周 建 平, 王 萌, 劉 常 林
(中國水利水電第七工程局有限公司 第一分局,四川 彭山 620860)
甌飛工程瑞安墾區(qū)與南金公路連接線道路工程(萬松東路延伸工程二期)PPP項(xiàng)目位于浙江省溫州市瑞安市境內(nèi),工程全長約4.74 km,標(biāo)準(zhǔn)路幅寬60~76 m,工程所在地區(qū)地貌屬海積平原地貌,地處飛云江北岸平原區(qū),地形平坦,高程約2.68~4.48 m,表部填土厚度一般為0.6~1.7 m。該工程污水工程中鋼筋混凝土沉井共64座,深8 m左右,采用C30P6混凝土,主要分為1 100 mm×1 100 mm、2 000 mm×2 000 mm、3 000 mm×2 000 mm、φ3 000 mm四種規(guī)格。
根據(jù)地質(zhì)勘測報(bào)告,沿線軟土分布廣泛,淤泥層厚度深達(dá)40 m。果蔬種植區(qū)、河溝、水塘縱橫交錯(cuò)布置,比例近1∶1,果蔬種植區(qū)與河溝、水塘兩者允許承載力差異較大,地質(zhì)性質(zhì)均極差,具有高壓縮性、低承載力、抗剪強(qiáng)度低、含水量高、孔隙比大、靈敏度高等特點(diǎn),屬軟土路基。
地基處理→第一節(jié)沉井制作與下沉→第二節(jié)沉井制作與下沉→沉井封底→頂板施作。
在沉井制作前,做好作業(yè)面周邊的截排水工作,保證沉井工作面不受流水影響。沉井施工時(shí),首先開挖基坑深1 m后回填中粗砂,中粗砂墊層承載力須不小于120 kPa,墊層在基坑內(nèi)須鋪滿。沉井第一節(jié)制作時(shí)刃腳下澆筑200 mm厚C20素混凝土墊層,以增強(qiáng)地基承載力并穩(wěn)定井身。
第一節(jié)沉井包含刃腳段與井身段,模板對拉采用止水螺栓。刃腳段制作時(shí),在后澆底板凹槽處安裝預(yù)埋鋼筋。井身段制作時(shí),在施工縫處設(shè)置鋼板止水帶。對后澆底板凹槽處及施工縫混凝土連接面作鑿毛處理。
混凝土強(qiáng)度達(dá)到100%后開始下沉,下沉采用18 m長臂液壓反鏟開挖井室中部,開挖過程中嚴(yán)格控制開挖位置與開挖量,確保沉井均勻下沉。產(chǎn)生不均勻沉降時(shí),利用長臂反鏟對稱開挖土體和液壓臂頂進(jìn)措施糾偏,將井內(nèi)開挖出的土體立即運(yùn)出。
第二節(jié)沉井為井身段。制作前檢驗(yàn)第一節(jié)沉井的穩(wěn)定情況,必要時(shí)向井室內(nèi)回填土體,確保其穩(wěn)定后進(jìn)行第二節(jié)沉井的制作。
下沉?xí)r參照第一節(jié)沉井的下沉方式進(jìn)行,當(dāng)下沉困難時(shí),采用外加荷載助沉。
沉井第二節(jié)下沉就位后,通過沉降觀測8 h、累計(jì)下沉量小于10 mm后可進(jìn)行封底施工。通常情況下,沉井采用干封底。干封底通過液壓反鏟清除井室底部淤泥至刃腳底后分別回填45 cm厚統(tǒng)渣、45 cm厚手腳片石?;靥钔瓿珊?,通過10 cm厚C15混凝土找平繼而施作底板。
但在濱海深厚淤泥環(huán)境下的沉井井室內(nèi)偶爾存在持續(xù)性上涌淤泥土,導(dǎo)致干封底作業(yè)無法成功清基進(jìn)行下一步施工。為克服上涌淤泥土對沉井封底的影響,該工程比選了以下方案:
(1)固化軟土地基。
沉井井室內(nèi)軟基的加固措施主要為注漿加固,通過向淤泥土內(nèi)注入高壓水泥漿加固淤泥質(zhì)土體以達(dá)到阻止土體上涌的目的。注漿加固后需等待強(qiáng)度增長、清除頂部浮漿后開始后續(xù)施工。
(2)基坑圍護(hù)法。
在沉井周邊施工圍護(hù)樁可有效阻止上涌淤泥質(zhì)土體,基坑圍護(hù)主要通過在井室外壁打入鋼板樁、槽鋼等樁體,使樁體超過刃腳一定深度,形成可靠的帷幕以減小周邊土壓力,從而阻止井室內(nèi)的土體上涌。
(3)濕封底施工。
沉井濕封底是利用水的自重壓力、蓄水反壓淤泥后,通過蛙人潛水進(jìn)入井室內(nèi)進(jìn)行基底清理,具備澆筑條件后搭設(shè)澆筑平臺,通過導(dǎo)管進(jìn)行水下混凝土澆筑,澆筑完成后清除底板頂部的浮漿。
通過對比得知,固化軟土地基在淤泥質(zhì)軟土地質(zhì)條件中的沉井施工成本較高、工期較長。基坑圍護(hù)因圍護(hù)樁較長、施工難度大、成本高且對井身周邊土體擾動過大、易造成沉井持續(xù)下沉而不宜采用。傳統(tǒng)濕封底作業(yè)的危險(xiǎn)性較高,通過導(dǎo)管澆筑下沉后的混凝土易被淤泥污染而無法產(chǎn)生強(qiáng)度,可靠性較低。
通過對比與總結(jié),結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況,該工程改良了傳統(tǒng)水下混凝土澆筑施工工藝,通過布設(shè)底模澆筑水下混凝土。首先進(jìn)行簡易封底,再抽水施作設(shè)計(jì)底板進(jìn)行二次封底,使淤泥質(zhì)軟土地基下的沉井封底更加高效、安全,成本更低,具備可操作性。
第一次封底為臨時(shí)封底,目的是為永久封底創(chuàng)造干地施工條件。在沉井蓄滿水的狀態(tài)下,通過澆筑水下混凝土、提供足夠的地基反力阻止土體持續(xù)上涌的方法,水下澆筑混凝土可采取導(dǎo)管澆筑或汽車泵澆筑,該工程采用汽車泵澆筑。
井室蓄滿水后,采用長臂反鏟將井室內(nèi)的淤泥清理至計(jì)算高程,開挖全過程在蓄滿水的狀態(tài)下進(jìn)行,隨時(shí)注水。開挖完成后采用鋼筋加固的膠合木模作為底模,用以抵抗泵送混凝土的沖擊,同時(shí)避免混凝土與沉井底部的淤泥混合后導(dǎo)致其強(qiáng)度整體性差。
混凝土澆筑前,在泵管上標(biāo)示控制線,使泵管口距離底模15~20 cm?;炷寥雮}后,通過測繩或其它測量設(shè)備控制澆筑情況,確保井室內(nèi)混凝土具有足夠的厚度(40 cm)。混凝土澆筑過程中,勿隨意挪動泵管,防止泵管口脫離混凝土而導(dǎo)致封底失敗。
第二次封底為永久封底,第一次封底混凝土達(dá)到90%強(qiáng)度后,抽水并鑿除多余的混凝土,使井底具備第二次封底即澆筑設(shè)計(jì)底板的條件。此次封底施工條件極好,沉井底板澆筑質(zhì)量得到了有效保障,與沉井井身形成了統(tǒng)一、可靠的整體。
沉井封底成功后,根據(jù)設(shè)計(jì)要求進(jìn)行沉井頂板的施作。
沉井井室內(nèi)的底部涌土是淤泥質(zhì)軟土地基下沉井施工中時(shí)常遇到的問題。傳統(tǒng)的固化軟土地基、基坑圍護(hù)和傳統(tǒng)濕封底方式持續(xù)時(shí)間長、成本較大且安全性較差。而萬松東路項(xiàng)目利用土體與水壓平衡、底模抵抗泵送沖擊、分隔淤泥的二次封底澆筑技術(shù)快速解決了淤泥土上涌的問題并順利完成了沉井施工。目前該項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用于普通小型鋼筋混凝土沉井效果良好,可為今后類似地質(zhì)情況下的沉井封底施工提供參考;對于大型沉井或其它地質(zhì)情況下的施工應(yīng)用具有一定的借鑒意義。