì)小的堅(jiān)硬雜物,對(duì)軸瓦進(jìn)行緊力復(fù)測(cè),緊力為0.05 mm。
4月7日打開(kāi)#2瓦檢查,軸頸輕微損傷,軸瓦有一道約1 mm劃痕,軸承箱及頂軸油孔內(nèi)有部分雜物,對(duì)軸瓦進(jìn)行緊力復(fù)測(cè),緊力為0.04 mm。
4月8日打開(kāi)#1瓦檢查,#1瓦上瓦也有輕微擦痕,#1瓦枕內(nèi)部有較多硬質(zhì)異物,推力瓦接觸面有擦痕,軸承箱內(nèi)也有很多異物,對(duì)軸瓦進(jìn)行緊力復(fù)測(cè),緊力為0.05 mm。
潤(rùn)滑油系統(tǒng)安裝于1月份結(jié)束,2014年1月24日開(kāi)始油循環(huán),2月16日取樣化驗(yàn)合格,3月1日油循環(huán)結(jié)束,翻瓦檢查清理并安裝TSI探頭。
頂軸油系統(tǒng)由某汽機(jī)廠配套設(shè)計(jì)供貨,油泵經(jīng)口取自潤(rùn)滑油進(jìn)油母管,進(jìn)出口未設(shè)計(jì)過(guò)濾器、出口未設(shè)止回閥。頂軸油泵于2月初進(jìn)行試運(yùn),#2頂軸油泵試運(yùn)正常,#1頂軸油泵試運(yùn)時(shí)振動(dòng)明顯、噪音大、出口壓力低。后經(jīng)廠家協(xié)調(diào)重新發(fā)了一臺(tái)新泵,新泵于4月3日到場(chǎng)并在當(dāng)日安裝完畢。當(dāng)日對(duì)該泵進(jìn)行試運(yùn),第一次啟動(dòng)時(shí),噪音、振動(dòng)異常,立即停泵;第二次啟動(dòng)后 2 min內(nèi)仍有異響,隨后振動(dòng)、聲音、壓力均正常。
4月11日將主油箱內(nèi)潤(rùn)滑油倒至臨時(shí)油桶。4月12日施工單位對(duì)主油箱內(nèi)部進(jìn)行檢查,監(jiān)理見(jiàn)證,未發(fā)現(xiàn)雜質(zhì)。4月13日,施工單位自行拆除潤(rùn)滑油過(guò)濾器濾芯進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)明顯顆粒狀雜質(zhì)。
4月9日對(duì)已拆卸的#1頂軸油泵進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子鍍銅層局部脫落,脫落部分在泵體內(nèi)找到;4月16日,對(duì)#2頂軸油泵進(jìn)行解體檢查,油泵各部件完好無(wú)損傷,但調(diào)解活塞行程的斜板基本處于水平狀態(tài),即泵出力已在最小狀態(tài)。
據(jù)現(xiàn)場(chǎng)了解,#1、#2瓦潤(rùn)滑油節(jié)流孔板安裝于瓦枕處(孔徑不明);#3、#4瓦潤(rùn)滑油節(jié)流孔板安裝于軸承箱進(jìn)油口(孔徑18 mm)。
造成事故的直接原因是堅(jiān)硬顆粒狀雜物通過(guò)頂軸油、潤(rùn)滑油進(jìn)入軸瓦,引起軸瓦和軸頸摩擦,損傷軸瓦及軸頸,產(chǎn)生摩擦力而剪斷定位銷(xiāo),進(jìn)而帶動(dòng)軸瓦移位,導(dǎo)致潤(rùn)滑油孔堵塞,造成潤(rùn)滑油斷油,加劇軸瓦、軸頸磨損[1-2]。具體情況見(jiàn)圖1~圖6。
圖1 #4瓦軸頸損傷情況
圖3 #4瓦剪斷的定位銷(xiāo)
圖4 #4頂軸油泵損壞情況
圖5 #1頂軸油泵脫落的銅部件
圖6 #1、#2為粘在#4軸頸上的金屬顆粒,#3為事故后#4瓦上取下的巴氏合金
各軸瓦解體檢查均發(fā)現(xiàn)頂軸油囊有顆粒物,瓦軸頸在軸瓦軸向全位置范圍內(nèi)損傷。
以4月4日事故過(guò)程和圖7所示后臺(tái)沖轉(zhuǎn)趨勢(shì)曲線可以看出:事故汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速、軸承金屬及回油溫度、軸承瓦振、主汽壓力、高壓主汽母管溫度沖轉(zhuǎn)的趨勢(shì)為升速曲線。結(jié)合圖8所示沖轉(zhuǎn)趨勢(shì)曲線也可以看出:事故汽輪機(jī)頂軸油泵出口壓力、排氣壓力、低壓缸排氣壓力溫度和油壓都出現(xiàn)異?,F(xiàn)象。
圖7 沖轉(zhuǎn)趨勢(shì)曲線1
圖8 沖轉(zhuǎn)趨勢(shì)曲線2
1)拆除勵(lì)磁機(jī)、#4軸承箱、發(fā)電機(jī)勵(lì)端小端蓋,在靠近發(fā)電機(jī)定子勵(lì)端處將轉(zhuǎn)子可靠支撐,用膠合板將發(fā)電機(jī)勵(lì)端小端蓋臨時(shí)封閉,防止軸頸加工時(shí)損傷葉片、線圈或異物進(jìn)入發(fā)電機(jī)內(nèi)部。
2)聯(lián)系廠家車(chē)削及拋光,車(chē)削量需保證軸頸直徑大于強(qiáng)度極限φ295 mm,車(chē)削過(guò)程中每車(chē)削0.5 mm左右復(fù)測(cè)一次工裝與轉(zhuǎn)子的同心度,每次進(jìn)刀量控制在0.2 mm左右,最后一刀進(jìn)刀量不得大于0.05 mm。
3)某汽機(jī)廠負(fù)責(zé)立即聯(lián)系按瓦坯內(nèi)徑302 mm、巴氏合金內(nèi)徑295 mm預(yù)加工2副軸瓦,在廠家現(xiàn)場(chǎng)加工結(jié)束取得最終軸頸測(cè)量數(shù)據(jù)后,按最終軸頸尺寸完成軸瓦加工,及時(shí)發(fā)運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)。
4)軸瓦到場(chǎng)后進(jìn)行復(fù)裝,裝子重新找正,測(cè)量軸承各間隙、緊力是否符合制造廠及規(guī)范要求,嚴(yán)格按DL 5190.3-2012《電力建設(shè)施工技術(shù)規(guī)范 第3部分:汽輪發(fā)電機(jī)組》及DLT 5210.3-2009《電力建設(shè)施工質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)價(jià)規(guī)程 第3部分:汽輪發(fā)電機(jī)組》的相關(guān)要求復(fù)測(cè)轉(zhuǎn)子中心、轉(zhuǎn)子瓢偏、轉(zhuǎn)子揚(yáng)度、勵(lì)磁中心、推力間隙和各軸承安裝數(shù)據(jù)等關(guān)鍵數(shù)據(jù),形成技術(shù)記錄并經(jīng)總包單位、監(jiān)理簽字確認(rèn)。
5)發(fā)電機(jī)定子端蓋密封前應(yīng)對(duì)發(fā)電機(jī)內(nèi)部進(jìn)行聯(lián)合檢查,辦理隱蔽工程簽證,對(duì)轉(zhuǎn)子、定子絕緣進(jìn)行測(cè)量。
6)將所有碳鋼閥門(mén)更換為不銹鋼閥門(mén),檢查所有油系統(tǒng)閥門(mén)閥桿是否按電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)水平或向下安裝,不符合的應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。重新對(duì)潤(rùn)滑油系統(tǒng)進(jìn)行油循環(huán),沖洗過(guò)程中應(yīng)使用木榔頭或橡膠榔頭對(duì)管道進(jìn)行敲打,清除死角雜質(zhì),沖洗時(shí)潤(rùn)滑油溫應(yīng)控制在45℃~55℃,油樣取點(diǎn)應(yīng)位于油箱底部。
7)沖洗結(jié)束后翻瓦檢查時(shí)檢查確認(rèn)各軸承節(jié)流孔板孔徑,軸承復(fù)裝后,對(duì)各軸承潤(rùn)滑油流量分配進(jìn)行檢查,如流量不均勻應(yīng)對(duì)節(jié)流孔板進(jìn)行調(diào)整。
8)對(duì)頂軸油系統(tǒng)進(jìn)行改造,每臺(tái)油泵出口增加止回閥,出口母管增加過(guò)壓閥,改造結(jié)束后拆除各軸承頂軸油軟管,對(duì)頂軸油系統(tǒng)進(jìn)行沖洗。
9)對(duì)其它系統(tǒng)進(jìn)行仔細(xì)檢查,確保下次開(kāi)機(jī)順利進(jìn)行[3-5]。
根據(jù)本文提出的系列損傷事故處理方案和整改方案,某100 MW燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)電廠項(xiàng)目的汽機(jī)故障得到了最優(yōu)化解決。電廠運(yùn)行至今,汽輪發(fā)電機(jī)瓦及軸頸沒(méi)有出現(xiàn)異常情況,汽輪發(fā)電機(jī)可靠性與安全性沒(méi)有改變,由此說(shuō)明本文的事故處理方案可行。
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